ZYJ7道岔故障案列及故障处理方法
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ZYJ7道岔故障案列
案例1:x年x月x日8:34分xx站6号道岔-尖反位转换到定位无表示。8:50分单操第3次后恢复定位表示,9:51分单操第7次后恢复正常曲线。原因为定位卡口。微机监测曲线如下图:
案例2:x年x月x日13:45分xx故障通知报警,13:38:51-13:39:51秒73/77#道岔反位压车失表示故障。其中13:39:09-13:39:12秒有3秒的时间,瞬间恢复反位表示。原因:73#道岔付机45静接点压力不足。
监测曲线分析:反位交流表示电压正常65V,故障时115V。反位直流表示电压正常22V,故障时0V。故障前3天表示电压正常。TDCS回放:13:39分27022次列车10G向xx发车,压入73/77#道岔时反位失去表示故障。
微机监测曲线图如下:
案例3:x年x月x日20:39分xx231#道岔尖反位至定位转换不到位故障,21:11分恢复。原因:231#道岔尖1基本轨与尖轨间夹异物转换不到位。
微机监测分析:动作电流2.3A,摩擦电流2.4A,动作功率0.48KW,摩擦功率0.89KW。
监测曲线图如下:
案例4:x年x月x日11:24分xx128#道岔反位压车失表示故障(交流电压升高、直流电压降低),反位交流电压由正常65V升至115V,反位直流电压由正常20V降至0V。11:42分单操,11:43分恢复反位表示。原因:128#道岔35-36接点接触不良。
TDCS回放:11:21分排列02096次X6-xx方向发车进路,11:24:05秒列车压入28#道岔,11:24:49秒该道岔失去反位表示。列车依次出清128-
132DG、 126DG、 120DG区段后遗留白光带。11:39分车站办理取消128-132DG、126DG、120DG遗留白光带手续。11:42分列车启动
微机监测图如下:
案例5:x年x月x日12:36分,xx109/111#道岔第一动反位至定位不解锁故障,12:48分恢复。原因:111#道岔拐轴发皱。
微机监测分析:动作电流1.82A,摩擦电流1.94A,动作功率0.85KW,摩擦功率0.54KW。(反位向定位转换时已经启动,但由于拐轴发皱卡阻造成不解锁,电机空转持续到30秒电机保护停转)。
监测曲线如下图:
案例6:x年x月x日13:17分xx8#道岔尖定位至反位转换不到位故障,14:34分恢复。原因:液油压力调不起来,更换转辙机后恢复。
微机监测分析:动作功率770W,摩擦功率1250W。11:17分定位-反位动作功率由770W升至1250W,时间持续到30秒(良好时12.5秒),且定反位都得不到表示。
监测曲线如下:
案例7: x年x月x日15:28分xx站26/28#道岔定位无表示,15:49分设备单位销记恢复正常。影响客车2列,货车1列。
故障原因:28#道岔副机反位侧锁钩别劲,锁钩不解锁,导致道岔转换不到定位微机监测图如下:
案例8: 2018年5月12日12:42分,xx145/147号道岔不转换,13:25分设备恢复正常。影响客车1列,货车3列。故障原因: 147号道岔安全接点接触不良,造成道岔无法转换,导致145/147号道岔无表示。
监测图如下:
案例9:转辙机外部尖轨不解锁曲线图监测曲线图如下:
案例10:故障现象:x年x月x日2:14分xx1/2号道岔反定位无表示,经处理2:57分恢复正常。影响货车2列。
故障原因:1号道岔芯1表示杆连接螺丝松,致使心1反位表示缺口变小造成卡口。
案例11:故障现象:x年x月x日12:16分,xx站27/29号道岔反位无表示,12:40分设备单位销记恢复正常。未影响列车。
故障原因: 27号道岔尖反位溢流压力低,造成道岔转换不到位。
案例12:故障现象:x年x月x日15:28分xx站26/28#道岔定位无表示,15:49分设备单位销记恢复正常。影响客车2列,货车1列。
故障原因: 28#道岔副机反位侧锁钩别劲,锁钩不解锁,导致道岔转换不到定位。
案例:13:故障现象:x年x月x日9:51分xx站10/12#道岔定位失表,10:18分设备单位销记恢复正常。影响客车3列,货车3列。
故障原因: 10#道岔尖二极管特性不良(故障时测试二极管6-8端子交流电压46V,直流15V正常,更换后测试二极管6-8端子交流电压68V,直流23V)。
常见故障处理方法
①道岔磨擦无表示:
A.道岔不解锁:副机不解锁,室外观察主机处斥离轨和密贴轨均处于四开状态,副机不解锁,处理方法:用手锤敲打副机锁钩或锁闭板即可。主机不解锁:室外观察主机密贴锁钩下不去,先观察主机锁钩头下部有无异物,无异物用手锤敲打锁钩或锁闭板即可。
B.道岔不锁闭:首先判断是主机还是副机不锁闭(观察或听主副机动接点到位情况和观察主副机锁钩到位情况),确定后用手锤敲打密贴锁钩或锁闭板即可,如果手锤敲打不能恢复,则用手锤敲打斥离轨锁钩或锁闭板,若还不能恢复,再检查锁钩与锁闭板间有无异物,必要时检查溢流压力。
C.道岔转换过程卡阻:道岔主机或副机转换通路不良卡与锁闭板,检查清理通路。检查尖轨与基本轨间有无异物,取出即可。
②道岔转换到位无表示:
A.道岔卡口:造成检查柱不能落入表示杆缺口中,主要原因有:缺口过大或过小,调整缺口即可;两根表示杆不齐相差超过15mm,处理方法是调整岔口尺寸一致;
B.副机开口大限位块不起作用:副机转换到位后,动接点反弹将接点顶出,应急处理:将斥离轨表示杆调整螺丝松开左右摇晃表示杆临时恢复后要点处理。
C.油缸到位滚轮不落下:速动片拉簧太松,轻敲滚轮到位。
③油路故障:发生油路故障,手摇把失去作用,首先登记要点,单操到规定位置室内外一致,松开溢流阀,用小撬棍拨动主副机油缸使机内解锁,然后用大撬棍拨动尖轨至需要位置,完成机外锁闭,最后再用小撬棍拨动主副机油缸使