提高金回收率的研究与实践

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浅议黄金精炼过程中的回收率

浅议黄金精炼过程中的回收率

E ] 苏建 华 , 茂才 , 洪 飙 , 3 杨 杨 陆树 森 .氰化 浸 出一 电解 法从 铜 阳 极 泥 提 取 金 和 银 E ] 贵 金 属 , J.
20 2 ()9 1. 0 2, 3 4 : ~ 3
我 们实验 研 究 中发 现在 熔炼 过程 中无 论多 么纯
的金 , 每熔 化一 次 都会有 万 分之 四到 六的损 失 。 出 流 车 间的液 体 , 过 车 间的气体 都会 带 出含金 物质 。 通 这
避 风 港及 国际通 货 的 价值 和 地 位重 现 , 黄金 的投 资
热潮再 起 , 我相 信黄金 的 价格会 再 创新高 , 对我 们 而 精 炼 企 业 来 说 , . —0 8毛钱 的市 场 收 购 差 价 , 05 . 提 高 回收率才 能提 高企 业 的竞争 力 。
会 员单 位 , 属 的黄 金 精 炼 厂采 用 的是 高 效 电解 和 下 化学 法 并从 的加 工工 艺 , 大采 用 电解 , 小采 用化 量 量
精 炼方 法 在 不 同 的企 业 中 应用 , 结 果 不 尽相 其 同 , 同的精 炼方 法设 备 装备水 平 的不 同 , 相 其结 果也 不尽 相 同 , 回收率 有高 有低 。相 对于 成本 , 回收率 的
高 低直 接决 定 了企业 的效 益 的好 坏 。
甘 肃 西 脉 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 集 有 色 金
中图分 类号 : F 3 . 8 T 8 10
文献 标识码 : A
文章 编号 :O 6 7 8 ( O O O 一 O 6 一O 1O — 912 1 )8 O 2 1 些 损失 并非机 械损 失 , 眼是 看 不见 的 。 们针对各 肉 我
随着 黄金 市场 的开 放 , 价格越 来越 透 明 , 于黄 对 金精 炼 企业来 说 , 利润 空 间越来越 低 , 这就 要求 我 们 精炼 企业 从管 理和 技术 上要 效益 。黄 金提 纯精 炼提

提高难选含硫砷金矿石回收率的生产实践

提高难选含硫砷金矿石回收率的生产实践

第6期新疆有色金属提高难选含硫砷金矿石回收率的生产实践张广田(西部黄金伊犁有限责任公司伊宁835000)摘要阿希金矿为提高难选含硫砷金矿石的选矿回收率,通过工艺技改和内部挖潜,进行探索和生产实践,多次改变浮选药剂制度,改善金精矿氧化环境,优化氧化渣氰化浸出条件,选矿回收率由72.8%提高到80.5%,有效地回收了较难选硫化矿包裹金。

关键词药剂制度氧化渣氰化浸出包裹金1引言新疆阿希金矿原设能力为750t/d,曾于1995年7月建成投产,又于1997年扩能到1000t/d,2005年原矿开采转入地下后,矿石性质逐渐由地表氧化矿转变为深部的原生矿,选矿回收率逐渐下降,并且随着原矿开采深度的加大硫化矿的比例也越来越大,选矿方法从“全泥氰化”技改为“浮选-浮选金精矿氧化-再氰化”的选别工艺。

经过工艺技改和5年的探索、实践,阿希金矿选矿厂挑战了很多困难,有工艺转型期的衔接不顺,有浮选、氧化和氰化指标的反复波动,有选矿生产成本的日益增加,更有选矿用工人员较多等诸多方面的问题。

通过多年的探索、调整、生产实践,终于总结出了提高难选含硫、砷金矿石回收率的工艺技术和生产经验。

2阿希金矿主要工艺及矿物含金特点2.1阿希金矿工艺简述阿希金矿技改之后的主要工艺为“浮选-浮选金精矿氧化-再氰化”的工艺流程,浮选采用的是“两粗-两扫-两次精选”的流程富集金精矿,技改之前浮选槽容积为145.6m3,技改后浮选槽容积扩为516 m3;浮选金精矿氧化工艺是采用氧化亚铁硫杆菌对富集后的金精矿和硫化矿物进行两级氧化的流程,一级氧化为6个φ8*8.5m氧化槽进行并联,二级氧化为4个φ8*8.5m氧化槽进行串连。

氧化渣再氰化工艺是由8个φ6*6.6m浸出吸附槽相串连的流程。

2.2阿希金矿的矿物含金特点阿希金矿转入地下开采后,矿物组成较简单。

金属矿物以黄铁矿、白铁矿为主,次为赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿、黄铜矿等。

脉石矿物主要为石英、长石、粘土矿物。

应用丁胺黑药提高红透山矿伴生金回收率的研究

应用丁胺黑药提高红透山矿伴生金回收率的研究
2 试 验样 品J -与 制 备 jr t  ̄ 该矿石样品采 自选 厂球磨机给矿 , 由选矿厂生产科负责采取和 加工制备试验样品。试样制备如 图 1 。
表 1原矿光谱半定量分析 ( %) t— — t ) — — 一 _ 一 ~ G… 一 一 e 蓁
表 3矿石矿物组成及含量统计结果( %)
. .
捕 收 种 类
竖主
矿 物名称 产 率 品位 ( / ) 回 率 g t

5 结 论
丁胺 黑 药
精矿 尾矿
原矿
1 . 0 1 7 6 O . 7 8 . 0 0 3 4 O . 7
1 0 O 0 5 0 .0 .9
4.2 8 O 5.8 19
10 O O.0
l 8 l 1 8 1 1 8 1 1 8 1
2 7 O 5 . 4 . O 7 . 2. O 8 . 1 . O 0
. .
1 9
. 4 6
. 5 5
. 2 8

O 0 0 0 O 0 O O 0 O O 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
『】 全 元 , 晓 峰 . b I 4松 张 用  ̄ R研 究 丁铵 黑 药 浮 选磁 黄 铁 矿 的 作 用 机 理 r f金 属 矿 山 ,9 6 1 ,4 (2:3 1. J ] 19 ,2 2 61)1— 7
从表 6试验 结果看 出 , 用黑药作捕 收剂 , 精矿 中金 的 回收率 指
7 4 5 4 4 6 3 4 6 3 4 6 3 3 9 4 5 0 5 4 0 1 5 l
标明显高于用黄药做捕 收剂 的指标 。实验研究证 明 : 黑药是浮选该 3 6 1 3 6 1 3 6 1 3 6 1 选矿石 中金矿物的较好捕 收剂 , 特别是丁铵黑药是浮选金矿物 的有 所采用 。 5 4 0 7 . 2 . O 9 . 0. 0 9 . O . 0 0 5 5 与生产金 回收率 4 % 4 %相 比 , 3 9 金的 回收率有较大幅度 黄药学名 黄原酸盐 .是硫化矿 . 5 5 . 1 9 收剂 , ,0 9 物浮选 中常用 的捕 . 他的选 效捕收剂 , 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 提高[ 4 1 。 择性 比黑药差 。常用的黄药有丁黄和乙黄。 43 -丁铵黑药用量试验 捕收剂种类试验工艺流程 , 试验结果见表 6 。 丁铵黑药用量试验工艺流程 , 试验结果见表 7 。 表 6 捕收剂种类试 验结果 ( %)

黄金回收提纯和节金工艺的研究

黄金回收提纯和节金工艺的研究

黄金回收提纯和节金工艺的研究摘要:黄金是一种重要的金属元素,具有多种功能,包括增强抗氧化、防腐蚀和提高人体免疫力。

近年来黄金产业快速增长且其产量逐年增加导致了对黄金资源过度开采以及对环境造成污染问题日益严重,人们开始对黄金产业进行了思考。

由于目前国内外对黄金提纯和回收利用方面研究较少,所以在这一领域还存在一定空白需要填补。

本文研究了黄金的回收提纯和节金工艺,希望对黄金产业的发展有所帮助。

关键词:黄金回收提纯节金工艺近年来,随着经济社会发展迅速及居民生活质量提高等因素使得人们对黄金及其制品需求量不断增加。

由于我国人口基数大、人均收入高以及工业化进程加快导致了资源紧缺问题。

因此如何在满足国内生产和消费需要同时进行黄金回收和节金工艺的研究以促进可持续发展就显得尤为关键。

一金回收提纯工艺的研究1.1 黄金的主要回收内容近年来,随着经济的快速发展,人们对黄金资源开采量增大,而黄金作为一种不可再生且用途广泛、储量较少等特点。

因此如何回收处理好这项可利用的资源就显得尤为重要。

黄金是一种重要的金属材料,它具有良好稳定性和抗腐蚀性。

在自然界中,所有有价值、无价态或低熔点矿物都可被作为载体来进行合成。

而由于天然产物与合成原料之间存在着许多不同寻常性质及差异化程度等因素影响导致了其难以直接利用回收这些宝贵资源以获得高回报率的用途;同时也会产生大量有害物质如废旧黄金、有毒金属和非银系物以及其他重金属,甚至还会对自然环境造成严重污染。

黄金根据不同使用形式可分为预处理、一般回收以及特殊利用三种主要形式;按照时间顺序又可分成长期沉淀法、中期沉淀法及短期再生产两种1.2 金回收提纯工艺的建立。

我国的黄金资源丰富,但主要是以粗放型为主,而精制和深加工技术落后、产品附加值低。

在金品开发过程中缺乏对黄金来源及用途研究。

目前我国对金价实行“限额回收、分级回收”。

由于市场竞争加剧导致了价格上涨的同时也出现了资源浪费严重等问题。

在金回收提纯工艺的研究中,国外对其进行了大量的探索,并取得了一定成果。

底吹铜熔炼渣中金银赋存特征及回收率提高探讨

底吹铜熔炼渣中金银赋存特征及回收率提高探讨

第29卷 第3期2020年6月矿 冶MINING&METALLURGYVol.29,No.3June 2020犱狅犻:10 3969/犼犻狊狊狀 1005 7854 2020 03 022底吹铜熔炼渣中金银赋存特征及回收率提高探讨杨庆飞 陈雯 沈强华 蔡晨龙(昆明理工大学冶金与能源工程学院,昆明650093)摘 要:某铜冶炼厂氧气底吹熔炼渣中金品位为0.11g/t,渣中金损失较多,生产上采用浮选法贫化熔炼渣回收金银,金银回收率较低。

采用MLA物相分析、X射线衍射(XRD)分析表征了底吹铜熔炼渣的主要物相组成与熔炼渣中金银的赋存状态。

采用选择性溶解方法分析了熔炼渣中金的化学物相。

结果表明,熔炼渣主要由冰铜相、磁铁矿相、铁橄榄石相和玻璃体相组成,偶见金属银与金属铜紧密连晶分布于硫化亚铜中。

渣中硫化物包裹金占64.71%,硅酸盐包裹金占29.41%,裸露金占5.88%。

底吹铜熔炼渣缓冷磨浮流程中被硅酸盐包裹的约30%的金很难回收,这是导致熔炼渣中金回收率低的主要原因。

建议熔炼渣在磨浮回收金银时,提高磨矿细度,使被硅酸盐包裹的金颗粒单体解离,从而提高金的回收率。

关键词:熔炼渣;金;银;赋存状态;回收率中图分类号:TF831;TF832 文献标志码:A 文章编号:1005 7854(2020)03 0112 05犇犻狊犮狌狊狊犻狅狀狅狀狋犺犲狅犮犮狌狉狉犲狀犮犲犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狊犪狀犱狉犲犮狅狏犲狉狔狅犳犵狅犾犱犪狀犱狊犻犾狏犲狉犻狀狋犺犲犫狅狋狋狅犿犫犾狅狑狀犮狅狆狆犲狉狊犿犲犾狋犻狀犵狊犾犪犵YANGQing fei CHENWen SHENQiang hua CAIChen long(FacultyofMetallurgicalandEnergyEngineering,KunmingUniversityofScienceandTechnology,Kunming650093,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:Acoppersmelterhasagoldgradeof0.11g/tinbottomsmeltingwithoxygenbottomblowing,andthereismoregoldlossintheslag.Intheproduction,theflotationmethodisusedtodepletetheslagtorecovergoldandsilver,andthegoldandsilverrecoveryratesarelow.Inthispaper,themainphasecompositionandtheoccurrencestateofgoldandsilverinthesmeltingslagarestudiedbyMLAandXRDanalysis.Thechemicalphaseofthegoldinthesmeltingslagisanalysedusingtheselectivedissolutionmethod.Theresultsshowthatthesmeltingslagmainlyconsistedofmatte,magnetite,fayalitephaseandvitreousphase,occasionallythemetallicsilverandmetalliccopperarecloselyconnectedanddistributedinthecuproussulfide,andtheslag coatedgoldaccountsfor64.71%,thesilicate coatedgoldaccountsfor29.41%,andthebaregoldaccountsfor5.88%.Approximately30%ofthegoldwrappedinsilicateintheslow blowingprocessofbottom blowncopperslagisdifficulttorecover.Thisisthemainreasonforthelowrecoveryrateofgoldintheslag.Itisrecommendedthatthefinenessoforegrindingshouldbeimprovedwhengoldandsilverarerecoveredfromsmeltingslagbygrindingflotation,sothatthegoldparticleswrappedbysilicatecanbeseparated,soastoimprovetherecoveryrateofgold.犓犲狔狑狅狉犱狊:smeltingslag;gold;silver;occurrencestate;recoveryrate收稿日期:2019 08 19第一作者:杨庆飞,硕士研究生,研究方向为有色金属冶金。

提高龙头山金矿低品位矿石回收率试验研究

提高龙头山金矿低品位矿石回收率试验研究
矿 试 验 研 究 , 原 重选 一氰 化 基 础 上 进 行 了浸 渣 浮 在
0. 4 0. 4 0. 6 0. 0 0. 7 O 7 0 5 02 0 7 9
I. 24 4 6 .6
选一 精矿 焙烧一 烧 渣 酸浸 除 铜一 烧 渣 氰 化 工 艺 流程
试验 。选 矿试验 原则 流程 见 图 1试 验结 果见 表 3 , 。
抛物 线 , 实质上 是样 品 中原 矿 品位 的波 动 引起 , 质 本 的变 化规 律应该 近 似直 线 , 图 中 的趋 势线 所 示 , 如 由 此确 定最佳 的磨 矿细度 为 一 0 目 8 20 0% 。
金 的嵌 布状态 分析 结果见 表 2 。
收稿 日期 :0 0一 4— 0 21 o 2
作者简介: 文杨思 (9 1 ) 广西玉林人 , 15 一 , 高级工程师 , 主要从事黄金生产管理丁作 ; 广西南宁市思 贤路 4 3号 , 广西黄金公 司,3 3 5 ̄2 。
21 0 0年 第 7期/ 3 第 1卷
表 3 重选一 重尾 氰化一 浸渣浮选一精 矿焙烧一焙砂 酸浸 除铜及氰化试验 结果
艺条件 进 一 步 优 化 , 用 重选 一全 泥 氰 化一 氰 渣 浮 采 选一 浮选 精 矿 再 处 理 工 艺 , 得 了 金 的 总 回 收 率 取 9 . l% 、 6 .7% 以及 综 合 回 收 了铜 、 、 , 34 银 48 硫 铁 实 现 了资源 的充分 回收利 用 。 表 3结果 显示 : 约有 0 4 8e 金处 于硫 化物 、 .9 Ct 碳

GoL D

21 0 0年第 7期/ 3 卷 第 1
提 高 龙 头 山金 矿 低 品 位 矿 石 回 收 率 试 验 研 究

有色金属选矿预先抛废技术研究和应用

有色金属选矿预先抛废技术研究和应用

有色金属选矿预先抛废技术研究和应用有色金属选矿是一种从矿石中提取有价值金属的工艺过程,常见的有色金属包括铜、铅、锌、镍、铝等。

然而,在选矿过程中会产生大量的废弃物,包括尾矿、废渣等,这些废弃物不仅占据了大量的空间,还可能对环境造成污染。

因此,研究和应用有色金属选矿预先抛废技术,就显得尤为重要。

首先,有色金属选矿预先抛废技术可以提高矿石的回收率。

传统的选矿流程中,废弃物会与有价值的金属一同进入选矿过程,降低了金属的回收率。

采用预先抛废技术,可以在矿石经过预处理后,剔除掉部分不含有价值金属的废弃物,使有价值金属集中在选矿过程中提纯,从而提高金属的回收率。

其次,有色金属选矿预先抛废技术可以减少环境污染。

选矿过程中,废弃物中含有一定量的有毒有害物质,如果这些废弃物没有得到合理的处理,将会对周围的土壤和水源造成严重的污染。

通过预先抛废技术,可以将含有有毒有害物质的废弃物剥离出来,减少了环境的污染程度,降低了对周围环境的影响。

此外,有色金属选矿预先抛废技术还可以降低选矿过程的成本。

传统的选矿过程中,废弃物会增加处理过程的复杂性和成本。

而通过预先抛废技术,预先剥离掉一部分废弃物,可以减少后续处理工序的时间和成本,提高选矿过程的效率和经济性。

有色金属选矿预先抛废技术的应用已经在工业生产中取得了一些成果。

以铜矿为例,传统的选矿流程中会产生大量的尾矿,浪费了铜资源,并对环境造成了污染。

而采用预先抛废技术,可以将一部分含有较低品位的矿石剔除出去,减少了尾矿的生成量,提高了铜矿的回收率。

综上所述,有色金属选矿预先抛废技术在金属选矿过程中具有重要的应用价值。

通过合理的工艺设计和技术措施,可以实现废弃物的减量化、资源化利用和环境污染的减少,提高金属的回收率和选矿过程的效率,减少成本,对于促进有色金属工业的可持续发展至关重要。

提高辰州矿业选矿厂金、锑回收率浮选试验研究

提高辰州矿业选矿厂金、锑回收率浮选试验研究

湖南有色金属HUNANNONFERROUSMETALS第37卷第3期2021年6月作者简介:易爱君(1986-),男,工程师,主要从事金、锑、钨选矿技术研究工作。

提高辰州矿业选矿厂金、锑回收率浮选试验研究易爱君,黄长峰(湖南辰州矿业有限责任公司,湖南沅陵 419600)摘 要:针对湖南辰州矿业有限责任公司选矿厂锑金浮选给矿,在矿石工艺矿物学研究的基础上进行了浮选试验研究。

在锑金浮选采用MA-3、丁钠黑药与高效捕收剂按5∶1∶1混合用药,与现有药剂制度对比,捕收剂总用量不变,高效捕收剂用量34g/t时,尾矿金品位降低0 03g/t,锑品位降低0 014%,金、锑回收率分别提高了0 48%和0 91%;锑金精矿产率增加1 4%,金品位降低2 8g/t,锑品位降低0 6%;锑金精矿含砷、铅不变,含硅增加0 9%,钨的损失增加22%。

关键词:金;锑;浮选;回收率;高效捕收剂中图分类号:TD923+1 文献标识码:A 文章编号:1003-5540(2021)03-0014-05 湖南辰州矿业有限责任公司选矿厂处理沃溪矿区和鱼儿山矿区的井下出窿矿石,两矿区的矿石均为金、锑、钨共生矿石。

自新选厂建厂以来,一直采用“两段磨矿—重浮联合”的原则工艺流程,产品为合质金、白钨精矿和锑金精矿。

2020年公司提出了实现“551”的生产经营目标,技术经济指标的目标为在年计划的基础上再提高1%。

目前钨回收率超过“551”目标,金、锑回收率均未达到“551”目标。

因此,希望通过进行小型试验研究找到提高金、锑回收率的方法。

本试验主要探索了应用LJ-1508高效捕收剂(以下简称高效捕收剂)的试验方案。

1 工艺流程目前选矿厂磨选流程采用“两段磨矿—重浮联合”的原则工艺流程,具体工艺流程如图1所示。

2 矿石性质2017年长沙矿冶研究院有限责任公司对矿样进行了工艺矿物学研究[1],其矿石性质如下。

2 1 矿石的物质组成经镜下鉴定、X射线衍射分析、扫描电镜分析和MLA分析综合研究查明:金矿物为自然金;钨矿物主要为白钨矿,少量黑钨矿;锑矿物大部分为辉锑矿,微量红锑铁矿、脆硫锑铅矿和车轮矿等;其它金属硫化物以黄铁矿为主,微量毒砂、黝铜矿、闪锌矿和磁黄铁矿,偶见方铅矿、辰砂、辉钼矿、辉铋矿和自然铋等;铁矿物主要为镁铁矿,少量赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿,偶见磁铁矿;脉石矿物以石英和云母为主,少量白云石、铁白云石、绿泥石等;其它微量矿物尚见方解石、高岭石、蛇纹石、辉石、金红石、磷灰石等。

浮选锑尾矿回收金的试验研究

浮选锑尾矿回收金的试验研究
p o i c .B c u e o ih o i a in a d s v r r i ai n g l o c n r t r d n h e o e y r t r r vn e e a s f h g x d t n e e e a g l t , o d c n e t e g a e a d t e r c v r a e a e o l o a v r lw. I o d r o n a c t e e o e y f g l e y o n r e t e h n e h r c v r o od, CI g l e t ci n e t s a re o t o a t n L od xr t t s a o i c ri d u n n i mo y l ai ti n s f t t n al g , wi g l l a h n r t r a h n 6 .0 , 5 . 5 o o i t o d e c i g ae e c i g 5 1 % h 29 %
2 1 年第 4期 01
DOI 1 .9 9 . s .6 1 9 9 .0 1 40 7 : 0 6 /i n1 7 - 4 22 1 . .0 3 js 0
有 色金属 ( 选矿部 分 )
・ 7・ 2
浮选锑尾矿回收金的试验研究
明 平 田
( 青海省第六地质矿 产勘查 院 ,西宁 8 00) 10 1
o ane b o i i a mi e a p o e sn fo he t bti d y rg n l n r l r c s i g l ws e .
h g e t a t e o d e o e r t ih r h n h g l r c v r a e y
Ke r s:o ie oe r iain al g od g a e;C L;c a ie d txf ain y wo d xd r ;agl t ;tin ;g l rd l o i I y nd eo i c t i o

提高金矿浮选回收率的选矿试验研究与生产实践

提高金矿浮选回收率的选矿试验研究与生产实践

在 , 与石英连生或包裹 ; 主要 硫铁矿为主要的载金矿 00 4mm条 件 下 ,考 察其 他 条 件对 浮 选 指标 的 影 . 7 物; 元素砷主要以毒砂的形式存在 , 也可能含有少量 响。为便于 比较和分 析实验 结果 , 条件试 验均采 用统 的金; 元素钛主要以金红石的形式存在 ; 元素银主要
波动较大 , 重地影 响 了我 矿 的经 济效益 。通过实 验 严
发 现和查找影 响金 回收率波 动的原 因。 寻求针对 性 的 解 决办法 , 以确定合 理 的工 艺技 术方 案 和条 件 , 高 提 托 中南大 学资 源加 工与 生物 学 院对 浮选 生产 现场 选 矿工艺进 行试 验研究 。根据 小型 闭路试 验结果 , 采
新 疆 有 色 金 属
第 3期
提高金矿浮选 回收率 的选矿试验研究与生产实践
王 行 军
( 西部黄金 有 限责任 公 司阿希金 矿 伊 宁 850) 300
摘 要 新疆阿希金矿由于原矿性质发生变化, 浮选指标波动大。为了降低浮选尾矿品位, 提高金浮选回收率, 进行选矿试验研究。 试
验获得了浮选金精矿品位 >4 t浮选尾矿品位 (O7 , 0g , , . 回收率 >g % 的良好浮选指标 。 5

车 间现场 的生产 实践 ,初 步确 定在 磨矿 细 度为 9 % 0
以银的硫化物形式存在 ,其次微量的以银金矿 的形

的 原矿 品位计算 回收率 , 即金原 矿 品位按 70 统 . 计算 和 比较 。
式存 在 。
2 1 焦 01
2 1 起泡剂 试验 .






4 7
关 键 词 原矿性质 浮选 金 回收率

提高锡铁山铅锌矿中伴生金银回收率的试验研究

提高锡铁山铅锌矿中伴生金银回收率的试验研究

提高锡铁山铅锌矿中伴生金银回收率的试验研究彭再华;蒋素芳【摘要】锡铁山铅锌矿原矿含铅3.65%、锌4.56%、硫14.85%、金0.44 g/t、银44.50 g/t.近年来,锡铁山选矿厂现场开展提高伴生金银回收率的工业试验研究,通过在铅浮选作业中添加新型捕收剂酯-116和新型调整剂T16两种药剂,强化铅、金、银矿物及其连生体矿物的浮选,提高伴生金银回收率.工业试验结论表明:铅精矿含金的回收率提高了5.77%,铅精矿含银的回收率提高了1.51%.【期刊名称】《湖南有色金属》【年(卷),期】2013(029)001【总页数】5页(P14-17,72)【关键词】新型捕收剂;工业应用;提高金银回收率【作者】彭再华;蒋素芳【作者单位】湖南有色金属研究院,湖南长沙410015【正文语种】中文【中图分类】TD923+.13锡铁山铅锌矿石随着开采向深部延伸,矿石性质发生了变化。

为了研究出矿比例变化后,对现有工艺的适应性和进一步提高选矿指标,尤其是提高金、银回收率,2004年至2010年期间,西部矿业股份有限公司锡铁山分公司和各研究院共同合作攻关,开展了原矿性质及金银赋存状态、选矿小型试验、选矿工业试验和工业应用等四个方面的研究工作。

为了进一步提高锡铁山铅锌矿伴生金银的回收率,使科技成果迅速转化为生产力,2011年7月,西部矿业股份有限公司锡铁山分公司联合西北矿冶研究院在锡铁山选矿厂现场再次开展工业试验研究。

工业试验主要是通过在铅浮选作业添加新型捕收剂酯-116和新型调整剂T16两种药剂,强化铅、金、银矿物及其连生体矿物的浮选,提高金银回收率。

为确保数据的准确性和可比性,现场采用同等生产环境下的对比性试验,在一个作业系列添加捕收剂酯-116和调整剂T16两种药剂,其它三个作业系列不添加这两种药剂。

铅浮选回路添加新药剂酯-116和T16后,工业试验方案与现场生产方案各项指标相比,在铅锌精矿品位基本相当的情况下,工业试验方案中的铅精矿铅回收率提高了0.68%,锌精矿锌回收率提高了0.82%,铅精矿金的回收率提高了5.77%,铅精矿银回收率提高了1.51%。

提高金回收率的试验研究与生产实践

提高金回收率的试验研究与生产实践
二扫 精矿
图 1 模 拟 生 产 工 艺 试 验 流 程
收 稿 日期 :O o一 3— 9 2 l 0 0
作者简介 : 张之明( 9 6 ) 男 , 16 一 , 山东蓬莱人 , 助理T程师 , 从事选矿生 产技 术管理 工作 ; 山东省蓬莱市北关路 3 5号 ,6 60 2 5 0

表 5 粗 选 尾 矿 再磨 小 型试 验 结 果
二 扫精 矿 尾矿
图 2 粗选 尾 矿 再 磨 浮选 试 验 工 艺流 程
一磨 H
8 同
1 0
粗选精 矿 扫精 矿 二扫 精 矿
粗矿 l 鼍 翥。 加
一0 1 o 1 7 o ( 5 o. 3 o O 1 8 9 4. . 8 .) o 0 . 2 .1


} 药, l 黑 药 5, 丁铵
+起泡剂 5 二次 扫选
尾矿
I 扫 精矿
表 2 金 属 矿 物 组 成 分 析
粒 级较 细 , 多呈 浸染 状分 布 。矿 石多 元素 分 析结果 见 表 1 金 属矿 物组 成分 析结 果 见表 2 金 的赋存 粒 级及 , ,
分 布分 析结 果 见表 3 。
表 1 矿 石 多 元 素 分 析 结 果

扭鎏 .
}H8 p
丁基黄 药 3 0
I 1
中 图 分 类 号 : D9 3 T 2 文 献 标 志 码 : B 文章 编 号 :0 1 2 7 2 1 )7—04 0 10 —17 (0 0 0 0 3— 3
胶 东某 矿 业公 司选 矿 厂 生 产 能 力 为 3 0 td 采 0 / ,
表 3 金 的粒 度 分 析 结 果
较低 。针 对矿 石 性质 , 进行 了磨矿 细 度 ( 选尾 矿 再磨 ) 改善 药 剂制度 等 试 验研 究 与 生产 实践 , 粗 、 金

提高含碳金矿石金回收率研究

提高含碳金矿石金回收率研究

2000年 新 疆 有 色 金 属 第1期 提高含碳金矿石金回收率研究袁文生(新疆哈密金矿839000)摘 要 某地含碳金矿生产规模150t/d,原生产采用磨矿混汞-浮选-精矿焙烧-再磨炭浸工艺提金,选矿金总回收率78%~79%。

由于矿石不断开采,矿石贫化,采用原流程工艺复杂,金回收率偏低,且当地没有烟道,炭浸浸渣含金10g/t左右,生产成本高。

为简化工艺流程,降低成本,提高经济效益,经试验采用混汞-石灰预处理-炭浸工艺,金选矿总回收率达86 89%。

关键词 含碳金矿 石灰预处理 炭浸一、引 言为了提高含碳金矿石的浸出回收率,已有多种预处理被采用,其中浮选和焙烧是简便的两种。

实践证明,常规浮选工艺难于彻底将碳质物分离而提高金的回收率,因此不能单独作为碳质物的有效预处理方法。

高温焙烧能有效地提高碳质矿的浸出回收率,但该工艺能耗较高,加之碳质物灰化条件颇为苛刻,如果操作控制不当将有可能使碳质物部分残留并活化,反而会导致金的浸出率更低。

20世纪70年代以来,国外普遍采用氰化浸出与活性炭吸附同时进行的炭浸工艺(CIL),利用竞争性吸附原理提高碳质矿石的浸出回收率。

目前国内也有不少矿山和冶炼厂采用该工艺。

客观而言,CIL工艺对于提高碳质矿石的浸出率无疑是相当有效的,不过当矿石中碳质物含量或吸附活性足够高时,仍有相当一部分金被碳质物吸附而不能浸出回收。

某地含碳中硫化石英脉型和含碳中硫化物蚀变岩型金矿石,采用混汞-石灰预处理-炭浸工艺,混汞金回收率40.78%,炭浸金回收率46.20%,金选矿总回收率86.98%。

二、矿石性质矿石中金属矿物以黄铁矿为主,其次有方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、钛铁矿,再次有磁铁矿、斑铜矿、黝铜矿、毒砂等。

氧化矿物有铜兰、褐铁矿。

非金属矿物以石英为主,其次有碳质、绢云母、碳酸盐(方解石)、绿帘石等。

矿物含量见表1。

表1 矿物含量矿物名称黄铁矿钛铁矿方铅矿闪锌矿黄铜矿石英绢云母碳质含量(%)9.080.210.200.100.1065.7413.95 2.0矿物名称碳酸盐绿泥石锆石磁铁矿斑铜矿黝铜矿毒砂铜兰褐铁矿银金矿原矿多元素分析结果见表2。

某铜矿提高伴生金银回收率工艺矿物学及选矿试验研究

某铜矿提高伴生金银回收率工艺矿物学及选矿试验研究

某铜矿提高伴生金银回收率工艺矿物学及选矿试验研究彭时忠【期刊名称】《《世界有色金属》》【年(卷),期】2019(000)015【总页数】3页(P33-35)【关键词】伴生金银; 回收率; 工艺矿物学; 选矿试验【作者】彭时忠【作者单位】铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心安徽铜陵 244000【正文语种】中文【中图分类】TD953某铜矿所处理的矿石为铁铜矿石,并伴生少量金银。

选矿工艺流程采用优先浮选回收铜~磁选回收铁~磁精矿浮选脱硫的工艺流程,所得产品为铜精矿和铁精矿,金银富集于铜精矿之中。

近年来,原矿含铜0.50%~0.62%、金0.1g/t、银2g/t~3g/t,2012年铜精矿销售统计数据显示,金、银平均品位分别为0.73g/t和38.06g/t,金银回收率35%~40%;全年铜精矿伴生金量为24.385 kg,达到计价标准的仅为3.57 kg,金银回收率不高及达到计价的比例较低,影响该铜矿的经济效益。

为提高矿产资源的利用率,提高矿山的经济效益,进行了提高伴生金银回收率的研究工作[1-3]。

1 工艺矿物学研究1.1 矿物组成及特性某铜矿矿石的多元素分析结果见表1。

矿石中的铁矿物主要为磁铁矿,另有微量的赤铁矿和褐铁矿;铜矿物主要为黄铜矿,其次为微量的铜蓝、辉铜矿和蓝辉铜矿;硫化物矿物主要是磁黄铁矿和少量的黄铁矿;其它金属硫化物矿物有微量的闪锌矿、辉钼矿和方铅矿等。

矿石中的脉石矿物主要为钙铁榴石,其次为透辉石、普通辉石,另有少量的方解石、钠长石、绿泥石、蛇纹石、透闪石、白云母及微量的石英、金红石、铁白云石等。

表1 原矿多元素分析结果元素Cu S Au★ Ag★ Fe CaO MgO Al2O3 SiO2含量/%0.619 2.66 0.110 4.53 29.48 20.53 9.87 4.52 25.271.2 金矿物的嵌布特性矿石中的金矿物主要为银金矿,其次为自然金和微量的金银矿。

重砂样中的自然金、银金矿和金银矿都是要回收的对象,主要为裂隙金和粒间金,其次为单体金和包裹金。

提高金银浮选回收率的试验研究

提高金银浮选回收率的试验研究

验研究 , 结果表 明, 浮选时加入 T 抑制细泥及硫化 氧化矿 , 出精矿 中 A , 产 u品位可达 6 . 02 g t浮选 回收率可达 8 .0 ; /, 75 % 精矿中 A 品位可达 6 6 / , 回收率可达到 7. 1 , g 7g t浮选 7 52 % 确 定适宜该矿石性质的工艺条件及 工艺流程 , 获得的金精矿可作为混合精矿外售。
第2 6卷第 2期
21 0 0年 4月




V0 . 6. 2 12 № Ap i 2 0 rl 01
NoN —F ERROUS M I NG NI AND ETALLURGY M
文 章 编 号 :0 7— 6 X( 00 0 0 1 0 10 9 7 2 1 )2— 0 6— 3
金银赋存状态及粒度分布如图 1 所示。
果表明, 浮选产出精矿 中 A u品位可达 6 .0gt浮 0 2 , / 选 回收率 可达 到 8 .0 ; g品位可 达 67 7gt浮 7 5% A 6 /,
选 回收率可 达到 7 .1 , 52 % 取得 了满意 的结果 。
图 1 试 验 样 品的 S M 图谱 E

含量



1 1 13 .9 o 4 . 1o 5 o 1 .0 9 2 7 5 . 4 o0 .0 o 8 .51.O 7 8 4 .0 l .O
注 : u A 单位为 (/ ) A ,g gt 。
2 3 S M & E eg p c m检 测 金银 赋存 状态 及 . E n ryS et u r 嵌布 粒度
表 1 金矿试样主要元素分析结果 ( ) %
() 1 氧化矿 : 菱锰矿、 软锰矿 、 硬锰矿 、 水锰矿 ; ( )原生 矿 : 铁 矿 、 2 黄 方铅 矿 、 闪锌 矿 、 黄铜 矿 、

提高某金矿浮选回收率的试验研究

提高某金矿浮选回收率的试验研究

湖 南有 色金属
HUNAN NONFE RROUS M ET AL S
第2 8卷 第 3期 21 0 2年 6月
提高 某金矿浮选 回收 率的试验研究
潘 炳 , 王奉 刚 , 肖松文
( 长沙矿 冶研究 院有 限责任公 司, 湖南 长 沙 40 1 ) 10 2

要: 针对某金 矿浮选 回收率低 的问题 , 开展了浮选工艺条 件优化试 验研究 , 确定 了最佳 工艺条
收稿 日期 :0 2—0 21 3—2 0
Ex rm e a t d n m p o i heFl t to c v r t n l i e pe i nt lS u y o I r v ng t o a i n Re o e y Ra ei a Go d M n PA N ng, AN Fe g g ng, AO n — n Bi W G n — a XI So g we
1 0
湖 南有 色金属
第2 8卷
从 图 3及 表 5试 验 结 果 可 知 , 基 黄 药 与 Y 9 丁 8 用 量相 同 时 , 回收率 相近 , 金 而金 品位 丁基 黄药 用 药 效果 明 显 优 于 Y 9 因 此 选 择 丁 基 黄 药 做 捕 收 剂 。 8, 此外 , 丁基 黄 药 与 丁铵 黑 药 混合 用 药 效 果优 于 丁 基
水 瓣 回 \
∞ 明
跎∞
碳酸 钠 / g
图 2 碳 酸 钠用 量试验 结果
由图 2结果 可知 , 在试 验 用量 范 围下 , 着碳 酸 随 钠 用 量 的增 加 , 精 矿金 品位 与 回收率 都 呈 增 加 趋 粗 势 , 增加 幅度 较小 , 但 综合 考 虑 , 酸钠 用 量 以 200 碳 0 gt / 为最好 , 此时金 回收率 8 .3 金 品位 l .4 t 28 %, 9 3 。

硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收研究现状及发展趋势

硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收研究现状及发展趋势

硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收研究现状及发展趋势1. 引言-介绍硫代硫酸盐浸金技术的背景和意义。

-说明本文旨在分析硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收研究现状及发展趋势。

2. 硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收方法-介绍常用的硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收方法。

-分析各种回收方法的优缺点,以及适用范围。

3. 硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收研究现状-回顾国内外硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收研究历程。

-总结目前硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收技术的主要研究内容和进展情况。

4. 硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收发展趋势-分析硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收技术未来的发展趋势。

-探讨硫代硫酸盐浸金溶液中金回收技术在金冶炼及其他行业中的应用前景。

5. 结论-总结硫代硫酸盐浸金溶液中金回收技术的发展历程、现状以及趋势。

-证明硫代硫酸盐浸金溶液中金回收技术的重要性和广泛性。

-指出硫代硫酸盐浸金溶液中金回收技术需要继续加强研究和探索。

1. 引言在目前的金矿开采过程中,硫代硫酸盐浸金技术以其高效、低成本等优点被广泛采用。

但是,随着金矿资源逐渐枯竭,金矿品位逐渐下降,如何从浸出液中高效回收金成为工业生产和环境保护的重要问题。

因此,研究硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收技术具有重要的现实意义和科学价值。

2. 硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收方法硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收方法主要包括:氧化还原法、膜技术法、固相萃取法、离子交换法、精炼法等。

其中,氧化还原法是目前应用最广泛的一种方法,通过还原剂还原金离子成金属金沉淀以回收金。

而固相萃取法则是通过特定的吸附剂将金离子吸附在表面从而实现回收。

离子交换法则是通过离子交换树脂对金离子进行固相萃取。

而精炼法主要是将浸出液中的金和银共同回收并提纯。

3. 硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收研究现状国内外学者对硫代硫酸盐浸金溶液中金的回收进行了深入的研究。

其中,国际上主要采用氧化还原法、膜技术法、固相萃取法等方法进行回收;而国内研究主要集中在氧化还原法和固相萃取法上,对回收效率、操作条件、回收率等方面进行了系统的研究。

低酸浸铜、高酸除杂两段酸浸提高金银回收率工艺研究

低酸浸铜、高酸除杂两段酸浸提高金银回收率工艺研究

低酸浸铜、高酸除杂两段酸浸提高金银回收率工艺研究邱建森(紫金铜业有限公司,福建省铜绿色生产及伴生资源综合利用重点实验室,福建 上杭 364204)摘 要:针对某黄金冶炼厂存在的金精矿强化硫酸化焙烧造成金浸出率下降的工艺难题,通过对酸浸工艺的优化,将一段酸浸工序变更设计为一段低酸浸铜、二段高酸除杂两段酸浸工艺,着重探索了高酸除杂过程中硫酸浓度、酸浸温度、酸浸时间、矿浆浓度、过滤洗涤效果等条件因子的影响,研究表明:焙砂经一段低酸浸铜(常规酸浸)工序处理后,控制矿浆浓度约45%,硫酸初始浓度约10%,酸浸温度90℃,搅拌2h进行高酸除杂,可提高金氰化浸出率1.5%~5%,提高银氰化浸出率2%~6%,且可有效避免高酸度对铜萃取效果的不利影响,取得良好效果。

关键词:金;银;硫酸化焙烧;两段酸浸;氰化中图分类号:TD952 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)22-0132-4Improvement of gold and silver recovery by two stage acid leaching– weak acid leaching to remove copper and strong acid leaching to remove impurityQIU Jian-sen(Zijin Copper Co. , Ltd. ,Key Laboratory of Copper Green Production and comprehensive utilization of associated resources in Fujian Province,Shanghang 364204 ,Fujian ,China )Abstract: Aiming at the technical difficulty facing a gold smelter which has led to low gold recovery from concentrate by sulfuric acid leaching, this paper explores ways for technology improvement. Initial weak acid leaching for copper, followed by strong acid leaching to remove impurities are proposed, with special focus on sulfuric acid concentration, leaching temperature, leaching time, pulp density and filtration efficiency during strong acid leaching. After a period of weak acid leaching (conventional acid leaching), control of pulp density to about 45%, initial sulphuric acid concentration about 10%,acid leaching temperature 90℃ for 2 hours to remove impurity, gold cyanidation increased by 1.5%~5%, silver leaching increased by 2%~6%. The negative impact of the high acidity on copper extraction was effectively avoided.Keywords: gold, silver, sulfuric acid roasting, two stage acid leaching, cyanidation某黄金冶炼厂200t/d处理复杂难选冶金精矿工艺流程由于金精矿矿源种类多,有价有害元素含量分布不均衡,为稳定生产,对高有害杂质的矿源采用配入总量控制,均衡投入的配矿技术,同时利用浆式进料焙烧技术,通过焙烧—氰化提金、烟气制酸、酸浸液萃取—电积回收铜,取得了较好的经济效益及社会效益,且具有操作简便,适应性强,回收率高,尤其是银、铜、硫可得到综合回收等特点,针对银浸出率远低于行业先进水平的情况,该厂通过调整生产系统焙烧工艺控制参数,强化金精矿焙烧过程中的硫酸化焙烧,银浸出率从55%~60%提高至65%~70%,但金浸出率从约97%下降至约94%,而制酸工序净化工段稀酸废水中硫酸浓度也从约2%~5%上升至8%~15%,增加了废水的环保处理成本,如何在保证银浸出率达到70%的行业先进水平的情况下,进一步降低氰化尾渣的金含量,提高金氰化浸出率,成为生产实际中亟待解决的技术难题之一。

提高某铜镍矿石镍金属回收率的试验研究及工业实践

提高某铜镍矿石镍金属回收率的试验研究及工业实践
2 0 1 3年 第 1 0期/ 第3 4卷


GoLD
提 高 某 铜 镍 矿 石 镍 金 属 回收 率 的试 验 研 究 及 工 业 实践
刘 绪 光
( 吉林吉恩镍业股 份有 限公 司选 矿厂 )
摘要 : 针对 吉恩镍 业选 矿厂 铜 镍 硫 化 矿 石 的 性 质 变化 进 行 了药剂 制度 改进 , 并应 用 于 工业 实
饱和等特性 , 镍金属回收率 、 镍精矿品位会 明显降低 , 并 增加 药剂 消耗 量 , 给 生产 带来 不便 。
矿 泥主 要化 学成 分分析 结 果 见表 1 , 主要 金 属矿
物嵌 布粒 度 分析结 果见 表 2 。
表1 矿 泥 主 要化 学成 分 分 析 结 果
要来源于红旗岭地 区一号矿体和七号矿体 。近年来 , 由于地 质 资源 紧 张及采 矿 方法 等原 因影 响 , 致使 选 矿
践 。其 结 果表 明 : 对 比 旧的 药剂制度 , 镍 精矿 镍金 属 回收 率 由 8 5 . 7 1%提 高到 8 6 . 1 9% , 经 济效 益
较好 , 具有 一 定推 广价 值 。 关 键 词 :铜镍 硫 化矿 石 ; 回收 率 ; 磁 黄铁 矿 ; 药剂制 度
中图分 类号 : T D 9 5 2
_ 1 (
、 ’
)群矿 - 2 t  ̄ t l 8 5 %
} _ ( ) } C l i O I ,
十a哺 C
依据 矿 石 性 质 , 该矿 石 的混 合 浮选 , 即是 黄 铜 矿 与镍 黄铁 矿 、 含镍 磁黄 铁矿 的浮 选 。 由于 矿石 中分 布 着 大量 的磁 黄铁矿 , 对 S / F e=0 . 8 6 、 N i / F e=0 . 0 3 9 。其 中 , 部 分 磁 黄铁 矿 含 铁 有缺 失 , 并 被 s或 N i 代 替 。 由于硫 化 矿 物含硫 越 高其 可 浮性 越 好 , 并 且 镍 的活 性 小 于 铁 , 黄 原酸 镍 的溶度 积远 小 于黄原 酸铁 溶度 积 , 所 以矿 浆 中硫化 镍 的可 浮性好 于硫 化铁 。因此 , 部 分 磁黄铁 矿 含硫 、 含镍 高 , 含 铁低 是该 矿石 磁黄 铁矿 的 主要特 点 。 由于磁 黄铁 矿 中含 镍 较 高 , 因此 磁 黄铁 矿 不 宜 抛 尾 ,
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(编辑 :李玉敏 )
《中国钼业 》2008年征订启事
《中国钼业 》系原国家科委批准 ,是由中国有色金属工业协会主管 ,由金堆城钼业集团有限公司 、陕西省有色金属学会 、中国
有色金属工业协会钼业分会共同主办的钼业学术期刊 ,也是国内钼行业惟一的一份专业技术性刊物 ,在国内外钼业届有着较大
的影响 。本刊有一支技术力量雄厚的编委队伍 ,其中邀请了六名中国工程院院士担任本刊顾问 。
配置相应磨矿 、浮选设备 。破碎实行闭路流程 、充满 312 添加硫酸 强化活化
给矿后 , JC1575颚式破碎机的性能得到了更充分发
由六梅金矿矿石物质组成可见 ,主要载金矿物是
挥 ,最终破碎产品粒度由技术改造前的 - 30mm 下降 黄铁矿和毒砂 ,要通过浮选黄铁矿和毒砂选金 。根据
到 - 16mm ,尤其是其中的细粒产率高达 40% ,为磨 浮选化学理论 ,当 pH 值大于 7 时 ,浮选矿浆中 OH -
六梅金矿的矿床类型属破碎带蚀变岩型金矿床 。
表 1 矿石化学多项元素分析
元素
As
S
TFe
SiO2
A l2O3
CaO
M gO
TiO2
A u3
A g3
wB /%
1. 93
2. 48
3. 60
77. 83
10. 20
0. 31
2. 31
0. 28
16. 5
4. 0
w (Au) , w (Ag) /10 - 6
矿作业创造了有利条件 ,实现了多碎少磨 ,使选矿厂 数量足够多 , OH - 离子就会取代黄铁矿表面的黄原
的 实 际 生 产 能 力 远 远 超 过 了 设 计 能 力 , 达 到 了 酸离子 (ROCSS) - ,而生成难溶的水溶性很强的氢氧
200 t/ d。 (2)球磨机合理配球 。影响磨ห้องสมุดไป่ตู้细度的因素很
化铁薄膜 ,使黄铁矿被抑制 。因 Fe (OH ) 2 的溶解度 积比 Fe (ROCSS) 2小 ,所以在黄铁矿表面最终都会生
多 ,诸如处理量 、入磨物料的粒度组成 、矿石的物质组 成亲水性的 Fe (OH ) 2 薄膜 。
成 、磨矿介质 、磨矿浓度 、磨机转速 、返砂比等 。在碎
基于上述认识 ,在实际生产实践中 ,很长一段时
tional ball loading in ball m ill, strengthening and activation, to ensure the flotation period. Keywords: strengthening and activation; gold; recovery rate
为了充分发挥球磨机效能 ,提高矿石入磨细度 , 在充分调研的基础上 ,采用了中冶集团北京冶金设备 研究设计总院和山东省招远市黄金机械总厂开发的 新型细碎颚式破碎机 JC1575 取代原 PEX100 ×600 颚式破碎机 。同样 , 在两段开路破碎条件下 , 由于 JC1575新型细碎机的独特性能使碎矿产品片状物料 大大减少 ,使球磨机的生产能力由原来的 55 t/ d提高
制参数 ,有赖于操作工人的业务水平和经验 。而磨矿 金的回收率为 80%左右 。
介质属工艺技术参数 ,包括介质的形状 、材质 、大小及
为了提高金回收率 ,采取了适当添加硫酸调节
配比 。合理的磨矿介质配比需要根据入磨物料的粒 pH 至 5. 5左右 ,强化活化 ,使金的回收率提高了 8%
度组成特性 ,经计算得出参考依据 ,并结合实践经验 , 以上 (见表 3) 。
2 试 验
入选原矿金品位 16. 57g / t,磨矿细度 - 200目占 81%的 。试验室浮选试验结果见表 2。
表 2 浮选试验结果
产品名称
金精矿 尾矿 原矿
产率 /%
8. 85 91. 15 100. 00
品位 / ( g·t - 1 )
179. 47 0. 75 16. 57
回收率 /%
95. 86 4. 14 100. 00
关键词 :强化活化 ;金 ;回收率
中图分类号 : TD928 文献标识码 : B 文章编号 : 1001 - 1277 (2007) 12 - 0044 - 03
广西贵港市六梅金矿 (简称六梅金矿 )矿石为高 砷难处理原生金矿石 。该矿石采用原浮选工艺流程 处理金回收率通常在 80%左右 。为了有效地开发利 用该金矿资源 ,经过多年的生产实践 ,通过采取强化 活化等一系列措施 , 目前 , 金回收率稳定在 88% ~ 89% ,提高 8%左右 ,年增产黄金 30 多 kg,增加经济 效益 300多万元 。
Abstract:Based on the experim ental research and p roduction p ractice of ore in L iumei gold m ine, the follow ing
technical measures to enhance the dressing recovery rate were discussed, such as more crushing and less grinding, ra2
2007年第 12期 /第 28卷
选 矿 与 冶 炼 4 5
到了 75 t/ d左右 ,实现了当年收回技术改造投资并盈 经现场工业试验最终确定 。六梅金矿选矿厂通过采
利的预期目标 。
用 JC1575新型细碎机 、两段一闭路破碎流程后 ,破碎
采用 JC1575 新型细碎机经过 2 年多的生产实 产品细粒产率高达 40% , 磨矿采用铬钢球 ,按直径
磨工艺流程及设备一定的前提下 ,影响磨矿细度的主 要因素就只有处理量 、磨矿介质 、磨矿浓度和返砂比
间 ,使用 CuSO4 为活化剂 , 黄药 +黑药为混合捕收 剂 ,在浮选用水以采区坑下水为主的情况下 ( pH 6. 5
4个因素 。处理量 、磨矿浓度 、返砂比是操作管理控 左右 )进行生产 ,在入选原矿金品位为 5g / t左右时 ,
1 矿石性质
矿石中金属矿物主要有毒砂 、黄铁矿 ,二者为主要载 金矿物 ;脉石以绢云母 、石英为主 ,还含有少量对提金 十分有害的碳质物 。金主要呈微细粒状包裹在毒砂 和黄铁矿中 。黄铁矿与毒砂伴 (共 )生关系密切 ,常 见毒砂被黄铁矿边部交代 ,两者常形成相当稠密的星 点状不均匀地浸染分布于绢云母泥岩 、碳质页岩 、含 粉砂泥质 (细粒砂岩和泥质角砾岩 )岩中 。矿石的化 学多项元素分析见表 1。
表 3 2005年上半年浮选生产指标对比
月份
原矿金品位 / ( g·t - 1 )
精矿金品位 / ( g·t - 1 )
尾矿金品位 / ( g·t - 1 )
金回收率 /%
备注
1
5. 20
105. 00
1. 30
76. 00
2
4. 72
95. 00
1. 13
77. 00
不使用硫酸
3
5. 02
93. 60
图 1 箱式闸门
© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
4 6 选 矿 与 冶 炼
黄 金
图 2 活塞管式调节器 1—弯管 2—活塞 3—螺杆 4—气管 5—溢流口
3 提高金回收率的技术措施
六梅 金 矿 选 矿 厂 最 初 设 计 生 产 规 模 较 小 (50 t/ d) 。原设计为两段开路破碎 、一段闭路磨矿 、一 次粗选 、二次精选 、二次扫选工艺流程 。入选矿石磨 矿细度 - 200 目含量仅达到 60%左右 ,在入选品位 5g / t左右的条件下 ,金回收率仅 80%左右 ,较之选矿
试验指标差距甚大 。为了提高金回收率 ,采取了强化 碎磨工艺 ,以提高磨矿细度 ;添加硫酸 ,加强活化 ;完 善工艺流程 ,强化粗选 ;改进浮选机闸门 ,确保浮选时 间等一系列技术措施 ,使金回收率提高到 88%以上 。 311 强化碎磨工艺 提高磨矿细度
(1)采用 JC1575颚式破碎机及两段一闭路破碎 流程 ,实现了多碎少磨 。由于资源等因素 ,六梅金矿 选矿厂最初设计规模为 50 t/ d,采用两段开路碎矿流 程 ,细碎设备为 PEX100 ×600颚式破碎机 ,最终破碎 产品粒度为 - 30mm ,粒度大 ,片状粗粒级多 ,对磨矿 作业十分不利 ,直接影响到磨矿细度 。
4 结 语
(1) JC1575颚式破碎机是一种新型细碎破碎机 。
Research and practice of enhanc ing recovery ra te of gold
L iu J isheng
( Guangx i Geology and M inera l R esou rces Explora tion and D evelopm en t Co. , L td. )
道国内外钼市场行情 、企业管理先进经验 、钼与健康 、专利文摘等 。本刊理论与实践并重 ,实效性佳 ,实用性强 。
践 ,在资源状况改善的条件下 ,为了进一步扩大选矿 100, 80, 60mm 球量比为 1 ∶1 ∶1 补加球 ,比补加一
厂的生产能力 ,在原破碎设备不变 ,仅增加一台自制 种球 ,磨矿细度 - 200目含量可提高 5% ~8% ,为提
振动筛 ,形成两段一闭路破碎流程 , 按 150 t/ d 规模 高浮选金回收率创造了有利条件 。
《中国钼业 》主要报道钼及其共 (伴 )生金属 (钨 、铼 、金 、银 、铂 、镍 、钯 、铱 、铜 、铁 、钙 、铅 、铀 、锡等 )的地质 、采矿 、选矿 、冶炼 、
合金 、加工 、化工 、有价金属回收与利用 、设备 、分析检测等领域内的 "四新 " (新产品 、新工艺 、新技术 、新材料 )科技与成果 ,还报
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