转炉浊环水系统水处理应用

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转炉浊环水系统水处理应用

介绍了不锈钢公司转炉除尘系统运行中的实际情况及存在问题,在水处理过程中的调控方法。

标签:转炉除尘水系统;水处理药剂;总硬度

1 概述

转炉除尘水是用来处理转炉烟气的,转炉烟气中含有大量造渣剂石灰(CaO)粉末,在烟气冷却、洗涤过程中,因水气接触进入水中,成为转炉烟气洗涤污水,污水经过水处理单元(混凝沉降、冷却、水质稳定)后变成清水,循环回用。转炉除尘水具有高硬度、高悬浮物、高pH值等水质特点。循环使用过程中,如水中含有大量的结垢物质会给除尘设备造成严重的堵塞,影响炼钢厂正常生产。

不锈钢动力车间转炉除尘水系统始建于2003年,主要处理厂内1#、2#转炉除尘水,1#转炉除尘水流量约450m3/h,2#转炉除尘水流量约560m3/h。两座粗颗粒分离机,大小斜板沉淀池。工艺流程见图1

2 水系统存在问题

2.1 转炉除尘水回水高悬浮物,高硬度

對回水水质进行监测后发现,回水悬浮物高,总硬度高。回水悬浮物在2000mg/L以上,总硬度、PH值数据见表1。

2.2 结垢问题

转炉除尘水的结垢问题一直以来都较为突出,而且结垢速度快,不易清洗。对于供水系统来说,结垢主要造成水泵叶轮、管道等处,以及造成转炉一文二文、烟罩等处的结垢。

该系统水的水质具有高温、高悬浮物、高硬度、高pH值的特点:

(1)高温:一文处约为1000℃,在二文处约为70℃;(2)高悬浮物:吹炼时高达约6000mg/L;(3)高硬度:回用水硬度高达约200-1000mg/L;(4)高pH 值:系统水的pH值9~13,在这样的水质条件下,系统具有很强的结垢趋势,对水处理技术提出更高的要求,若水处理不当,会在系统的关键设备部位出现结垢堵塞现象,严重影响生产的正常运行。

3 水处理措施

3.1 粗颗粒分离(如图2)

除尘水进行粗颗粒分离机后,在分离槽内进行沉降,底部大颗粒经旋转绞笼由出料口带出,经深沉分离后的大部分循环水由出水槽流出至斜板。

采用粗颗粒分离装置对转炉除尘水回水进行预处理,可以去除水中粒径≥60μm的粗颗粒杂质,能减轻后续处理设备的磨损以及斜板沉淀池的负担,同时大颗粒杂质去除后,也可避免在泥浆进入压滤机后对滤布的损坏。

3.2 化学药剂

3.2.1 降硬剂(碳酸钠)

转炉除尘污处理要使水质澄清,最关键是要去除污水中的Ca2+和Mg2+,保持水质稳定。转炉冶炼过程中加入的石灰尘粒随烟气气流带入湿式除尘净化系统,石灰遇水变成Ca(OH)2。烟气中存在的大量CO2溶于水中,可发生化学反应:

转炉除尘污水水质稳定的关键条件是系统中要有适量的CO32-,与不断溶入水系统的Ca2+反应生成CaCO3沉淀,同时系统中又要有适量的OH-,在洗涤过程中与烟气中的CO2生成CO32-,补充与Ca2+结合生成CaCO3的消耗。实践中采取一次性投加足量的Na2CO3,使水中的Ca2+浓度下降,然后加入适量钠盐补充损失的Na+,其阻垢机理如下:

Na2CO3作为缓冲溶液起到中介作用,既能去除溶于水中的Ca2+以降低硬度,又能吸收烟气中的CO2实现再生而循环利用。

3.2.2 缓蚀阻垢剂

针对转炉除尘污水系统高pH值、高硬度、易结垢的特点,定量加入有机磷类缓蚀阻垢剂,与Ca2+生成稳定的络合物,并使垢层晶格发生畸变。起到复合药剂阻垢的协同效应。

3.2.3 絮凝剂

在斜板前投加降硬剂量的同时也投加絮凝剂,主要是使生成的碳酸钙具有更好的沉淀效果,通过斜板排出,达到降低Ca2+离子含量的效果。

在进入压滤机前投加絮凝剂,其主要成分为阳离子型聚丙烯酰胺,可以更好的提高水份与污泥的分离程度,在经过压滤机的挤压后,使泥与水彻底分离,压滤水回至斜板循环利用,泥饼则由车辆运至料场回用。

4 效果分析

通过上述水处理措施,转炉除尘水的供水水质基本稳定,满足悬浮物小于

100mg/L,总硬度小于100mg/L(以CaCO3计)的水质标准,出水水质数据见表2。

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