电厂石子煤热值检测的常见问题及对策

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电厂石子煤热值检测的常见问题及对策

摘要:石子煤是电厂制粉系统排出的热值非常低、反应性能非常低、且可磨

性非常低的特地热值燃料,原本属于电厂锅炉制粉系统正常排出的杂物,并作为

垃圾予以处理,但在近几年,由于来自运营成本的压力,节能措施已扩展到石子

煤量控制方面,很多电厂即便石子煤排量达到了电力行业的排出标准,也在努力

降低石子煤排量。制粉系统在长期运行过程中,由于煤质变化、设备磨损、一次

风室堵塞等一系列原因,导致石子煤排放增多,磨煤机出力下降,效率降低,造

成极大的经济损失,同时过多的石子煤不及时排放将会进入磨盘底部,进而破坏

碳精环密封。正常情况下,中速磨石子煤排放量一般低于额定出力的0.05%,发

热量小于6.27MJ/kg。然而,在实际生产中,由于煤质变差、设备条件和运行参

数等的影响,石子煤排放量会成倍增加,热值偏高。基于此,本文重点论述了电

厂石子煤热值检测的常见问题及对策。

关键词:电厂;石子煤;发热量;检测

中速磨排出的石子煤具有一定发热量。为充分利用资源,电厂开展了石子煤

的性能检测,积极探索石子煤的二次利用途径。与普通燃煤相比,石子煤具有硬

度大、发热量低、硫分高的特点,所以由于石子煤样品采集、制备和分析中遇到

一些问题,电厂迫切需找到相应对策,为机组节能降耗提供准确可靠的检测结果。

一、石子煤排放方式

石子煤是大型燃煤电厂在煤粉制备中产生的废弃物,主要从发电厂磨煤机中

排出。

1、人工输送。其典型系统主要由石子煤收集斗、活动石子煤斗、自卸卡车

组成。通过人工将石子收集斗中的石子煤(或排放到地上的石子煤)运送到自卸卡车,转运至灰场或运到其它中转场地。人工输送方式特点是:①系统简单,运行

方便,初投资少,适应性强;②清理不及时易堵磨,直接影响安全生产;③有害

气体和粉尘浓度大,车间污染严重;④工人劳动强度大。

2、机械输送方式。其典型系统的核心是一、二级输送设备选用、系统布置

及运行方式的确定。通常分为:①一级输送设备选用振动输送机,水平布置在磨

煤机靠汽机侧地下,收集石子煤收集斗中的石子煤,排出后经下溜管排到振动输

送机中,振动输送机再将石子煤输送到爬坡皮带机,经皮带将石子煤提升,运至

储存仓暂存,再由自卸卡车运送到灰场。②一二级输送设备均选用链式刮板输送机,间断输送方式。每台磨配置一台一级石子煤刮板输送机,每炉石子煤刮板机

共用一台二级石子煤刮板输送机,石子煤经由一二级刮板输送机至储存仓集中,

再由自卸卡车外运。一级刮板机布置在地下,二级刮板机水平段布置在地下,再

经改向爬坡到地上石子煤储存仓。③采用振动输送机配合斗子提升机提升至石子

煤仓的系统形式,以减少爬坡输送设备对炉后或炉侧位置的占用,振动输送机布

置在地下。机械输送方式特点是系统故障率高,施工难度高,检修工作量大,且

检修难度大;设备腐蚀严重,使用寿命短;输送过程扬尘、泄露严重,工作环境差;大部分系统还需布置爬坡输送机,占用炉后或炉侧位置,给炉后的整体布置

及运行带来不便。

二、石子煤检测中常见问题及对策

1、石子煤采样问题。在中速磨运行期间,石子煤不断排放。在不同磨机和

煤种条件下,石子煤的粒度和质量差异很大。为提高采样的代表性,先应制定合

理的采样方案。根据入炉煤的变化,可参照入炉煤采样方案制定石子煤采样方案。例如,通常每班入炉煤采取一个样品,当煤种变化较大时,根据不同煤种采样。

石子煤采样也可参执行,每班排放的石子煤作为一批煤单独堆放,取一个总样。

当燃用不同煤种时,应根据煤种对产生的石子煤进行采样。

采样方法可参照国家标准《商品煤样人工采样方法》规定执行,主要根据粒

度确定初级子样质量、最少子样数和总样质量。通常,电厂入炉煤经碎煤机和滚

轴筛处理,出料粒径一般小于30mm,即进入中速磨的原煤粒径小于30mm。中速

磨机排出的石子煤多为硬块,其硬度高、密度大、不易破碎,粒径一般为25mm

左右,每批石子煤在相应粒径下至少取30个子样,每个初级子样质量不小于

1.5kg,总样质量不小于40kg。

2、石子煤制样问题。石子煤硬度高、密度大、不易破碎,人工制样需耗费

时间及人力,而且制样较困难。采用破碎机或组合式制样机制样较可行。

电厂一般将石子煤样送至煤制样室,并使用煤样制备设备制样,制样方法也

与煤样制备法一致。但由于普通煤样与石子煤样差异较大,若制样设备与工具未

彻底清理,易污染石子煤样,致使石子煤样的检测结果与实际值存在较大的制样

误差。因此,在制备石子煤样前,应彻底清理制样设备和工具。破碎机应使用石

子煤样进行冲洗,并准备一套专用制样工具,用于石子煤制样的缩分器和研磨盘等。

3、石子煤化验问题。石子煤的发热量是电厂共同关心的问题,在实践中,

石子煤的发热量化验结果常受到质疑。一些电厂进行了多方采样、制样、化验比较,发现一些石子煤的发热量化验结果差异较大。产生上述问题的原因是,除受

石子采制样代表性的影响外,石子煤发热量普遍较低,检测时不易完全燃烧,这

也是检测结果差异较大的主要影响因素。

部分电厂的石子煤按普通煤样进行检测,检测及计算未严格按国家标准《煤

发热量测定方法(GB/T213)规定进行。在检测过程中,由于不完全燃烧、点火失

败造成测值较低。

有学者曾组织了A、B、C三个化验室对四种石子煤样发热量进行了检测比较。为促进煤样的完全燃烧,A化验室添加了苯甲酸,这是一种已知发热量的标准物质;B化验室在坩埚底部衬上石棉绒;C化验室用擦镜纸包裹试样。检测结果见

表1。

表1 石子煤发热量检测结果汇总

从检测结果可知,三个化验室中,B、C化验室结果接近,A化验室结果明显

更高。对于不易燃烧煤样的检测,国家标准《煤的发热量测定方法》中有明确要

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