汽车短周期螺柱焊接质量控制实例分析
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F
合力,开焊。
1.2 缺陷原因分析归类 表 2 列出所有引起缺陷的原因,现场排查分 析,利用排除法,最终找到问题根源。 ·3·
《北京汽车》 2013.No.6
·汽车短周期螺柱焊接质量控制实例分析· 表 2 螺柱焊接虚焊和偏焊问题来源列表
设备问题 电流设置 工件设计及缺陷 焊接面不平整或弧面 焊枪问题[2] 提升距离设置 工装问题 夹紧工装松动 操作手法 工人急于操作, 在焊接顶锻未 完成时,脱离焊接位置 时间设置 螺钉与工件厚度比 伸出长度设置 工装焊枪导向与工件平 焊枪未点检到位, 磨损未及时 面不垂直 虚焊 电压设置 焊接材料与涂层成分 焊枪角度调节 修理。
百度文库材料问题 材料表面不干净
焊枪问题
设备问题
工装不合理, 电磁 焊接面不平整或弧面 偏焊 焊核小 环境分布不均 零件设计问题, 表 焊枪与工装不同心 面不平整 电弧过长 工装与工件不垂直
焊枪调试不到位,与工装 设备相互干扰,电磁屏蔽不 不同心。 好。
材料不均匀,导电不佳
导向套磨损偏心与防溅 接地电缆安排不合理或接地 罩不同心 电缆损坏
焊枪导向焊渣杂物,焊枪 工装未点检,焊接不到位 不能到底
设备或接地电缆 工程变更 损坏,电流不足 设备变更
导向夹套疲劳磨损
工装导向与焊枪晃动量 工人操作时未垂直, 灯未亮就 过大 焊接。
控制电缆损坏, 焊 工件变形缺陷 接程序未到位 磁偏吹[2] 设计问题
铁芯线圈锁紧螺栓松脱
接地工装设计不合理,磁 偏吹
中图分类号:U466 文献标志码:A
北
表 1 缺陷问题分类展示
0 引
言
京
脱落原因
缺陷 类型 虚焊
图片
数量 6
某汽车侧围总成部件螺柱焊螺栓(公制 6 mm)扭矩质量检测中,使用 BMT-2L-SB-0008-3 (扭矩 7 N)电动扭矩扳手检测时,焊接螺栓从钣 金件上开焊脱落。 焊接工程师根据问题情况,迅速组织检查 98 辆份侧围总成部件,有 10 辆份出现脱焊,根据企 业标准已经构成批量质量问题。
其中 a 是弹簧瞬时加速度,m 是整个下落系统的 质量。 mv d v=K(L+S)d s 用可分离变量常微分方程 解得
∫ mvdv = ∫ k ( L + s)ds
V2 = K ( L + S )2 +C m
K L, m
(3) (2)
V=0,S=0,调整前, C = −
V = V1 + V2 =
2S K ( L + x)2 + +C g m
表 5 调整前后试样拉脱力和表面状态
焊接螺栓试片(调整前状态) 序 号 1 拉脱 力/N 1 531 焊核小、偏,有 击穿现象 2 3 4 1 673 2 423 1 560 焊核小 有飞溅 焊核小、偏,有 击穿现象 2 3 4 3 774 3 672 3 542 焊核饱满 焊核饱满 焊核饱满 拉开后表面状态 焊接螺栓试片(调整后状态) 序 号 1 拉脱 力/N 3 073 拉开后表面状 态 焊核饱满
计算可得, V前 − V后 =
9 1.8 K + > 0 ,调 10g m
《北京汽车》 2013.No.6
·汽车短周期螺柱焊接质量控制实例分析·
整前下落速度大、冲力大导致金属飞溅增加,如 表 1 所示。熔池液态金属不足,同时温度下降, 液态金属表面张力增大,熔合性变差;加上冲击 速度大可能造成回弹,撕扯焊缝,成型变差,所 以造成焊接质量不良。 4.1.2 提升距离对电弧行为的影响 由图 2 和图 3 电弧静特性曲线,可知短周期 , 螺柱焊过程电流不变的特点[5-6],a 长度大于 a 长 , 度,a 电压大于 a 电压,因而提升距离变大,弧 长增大,电压变大,有文献[7]给出计算公式。
北 京 汽 车 2
缺陷原因分析及改进措施
2.1 设备、材料、设计、工装分析 焊接设备为 NELSON 公司的 N3 短周期螺柱 焊机,2010 年生产,具有自适应功能,自动修正 补偿热输入,保证焊接质量。 设定参数焊接电流 700 A,焊接时间 40 ms; 使用 MIYACHI 公司的 MM380A 焊接监测仪测量 焊接电流和焊接时间,连续测量 20 份试样及 98 辆份部件,电流和时间参数稳定未现异常,工艺 参数合理。 表 3 为前 10 个试样的检测电流和检测焊接 时间数值,数据值稳定,可排除设备问题。因板 材厚度较薄为 0.6 ~ 0.7 mm ,而螺栓直径是 6 mm,接近 1/10,熔池浅,参数变化对焊接质量 影响大。 未发现设计和材料缺陷问题,焊接面平整, 未发现弧面、坑包、油污。现场检查工装夹紧, 未发现问题。加工人手法稳定。接地线布置合理。
其中,V 为下落过程中任意时刻 t 的速度。 调整前, S=0, L 为一定值, 设下压距离为 3 mm
V前 = 6 K ( L + 3)2 KL + − g m m
(4)
调整后,S=0,因为预压量增加 2.8 mm,所以 L 后=L+2.8
V后 = 2.4 + g K ( L + 2.8 + 1.2) 2 K ( L + 2.8) − (5) m m
2S (1) G 而弹簧下落分速度 V2 可以通过积分公式和常 微分方程计算 V1 =
北
图 1 调整前、后拉脱力对比图
F=ma,a=dv/dt a =
dv ds ds dt
F = K ( S + L)
京 汽 车 4 焊接螺栓脱落原因分析
试验确认焊枪导向夹套疲劳磨损、设定伸出 长度(预压量)和提升距离不合理,间接影响电 弧熔化—熔池成型凝固—焊缝成形过程,导致质 量缺陷进而脱焊。 4.1 焊枪提升距离和螺栓伸出长度影响 4.1.1 提升距离对下落冲击速度的影响 螺柱焊枪提升距离调整原理[4,8]:调节弹簧压 紧量来调整电磁铁间距,通过防溅套位置调节提 升距离和伸出长度分配,伸出长度+提升高度=电 磁铁间距;表 4 中调整前电磁铁距离 5.5 mm。根 据参考文献[2-4],6 mm 螺栓提升高度应为 1.2 ~ 1.6 mm、伸出长度应为 1.2 ~1.5 mm,所以电磁 铁间距为 2.4 ~3 mm 合适。 焊接区力学特征需要考虑重力、弹簧压力、 电磁力、熔滴表面张力,下落过程的主导作用为 重力和弹簧压力。对整个下压系统建模,将内部 总弹簧力综合考虑简化为: F=KS 其中,F 为弹簧力;K 为弹簧系数;S 为下落 高度,约等于提升高度。 ·6·
提升距离、伸出长度不合理影响焊接参数稳定性,进而影响焊接区熔化、成型、凝固过程导致脱焊。更换导向夹套,合 理调整上述参数,调整提升距离为 1.2 mm,伸出长度为 1.5 mm,调整后未发现脱焊。随后拉脱力对比试验确认了脱焊发 生的直接原因。
关键词:汽车螺柱焊;虚焊;偏焊;导向夹套;磨损;提升距离;伸出长度;气孔
焊枪状态 伸出长度 提升距离 导向夹套 数量与比例 生产 98 件 脱落 10 件 脱落比例 10% 调整前 2.5mm 3mm 生产 98 件 脱落 0 件 脱落比例 0% 调整后 1.5 mm 1.2mm
续表
3
试验分析确认
焊接螺栓试片(调整前状态) 序 拉脱 力/N 0 2 700 2 159 0 3 028 2 319 脱焊、气孔 焊核饱满 焊核饱满 脱焊、气孔 焊核饱满 焊核不饱满 拉开后表面状态
焊接螺栓试片(调整后状态) 序 号 5 6 7 8 9 10 拉脱 力/N 3 645 2 679 3 425 3 590 3 621 3 025 拉开后表面状 态 焊核饱满 焊核饱满 焊核饱满 焊核饱满 焊核饱满 焊核饱满
3.1 试验数据结果 为对比验证调整效果,使用万能试验机 UTM5504 进行拉脱力试验。 试片与工件材质相同, 共 20 件,根据 MBN10346 标准,要求公制 6 mm 螺栓标准值>2 500 N,3 000 N 以上为优良焊接; 在更换导向夹套和调整提升距离前后,各做一组 试验,每组 10 件,其他参数和加工人员不变。 试片焊接后,先测量扭矩,调整前试样扭矩 检测中 2 个脱落, 表面虚焊, 设定其拉脱力值为 0; 调整后无试样脱落,无虚焊发生。 当天生产中脱落比例为 10%,有 3 件为同一 包装内连续脱落,与试验状态时脱焊比例接近, 确认调整前状态不稳定。 试验结果见表 5,调整前,3 个试样的拉脱力 在 1 500 ~2 000 N 区间,且 6 个试样不合格,焊 核小、偏,质量不稳定;调整后,全部达到标准, 9 个式样超过 3 000 N,焊核饱满。
当弹簧具有一定压紧量 L 时, F=K(S+L) 调整前总的电磁铁间距是 5.5 mm,其中提升 距离为 3 mm,伸出长度为 2.5 mm。 。 因此,调整前最大压紧力 Fmax 前=K(5.5+L) 调整后总的电磁间距是 2.7 mm,则 。 Fmax 后=K(2.7+L) 当螺栓下落冲击熔池时,下落的冲击速度是 自由落体运动速度 V1 和弹簧运动速度的叠加, 1 2 自由下落运动速度公式为 V1=gt, S = gt ; 2 g 为重力加速度,t 为时间。
2.2 焊枪问题 观察焊枪问题较多,分析见表 4 ,焊枪的 伸出长度(预压量)和提升距离不合理,钢板 尺测量, 伸出长度为 2.5 mm, 提升距离为 3 mm。 根据参考文献 [3] ,短周期螺柱焊提升距离和伸 出长度在 1.2 ~1.6 mm 为合理,可以获得优良 焊接质量。 表 4 中,调整前焊枪导向夹套疲劳磨损严重, 整体变形,螺栓在导向夹套内定位不稳定,同时 导向夹套在焊枪内晃动量也较大。 2.3 措施和对策 综合上述,采取措施如下:更换并紧固导向 夹套,调节焊枪背部调节旋钮和防溅罩位置,调 整伸出长度和提升距离。 伸出长度调整为 1.5 mm, 提升距离调整为 1.2 mm,调整后试验焊接,并进 行拉脱力试验分析。
汽 车
虚焊, 焊接区液态金属 含量少, 有些有大量气 孔和飞溅,且熔合不 良,扭矩检测开焊掉 落。
1
螺柱焊问题分析
偏焊
力矩 N 增大,焊核 小、偏焊掉钉
4
小区域焊接, 焊核小且 处于边缘位置, 有些有 气孔和飞溅, 在扭矩检 测中, 扭矩大于焊接结
1.1 螺柱焊接技术及质量分析 螺柱焊( stud welding )是将螺柱一端与板 件(或管件)表面接触,通电引弧,待接触面 熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。焊 接时间小于 100 ms 的螺柱焊被称为短周期电 弧螺柱焊,汽车工业中最常用的是短周期螺柱 焊 [1] 。 生产现场发现焊接缺陷情况如表 1 所示,问 题主要是虚焊(6 个) 、偏焊和焊核小(4 个) 。
表 3 电流电压测量仪前 10 个数据测量表
测量序数 电流/A 焊接时间/ms 1 689 40 2 705 40 3 698 40 4 715 40 5 720 40 6 708 40 7 710 40 8 679 40 9 710 40 10 704 40
·4·
《北京汽车》 2013.No.6
·汽车短周期螺柱焊接质量控制实例分析· 表 4 调整前、后焊枪参数状态变化
号 5 6 7 8 9 10
北 京 汽 车
3.2 试验结果分析 表 6 为试样焊核直径与拉脱力报告, 1 号试样
表6
序 号 拉脱 力/N
3 种不同拉脱力的焊核状态
焊核直径/mm 拉脱力报告 评价 标准
1
3 774 6
焊核 饱满
焊核 2 2 159 不饱 满 3.5 焊核 3 1 531 小, 不规 则 5×1.5
《北京汽车》 2013.No.6
·5·
·汽车短周期螺柱焊接质量控制实例分析·
为调整后,最大拉脱力为 3 774 N,焊核直径大于 6 mm, 3 号试样为调整前, 最大拉脱力为 1 531 N, 焊核椭圆形(5 mm × 1.5 mm) ,2 号是 2 159 N, 为调整前试样;观察 1~3 号试样,焊核直径与拉 脱力数值正相关,焊核直径大,拉脱力值大。 图 1 为调整前、后拉脱力数据值对比,调整 后 8 个试样的拉脱力值大于调整前, 9 件的拉脱力 值在 3 000 N 以上,焊接质量明显提升。
·汽车短周期螺柱焊接质量控制实例分析· 文章编号: 1002-4581(2013)06-0003-06
汽车短周期螺柱焊接质量控制实例分析
王海龙,赵继成,靳立昆,王 建
Wang Hailong, Zhao Jicheng, Jin Likun, Wang Jian (北京海纳川汽车部件股份有限公司 北京分公司,北京 100083) 摘 要:分析汽车螺柱焊脱焊案例原因,发现焊缝区有气孔、飞溅,熔合不良。观察确认为焊枪导向夹套磨损和