高炉煤气布袋除尘器的现状与前景
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高炉煤气布袋除尘的现状与前景
近年来,高炉煤气布袋除尘工艺技术装备日臻完善,配套齐全工艺合理,有力的提高了运行的可靠性,由于布袋除尘能提高高炉煤气质量,具有节能、省投资、降低生产管理费用和解决环保问题等优点,在我国100m3以下的高炉已被普遍所采用。自1985年在涟源钢铁厂2号(329m3)高炉应用成功以来,在300m3级高炉上也取得今人鼓舞的效果,致目前已有13座高炉采用了布袋除尘工艺流程。大型高炉煤气采用布袋除尘工艺的目前还不很多。
虽然在中型高炉上有较快的发展,但我国现有300m3级高炉近百座,以现有所占比例(1-17%)还不够多,应予加快推广速度。以一座300m3高炉为例,采用布袋除尘器,每年可节水:若不循环使用为~300万m3,若循环使用则需补充新水~30m3,节省电~100万Kwh的直接效益。净煤气质量好(含尘量低、含水量少、温度高~100℃),提高煤气发热值和显热,从而提高风温,降低焦比。以韶钢1#高炉为例,每年节焦1500t,如果我们在“八五”期间能有50%的中型高炉煤气采用布袋除尘工艺流程,其效益是相当可观的,为国家节省大量资源,又可降低生铁成本,对于新建高炉来说节约40%左右的投资,对于大型高炉煤气来说,采用布袋除尘系统,其所获得的效果就更好,目前,高炉炉顶煤气余压发电(TRT装置),是炼铁节能的主要技术措施之一,根据日本小仑2#(1800m3)高炉改用布袋除尘技术的资料,在高炉同一操作条件下,TRT入口处煤气温度由46℃提高到100℃,煤气压力14.2KPa(1.45Kg/cm2)提高到17.05KPa(1.74Kg/cm2),其发电装置出力,由4108Kw提高到5813Kw的良好效果,同时原来用湿法除尘(RSW)的电力消耗由460Kw降低为90Kw ,净煤气含尘量达到3Kg/Nm3以下,我国有相当数量的大型高炉,其煤气除尘方法基本上是塔一文(电)系统,而且也有一定数量的高炉安装有TRT装置,采用布袋除尘能进一步节能降耗,潜力大前途好。
经多年的生产实践,积累了许多经验,所需设备和滤材国内现已基本解决,所以向大型高炉上扩展已有基础,具备条件,应予积极选点试验。
1、布袋除尘器的现状及特点
涟钢二号高炉煤气布袋除尘工艺升级应用试验成功,将布袋除尘技术提高到一个新的水平。通过试验,解决了系统中的煤气温度控制技术,尤其是煤气升温技术,它运行可靠,升温幅度大;闭路反吹清灰技术和设备;卸、输灰的工艺和设备,达到了卸灰顺畅,机械输灰的要求;总结、积累了使用玻璃纤维滤袋的经验,提高了它的使用寿命。都为我国高炉煤气干式除尘技术的开发和应用,提供经验创造了条件,做出了积极的贡献,对高炉煤气采用布袋除尘工艺起推动作用。
据统计,继涟钢2#高炉以后,已有13座300m3级高炉采用了布袋除尘工艺流程,约占同类型高炉总数的~17%,其中涟钢3座、石钢、韶钢、凌钢、承钢、总后〈2672〉、天津铁厂、北台(350m3)、长冶等厂各一座和临钢二座(含220m3高炉一座);成钢、承钢2#和韶钢3#等十座高炉建设和设计。它们的共同特点,都是全干式布袋除尘工艺流程没有湿法系统备用,同时又都结合本厂生产实际情况,在设备组和布置上略有差别,一列式居多,双列式较少(如实钢、北台等),全部实行闭路反吹清灰方式,有三种型式:采用AI180煤气加压闭路反吹方式,调压闭路反吹方式和蓄能反吹工艺和设备的反吹方式。采用以加压风机的加压反吹方式为主,约占70%,反吹操作用阀门,主要是气动蝶阀(北台为液动蝶阀);卸灰设备型式较多,有气动和电动钟阀、星形给料机及球阀四种之多。而且都设有中间灰斗,按其设备组成分为:双斗双阀、双斗三阀和双斗四阀;输灰系统实行集中控制机械输送,其设备由螺旋输送机、斗式提升机、高位灰仓所组成,除承钢、北台的布袋灰,由螺旋输送机、皮带机送至重力除尘器共用的火车厢运送外,其余全部采用自卸翻斗汽车外运。鉴于高炉原
料结构和操作特点及除尘工艺要求,对进入布袋箱体的煤气温度都有控制装置。
煤气升温,全部采用间接换热式升温装置;煤气降温,重力除尘器内喷水,高炉炉顶喷水和外冷间接换热式降温三种方式都使用,对进入箱体的煤气温度实行有效的控制,保证工艺要求。
滤材全部使用国产无碱玻璃纤维滤袋,其规格为∮250×8000mm,由于运行时间和条件不同,各厂使用情况亦不相同,以运行时间较长的涟钢、石钢和韶钢为例,它的使用寿命绝大部分为1~1.5年以上,部分已达到2年以上,其表现特点是投运初期损坏滤袋较多,稳定后基本不坏,大体上平均每月换一条。由于管理方法和经济利益的关系,均未能实行定期整体更换滤袋的制度,而采取个别随漏(坏)随换的方法。
各厂布袋除尘系统热工检测仪表齐全,有一定的自动控制水平,多数高炉采用“PC”机进行反吹操作程序控制、卸、输灰的操作,其余均多为继电器控制的操作方法。各厂布袋除尘器主要特点见表一。从以上情况可以看出,目前采用布袋除尘工艺流程净化煤气的高炉还不很多,但就其工艺系统的设备组成型式来说表现出多样化,目前应深入实际总结研究,结合具体条件作出符合实际情况的设计,保证运行的可靠性。
2、布袋除尘运行情况及其改进
(1)煤气质量:除尘效率高、煤气质量好是布袋除尘的特点之一,综合各厂净煤气含量测定情况,正常运行时除尘效率均在99.8%以上,含尘量都能达到10mg/Nm3以下的要求,一般都在6mg/Nm3以下,而且比较稳定。
煤气温度控制各厂情况不同,根据操作要求,进入箱体的温度一般都较高,由于箱体都有外部保温,所以箱体出口主管外净煤气温度降低甚小,但因为旧有煤气管网的关系,多数净煤气主管道没有保温,所以在并网处的温度一般在70-100℃左右,从而就没有很好的利用干式除尘净煤气所具有的热能。
以上情况可以说明,煤气质量确实得到了改善。当然有时也会出现含尘量个别高值,我们认为多发生在取样测定时有漏袋、新更换滤袋投运后和进行反吹清灰时也可能产生一定影响,所以在没有连续检漏手段之前,一定要认真按时执行人工检漏制度,一旦发现有漏袋现象,应立即停箱检查,以确保煤气质量。
(2)煤气温度控制技术:要有效的控制进入布袋箱体的煤气温度,避免因温度超高烧损滤袋,温度过低结露和满足工作温度要求,对布袋除尘正常运行是极为重要的。现在布袋除尘器的正常温度控制是:采用玻璃纤维滤袋为120-250℃,尼龙针刺毡滤袋为150-200℃。1)煤气升温:在布袋除尘工艺系统中,大多数都设有煤气升温装置,全部采用间接换热式升温装置。经过长期生产实践,达到设计升温50℃的要求,该装置的特点是,运行可靠,操作简便灵活,升温幅度大。
在实际运行条件下,涟钢最高升温90℃左右,石钢2#炉升温可达100℃以上,另外生产操作中认为,保持较高的进入箱体的煤气温度对卸灰有利,所以煤气温度一般都控制在120℃以上,结合这个要求升温装置就变成经常使用而必不可少的设备了。
涟钢2#炉煤气升温装置中的热器,自1985年元月6日投运后,于1988年7月拆下更换,发现前组换热器有3~4排管变形,第一排管中间弯曲最大为9cm,外表面氧化层厚不足1mm ,内表面为<2mm,其它部分结构变化不大,也没有发现开裂磨穿煤气泄漏现象,所以说明该换热器的使用寿命至少3.5年。但在有的单位如<2672>石钢2#炉,当换热器在连续使用11个多月后发现管壁磨穿现象。影响换热器使用寿命的主要因素是烟气温度,安装位置和炉尘理化性质等。
设计要求进入换热器的高温烟气温度≤800℃条件下操作,但在大多数情况下,烟气温度都在超过800℃条件下长期运行,有的达1000℃,对换热器的寿命无疑将会产生很大影响。涟钢2#炉的升温装置,安装的位置距重力除尘器较远,含尘量较低(4.82g/Nm3),而<2672>