道路地基处理建议1

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华电镇雄电厂新建2×600MW机组工程

主厂区道路地基处理建议

我单位承担的云南华电镇雄电厂新建2×600MW机组工程主厂区场地平整及附属设施工程施工于2008年11月1日正式开始施工,开工后我单位根据设计资料及现场踏勘情况,针对地表水丰富的实际情况,对现场的地表水、岩层缝隙水采取了降水引流措施,即在厂区西侧沿8#挡墙至煤场采用机械深挖一条降水沟引流至厂区外的泼机河,降水沟沟底开挖至设计场平标高以下500mm,有效拦截升压站区、施工一区(扩建端侧)地表水和各区场平标高以上的岩层缝隙水,减少地表水及岩层缝隙水对升压站区、施工一区土方的浸泡,以降低开挖区土体内含水率。但由于土壤含水量长期饱和,加之镇雄地区雨季较长、雨水较多、气候湿度大,无长期连续晴天和风干条件致使土壤含水率居高不降,导致各项工作开展进度缓慢。根据目前的天气状况以及2009年2月13日由业主主持召开了“主体工程开工工期专题协调会”的要求,2009年4月30日,主厂房基础浇筑第一灌混凝土,随着华电镇雄电厂新建2×600MW机组工程将稳步快速推进。在主体开工之前,我单位将完成主厂区场地平整及附属工程的大部分施工工作,同时也将完成厂区道路路基施工,针对厂区特殊的地理位置及气象条件,我单位经过认真的分析、讨论,统一认识,对厂区的道路地基进行处理,提出建议。

一、设计条件

1、水文气象条件

本工程位于云贵高原和四川盆地交接地带,地处温带季风气候区。

全年气温不高、云雾多、日照少、雨日多、湿度大,冬季较长、霜雪凌冻较重,夏季不明显。多年平均相对湿度 84%,12 月为多年湿度最高月(平均相对湿度为 88%),多年平均风速 1.9m/s,日照强度 0.86kW/m2。

2、地质条件

厂址场地土主要由第四系坡洪积型、残积型粘性土、碎石以及下伏二叠系上统龙潭组的砂岩泥岩互层夹少量煤系组成。

3、地下水

场地斜坡地带坡洪积及残积层中的地下水多为孔隙水或孔隙型潜水,由地表溪流及大气降水补给,径流途径短,一般在坡脚以泉(水井)形式出露地表。砂、泥岩内有基岩裂隙水,赋存于构造裂隙、风化带中,大气降雨补给,水量一般较小。由于场地土组成复杂且粗颗粒分布极不均匀,导致其各地段透水性具有较大差异,致使地下水位深度变化较大,表现为无明显、连续的水位面,各孔地下水联通性较差,由地下水位等深线图可看出,地下水流向较复杂,除基本由地形较高处向地形较低处流动之外无明显的规律性。

4、场地道路地基回填技术要求

要求场地路基土石方回填密实度>0.95。

5、工程概况

厂内道路主要根据生产、生活及消防的需要设置,且主要道路两侧均设有1~2米的人行道,以便生产的联系。全厂设两个出入口,进厂主干道宽7米,运煤道路面宽7米。根据规范要求主厂房周围、储煤场及油库区周围均设有环行道路,其它车间根据需要设有道路,以便各车间之

间的联系及消防。其中主厂房周围道路及次出入口道路宽度为7米,双车道,通往其它车间的道路均为4米,单车道。路面结构采用200mm厚C25混凝土路面,面层下为50mm厚中砂找平层,其下为150厚锥形石块垫层,土基压实度要求路床上60厘米内达98%,路床下60厘米以下压实度达到95%。

二、现场实际情况

1、气候情况:根据气象观测记录,从 2008 年 5 月22 日至 2008 年11 月 30 日止连续晴天 3 天以上的共有 10次,其中最长一次为 7 天,连续下雨 2 天以上的共有 21 次,其中最长一次为 13 天,空气湿度大,最低为 50%,最高为 87%。

2、土壤含水率情况:施工现场地表水、岩层缝隙水丰富,泉眼较多(厂区目前共发现有 7 个泉眼),泉眼为缝隙水形成,且呈不均匀分布,场地土壤长期被地表水、岩层缝隙水浸泡,土壤含水率较高,厂区的土壤含水率都处于湿、稍湿、软塑状态,大部分土方均处于水饱和状态,而且土质极不稳定,经过扰动后可塑状态的土方均呈软塑状态(从地质勘探专家的现场分析情况来看:粘土②-2 层土质经过扰动后就呈粉质粘土②-3 层土质状态)。根据现场实测记录,5 月至 11 月土壤的含水率均为 28%以上,经过分层压实取样后密实度仅为 0.8-0.9 之间,经过采取降水措施后,我单位对达到场平标高的本土地面分别于2月8日和3月7日进行了现场含水率检测,含水率最高为29.9%,最低为21.1%。均不能满足技术要求,

3、降水措施:针对地表水丰富的实际情况,我单位对现场的地表水、岩层缝隙水采取了降水引流措施,即在厂区西侧沿 8#挡墙至煤场采

用机械深挖一条降水沟引流至厂区外的泼机河,降水沟沟底开挖至设计场平标高以下500mm,有效拦截升压站区、施工一区(扩建端侧)地表水和各区场平标高以上的岩层缝隙水,减少地表水及岩层缝隙水对升压站区、施工一区土方的浸泡,以降低开挖区土体内含水率。厂区西侧采取降水措施后,主厂区挖孔桩显示证实在厂区场地内已无明显缝隙水,但由于土壤含水量长期饱和,加之气候湿度大、无长期连续晴天和风干条件致使土壤含水率居高不降。

4、开挖、回填情况:现场所有土方土质松软,特别是(2-3)层(粉质粘土,软塑状态)土方量比较大,且呈不均匀状态夹杂在各区域、不同深度的土层中,厚度在0.5 米~3 米之间,机械开挖基本不能将(2-3)层(粉质粘土,软塑状态)土壤分层剥离,而且开挖区的挖方厚度较厚,需分层进行,二次分台开挖时机械进入困难,开挖区域即使在原状土上机械进入都非常困难,运土车辆易发生沉陷抛锚,特别是在回填区域,运输机械进入困难,压路机无法进入回填区进行碾压,在施工过程中须投入大量机械对沉陷机械进行救助和修垫道路,造成土方回填效率低下、回填质量不能满足要求、工期拖延。而且土方场地平整到设计标高以后,挖方区的原土含水率均较高(在第2条已作说明)。

5、机械设备配置:主厂区场地平整及附属工程于 2008 年 5 月 22 日开始进场准备,先后组织了 64台土石方工程机械到场,其中挖掘机 12 台、推土机 5 台、装载机 12 台、振动碾压机 3 台、运输车辆 32 辆。鉴于土壤含水率较高的原因,工程至开工以来虽采取了降水引流、修筑临时道路等措施,投入了大量的机械设备,但回填土施工进度极其缓慢、施工效率低、回填土质量达不到设计要求,工期不能保证。特别是2008

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