LF炉精炼工艺优化和设备改造的生产实践

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2 0 1 3 年第3 5 期
( 总 第 2 7 8 期 )
中 闺高 新技术 企业
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NO . 3 5 . 2 01 3
Leabharlann Baidu
( C u mu l a t i v e t y N O . 2 7 8)
L F 炉精炼工艺优化和设备改造的生产实践
L F 炉脱气去 杂效果 明显 ,经过底 吹透 气砖 ,将 氩气输 送 到 钢 水 ,从 而在 钢水 中出现 小气 泡 ,气 泡在 上 浮运 动 时 ,钢水 中存在 的气 体会逐渐扩 大 ,并将钢 水排 出,气 泡 上浮 运 动 ,在提 高 非金 属 夹杂 物上 浮运 动 的速 度 上作 用
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表1 L F 炉优化 改造前后 的铸坯低倍缺 陷表
炉渣线受 电弧高温影 响,在循环钢 水侵蚀 的作用 下 ,容 易 在包底 中出现穿漏钢 事故 。对钢包 砌筑工 艺进行优化 ,在 进行钢包 砌筑时 ,应 用质量较好 的M g — G 砖 ,提高钢包包底 及渣 线在 精炼过程 中的可靠性 与安全性 。在 该炼钢厂 中 自 优化钢 包砌筑工 艺后 ,大大减 少了穿渣线事 故 ,保证 了精
情况 ,掺入萤石 、石 灰 、电石等 材料 ,从 而对 造渣体系 调 整 ,精 炼出 白渣后 在还原性环境 中结束精炼 。在完成精 炼
造 渣之后 ,采取软 吹氩的方式对钢 水吹氩 ,吹氩时 间应控
制 在三分钟 以上 ,促 使钢水 中非 金属杂物上浮 并排除 ,从 而达到提 高钢水洁净度 的 目的。通过 生产实践 发现 ,在完 成L F 炉精炼造渣 工艺优化 后 ,精炼渣碱度 由原本 的4 . 3 3 增 加 到6 . 2 ,渣 中氧化铁含量大幅 降低 ,充分证 明了精炼效果 较好 ,且改善 了钢水洁净度 ,有助于提 高产 品质量 。 3 . 1 . 2 钢包砌筑工艺优化 。在L F 炉精炼过程中,钢包
3 . 1 . 1 L F 炉 精炼造 渣工 艺优化 。针对L F 炉在 应用 中 存在 的问题 ,对炼钢 厂造渣工 艺进行综合 分析,研究 出符 合不 同品种钢 的渣 系,从而 改变 了传统 的石 灰加精炼渣 的 生产模式 ,为高附加值 品种钢 的研 发奠定基础 。在 经过L F 炉 精炼造渣 工艺优化之 后,其造渣 工艺形成前渣 与后渣分
明显 。
别精炼 的方 式 ,前渣精 炼主要在转 炉 出钢 时处 理,后渣主
要 是在L F 炉 精炼过程 中造渣 。优化后 L F 炉精炼造渣 工艺生 产 流程为 :在 转炉 出钢 的过 程 中,添 加萤石 、石灰 及精炼 渣 等渣 料 ,通过 利用钢水搅 拌作用与 吹氩 搅拌作用 ,能够 完成前 渣精炼 ;在钢水到达氩 站之后 ,考 虑生产钢种 的实
郭 艳
( 宁波宁港永磁材料有限公 司,浙江 宁波 3 1 5 1 0 4 )
摘要 :为实现钢材生产质量及其综合效益 ,某炼钢厂对L F 炉精炼工艺进行 了优化与设备改造。通过L F 炉精 炼工艺优化和设备改造,有效提 高了钢材质量,降低 了电极被击穿漏水等事故的发生率 ,明显改善了铸坯质 量 ,提 高了铸坯合格率。生产实践证 明,通过对L F 炉精炼工艺优化和设备改造 ,在提高钢材质量的同时,可
取 的是扩 散脱氧 的方式 ,直接将 脱氧产物送 入渣 中,在大
流量氩气 强搅拌冶炼环 境与还原渣 精炼环境 中,可 以进 一 步提高渣钢 问氧传输速 度 ,并提 高沉淀脱氧 去除率 。在熔 池搅 拌 、高碱 精炼与还 原性环境 中,钢水具备 良好的脱硫
指 标等造成较 大影 响,降低 了钢质量 品质 ,带来 了较 大的
际需要 ,加 入 石灰 、 电石 等材 料 ,在L F 炉 通 电化渣 三 分 钟后 ,需要工作人 员对炉 内状况 进行仔细研 究 ,根据 实际
1 . 2 L F 炉精 炼 冶金功 能
L F 炉精炼 炉在应用 时,其主要 功能主要包 括 电弧加 热 功 能、吹氧功 能、钢水脱硫 及脱氧功 能等 。如 电弧加热功
能 ,L F 炉电弧加热的方式主要是通过大电流经过三相石电极
来实现的,升温速度每分钟 可以达到4 ℃~7 ℃,埋弧加热主 要是通 过泡沫渣来 实现 。L F 炉吹氧功 能涉 及到整个 冶金环 节,在保证钢材质量等方面发挥着重要作用 。在工业 生产安 排十分紧张的情况下,应用L F 炉可以保持钢水温度 ,缓解生 产压 力,可 以节省生产成本 ,实现 良好的经济效益 。
以实现企 业的综合 效益 。
关键词:L F 炉精炼;工艺优化 ;设备改造;生产实践 中图分类号:T F 7 6 9 文献标识码:A 文章编号:1 0 0 9 — 2 3 7 4( 2 O 1 3 )3 5 — 0 0 5 9 — 0 2
l L F 炉精炼 原理及其冶金功能
1 . 1 L F 炉精炼原理
L F 炉在 应用 中,具备 良好 的脱氧及脱硫 效果 。L F 炉采
活动 时,板坯连铸 机平均浇筑 时间多在2 0 分 钟左右 ,然而 转炉冶炼 周期却需要大 约3 0 分钟 ,出现 了转炉 与连铸机工 作不 匹配 的问题 ,从而 为组织生产 带来 了较大 困难 。因L F 炉 精炼 时间无 法得 到保 证,从而对钢 材的精炼效 果及 技术
经 济损 失。
能 力。L F 炉 脱氧效果与脱硫 效果存在 着紧密关 系,如L F 炉
脱氧 效果较好 ,则L F 炉 中C a O 质 量分数较 高,其F e O 质量分
数会 降低 ,从而为脱硫提供有利条件 。
3 L F 炉精炼 工艺优化和设 备改造的生产实践
3 . 1 L F 炉精炼工艺优化的生产实践
2 L F 炉精炼应用中存在的 问题
在 某炼钢厂应 用L F 炉 之后 ,成 功开发 了多种钢 ,如 高 碳 硬线 钢 、冷 轧 板 、冷 镦钢 等产 品,提 高 了企 业 生产 能
力 ,扩大 了业务类 型 。在炼钢 厂 中某 作业区 中,应 用 了三
座5 0 t 型号的L F 转炉 ,并配有三台连铸机 ,在进行板坯生产
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