腰英台油田DB33井区注CO2工艺应用

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腰英台油田DB33井区注CO2工艺应用浅谈

【摘要】腰英台油田为低孔特低渗油藏,为提高腰英台油田采收率,2010年在腰英台油田db33井区利用松南气田脱出的co2气开展了co2驱油先导试验。腰英台油田db33井区注co2站投产时,由于是在冬季,投产过程中遇到诸多问题。经过参建单位共同努力,最终圆满完成了腰英台油田db33井区注co2站投产工作。此论文主要是对压注系统在运行过程中遇到的问题进行分析总结,为同类系统运行作为参考材料。

【关键词】腰英台油田压注工艺问题措施分析总结

co2驱油自上世纪50年代开始作为提高采收率的一种方法,中石化华东分公司自2005年在苏北盆地草舍油田泰州组油藏进行了co2混相驱油提高采收率先导试验,对应采油井已出现见效趋势。腰英台油田为低孔特低渗油藏,均属于低-特低渗难采储量。主要依靠水驱补充地层能量,由于储层物性差,水驱标定采收率仅18%。集团公司决定2010年在腰英台油田db33井区利用松南气田脱出的

co2气开展co2驱油先导试验,既能有效利用松南气田采出的co2,又能开展co2驱油解决腰英台油田低渗难采储量的动用问题,克服水驱存在的油井见水后产液指数大幅度下降、油井含水率上升、产油量急剧递减等问题,提高腰英台油田采收率。

1 腰英台油田db33井区注co2地面工艺简介

此次腰英台油田db33井区地面压注、co2回收系统分三个阶段实施,2010年已完成的属于第一阶段,此次工艺流程为:靠近松南气

站建成co2压注站1座,从松南天然气处理站的co2储罐来液co2,经喂液泵升压至2.0mpa以上,进入专用co2压注泵再增压至20mpa,进入水套加热炉的盘管换热,液态co2由-20℃升温至10℃后进入高压分液器,分配至db33井区已建db33-6-4注水配水间,再经计量后分配至各注水井井口,注入井下。

2 投产运行中遇到的问题、分析及采取的措施

co2地面压注系统生产初期,由于此时只是对两口注气井进行投注,注入总量与原设计投注量相差较大,以及因为站外注气支干线设计为利用老注水管线、屏蔽泵回气管线设计不合理等因素,初期运行过程中遇到诸多问题,投产小组立足于现场进行具体分析,奋战一个多月,最终使整个压注系统平稳运行。

2.1 对屏蔽泵、压注泵进行灌泵时,液态co2气化严重,灌泵时间较长

分析:松南气田球罐内c o2压力为1.85mpa,温度为-210c,根据co2相态变化曲线,此时进入co2压注站的介质处于气液相平衡态附近,由于原管线内为常压,液态介质进入空管道后压力降低,开始不断气化,所以增加了灌泵排气时间。

措施:对新管道投入液态co2介质前,先利用球罐内气相co2迅速为新管线进行充压,待新管道内压力与球罐内压力持平(1.85 mpa 左右),则液态co2投入新管道时将不再或是少量进行气化。因为利用球罐内气相co2为新管线进行充压时间较短,所以大大缩短了整个排气、灌泵时间。

2.2 屏蔽泵、压注泵灌泵、排气阶段,放空管线汇管出现冻堵现象

分析及措施:原设计中各个设备的放空管线最终汇总在一根汇管上,原放空管线管径小,并且管线内有存水,造成了放空汇管冻堵不畅。经设计方同意,将屏蔽泵、压注泵、分液器放空管线分开,每台设备单独新敷设一条放空管线,沿地面敷设,解决了放空管线不畅的问题,并便于以后放空管线的管理。

2.3 此次利用老注水管线注co2,管线冻堵现象严重;

分析:

(1)液态co2低压流动时,因压降而气化,造成温度下降,因为老注水管线内的存水无法保证完全清除干净,遇老注水管线内含有大量的水分后易结冰形成冰堵;

(2)液态co2中可能含有过量水分,水分和co2形成“水合物”(当气体中含有过饱和状态的水蒸汽或液态水,合适的压力温度,同时存在压力波动,气体流向突变引起的扰动以及存在晶种等辅助条件,就可以形成水合物。co2生成水合物的临界最高温度为10℃)操作人员在开启阀门时过猛,造成管道内压力波动较大,水合物从管壁脱落下来,随介质流动时堵在弯头或阀门处,造成管道堵塞,水合物在常压(低压)下容易分解,时间一长就会自行解堵。

措施:堵塞管段为dn50长度800米的20号碳钢管线,容积大概为1.6方。首先对堵塞管段进行泄压,后将此管段两端敞口,使水合物在常压下自行分解,12小时后从堵塞管段两端自行排出部分堵

塞物,但整段管线未全部畅通。后利用手摇计量加油泵对堵塞管段注入工业酒精0.95方,利用工业酒精低熔点的特性使管道内水合物自行分解。经过近24个小时的自行分解、泄压,较好的解决了老注水管线冻堵问题。

2.4 屏蔽泵进口过滤器有堵塞现象;

分析及措施:屏蔽泵进口过滤器堵塞主要原因是过滤网过密,过滤网前后压差较大,致使在过滤网处干冰形成较严重。后采取两项措施缓解了干冰在过滤网处的形成:

(1)将滤网规格进行了调整,孔目数调整为60目(之前为200目);

(2)在屏蔽泵进液前先利用球罐内气相co2迅速为屏蔽泵管段进行充压,使管道内压力达到1.85 mpa左右,降低屏蔽泵进液后过滤网前后压差。

2.5 屏蔽泵运行不正常,屏蔽泵本体温度过热,泵在运行过程中并没有出现泵体该有的结霜现象,对屏蔽泵造成了损伤

分析及措施:液态co2需经喂液泵电机转子与定子间形成的环形空间,对电机冷却,自身汽化,这部分气液混合物经屏蔽泵回气管线回流到储罐,通过分析认定为设计院对屏蔽泵回气管线设计不合理,导致屏蔽泵回气不畅,以致屏蔽泵无法进行自身冷却而烧毁轴承。经向设计院建议,对屏蔽泵的回气管线进行了改造,自泵接口到球罐接口不再有下弯存液处,并且管线全部架空敷设,改造完成后屏蔽泵运行良好。

2.6 压注泵运行过程中,压注泵存在“气锁现象”,(所谓“气锁”就是co2气体进入泵筒后,柱塞运转压缩气体,使固定凡尔打不开,液态co2不能进泵)并且压注泵出口时常震动较大

分析:压注泵输送介质为液态co2,液态co2具有极强的气化趋势、很低的粘度(与水相比),由液态到气态,co2体积膨胀为500-550倍左右,压注泵吸入介质时压注泵进液阀阻力损失的存在,处于气液平衡状态的液态co2将发生气化,同时柱塞要对液态co2做功,泵头降温又不够,使液态co2温度一定程度上升高。松南天然气处理厂球罐内co2来液压力为1.85mpa,温度为-210c,根据co2相态变化曲线,此时进入co2压注站的介质状态已经在气液相平衡附近,所以由于压力损失及对其做功使温度升高的原因,液态co2在泵筒中气化较为严重。

措施:

(1)在液态co2进压注泵前用屏蔽泵进行增压,保证进入泵腔的co2为过饱和蒸汽压以上的液相状态;

(2)适当延长压注泵泵头排气阀开启时间,同时使泵头结霜,保证泵头处在低温度状态;

(3)压注泵出口时常震动较大原因是压注泵进口供液不足,启用屏蔽泵同时也解决了压注泵因自吸供液不足产生的震动现象。2.7 db33老配注间新更换的co2流量计存在

干冰堵塞现象

分析及措施:db33老配注间原单井配注管线为dn50,新更换的

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