工艺不良分析改善报告
不良分析改善报告
不良分析改善报告1. 引言不良分析改善报告是一份用于记录和分析公司或组织中出现的不良现象,并提出改善措施的文件。
本报告旨在对最近发生的不良事件进行分析,并提出相应的改善建议,以便公司能够避免类似事件的再次发生。
2. 事件背景在过去的一个月中,我们的公司生产线上发生了一系列不良事件,这些事件导致了产品质量下降、客户投诉增加以及生产效率降低。
为了解决这些问题,我们进行了详细的分析。
3. 不良事件分析在分析过程中,我们采用了以下步骤:3.1 数据收集我们首先收集了过去一个月的生产数据,包括不良品数量、不良部件、生产线停机时间、工人操作记录等。
这些数据为我们进行不良事件分析提供了基础。
3.2 数据整理和分类通过对收集到的数据进行整理和分类,我们发现了以下几个主要问题:•原材料质量不稳定:一部分不良品是由于原材料质量不稳定导致的。
我们发现供应商提供的原材料存在一定的质量问题,这导致了生产线上的不良品增加。
•操作失误:另一部分不良品是由于工人操作失误造成的。
我们发现一些工人在操作过程中没有严格按照操作规程执行,导致了产品质量下降。
3.3 根本原因分析在确定了不良事件的分类后,我们进行了根本原因分析:•供应链管理不完善:供应商选择和管理方面存在问题,导致原材料质量不稳定。
•培训不足:部分工人缺乏必要的操作培训,无法正确执行操作规程。
4. 改善建议基于以上分析,我们提出以下改善建议来解决不良事件问题:4.1 供应链管理改进•与供应商建立更紧密的合作关系,加强沟通与协作,共同解决原材料质量问题。
•建立供应商质量评估机制,对供应商进行定期评估和监控,确保原材料的质量稳定性。
4.2 培训提升•加强对工人的操作培训,确保他们具备必要的技能和知识,能够正确执行操作规程。
•定期组织培训活动,更新工人的专业知识,提高他们的工作水平和素质。
5. 实施计划为了有效推进改善措施的实施,我们制定了以下实施计划:•在下个月与供应商进行会议,商讨供应链管理的改进方案,并制定具体的合作协议。
不良品改善报告范文(3篇)
不良品改善报告范文第1篇P:计划(一)制定改善计划20xx年1月P公司派训的L工程师结训回到企业后,立即深入现场进行问题调研,再结合参训前收集的现场管理问题点,然后召集改善工作筹组会议决定IE改善工作小组由工艺部工程师、生产副总、车间主管、品检工程师等8位成员共同组成,并由工艺部L 工程师担任IE改善工作小组组长,制定出每位小组成员的工作职责及IE改善小组的工作计划。
IE改善小组将IE改善工作主题聚焦于车间制程的改善及标准化。
(二)设定改善目标两周后,改善小组就改善主题对P公司的生产流程及产品的现况展开讨论,发现车间生产效率仅有61%,改善小组随即运用SMART原则来进行改善目标设定,并将改善目标设定为:1、从简化生产流程设计上入手,运用作业程序(流程)分析手法来降低产品加工成本,在现有成本基础上降低15%。
2、通过生产线工站重新部置及人员编成,运用IE手法使生产线平衡,并提高装配效率,在现有的基础提升55%。
3、改善时间为五个月(20xx年1月20xx年5月)。
改善目标确定下来,改善小组立即将主题及目标进行分解成小项目,由改善小组成员分别负责各个小项目,进行团队合作。
并定每两周召开一次改善小组会议,共同探讨实现目标的方法。
D:执行(一)执行改善对策20xx年1月下旬改善小组召开二次改善小组会议,共同探讨改善对策。
决议改善初期先设计几组新规格的模具投入生产流程中进行改善对策的尝试。
于20xx年2月上旬模具完成制作及验模后,随即将此模具投入生产流程开始进行小批量试产。
而在其试产过程中,肯定会有各式各样的问题存在,到时改善小组成员需到现场进行跟踪讨论发现的问题及解决问题的方法。
C:检查(一)改善对策执行结果验证20xx年2月中旬改善小组召开第三次改善小组会议,共同对改善对策的初期执行结果进行验证。
发现生产效率提高了,人力需求降低了2/3,表示此改善对策是可行的。
但以仅运用此改善对策的情况来看,要达成改善计划所设定的目标,仍然有许多的问题要解决。
生产工艺改善报告。
生产工艺改善报告。
车间改善措施报告车间改善措施报告经过一月的车间生产实践及日常对产品作业流程的观察,我本人初步总结出现在生产车间的问题点以及对车间后续规范化管理提出几点见解。
一问题点:1. 产品生产过程中有工艺规范但无作业标准。
2. 作业人员大部分技术技能欠缺或技能单一,无工艺规范化常识。
3. 人员流失时无法有效的及时补充,品质和产能不能很好地保证。
4. 设备日常故障较多,较大影响生产作业效率,没有使整个现有车间的人员配置效率达到较理想化。
5. 车间缺乏有效管理措施,未建立基本的人员管理办法及考核制度,工作人员岗位职责概念模糊不清。
6. 各岗位之间数据对接不太完善,有漏写标示卡现象。
7. 车间环境急待整理整顿,成品、半成品、零配件以及废次品的摆放杂乱,清除不必要的废弃物品,保持整个车间和生产线的清洁,有利于保障产品的品质和提升生产效率。
8. 模具的领取和归还记录不完善,有漏写现象,模具不及时归还,模具无日常维护。
9. 使用工具乱放,导致设备的维修、调试不方便。
10. 生产现场罗列杂乱,尤其是穿线人员,造成车间拥堵现象。
11. 生产工程中产品堆积现象严重,导致产品氧化,严重影响产品品质和后续的清尾结单工作,影响生产率、增加工时、提高加工成本、造成公司经济损失。
二改善计划及措施:1. 制定公司产品生产规范工艺流程,设置关键岗位工艺管控办法。
有利于对产品品质进行管控,以减少产品品质不良现象,并可初步设定生产合格率目标,减少无谓的返工和人力浪费,从而提升产品品质及生产效率。
2. 人员岗位职责的明确化,建立责任机制和追踪机制,有利于岗位人员的责任心的提升,并实施奖罚制度,不能做多做少一个样,做好做坏一个样,做与不做一个样,提升员工的积极性和责任感。
3. 要求员工做到每一道工序的自检和互检,以保证没有漏装、错装及破损和不合格品进入下一道工序。
4. 在早会上,管理人员可总结前日生产时发现的品质、车间及生产过程等发生问题,避免后续生产中再次发生,有利于对员工进行品质和责任教育。
工艺不良分析改善报告
S2吃錫不良分析報告現狀說明:2006年10月15日,自動化一課6線在生產明泰1SLG624TYAA1G机种時,S2位置有吃錫不良現象.生產120PCS﹐有9PCS不良﹐不良率:7.5%.此物料料號﹕60100404403601G不良D/C:0628f3,0628i7f,0628i7,0628f3.原因分析:A.檢查15PCS印刷品質,無印刷少錫現象,且脫模良好.量測5PCS錫膏厚度,分別為:0.151mm,0.147mm,0.163mm,0.166mm,0.158mm.在標准範圍內(鋼网厚度為0.13mm,錫膏厚度標准范圍為:0.130mm-0.180mm)B.使用Kester(EM907)錫膏,特性如下:EM907合金Sn96.5Ag3Cu0.5 抗拉強度53.5Mpa助焊劑含量11.5% 拉伸46%鹵素含量0.02%以下楊氏模量41.6Gpa粉末大小38-25um 比重7.4粘度200pas 線膨張系數21.7PPM/℃熔化溫度217-220 0.2%耐力39.4Mpa特點高可靠性,適應高溫預熱、印刷穩定。
C.在爐前觀察10PCS的貼片品質,無貼片位移.貼片壓入量為0.5mm(為默認值).D.Profile在客戶要求的標準範圍內,O2 PP M≦3000PPM.Profile如圖:E.車間溫濕度符合標准:溫度:25℃,濕度:52%.(SMT車間的標准溫度:25±3℃.濕度:40%-75%)F.將不良板放于顯微鏡下觀察,PCB PAD上吃錫飽滿而元件Pin腳不吃錫。
將物料以120度烘烤2H后再上線生產﹐生產100PCS有7PCS不良﹐不良率為﹕7.0%。
初步分析為元件Pin腳鍍錫不良不吃錫,造成此不良.臨時對策:A.在上線前使用刀片將元件Pin腳上的不良鍍錫層刮掉后再上線生產﹐暫無不良。
.報告人:張怀東2006/10/16。
生产工艺改进总结汇报
生产工艺改进总结汇报
尊敬的领导、各位同事:
我很高兴在这里向大家汇报我们部门最近进行的生产工艺改进
工作。
经过一段时间的努力,我很自豪地告诉大家,我们取得了一
些显著的成果。
首先,我们对现有的生产工艺进行了全面的分析和评估。
我们
发现了一些存在的问题,例如生产效率低、产品质量不稳定等。
为
了解决这些问题,我们制定了一系列的改进方案,并进行了实施。
其次,我们引进了一些先进的生产设备和技术。
这些设备和技
术大大提高了我们的生产效率,同时也提高了产品的质量和稳定性。
我们还对员工进行了相关的培训,使他们能够熟练运用这些新的设
备和技术。
另外,我们还优化了生产流程,简化了生产工艺。
通过精益生
产的理念,我们大大减少了生产过程中的浪费,提高了生产效率和
产品质量。
最后,我们对生产过程进行了全面的监控和管理。
通过引入一
些先进的生产管理系统,我们能够实时监控生产过程中的各项指标,并及时发现和解决问题,确保生产的顺利进行。
通过这些改进措施的实施,我们的生产效率得到了显著提高,
产品质量和稳定性也得到了有效保障。
我相信这些改进不仅将为公
司带来更多的利润,也将为我们的客户带来更好的产品和服务。
在未来的工作中,我们将继续努力,不断改进和提高我们的生
产工艺,为公司的发展贡献更多的力量。
谢谢大家!。
不良品改善报告范文
不良品改善报告范文
不良品改善报告。
一、问题描述。
在生产过程中,我们发现了一批不良品,主要问题包括产品外观不良、尺寸不合格、材料质量不达标等。
这些问题严重影响了产品的质量和客户的满意度,需要我们及时采取措施进行改善。
二、原因分析。
1.工艺流程不完善,生产过程中存在一些工艺环节不够严谨,导致产品出现外观不良、尺寸不合格等问题。
2.材料质量不达标,部分原材料的质量未经过严格筛选,导致产品质量不稳定。
3.员工操作不规范,部分员工在操作过程中存在疏忽大意的情况,导致产品出现质量问题。
三、改善措施。
1.完善工艺流程,对生产流程进行全面梳理,优化工艺环节,
加强对关键工艺环节的监控和管理,确保产品质量稳定。
2.严格把关原材料,加强对原材料的质量控制,建立严格的原
材料进货检验制度,确保原材料的质量达标。
3.加强员工培训,对员工进行质量管理方面的培训,提高员工
的质量意识和操作技能,确保产品质量符合标准。
四、改善效果。
经过以上改善措施的实施,我们对产品的质量进行了全面提升,不良品率明显下降,客户投诉情况得到了有效控制,产品质量得到
了客户的认可和好评。
同时,我们也加强了对生产过程的监控和管理,提高了生产效率和产品质量稳定性。
五、总结。
通过此次不良品改善报告,我们深刻认识到了产品质量对企业
发展的重要性,也意识到了要想提高产品质量,必须从源头抓起,
加强对生产过程的管理和控制。
我们将继续加强质量管理,不断改进工艺流程,提高产品质量,为客户提供更优质的产品和服务。
焊接不良改善报告【25页】
三:改善歷程
A.實驗參數因子,水平的選取
實驗因子 預熱溫度 預熱時間 恆溫溫度 恆溫時間
因子代號 A B C D
水準一 160 ℃
1s 500℃
8s
水準二 180 ℃
2s 550℃ 10s
三:改善歷程
B.根據A項中所列因子,水平畫出L8 ( 24 ) 直交表.
A
B
C
D
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
1
2
1
112
36
20
12
Percent
57.9
26.2
8.4
4.7
2.8
Cum %
57.9
84.1
92.5
97.2
100.0
三:改善歷程
1.為驗證Hot bar機台的焊接品質,故運用DOE法評 估Hot bar機台的焊接可行性:
WIFI Antenna
Hot bar焊接治具
BT Antenna
焊接天線位置圖
PAD是獨立 一塊,散熱慢, 溫度高,焊接 品質好
整個PAD全 板均接地,散 熱快,溫度低, 易冷焊
PAD是獨立一塊, 散熱慢,溫度高,焊 接品質好
整個PAD全板均 接地,散熱快,溫 度低,易冷焊
三:改善歷程
b.為保證焊接品質.達到兩PAD溫度相同(避免散熱慢
的一邊溫度過高而燙傷PAD),運用實驗驗證法將熱熔 頭偏移,減少一邊結合面積,如下,使PAD焊接溫度一致. 從而達到焊接要求.
五:標准化及推廣應用
效益評估
1. 無形效益 此改善案有效提高客戶滿意度,維
護了公司形象,增進了與客戶間關係,贏得 了客戶認同,極大的鼓舞了團隊士氣,增強 了市場競爭力,達到了降低生產成本,提高 生產效率的目的!
焊接不良改进报告
焊接不良改进报告
焊接不良改善报告
⼀、鱼⾻图分析
⼀、综上鱼⾻图分析,产线焊接不良主要原因如下:
1.作业随意性⼤,⽆责任⼼和质量意识;作业不作⾃检。
2.对焊锡⼯艺⽆接受标准:
3.焊锡作业员未经培训就直接上岗,是否可以胜任本岗位⼯作也监督与考核;
4.焊接⼯序没有对所使⽤的电铬铁、焊接温度进⾏明确(⽬前所⽤的均为普通电铬铁;温度没法控制)
5.作业员没有及时清理铬铁上锡渣;焊接造成连锡。
⼆、改善对策:
1.⽣产管理⼈员对作业进⾏教育培训;提⾼员⼯责任⼼和质量意识;加强对员⼯的培训与监控,⽽不是有问题只是对员⼯说⼀声:“做好⼀点”,要让员⼯养成⾃检互检的习惯。
2.由研发部拟订焊接⼯艺接受标准;与图⽚的形成明⽰可接受、不可接受,并对作业员进⾏培训,让作业掌握标准;
3.研发部对⽣产线作业员进⾏焊锡作业培训;让员⼯熟练掌握焊锡技能;以后新招进的焊锡作业员上岗必须经过培训⽅可上岗;由品质部IPQC负责监控;
4.①⽬前所⽤的均为普通电铬铁;建议公司对⽣产所⽤的电铬铁统⼀更换成恒温铬铁;
②研发部制定作业指导书时需明确该⼯位所使⽤的电铬铁规格及温度控制要求;
③品质部申购铬铁温度测试仪,对焊锡⼯位铬铁温度进⾏管控;
5.①⽣产管理⼈员需对焊接作业进⾏培训和指导;让员⼯养成电铬铁有残留锡渣时须及时清理;并成焊接进⾏⾃检;
②IPQC加强对焊锡⼯位巡检⼒度;每个焊接⼯作需抽检5-10PCS检查焊接效果;
拟定:审核:。
工艺改善报告
SMT工艺改善建议报告
SMT试产6200PCS,生产中,发现很多的焊接不良,多为空焊,立碑,不良率大概30%.
经分析,不良产生的原因如下:
1:因PCB上的元件靠近板边,无法正常传板传送贴装,必须用载具固定才能进行贴装.,放入载具时,可能会有偏移发生,而且PCB没有MARK点,会影响精度,致使锡膏印偏,机器贴偏。
2:PCB的焊盘上有异物及绿油,把焊盘覆盖住,导致元件端面与焊盘无法焊接(焊点成球状)。
3:0603封装的元件中心间距有点稍大,多处焊盘实测为0.8MM以上,需要优化处理。
4:PCB太薄,很容易发生断板,影响印刷及贴装.
5:钢网开孔与PCB实际焊盘大小有差异(可能是PCB实物与文件有一定的差异。
对策如下:
1:在PCB两边增加5MM的工艺板边并在工艺边上制作对角MARK点(必须离板边3MM以上),或者更改PCB设计,在PCB上做MARK点但需要元件焊盘与MARK都离板边3MM以上。
2:与PCB的供应商反馈此异常现象。
3:将所有0603封装的焊盘内距优化为0.7MM。
L*W=1.*0.9
4:可以的话建议将PCB增厚至1.2mm或减少拼板数量,防止变形.
5:反馈PCB供应商需注意。
生产工艺改进工作总结汇报
生产工艺改进工作总结汇报
为了提高公司的生产效率和产品质量,我们在过去一段时间里进行了大量的生产工艺改进工作。
现在,我很高兴地向大家总结汇报我们所取得的成果和进展。
首先,我们对生产流程进行了全面的分析和评估,发现了一些存在的问题和瓶颈。
通过团队的共同努力,我们成功地优化了生产工艺流程,缩短了生产周期,提高了生产效率。
同时,我们还引进了先进的设备和技术,加强了生产线的自动化程度,降低了人力成本,提高了生产的稳定性和可靠性。
其次,我们对产品质量进行了全面的提升。
我们加强了对原材料的筛选和检测,严格控制了生产过程中的各个环节,确保产品的质量符合国家标准和客户要求。
通过持续改进和创新,我们成功地降低了产品的次品率,提高了产品的合格率,赢得了客户的信赖和好评。
最后,我们还注重了员工的技能培训和团队建设。
我们组织了一系列的培训课程,提升了员工的专业技能和素质水平,增强了团队的凝聚力和执行力。
通过团队的共同努力,我们成功地完成了一
系列的生产任务,为公司创造了丰厚的经济效益和社会效益。
总的来说,我们在生产工艺改进工作中取得了显著的成绩和进展,为公司的可持续发展和长远发展打下了坚实的基础。
我们将继续努力,不断提高工艺水平,提高产品质量,提高生产效率,为公司的发展贡献更大的力量。
谢谢大家!。
涂布工艺产品缺陷分析报告
涂布工艺产品缺陷分析报告1. 引言涂布工艺是一种常见的表面处理工艺,用于改善产品的外观和性能。
然而,在实际生产中,涂布工艺也存在一些常见的产品缺陷。
本报告通过对涂布工艺产品缺陷进行分析,找出产生缺陷的原因,并提出相应的改进措施,以提高产品质量。
2. 缺陷一:鱼鳞状纹路2.1 缺陷描述鱼鳞状纹路是指产品表面出现一系列相互交错的条纹,类似于鱼的鳞片状。
2.2 缺陷原因2.2.1 涂布量不均匀鱼鳞状纹路可能是由于涂布量不均匀引起的。
涂布量过多或过少会导致涂布层厚度不均匀,从而在干燥过程中产生鱼鳞状纹路。
2.2.2 涂布速度过快涂布速度过快会使涂布层没有足够的时间流平,造成涂布层的不均匀,从而产生鱼鳞状纹路。
2.2.3 涂布工艺参数调节不当涂布工艺参数的调节对于保证涂布层均匀性非常重要。
如果涂布工艺参数调节不当,如温度、湿度等,就会出现鱼鳞状纹路。
2.3 改进措施2.3.1 调整涂布量通过调整涂布设备的涂布量控制装置,确保涂布量的均匀分布,以避免产生鱼鳞状纹路。
2.3.2 减慢涂布速度适当减慢涂布速度,使涂布层有足够的时间流平,从而减少鱼鳞状纹路的出现。
2.3.3 优化涂布工艺参数对涂布工艺参数进行优化调整,确保温度、湿度等因素在合适的范围内,以提高涂布层的均匀性。
3. 缺陷二:气泡3.1 缺陷描述气泡是指产品表面出现的很多小气泡,严重影响产品的外观质量。
3.2 缺陷原因3.2.1 涂布底材表面不洁净如果涂布底材表面不洁净,存在灰尘、油脂等污染物,会导致涂布层中出现气泡。
3.2.2 涂布剂涂布粘度不合适涂布剂的涂布粘度对于气泡的产生有较大影响。
如果涂布剂的涂布粘度过低,会使挥发速度过快,产生气泡。
3.2.3 涂布过程中的气体排放不畅在涂布过程中,如果涂布层周围的气体排放不畅,会导致涂布层中气泡的产生。
3.3 改进措施3.3.1 加强涂布底材清洁工作在涂布前,应对涂布底材进行彻底清洁,确保表面不含任何污染物,以减少气泡的产生。
工艺改善报告
工艺改善报告一、背景介绍。
公司自成立以来,一直致力于不断提升生产工艺和技术水平,以满足市场需求,提高产品质量和生产效率。
然而,在当前激烈的市场竞争中,我们发现仍然存在一些工艺上的不足和问题,为了进一步提升工艺水平,特编写此工艺改善报告,以期为公司的发展注入新的动力。
二、问题分析。
1. 设备老化,部分生产设备已经使用多年,存在磨损严重、效率低下的问题。
2. 工艺流程不合理,部分生产环节存在瓶颈,导致生产效率低下,无法满足市场需求。
3. 能源消耗高,部分工艺存在能源浪费现象,不符合节能减排的要求。
4. 产品质量不稳定,部分工艺存在质量波动较大的情况,影响了产品的市场竞争力。
三、改善措施。
1. 更新设备,对老化严重的设备进行更新,提高生产效率,降低维护成本。
2. 优化工艺流程,对生产流程进行全面审视,消除瓶颈,提高生产效率。
3. 节能减排,采用新的工艺技术,优化能源利用,减少能源消耗,降低生产成本。
4. 质量控制,加强对工艺环节的质量控制,确保产品质量稳定。
四、实施计划。
1. 设备更新计划,制定设备更新计划,确定更新时间表和预算。
2. 工艺流程优化计划,成立专门的工艺优化小组,对生产流程进行调研和优化。
3. 节能减排计划,引进节能技术,对工艺进行改造,降低能源消耗。
4. 质量控制计划,建立完善的质量控制体系,加强对工艺环节的监控和管理。
五、预期效果。
1. 生产效率提升,通过设备更新和工艺优化,预计生产效率将提升20%以上。
2. 能源消耗降低,通过节能减排措施,预计能源消耗将降低15%以上。
3. 产品质量稳定,通过质量控制计划,预计产品质量波动将降低50%以上。
六、总结。
通过对公司工艺的全面分析和改善措施的制定,我们有信心能够进一步提升工艺水平,提高生产效率,降低生产成本,提高产品质量,从而在市场竞争中占据更有利的位置。
希望全体员工能够共同努力,积极配合,共同推动工艺改善计划的顺利实施,为公司的可持续发展贡献力量。
产品工艺缺陷分析报告范文
产品工艺缺陷分析报告范文1. 引言本报告旨在对某产品的工艺缺陷进行分析,并提出相应的解决方案,以改善产品质量和生产效率。
2. 背景在生产过程中,我们发现某产品中存在一系列工艺缺陷,这些缺陷将影响产品的功能和外观,降低用户体验和产品市场竞争力。
因此,有必要深入分析这些工艺缺陷的原因并制定解决方案。
3. 工艺缺陷分析3.1 缺陷1:螺丝松动该产品的一个常见工艺缺陷是螺丝的松动。
这样的缺陷将导致产品在运输和使用过程中产生噪音,甚至可能导致产品的功能损坏。
原因分析:经过初步的调查和测试,我们发现螺丝松动的主要原因是工人在紧固螺丝时的力度不足。
由于生产线上的工艺操作繁忙,工人常常因为时间紧迫而忽略了正确的螺丝紧固步骤,导致螺丝松动。
解决方案:为了解决这个工艺缺陷,我们建议采取以下措施:- 提供员工培训:组织培训课程,向工人传授正确的螺丝紧固技巧和步骤,提高他们的操作水平,并加强对正确操作的重视和执行。
- 引入自动化设备:引入自动化螺丝紧固设备,减少对人工操作的依赖,并确保每一个螺丝都能得到正确的紧固力度。
3.2 缺陷2:产品外观瑕疵该产品的另一个工艺缺陷是外观瑕疵,主要表现为产品表面的划痕和凹陷。
这些瑕疵将直接影响产品的美观度和市场卖点。
原因分析:我们对生产过程进行了仔细观察和检测,发现外观瑕疵主要是由于生产线上存在的以下问题导致的:- 原材料质量差:部分原材料表面存在缺陷和杂质,容易导致产品表面出现瑕疵。
- 工艺操作不当:工人在产品加工和组装过程中,对产品的表面操作不细致,导致划痕和凹陷的出现。
解决方案:为了解决这个工艺缺陷,我们建议采取以下措施:- 加强原材料质量控制:与供应商合作,提高原材料的质量标准,确保产品的外观质量。
- 加强工艺操作培训:为工人提供外观质量控制的培训课程,提高他们的操作技能和对产品质量的重视。
4. 结论通过对产品工艺缺陷的分析,我们可以得出以下结论:1. 螺丝松动是一个常见的工艺缺陷,主要是由于工人操作不当所导致。
OQC检测前不良改善报告
OQC检测前不良改善报告
oqc检验前三大不良改善报告
不良原因分析:
1)在线材剥头焊接时,端子浅压,以致端子将线束中的部分铜丝阻断,只
有部分或几根铜丝连接,引起通信不可靠。
当线束摇晃时,线束中的铜丝处于时断时通的状态,造成外连接的led不亮或闪烁。
2)端子焊接至了线材的外皮绝缘部分,端子深压,端子未与线束中的铜丝存有可信的电气相连接,端子极容易与线束断裂。
当摇晃线束时,端子与线束中的铜丝处在时断时通或全然断裂的状态,导致外相连接的led闪光或哪知。
3)按键板的测试工装保养不够,针座存在较大磨损,尚在使用,导致部分线束不良导致的led闪烁判定为线束未与工装针座未接触好,经员工再次插入,发现led亮,就判定为产品合格,致使存在不良的按键板出货。
提升措施:
1)要求制线时,做如下调整:
调整刀具,掌控端子压着质量.
端子压着后,压好的端子要全数检验,并用抽检办法确认全数检验的效果,确保端子压着不良的不合格线束不流入下道工序
2)创建按键板测试工装档案,调整产品测试工装,对工装上的针座建议每500-1000次更新一次,并搞好记录。
保证测试的工装状态较完整。
3)按键板测试时,要对线束来回摇晃3次,若发现指示灯闪烁,立即将产品判为不良品,并对此不良品分析,做纠正预防。
4)强化线束供应商管理,对来料的线束按标准抽查,并提取0.5%搞破坏性检验,检验端子的压着与否存有深压和浅压问题。
建议供应商提供更多备货检验报告。
5)加强按键板成品检验,产品入库时,除对其做原定项目的检验外,在抽取0.2%做破坏性检验,检验端子的压着是否存在深压和浅压问题。
组件产线不良及改善措施分析报告
16.背板抠破
导致原因:
削边人员撕胶带抠破背板; 层压前目测对台虹背板贴了3M胶带;
改善措施:
削边人员撕胶带,从玻璃面起头; 台虹背板不得使用3M胶带粘帖,其他背板全部使用3M胶带;
17.背板凹坑
改善措施:
对每炉的漆布必须清理干净,确认没有残胶; 设备调试;
导致原因:
盖的漆布未清理干净; 硅胶板问题;
导致原因:
改善措施:
21.边框内卡有透明胶带
导致原因:
削边人员未对胶带进行清除; 总装人员漏检,直接装边框;
改善措施:
削边人员对每件胶带进行清除,贴3M的没有残胶,贴透明胶带的还必须清理残胶; 总装人员在装框前检验;
22.灌封胶超过2小时不固化
02
导致原因:
A、B灌封胶混合不充分; 静态混合管漏胶; A、B灌封胶配比问题
导致原因: 电池片原材料大小角; 串联未卡好模板,造成间隙大小角; 层压准备排版问题; 搬运过程动作过大; 改善措施: 分选及焊接工段加强多电池片原材料的检验; 串联电池片,模板卡到位,防止片与片间隙不均,导致后面的电池片串歪斜;另外整串串好后,一头电池片抵住模板,观察另一端是否起翘,防止整串弯曲,即“((((((”,排版正负后会形成“)()()(”,导致排列不齐; 层压准备拎电池片串排版时须绷紧,不得两头拎起,中间电池片串在EVA上拖动,控制好串与串间隙; 搬运待层压件动作要轻,防止倾斜、颠簸;
导致原因:
层压准备剪焊带头,须按工艺要求,6个1剪1放; 保持桌面5S整洁; 层压前目测注意检验;
内缩
短汇流条按工艺要求点焊2处; 更换EVA批次或厂家试压; 层压准备穿引出线,不要拉动过猛,撤弯汇流条直角;
改善措施:
工艺改善报告模板范文
工艺改善报告模板范文一、引言本报告旨在阐述对现有工艺流程的改进方案,以提高生产效率、降低成本、提升产品质量和减少浪费。
通过分析现有工艺流程,我们发现存在一些问题,因此提出以下改进方案。
二、工艺流程概述首先,我们对现有工艺流程进行了详细描述,包括原材料的采购、加工、组装、检测和成品包装等环节。
通过对现有工艺流程的分析,我们发现存在以下问题:生产效率低下、产品质量不稳定、生产成本较高、原材料浪费等。
三、改善方案描述针对现有工艺流程的问题,我们提出以下改进方案:1. 优化加工流程:通过对加工流程的重新设计,减少不必要的环节和操作时间,提高生产效率。
2. 引入自动化设备:采用先进的自动化设备替代传统的手动操作,减少人工成本和操作失误,提高产品质量。
3. 强化质量检测:增加质量检测环节,采用更精确的检测设备和方法,确保产品质量稳定。
4. 减少原材料浪费:通过合理规划原材料采购和库存管理,减少原材料的浪费和库存成本。
四、改善方案实施计划为了确保改进方案的顺利实施,我们制定了以下实施计划:1. 制定详细实施方案:对改进方案进行详细规划和设计,明确实施步骤和时间节点。
2. 培训员工:对员工进行必要的培训,确保他们了解和掌握新的工艺流程和设备操作方法。
3. 采购新设备:根据需要采购先进的自动化设备和检测设备。
4. 实施改进方案:按照实施计划逐步推行改进方案,并对实施过程进行监控和调整。
5. 评估改进效果:对改进后的工艺流程进行评估,确保达到预期效果。
五、预期效果及评估通过实施上述改进方案,我们预期能够达到以下效果:1. 提高生产效率:预计生产效率提高30%以上。
2. 降低成本:预计降低生产成本20%以上。
3. 提高产品质量:预计产品不良率降低20%以上。
4. 减少浪费:预计原材料浪费减少15%以上。
为了评估改进效果,我们将建立相应的指标体系,对生产效率、生产成本、产品质量和原材料浪费等方面进行定量评估。
同时,我们还将定期收集和分析数据,以便及时发现问题并进行调整。
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工艺改进报告范文:标题:工艺改进报告——以某产品加工为例一、引言随着市场竞争的日益激烈,工艺水平在产品质量、成本和交货期等方面起着越来越重要的作用。
为了提高生产效率,降低废品率,缩短生产周期,本报告旨在提出一系列工艺改进方案。
二、现状分析1. 当前工艺流程:以某产品加工为例,分析加工过程中存在的问题,如加工效率低、废品率高、加工周期长等。
2. 问题总结:通过分析发现,主要问题包括设备磨损严重、操作人员技能水平不高、生产计划不规范等。
三、改进方案1. 优化设备布局:根据生产需求,合理调整设备布局,提高设备利用率。
2. 引入自动化设备:通过引入自动化设备,减少人工干预,提高生产效率。
3. 提升操作人员技能:定期组织培训,提高操作人员技能水平,确保生产顺利进行。
4. 制定标准化操作流程:规范操作流程,减少人为失误,降低废品率。
5. 引入精益生产理念:采用精益生产方法,持续改进生产过程,提高生产效率。
四、实施步骤1. 制定改进计划:明确改进目标、时间表和责任人。
2. 设备改造与升级:根据改进方案,对现有设备进行改造或升级。
3. 人员培训与动员:组织操作人员培训,提高技能水平,并做好人员动员工作。
4. 试点实施:选取部分生产线进行试点改进,观察效果。
5. 总结与优化:根据试点结果,总结经验教训,优化改进方案,逐步推广至其他生产线。
五、预期效果1. 生产效率明显提升:通过优化设备布局、引入自动化设备等措施,生产效率可提高XX%。
2. 废品率显著降低:通过制定标准化操作流程、提升操作人员技能等措施,废品率可降低XX%。
3. 生产周期明显缩短:通过实施改进方案,生产周期可缩短XX%。
4. 员工满意度提高:员工技能提升,工作负荷减轻,工作环境改善,员工满意度将得到提高。
5. 成本降低:生产效率提升、废品率降低以及生产周期缩短都将直接带来成本降低的效果。
六、结语本报告从现状分析、改进方案、实施步骤和预期效果等方面对工艺改进进行了详细阐述。
工艺改善评估报告
工艺改善评估报告一、背景介绍近年来,面对市场竞争日益激烈的环境,我公司决定进行工艺改善,提升产品质量和生产效率。
为了全面了解现有工艺流程的弊端以及改进的方向,我公司组织了一次工艺改善评估。
二、评估目标本次评估的目标是分析现有工艺流程中存在的问题,并提出解决方案,以改善产品质量和生产效率。
三、评估方法1.资料收集:梳理和收集现有工艺流程的相关文件和资料,了解工艺的整体情况。
2.现场观察:参观生产现场,观察工艺流程的实际操作过程,发现问题和瓶颈。
3.访谈:与工艺操作人员和质量控制人员进行沟通,了解他们对现有工艺流程的看法和存在的问题。
4.数据分析:收集和分析生产数据,查找异常情况和不合格品率高的工序,确定改进的焦点。
四、评估结果1.工艺流程存在的问题:a)生产过程中存在多个手工操作环节,容易引起人为错误和产品不稳定性。
b)部分工序的生产周期较长,影响了整个生产线的效率。
c)一些工序的不合格品率较高,成为产品质量问题的突出环节。
d)现有工艺流程中没有考虑到设备利用率的最大化,存在生产资源的浪费现象。
2.解决方案:a)引入自动化设备:对于手工操作环节较多的工序,应考虑引入自动化设备进行生产,以减少人为错误和产品的不稳定性。
b)优化工艺流程:针对生产周期较长的工序,应重新设计和优化,以提高生产线的效率。
c)加强质量控制:对于不合格品率较高的工序,应加强质量控制措施,提高产品质量。
d)生产计划优化:通过制定合理的生产计划和调整设备使用情况,实现设备利用率的最大化,减少生产资源的浪费。
五、改进预期效果1.提高产品质量:通过加强质量控制和优化工艺流程,减少产品不合格率。
2.提升生产效率:通过引入自动化设备和优化工艺流程,减少生产周期,提高生产效率。
3.降低成本:通过最大化设备利用率和减少不合格品率,降低生产成本。
六、实施计划1.确定改良方案,明确改进的目标和措施。
2.制定详细的实施计划,确定时间节点和责任人。
3.逐步推行改进方案,进行试点和验证。
生产工艺改进总结汇报
生产工艺改进总结汇报
尊敬的领导和各位同事:
我很荣幸能够向大家汇报我们团队在生产工艺改进方面所取得的成绩和进展。
经过一段时间的努力和探索,我们成功地实施了一系列的改进措施,取得了一些显著的成果。
首先,我们对原有的生产工艺进行了全面的分析和评估,发现了一些存在的问题和瓶颈。
针对这些问题,我们采取了一些创新的方法和技术,进行了一系列的改进和优化。
通过精确的数据分析和实验验证,我们成功地提高了生产效率和产品质量,降低了生产成本,实现了良好的经济效益。
其次,我们在生产工艺方面引入了一些先进的设备和技术,提升了生产线的自动化程度和智能化水平。
这不仅提高了生产效率,减少了人力成本,还大大降低了生产过程中的安全风险,为员工创造了更加安全和舒适的工作环境。
最后,我们还加强了团队内部的协作和沟通,建立了一套科学的绩效评估体系,激励员工发挥创造力和团队合作精神,共同推动
生产工艺的不断改进和创新。
总的来说,我们的生产工艺改进取得了一些显著的成绩,但也还存在一些问题和不足之处。
我们将继续努力,不断探索和创新,为公司的发展和进步做出更大的贡献。
谢谢大家的支持和关注!
此致。
敬礼。
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S2吃錫不良分析報告
現狀說明:
2006年10月15日,自動化一課6線在生產明泰1SLG624TYAA1G机种時,S2位置有吃錫不良現象.生產120PCS﹐有9PCS不良﹐不良率:7.5%.
此物料料號﹕60100404403601G
不良D/C:0628f3,0628i7f,0628i7,0628f3.
原因分析:
A.檢查15PCS印刷品質,無印刷少錫現象,且脫模良好.量測5PCS錫膏厚度,
分別為:0.151mm,0.147mm,0.163mm,0.166mm,0.158mm.在標准範圍內(鋼网厚度為0.13mm,錫膏厚度標准范圍為:0.130mm-0.180mm)
B.使用Kester(EM907)錫膏,特性如下:
C.在爐前觀察10PCS的貼片品質,無貼片位移.貼片壓入量為0.5mm(為默認
值).
D.Profile在客戶要求的標準範圍內,O2 PP M≦3000PPM.Profile如圖:
E.車間溫濕度符合標准:溫度:25℃,濕度:52%.(SMT車間的標准溫度:25±3
℃.濕度:40%-75%)
F.將不良板放于顯微鏡下觀察,PCB PAD上吃錫飽滿而元件Pin腳不吃錫。
將物料以120度烘烤2H后再上線生產﹐生產100PCS有7PCS不良﹐不良率為﹕
7.0%。
初步分析為元件Pin腳鍍錫不良不吃錫,造成此不良.
臨時對策:
A.在上線前使用刀片將元件Pin腳上的不良鍍錫層刮掉后再上線生產﹐暫無不良。
.
報告人:張怀東2006/10/16。