独山子石化公司苯乙烯装置“8.9”苯中毒亡人事故案例分析(1).
化工火灾爆炸事故案例分析总结
化工火灾爆炸事故案例分析总结概述:近年来,化工行业发展迅速,但随之而来的是化工火灾爆炸事故频发。
这些事故给人民生命财产安全带来巨大威胁,并对环境造成严重污染。
因此,我们需要对已发生的化工火灾爆炸事故进行深入分析与总结,以提取经验和教训,在今后预防类似事故的发生。
案例一:XX公司乙炔罐泄漏引发的爆炸事故简介:该案例发生于XXXX年X月X日,在一家XX公司的化工厂内部。
当时,由于未能及时处置乙炔罐泄漏情况并采取必要措施,最终导致了惨剧的发生。
原因分析:1. 装置运行不规范:在该公司厂区内存在着操作流程不规范、设备老旧损坏等问题。
这些问题直接增加了事故爆发的可能性。
2. 安全管理缺失:该公司在安全意识方面存在明显缺陷,未能按照相关法律法规要求履行监管义务。
缺乏有效的安全培训与演练,员工对处理突发事件不够敏锐。
3. 系统监测不到位:,在此次事故中,公司安全监测系统未能及时检测到乙炔罐泄漏的情况,并未通过报警装置给出相应提示。
经验教训:该案例提醒我们在预防化工火灾爆炸事故方面需采取以下措施:1. 完善设备运行规程:公司应完善设备运行规程,确保操作人员按程序进行作业,并定期检查设备是否损坏。
2. 加强安全意识培养:加强宣传教育,提高员工对于化工火灾爆炸事故风险的认识和防范意识。
同时组织定期培训和演练,以增强员工应对紧急情况的能力。
3. 安装先进监测系统:引进和使用先进的化学品泄漏监测系统,及时准确地获取关键指标数据,并做好预警准备。
案例二:XX市XX工厂氰化物泄露引发大规模火灾简介:该案例发生于XXXX年X月X日,位于XX市的一家化工工厂中,该工厂主要生产化学品。
当时,由于氰化物泄露溢出并遇到火源,火灾迅速蔓延且扩大,导致了严重的环境污染和人员伤亡。
原因分析:1. 安全设施缺失:该公司安全设备不齐全、维护保养不到位。
在事故发生前没有作出及时反应和应对。
2. 废水处理系统失效:该工厂废水处理设备存在严重故障,并未及时检修维护。
化工企业典型事故案例分析
化工企业典型事故案例分析目录一、概述 (3)二、化工企业典型事故类型 (3)1. 火灾事故 (4)1.1 事故原因及特点 (5)1.2 案例分析 (7)1.3 预防措施 (8)2. 爆炸事故 (9)2.1 事故原因及特点 (11)2.2 案例分析 (12)2.3 预防措施 (13)3. 泄漏事故 (15)3.1 事故原因及危害 (15)3.2 案例分析 (17)3.3 预防措施与应急处理 (19)三、化工企业事故案例分析 (21)1. 事故背景介绍 (21)2. 事故过程描述 (23)2.1 事故发现与报告 (23)2.2 事故发展与救援 (25)2.3 事故后果及影响 (27)3. 事故原因分析 (27)3.1 直接原因分析 (28)3.2 管理原因探究 (30)3.3 技术缺陷分析 (31)4. 事故处理与反思 (31)4.1 事故处理过程 (33)4.2 事故带来的反思与教训 (34)4.3 改进措施与建议 (35)四、化工企业安全事故预防策略 (37)1. 加强安全管理 (38)1.1 建立健全安全制度 (39)1.2 加强安全培训与意识培养 (40)1.3 定期开展安全检查与评估 (42)2. 技术改造与升级 (43)2.1 推广先进技术与设备 (45)2.2 加强设备维护与检修 (46)2.3 优化工艺流程和操作规范 (47)3. 应急预案与应急处理能力建设 (49)3.1 制定完善的应急预案 (50)3.2 加强应急演练与培训 (51)一、概述随着全球经济的快速发展,化工行业在国民经济中的地位日益重要。
化工企业在生产过程中,由于各种原因,往往会出现一些安全事故。
这些事故不仅给企业带来了巨大的经济损失,还可能对环境和人民的生命安全造成严重威胁。
分析化工企业典型事故案例,对于提高化工企业的安全管理水平,预防类似事故的发生具有重要的现实意义。
二、化工企业典型事故类型火灾和爆炸:化工生产过程中使用的原料很多具有易燃易爆的特性,比如气体、溶剂、危险化学品等。
一例急性苯中毒死亡事故调查
一例急性苯中毒死亡事故调查本文基于真实案例,围绕急性苯中毒死亡事故进行了调查和分析。
一、事件概述2019年某日,某县某化工企业发生一起急性苯中毒死亡事故,造成5人死亡,6人受伤。
当天晚上7点左右,该企业工人在生产过程中突然出现头晕、呕吐、胸闷等症状,接着意识逐渐模糊,最终昏迷不醒,其中5人不幸身亡,6人送往医院治疗。
二、调查经过立即得知此事故后,相关部门组织专业力量赶赴现场实施调查。
经过调查发现,该化工企业生产苯和苯系化合物,并进行加氢处理,苯是致癌物质,加氢处理苯则会产生苯米松和苯酚,这两种物质也具有一定毒性。
当天晚上,化工企业的加氢反应器突然停止工作,而反应器内仍然残留有大量的苯和加氢产生的有毒物质。
由于工人缺乏安全意识,没有及时关闭产生有毒气体的设备,并没有采取任何措施来保护自己的安全,因此导致了此次事故的发生。
调查人员还在现场取样分析后得出结论:在加氢反应器内排出的气体中,苯的浓度超过了爆炸下限的10倍以上,另外还检测到了大量的苯酚和苯米松等有毒物质。
三、原因分析1. 安全管理不到位该化工企业在安全管理方面存在着漏洞。
首先企业没有建立健全的安全责任制和安全管理制度。
企业在对员工进行培训和安全教育方面也存在不足,导致员工安全意识较差。
2. 设备安全性问题加氢反应器的安全阀失效,致使粗苯过饱和,进而造成突发事故。
3. 危险品管理不规范企业对危险品的安全管理不规范。
在日常生产中,企业应该加强对危险品的监测和检测,以及对存在危险的工作区域设定专门的安全防范措施。
而该企业没有采取必要的危险品管理措施,也没有安排专人定期对危险品进行检测和监测。
四、教训和建议1. 加强安全管理企业应建立完善的安全管理体系,加强员工培训和安全教育,提高员工安全意识和安全素质。
建立健全的安全责任制和安全管理制度。
2. 设备维护保养严格要求设备的安全性能,做好设备的维护保养,确保设备的正常运行。
3. 加强危险品管理企业应该对危险品进行监测和检测,并制定相应的管理措施,落实专人负责。
独山子石化公司苯乙烯装置89苯中毒亡人事故案例分析1
一、项目概况
独山子石化公司32万吨/年苯乙烯装置项目自 2006年9月30日开工,2009年6月20日完成中交, 进入试车阶段。 2009年8月9日, 苯乙烯装置乙苯 单元分离系统接料试运行。
二、事故经过
2009年8月9日下午5时32分,苯乙烯装置乙苯单元脱 轻组分塔在苯循环升温过程中,脱轻组分塔釜底泵出口 单向阀入口端法兰处突然泄漏,液体苯大量喷出。一名 现场操作工闻声赶到将釜底泵停止。随后车间人员带着 五套防化手套和防毒面具来到现场,并关闭了泵进出口 阀门,之后五人撤离泄漏区。之后又有两人戴空气呼吸 器紧固泄漏处螺栓,泄漏停止。当时有人发现一名参与 关阀作业的操作工昏倒在下风处的R1管廊的西侧泵旁, 该名员工经送往医院抢救无效死亡。
四、事故教训
6、要加强对已完成施工项目的检查、监测,发现 不符合设计要求,不符合验收标准的单项工程,一定要 引起重视,进行彻底返工整改,确保工程质量符合设计 要求,符合标准,防止试运期间或交付运营后出现问题 而造成重大经济影响和不必要的损失;
7、质量与安全息息相关,不但要关注施工过程中 由于质量原因引起的安全问题,更不能忽略保运期间由 于质量原因造成的安全伤害。要认真落实各项目现场保 运期间的各项安全管理措施。
2、在编制质量计划及相关方案、技术措施时加强对 法兰、垫片、紧固件等材料检验控制,根据合同、设计 及规范要求对材料验收做好策划;
3、认真核对材质证明书,保证质量证明资料齐全、 真实;
五、防范措施
4、认真检查实物质量:首先查看其标识是否符合相 关标准的要求;其次查看产品外观质量是否有相应标准 中不允许的外观缺陷;
(二)部分垫片安装质量不合格的原因 直接原因
独山子石化公司苯乙烯装置89苯中毒亡人事故案例分析1
? 事故现场照片
发生泄漏部位
21-P-1714S 的PID图
三、原因分析
(一)事故原因 直接原因是:脱轻组分塔釜底泵出口单向阀第一道
法兰垫片因施工残留的石棉板被苯溶剂浸透冲出,致使 法兰密封失效,大量苯发生泄漏,在关闭釜底阀门过程 中,员工没有佩戴正压式呼吸器,只是配戴了巡检使用 的防毒面具,防毒面具防毒罐被高浓度苯击穿,且在撤 离中晕倒在下风处,长时间接触苯,造成中毒致死。
三、原因分析
(一)事故原因 间接原因是:施工单位质量管理不严格,施工质量
把关不严,监理单位不尽责,导致部分垫片安装质量不 合格,为工程建设项目埋下安全隐患。部分员工应急知 识掌握不全面,应急演练缺乏针对性,自我保护意识和 防护能力不强,在紧急情况下不能正确使用个人防护用 品,造成事故后果扩大。
三、原因分析
五、防范措施
(一)重新对质量管理体系的完整性进行审查和评 估,查找薄弱环节和管理死角,修改完善质量体系文件 中的《工程项目重要工序作业票管理规定》,从源头上 解决质量管理体制中存在的问题;
(二)进一步加强工程项目对法兰、垫片、紧固件 等材料的检验、安装质量的控制,具体措施为:
五、防范措施
1、根据施工项目涉及的工艺介质化学特性,制定不 同介质临时垫片材料使用规定;
作一直注重于材料、焊接、偏差等前期和中期质量要 素,对工程建设后期特别是试压和吹扫以后的垫片安 装和更换环节的质量没有作为重点来控制,放松了监 督检查的力度;
3、对工艺介质(苯)的化学特性缺乏认识,对 于在类似苯这些强溶剂性的介质系统上所使用的临时 垫片没能进行有效识别和提出明确要求。
四、事故教训
1、要建立完善的质量责任体系,明确项目各岗位 具体的质量责任,做到质量工作事事有人管、人人有专 责,办事有标准,工作有检查,把同质量直接有关的各 项工作和广大基层员工的工作积极性结合起来,形成一 个严密的质量管控工作系统;
石化行业典型事故案例分析报告
石化行业典型事故案例分析报告石化行业是一个高危行业,由于其生产环节中存在着易燃、易爆、有毒和高温的物质,所以常常发生各种事故。
本文将以一起典型的石化行业事故为例进行分析。
1. 事故概述2018年5月,某石油化工公司的生产车间发生了一起重大事故。
事故发生在该公司的乙炔生产车间,造成了4人死亡、10人受伤。
事故原因是由于车间管理不善和操作不规范导致的。
2. 事故经过事故当天,车间内正在进行乙炔氧化反应的生产工作。
由于当时车间管理不善,一位工人在进行反应装置的检修时没有按照规定进行操作。
他在检修完毕后没有关闭相关设备,而是直接离开岗位。
由于疏忽大意,设备并未被关闭,乙炔氧化反应仍在继续进行。
之后,由于车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现问题。
乙炔氧化反应持续进行,导致温度和压力升高,最终达到了危险的程度。
在温度和压力超过设定值后,反应装置发生了爆炸,导致车间内多个设备损坏,造成人员伤亡。
3. 事故原因分析a. 车间管理不善:公司在管理方面存在严重问题,对车间人员的培训和安全意识教育不到位,对设备和操作的监控不到位。
b. 操作不规范:由于工人在检修后没有按照规定关闭设备,导致乙炔氧化反应持续进行,最终引发事故。
c. 设备监控不到位:车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现温度和压力升高的异常情况。
4. 事故教训和改进措施a. 加强车间管理:公司应加强对车间人员的培训和安全意识教育,提高员工的安全意识和操作规范性。
b. 建立严格的操作程序:确保每一项操作都按照规定进行,特别是在检修完成后,必须验证设备是否正常关闭。
c. 完善设备监控系统:引入先进的监控系统,对设备的温度、压力、液位等参数进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。
d. 加强安全检查:公司应定期对设备进行安全检查和维护,确保设备的正常运行。
5. 结论本次事故的发生给石化行业敲响了警钟,也给我们带来了深刻的教训。
只有加强车间管理、规范操作、完善设备监控,才能最大程度地减少事故的发生,保障生产安全。
罐区检修动火爆炸事故
罐区检修动火爆炸事故一、事故经过2012年3月15日,10万吨/年苯乙烯装置由于效益原因停工.自2013年4月开始,该石化公司对10万吨/年苯乙烯装置进行技术改造,同时对配套(de)三苯罐区进行检修.2013年4月15日,该石化公司与中石油七建公司签订炼油化工装置检修合同及炼化装置检修工程服务安全生产合同,合同期限为2013年4月15日至2013年12月30日.2013年5月15日,中石油七建公司与林沅公司签订10万吨/年苯乙烯装置停工检修、技措、改造合同、安全协议,双方未在合同上盖章、签字,合同期限为2013年5月19日至2013年12月31日,合同分包方式为劳务作业分包.发生事故(de)939罐施工作业(de)计划单内容为更换锈蚀严重(de)罐顶侧壁仪表维护小平台板.2013年6月1日(星期六),该石化公司第一联合车间设备员李明辉林沅公司施工人员到现场确认后办理939罐仪表维护小平台板更换、消防水线加导淋作业票.9时左右,监护人三苯罐区外操工邵国庆到939罐顶时,闻到罐顶气味较大,将罐区工艺员韩军叫到罐顶进行确认,韩军确认罐顶气味较大,并发现罐顶呼吸阀没有加盲板,即告知林沅公司现场施工人员不加盲板不得动火作业.安全员王某告知该公司施工人员停止其在小罐区(de)所有动火作业,故当日办理(de)939罐更换维修仪表小平台板(de)动火作业许可证(第0010374号)未下发.6月2日第一联合车间早调度会后,王某将6月1日未下发(de)939罐动火票(第0010374号)动火作业有效期改为6月2日,并安排三苯罐区外操工慈军对939罐进行现场动火作业监护.慈军到达小罐区现场时,林沅公司(de)领班张洪伟、电气焊工陶崇海、姚忠利及力工石成泉(负责现场卫生清扫和监护)已在现场.9时30分左右,慈军与王某一起登上939罐顶,王某闻到很重(de)油气味,但无法确定泄漏源,慈军用便携式可燃气体报警器对观察孔处可燃气体浓度进行了检测,王某检查检尺口,并将卡扣卡好后用防火布盖上,确认呼吸阀盲板已加上.因泡沫发生器附近油气味道大,随即要求施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用防火布围上.王某将动火票交给慈军,随后离开939罐施工现场.10时30分左右,慈军将动火票交给林沅公司现场作业人员,施工人员使用气焊等工具对腐蚀(de)仪表小平台板进行拆除.林沅公司4名作业人员在939罐作业,1人在罐下清扫地面,1人在维修仪表小平台铺设新花纹板,2人在罐顶进行动火作业.14时27分53秒(工厂监控视频显示时间),939罐突然发生爆炸着火,罐体破裂,着火物料在防火堤中漫延(各罐之间无隔堤),小罐区防火堤内形成池火.14时28分01秒、14时28分29秒、14时30分43秒,937罐、936罐、935罐相继爆炸着火.事故发生后,该石化公司立即组织自救并向相关部门报告,同时向110指挥中心报警.在接到事故报告后,该市启动了危险化学品事故应急救援预案,成立了抢险救援指挥部,调集公安、消防和医护人员开展事故应急救援工作.该市消防部门派出40个中队846名消防官兵,出动消防车163台参与灭火.16时大火被扑灭.同时第一时间将现场发现(de)两名受伤人员送往医院救治,后经抢救无效死亡.2名失踪(de)作业人员后经现场搜寻发现,已死亡.事故共造成4人死亡,直接经济损失697万元.二、事故原因及性质1、直接原因林沅公司作业人员在罐顶违规违章进行气割动火作业,切割火焰引燃泄漏(de)甲苯等易燃易爆气体,回火至罐内引起储罐爆炸.2、间接原因(1)中石油七建公司该项目部在承揽939储罐仪表维护平台更换项目后,非法分包给没有劳务分包企业资质(de)林沅公司,以包代管、包而不管,没有对现场作业实施安全管控.(2)林沅公司未能依法履行安全生产主体责任,未取得劳务分包企业资质就非法承接项目;企业规章制度不健全不落实,员工安全意识淡薄,违章动火;未对现场作业实施有效(de)安全管控.(3)该石化公司安全管理责任不落实,管理及作业人员安全意识淡薄,制度执行不认真不严格,检维修管理、动火管理和承包商管理严重缺失.。
独山子石化公司苯乙烯装置“8.9”苯中毒亡人事故案例分析(1)
作一直注重于材料、焊接、偏差等前期和中期质量要
素,对工程建设后期特别是试压和吹扫以后的垫片安 装和更换环节的质量没有作为重点来控制,放松了监 督检查的力度; 3、对工艺介质(苯)的化学特性缺乏认识,对 于在类似苯这些强溶剂性的介质系统上所使用的临时 垫片没能进行有效识别和提出明确要求。
四、事故教训
五、防范措施
1、根据施工项目涉及的工艺介质化学特性,制定不
同介质临时垫片材料使用规定; 2、在编制质量计划及相关方案、技术措施时加强对 法兰、垫片、紧固件等材料检验控制,根据合同、设计 及规范要求对材料验收做好策划; 3、认真核对材质证明书,保证质量证明资料齐全、 真实;
五、防范措施
4、认真检查实物质量:首先查看其标识是否符合相 关标准的要求;其次查看产品外观质量是否有相应标准
单向阀入口端法兰处突然泄漏,液体苯大量喷出。一名
现场操作工闻声赶到将釜底泵停止。随后车间人员带着 五套防化手套和防毒面具来到现场,并关闭了泵进出口 阀门,之后五人撤离泄漏区。之后又有两人戴空气呼吸 器紧固泄漏处螺栓,泄漏停止。当时有人发现一名参与
关阀作业的操作工昏倒在下风处的R1管廊的西侧泵旁,
该名员工经送往医院抢救无效死亡。
• 事故现场照片
发生泄漏部位
21-P-1714S的PID图
三、原因分析
(一)事故原因 直接原因是:脱轻组分塔釜底泵出口单向阀第一道 法兰垫片因施工残留的石棉板被苯溶剂浸透冲出,致使 法兰密封失效,大量苯发生泄漏,在关闭釜底阀门过程 中,员工没有佩戴正压式呼吸器,只是配戴了巡检使用 的防毒面具,防毒面具防毒罐被高浓度苯击穿,且在撤 离中晕倒在下风处,长时间接触苯,造成中毒致死。
独山子石化公司苯乙烯装置 “8.9”苯中毒亡人事故案例分析
炼化装置生产安全事件分析
炼化装置生产安全事件分析炼化装置是炼油厂的核心设备之一,它负责将原油进行加热、裂化和分离,生产出各种石油制品,包括汽油、柴油、燃料油等。
由于炼化装置涉及高温、高压、易燃易爆等危险因素,其生产过程中存在着一定的安全风险。
一旦发生安全事故,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还可能对环境造成严重影响。
对炼化装置生产安全事件进行深入分析,找出其根本原因,并提出相应的安全措施和改进建议,对于预防类似事件再次发生具有重要意义。
一、事故发生概况2019年4月,某炼油厂的炼化装置发生了一起严重的生产安全事件。
事故发生时,厂区内正在进行柴油的处理作业,突然爆发了一起火灾,造成了3名工人死亡,4人受伤。
大量的有毒气体和废水泄漏,对周边环境造成了污染。
事故发生后,当地政府对炼油厂进行了停产整顿,并进行了相关调查和处理。
二、事故分析1. 设备问题:根据初步调查结果,事故的起因是炼化装置设备出现了故障。
由于设备未能及时发现并处理,导致了火灾的发生。
在事故发生时,设备操作人员没有能够迅速采取紧急措施,结果造成了事故的扩大和扩散。
2. 操作问题:在处理柴油时,操作人员没有遵循操作规程,导致了操作失误。
一旦操作失误,就会对炼化装置的安全运行产生重大影响,甚至引发火灾事故。
3. 管理问题:一些相关管理制度和程序存在缺陷。
对设备的维护保养不够及时、严格,对操作人员的培训不够到位,对安全生产的管理不够严格等。
这些问题都是导致事故发生的根本原因。
三、安全预防措施1. 设备维护保养:增加设备的巡检频率,加强设备的日常维护保养工作,及时发现并排除潜在安全隐患,确保设备处于良好的运行状态。
2. 操作规程:对操作人员进行系统培训,提高其操作技能和操作意识。
并建立严格的操作规程,对操作程序进行标准化管理,确保操作过程的安全性。
3. 应急预案:制定完善的应急预案,对可能发生的突发事件进行充分预判和预案制订,明确应急处置程序和责任分工,提高应对突发事件的能力。
独山子石化分公司“9.12”事故设计存在严重错误 操作人员无辜遇难
独山子石化分公司“9.12”事故设计存在严重错误操作人员无辜遇难一、事故经过独山子石化分公司乙烯装置自2002年9月12日开工以来,裂解火炬时有波动。
车间多处排查,判断10-K-201四段出口放火炬仪表调节控制阀(PV12004)可能有内漏。
2002年10月2日下午16时30分至17时15分,经裂解、仪表车间相关技术人员现场检查,认为PV12004确有内漏。
下午17时40分左右,乙烯调度安排调试。
调度中心值班主任、乙烯车间副值班班长、仪表车间2名仪表工,到压缩机房外平台调试PV12004仪表调节阀。
值班主任和副值班班长关闭消音器后手阀,以防裂解气向火炬大量排放,造成分离区进料中断停工。
值班主任调试阀杆行程达到50%后,通知仪表工处理阀杆,10L203消音器突然发生爆裂,喷出的物料随之着火。
车间人员迅速用现场消防设施灭火,石化公司、乙烯厂两级调度随即启动全厂应急系统及公司一级应急预案,消防队17时49分到达现场,18时32分控制住火势,20时5分将火扑灭。
事故造成调度中心值班主任、乙烯车间副值班班长当场死亡,两名仪表工在压缩机房外平台PV12004仪表调节阀南侧被火烧伤,裂解车间操作工在压缩机房外平台北面巡检时,被火灼伤。
事发后,对PV12004仪表调节阀解体检查发现,阀内有电焊条、焊渣等施工残留物。
二、事故原因1.直接原因:(1)设计单位违反设计规范。
事故调查组查阅设计单位——中国成达化学工程公司设计的PID图,乙烯装置PV12004调节阀及前手阀压力设计是 4.03兆帕,阀后压力设计是 1.74兆帕。
查设计单线图,PV12004调节阀及前手阀为4.03兆帕,阀后及后手阀为1.74兆帕,消音器未标注。
根据设计单位的设计,依据《化工装置工艺系统工程设计规定》(HG 20559—94)第3.0.2.1的规定:“当控制阀后的压力降低时,控制阀后的切断阀和旁路阀的材料等级应取与控制阀材料等级相等,均采用上游管道的材料等级”。
苯乙烯装置“89”苯中毒亡人事故案例分析ppt课件
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三、原因分析
(二)部分垫片安装质量不合格的原因 直接原因 垫片更换负责人拆除临时石棉垫并安装正式垫片时 没有将石棉板完全清理干净。 间接原因 1、工作存在把关不严、监督检查不力等现象,质 量管理体系和管理制度还有漏洞、还留有死角;暴露出 项目管理人员和施工人员质量意识淡薄;
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三、原因分析
间接原因 2、对施工后期的安大对整个施工过程的控制力度,严格按照设计
要求和规范要求进行施工,认真组织基层作业人员对施工
规范的学习,提高管理人员和基层人员的业务素质和质量 意识; 4、要加强对收尾项目的管理,定期了解收尾项目的进 展状况,坚持工程质量标准,强化过程监督,有问题及时
做出变化,进行整改;
5、要加强对现场使用的原材料、构配件及设备的检验 与控制,使用时,必须经过审批方可进入施工现场使用;
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四、事故教训
6、要加强对已完成施工项目的检查、监测,发现
不符合设计要求,不符合验收标准的单项工程,一定要
引起重视,进行彻底返工整改,确保工程质量符合设计 要求,符合标准,防止试运期间或交付运营后出现问题 而造成重大经济影响和不必要的损失; 7、质量与安全息息相关,不但要关注施工过程中
由于质量原因引起的安全问题,更不能忽略保运期间由
冲压、其周边应整齐,垫片尺寸应与法兰密封面相符,
安装前保证垫片表面的清洁度并在垫片上均匀涂上润滑 脂以便更换时完整便于取出;
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五、预防措施
10、软垫片及缠绕式垫片不可重复使用;
11、更换正式垫片时,必须对更换部位进行标识,检
查拆除下来的临时石棉垫片是否完整无损,并重新清理 法兰密封面,确保其表面清洁、无损伤; 12、管道系统试验过程中发现泄漏时,不得带压处 理;应泄压消除缺陷后,重新进行压力试验。更换系统
独山子石化公司“”停电事故
2006年6月4日,独山子石化公司电网发生大面积停电。
一、事故经过2006年6月4日22时12分25秒,奎屯220kV变35kV母线上发生三相短路,22时12分30秒热烯1#、2#线跳闸,独山子电网与新疆电网解列。
乙烯厂负荷由新疆电网接带,热电厂接带除乙烯厂外的其余负荷。
22时12分30秒至22时14分28秒热电厂4#、3#、1#发电机分别停机,热电厂厂用电消失,独山子电网35kV全部失电。
事故造成炼油厂、水源地、居民区等全部失电。
此时奎烯1#、2#线运行正常。
事故引起了乙烯厂2.9s的电压波动。
从奎屯220kV变35kV母线发生三相短路开始到电网瓦解,故障共历时 5.58s。
2min 后电厂全部失电。
二、事故原因奎屯220kV变由于小动物进入35kV母线造成三相短路造成独山子电网电压大幅度下降,超出了正常电压运行范围。
独山子热电厂当时运行的3台机组(1#机、3#机、4#机)强励装置立即自动投入运行,向网上提供无功功率以维持系统电压。
由于故障持续时间较长,独山子电网110kV系统电压一直维持在一个较低的水平,只有正常值的30%左右。
当奎屯220kV变故障1.3s被切除后,系统发生振荡,系统电压持续降低。
3#、4#发电机励磁装置由强励输出转为零输出,造成3#、4#发电机失磁。
发电机转入异步运行并从新疆电网吸收大量的无功功率,功率值超过热烯1#、2#线保护定值,造成热烯1#、2#保护动作,1.6s切除线路;同时4#发电机后备保护动作切除4#发电机。
热烯1#、2#线跳闸后,4#机已被切除。
独山子电网与北疆主系统解列,独山子电网只剩下1#和3#机成孤网运行。
电厂厂用电系统电压过低。
3#发电机“低真空”保护动作关闭主汽门,3#机拉闸解列。
此时,独山子电网只剩下1#机单机运行无法接带剩余负荷,造成低频解列动作切除炼油厂南站、北站负荷。
独山子电网系统频率和电压还急速下降,频率下降到25Hz左右,EH油压低动作关主汽门,1#机拉闸停机。
独山子石化公司“”机械伤害事故
2011年3月3日,独山子石化公司热电厂化学车间发生一起员工在清理三号凉水塔1#清污机杂物(凉水塔破碎填料)过程中,被卷入清污机除污刷和上链条转动轴之间,挤压导致死亡事故。
事故造成1人死亡。
一、事故装置简介独山子石化公司热电厂化学车间于1991年正式投产运行,采用固定床制水技术。
化学车间主要负责向锅炉制备和输送合格除盐水,同时承担循环水场生产运行和热电厂水、汽质量分析监督等工作。
清污机是热电厂化学车间循环水系统的辅助设备,用于循环水道的杂物清理,间断使用。
三号凉水塔1#清污机链轮8r/m i n,除污刷约20r/m i n。
二、事故经过2011年3月3日零时左右,独山子石化公司热电厂化学车间二值班循环水岗位员工段某按常规开始巡检,零时30分,段某用对讲机向操作室监盘员询问1#、2#循环水塔液位情况。
零时46分,副班长刘某通过对讲机呼叫段某询问工作情况但无人应答,拨打手机也无人接听。
立即指派操作室监盘员沿巡检路线寻找段某。
1时10分,在3#凉水塔清污机房发现段某趴在1#清污机除污刷与上链条转动轴之间,现场人员立即报警并展开施救。
因伤势过重,经抢救无效死亡。
三、事故原因1.直接原因独山子石化公司热电厂化学车间员工段某安全意识淡薄,自我保护能力不强,违反操作规程,在没有停机的状态下靠近清污机旋转部位弯腰清理杂物,身上背的巡检挎包被转动的除污刷缠住,人被卷入清污机除污刷和上链条转动轴之间,挎包带随除污刷旋转,导致其挤压受伤。
这是事故发生的直接原因。
2.间接原因(1)热电厂化学车间仅对清污机齿轮与链条进行了危害识别,并加装了防护罩和警示标识,但未对除污刷进行危害识别,没有意识到除污刷存在的风险;未对岗位人员在该处操作过程中的危害进行识别,没有意识到携带挎包靠近除污刷清除杂物的风险,危害识别与风险评价不全面。
这是事故发生的主要原因。
(2)对部分辅助运行设备管理重视不够,安全防护设施及警示标识存在缺失,日常监督检查不到位,管理存在漏洞。
苯抽提装置苯泄漏事故处置方案
苯抽提装置苯泄漏事故处置方案重整加氢联合装置的苯抽提装置的主要产品苯为高毒性物质,在生产中出现设备故障后易发生苯泄露中毒事故,鉴于2009年9月24日苯抽提装置发生苯泄漏问题和独山子石化公司的苯泄漏事故,根据处理苯泄漏的经验,为防止苯抽提装置苯泄漏造成人员伤亡、设备损坏等事故,因此制定以下苯泄漏事故处置方案:1、苯抽提装置岗位所有人员必须熟知苯的理化性质和设备中的介质;2、苯抽提装置巡检人员必须时刻注意辨别装置的风向;3、苯抽提装置巡检人员必须两人结伴巡检且佩戴苯检测仪、对讲机;4、发现装置设备出现泄露,所有人员必须立即撤向装置的上风向地方,同时汇报班长,如果怀疑为苯泄漏,去泄漏点检查人员必须正确佩戴合格的空气呼吸器和防生化服,如果检查确定为苯泄漏且无法立即处理,班长立即汇报厂调度、装置管理干部,同时安排得力人员佩戴合格的空气呼吸器和防生化服去现场切除泄漏设备、启动消防炮用消防水覆盖泄漏点,稀释、驱散苯蒸气,苯抽提装置按停工操作卡片进行停工处理,装置立即设置警戒标志,禁止无关人员通行;5、装置必须在苯发生泄漏时,立即组织人员将泄露点附近的污水井、地井的井盖用黄土封盖,防止苯流入厂污水系统,造成水体污染事故;附件:苯的特性重整加氢联合装置2009年11月9日附件苯的特性外观:无色透明液体,有芳香味,不易溶于水,易挥发,易燃、易爆,苯蒸气比空气重,在较低处可扩散至较远地方;密度:878~881 kg/m3;闪点:-11℃;爆炸极限:1.2%-8.0%;接触极限:不大于40㎎/m3(皮);侵入途径:呼吸吸入,皮肤接触吸收以及误食;毒性:属高毒性类,通过长时间的呼吸吸入、皮肤接触吸收以及误食对身体产生严重危害,可致癌,是诱变剂;健康危害:1. 对眼睛产生严重的刺激,可造成轻度短暂性伤害。
2. 可通过皮肤吸收有害数量的苯,与液态苯直接接触可产生红斑和气泡,长时间或反复接触可导致干性鳞状皮炎或引起二次感染。
化工行业事故案例分析
化工行业事故案例分析目录1. 内容概述 (2)1.1 化工行业事故案例分析的重要性 (2)1.2 案例分析的目的与意义 (3)2. 化工行业事故概述 (4)2.1 化工行业事故的类型 (4)2.2 化工行业事故的特点 (6)3. 案例分析 (7)3.1 案例一 (8)3.1.1 事故背景 (9)3.1.2 事故原因分析 (10)3.1.3 事故处理与教训 (12)3.2 案例二 (13)3.2.1 事故背景 (14)3.2.2 事故原因分析 (14)3.2.3 事故处理与教训 (16)3.3 案例三 (17)3.3.1 事故背景 (18)3.3.2 事故原因分析 (19)3.3.3 事故处理与教训 (20)4. 事故原因分析 (21)4.1 人为因素 (23)4.1.1 操作失误 (23)4.1.2 管理不善 (24)4.1.3 安全意识不足 (26)4.2 物质因素 (26)4.2.1 化学品性质 (28)4.2.2 设备故障 (29)4.2.3 环境因素 (30)5. 事故预防与应对措施 (31)5.1 预防措施 (33)5.1.1 人员培训 (34)5.1.2 设备维护 (35)5.1.3 安全管理制度 (37)5.2 应急措施 (38)5.2.1 应急预案 (38)5.2.2 事故救援 (39)5.2.3 后期处理 (40)1. 内容概述本文档旨在通过对化工行业事故案例的深入分析,为从事化工行业的企业和个人提供宝贵的安全警示与学习经验。
内容涵盖近年来国内外发生的典型化工事故案例,包括事故背景、原因分析、事故经过及后果等。
通过对这些案例的详细剖析,本文档旨在揭示化工生产过程中潜在的安全风险,探讨事故发生的根本原因,并提出相应的预防措施和建议。
同时,本文档还涉及化工事故应急处理、事故调查与处理流程等方面的内容,以期为化工行业的安全管理提供参考和指导。
1.1 化工行业事故案例分析的重要性在化工行业中,安全始终是最核心的关注点之一。
化工火灾案例分析题及答案
化工火灾案例分析题及答案本文主要介绍化工火灾案例分析题及答案。
化工火灾案例分析是化学工程和工艺课程中常见的一类问题。
这类问题通常涉及到化学反应、燃烧、物质传递、热力学和安全等多个方面,需要考生从多个角度来分析和解决问题。
下面我们以一个具体的案例为例,来探讨化工火灾案例分析的相关问题。
案例描述:某化工生产厂发生了一起火灾事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
相关部门立即进行了调查和分析,得出以下结论。
1. 火灾原因是由于厂内贮存的苯乙烯聚合物没有在规定条件下降温,导致高温自燃引发火灾。
2. 事故原因是由于操作人员没有按照操作规程进行操作,以及工艺过程设计存在缺陷,导致了异常情况的发生。
问题1:请分析该事故可能存在的化学反应和热力学问题,并提出相应的解决方案。
该事故涉及到苯乙烯聚合物的自燃问题。
对于聚合物的降温,需要注意降温的速度、降温的温度和温度梯度等多个因素。
如果降温过程中存在温度过高、降温速度过慢等问题,就可能会引起聚合物的自燃。
为解决该问题,需要完善聚合物的降温措施。
一方面,应当加强现场的温度监测,一旦发现温度异常就立即采取措施;另一方面,可以采用工艺改进的方法,优化聚合物降温的过程,提高工艺的可控性和稳定性。
问题2:请分析该事故可能存在的安全问题,并提出相应的预防措施。
该事故的根本原因是操作人员没有按照操作规程进行操作。
在化工生产中,安全第一是基本原则,任何时候都不应该忽视安全因素。
为解决该问题,可以从以下几个方面入手。
首先,要提高操作人员的安全意识,使其认识到操作的每一个环节都必须严格按照规程操作。
其次,要加强安全检查和监管,及时发现和消除安全隐患。
最后,可以采用自动化处理等技术手段,减少人员操作的干预,提高工艺的自动化和智能化水平。
总之,化工火灾案例分析考察的是考生的综合素质,在分析和解决问题的过程中需要考虑多个方面。
通过这类问题的练习,不仅可以加深对理论知识的理解,还可以提高实际工作中的应变能力和综合分析能力。
石油化工装置火灾事故调查报告
石油化工装置火灾事故调查报告一、事故概述2022年5月15日,某石油化工装置发生火灾事故。
事故发生在该装置的3号生产装置车间,造成7人受伤,其中5人轻伤,2人重伤,暂无人员死亡。
事故原因正在调查中,初步调查显示火灾起因可能是设备故障导致。
二、调查过程1. 调查组组建在事故发生后,公司组建了专门的调查组来对事故进行调查处理。
调查组成员包括公司的安全生产部门负责人、技术部门负责人、相关生产部门负责人等,并邀请了外部的专业调查员加入。
2. 事故现场勘察调查组迅速赶赴事故现场进行勘察。
事故现场为3号生产装置车间,场地清洁工作广泛,大部分设备和管道完好。
在车间内有明显的火灾痕迹,烧毁设备和管道,烟雾散发。
现场人员正在进行清理和维修工作。
3. 事故设备检查调查组对3号生产装置的设备进行了检查。
发现了一台重要设备的故障迹象,但仍需进一步的技术检查确定是否为起火原因。
4. 事故相关人员访谈调查组对事故现场的相关生产人员进行了访谈。
他们提供了事故发生前的生产情况,以及可能的事故原因等信息。
其中有两名受伤员工提供了有关事故发生时的情况,为调查提供了宝贵的线索。
5. 技术报告与实验分析调查组请来了专业技术人员对事故设备进行了技术分析和实验。
确定了设备故障的原因可能导致了火灾事故的发生。
三、调查结论1. 事故起因经过调查,初步确定了事故起因。
事故发生时,3号生产装置的一台重要设备发生了故障,导致设备周围的温度升高,并最终引发了火灾。
该设备的故障原因是由设备自身的设计缺陷和操作不当导致的。
具体原因还需要进一步的技术检查和评估。
2. 现场安全问题在现场勘察中发现,车间内的安全红线标识不明显,应急通道有障碍物存在,部分设备的防火防爆措施不完善。
这些都是事故发生时加剧了事故损失的直接原因。
公司应当立即进行整改完善。
3. 人员责任问题在事故发生时,有的相关人员没有按照工作程序进行操作和应急处置,导致了事故的进一步恶化。
部分人员在事故后没有及时进行报告和救援工作,也存在问题。
危险品事故(胡国欣)
隔油池闪爆 5死1重伤 ——事故原因
⑶供排水车间没有针对隔油池的特殊作业制定 具体清污检修方案,没有对主要工作环节中 的安全问题提出具体的防范措施。 ⑷从车间领导到操作人员,安全意识不强,对 易燃易爆场所特殊的危险性认识不够,在防 爆场所使用了非防爆负荷开关明闸刀、明接 线。
隔油池闪爆 5死1重伤 ———事故原因
危化品事故 案例分析
隔油池闪爆 5死1重伤 ——事故经过
1998年5月7日,独山子石油化工总厂供排水车间,按厂大修
5月9日,车间领导先后到隔油池现场处理有故障的泵和接新
计划安排将二循环水工段污水提升泵房隔油池中的污水抽到 集水池中。车间要求电修派电工到隔油池为其安装潜水泵接 电,并按要求办理了电票。5月8日,电修先后派电工到隔油 池为潜水泵接电,供排水车间副主任和职工一起将能够运转 的3台泵分别下到隔油池西端的进水槽及1号、5号池内,当晚 启动泵运转打水。 泵,并对旧电缆线裂纹处用防水胶布重新缠绕,处理完通电 试运,运转正常后将泵下入3号池内,启动打水。
⑸炼厂相关职能部门没有认真履行职责。隔油池 启用以来,没有制定完整的运行、检修安全标 准和操作规程。 ⑹污水提升泵房的设计和验收环节有缺陷。如易 燃易爆区内的操作室配置了非防爆仪表屏和控 制屏;隔油池未按规范设计蒸汽灭直接排放管线,增加了 检修工作的难度和危险性。
隔油池闪爆 5死1重伤 ——事故教训
⑴加强对隔油池特殊作业场所的防火防爆日常管理。
⑵制定详细的隔油池运行、检修安全标准和操作规程。
⑶对各个作业环节应制定和落实各项安全防范措施。
⑷严禁违章指挥和违章作业。
12时50分,值班女工在巡检时发现3号、5号池内潜水泵出
隔油池闪爆 5死1重伤 ——事故经过
新疆独山子在建原油储罐爆炸事故
一.项目简介 独山子石化千万吨炼油、百万吨乙烯工程,是中国与哈 萨克斯坦能源合作战略的重要组成部分,总投资300亿元。
二、事故经过 2006年10月28日,安徽省防腐工程公司27名施工人员在
中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司原油储
罐浮顶隔舱内进行刷漆作业,其中施工队长、小队长及配料 工各1人,其他24人被平均分为4个作业组。防腐所使用的防 锈漆为环氧云铁中间漆,稀料主要成分为苯、甲苯。当日19 时16分,在作业接近结束时,隔舱突然发生爆炸,造成13人
项目简介二事故经过2006年10月28日安徽省防腐工程公司27名施工人员在中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司原油储罐浮顶隔舱内进行刷漆作业其中施工队长小队长及配料二事故经过2006年10月28日安徽省防腐工程公司27名施工人员在中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司原油储罐浮顶隔舱内进行刷漆作业其中施工队长小队长及配料工各1人其他24人被平均分为4个作业组
2. 事故的间接原因:负责建设工程施工单位安全管理存在 严重问题。安全管理制度不健全,没有制定受限空间安全作 业规程,没有按规定配备专职安全员,没有对施工人员进行 安全培训;作业现场管理混乱,在可能形成爆炸性气体的作 业场所火种管理不严,使用非防爆照明灯具等电器设备,施 工现场还发现有手机、香烟和打火机等物品;且施工组织极 不合理,多人同时在一个狭小空间内作业。负责建设工程监 理的克拉玛依市独山子众恒建设项目管理有限公司监理责任 落实不到位。该公司内部管理混乱,监理人员数量、素质与 承揽项目不相适应,监理水平低;对施工作业现场缺乏有效 的监督和检查措施,安全监理不规范,不能及时纠正施工现 场长期存在的违章现象。
化工企业火灾爆炸重大事故案例调查与剖析
化工企业火灾爆炸重大事故案例调查与剖析摘要介绍了燃烧与爆炸的基本知识,同时通过某地一起苯乙烯储罐自聚超压爆炸事故,对储罐爆炸事故前苯乙烯温度变化情况、储罐呼吸阀堵塞情况进行检查,分析了造成这些问题的原因,提出了针对性建议。
Abstract Introduces the basic knowledge of combustion and explosion, also by somewhere together styrene tank self polymerization overpressure explosion, inspection of tank explosion accident of styrene temperature change, tank breathing valve jam, analyzes the causes of these problems and presents needle of recommendations.关键词苯乙烯自聚储罐爆炸Keyword Styrene Since poly Storage tank BlastⅠ燃烧与爆炸基础知识概述(1)燃烧的条件和形式燃烧是一种放热发光的化学反应,其反应过程极其复杂,游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中发生的物理现象。
物质燃烧必须具备以下三个基本条件:①可燃物:不论固体,液体和气体,凡能与空气中氧或其它氧化剂起剧烈反应的物质,一般都是可燃物质,如木材,纸张,汽油,酒精,煤气等.②助燃物:凡能帮助和支持燃烧的物质叫助燃物.一般指氧和氧化剂,主要是指空气中的氧.这种氧称为空气氧,在空气中约占21%.可燃物质没有氧参加化合是不会燃烧的.如燃烧1公斤石油就需要10-12立方米空气.燃烧1公斤木材就需要4-5立方米空气.当空气供应不足时,燃烧会逐渐减弱,直至熄灭.当空气的含氧量低于14-18%时,就不会发生燃烧.③火源:凡能引起可燃物质燃烧的能源都叫火源,如明火,摩擦,冲击,电火花等等.燃烧形式:根据可燃物状态的不同,燃烧分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧三种形式。
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作一直注重于材料、焊接、偏差等前期和中期质量要
素,对工程建设后期特别是试压和吹扫以后的垫片安 装和更换环节的质量没有作为重点来控制,放松了监 督检查的力度; 3、对工艺介质(苯)的化学特性缺乏认识,对 于在类似苯这些强溶剂性的介质系统上所使用的临时 垫片没能进行有效识别和提出明确要求。
Байду номын сангаас 四、事故教训
于质量原因造成的安全伤害。要认真落实各项目现场保 运期间的各项安全管理措施。
五、防范措施
(一)重新对质量管理体系的完整性进行审查和评
估,查找薄弱环节和管理死角,修改完善质量体系文件 中的《工程项目重要工序作业票管理规定》,从源头上 解决质量管理体制中存在的问题; (二)进一步加强工程项目对法兰、垫片、紧固件 等材料的检验、安装质量的控制,具体措施为:
冲压、其周边应整齐,垫片尺寸应与法兰密封面相符,
安装前保证垫片表面的清洁度并在垫片上均匀涂上润滑 脂以便更换时完整便于取出;
五、预防措施
10、软垫片及缠绕式垫片不可重复使用;
11、更换正式垫片时,必须对更换部位进行标识,检
查拆除下来的临时石棉垫片是否完整无损,并重新清理 法兰密封面,确保其表面清洁、无损伤; 12、管道系统试验过程中发现泄漏时,不得带压处 理;应泄压消除缺陷后,重新进行压力试验。更换系统
单向阀入口端法兰处突然泄漏,液体苯大量喷出。一名
现场操作工闻声赶到将釜底泵停止。随后车间人员带着 五套防化手套和防毒面具来到现场,并关闭了泵进出口 阀门,之后五人撤离泄漏区。之后又有两人戴空气呼吸 器紧固泄漏处螺栓,泄漏停止。当时有人发现一名参与
关阀作业的操作工昏倒在下风处的R1管廊的西侧泵旁,
该名员工经送往医院抢救无效死亡。
四、事故教训
6、要加强对已完成施工项目的检查、监测,发现
不符合设计要求,不符合验收标准的单项工程,一定要
引起重视,进行彻底返工整改,确保工程质量符合设计 要求,符合标准,防止试运期间或交付运营后出现问题 而造成重大经济影响和不必要的损失; 7、质量与安全息息相关,不但要关注施工过程中
由于质量原因引起的安全问题,更不能忽略保运期间由
(二)部分垫片安装质量不合格的原因 直接原因 垫片更换负责人拆除临时石棉垫并安装正式垫片时 没有将石棉板完全清理干净。 间接原因 1、工作存在把关不严、监督检查不力等现象,质 量管理体系和管理制度还有漏洞、还留有死角;暴露出 项目管理人员和施工人员质量意识淡薄;
三、原因分析
间接原因 2、对施工后期的安全风险认识不到位,质量工
独山子石化公司苯乙烯装置 “8.9”苯中毒亡人事故案例分析
一、项目概况
独山子石化公司32万吨/年苯乙烯装置项目自 2006年9月30日开工,2009年6月20日完成中交,
进入试车阶段。 2009年8月9日, 苯乙烯装置乙苯
单元分离系统接料试运行。
二、事故经过
2009年8月9日下午5时32分,苯乙烯装置乙苯单元脱 轻组分塔在苯循环升温过程中,脱轻组分塔釜底泵出口
• 事故现场照片
发生泄漏部位
21-P-1714S的PID图
三、原因分析
(一)事故原因 直接原因是:脱轻组分塔釜底泵出口单向阀第一道 法兰垫片因施工残留的石棉板被苯溶剂浸透冲出,致使 法兰密封失效,大量苯发生泄漏,在关闭釜底阀门过程 中,员工没有佩戴正压式呼吸器,只是配戴了巡检使用 的防毒面具,防毒面具防毒罐被高浓度苯击穿,且在撤 离中晕倒在下风处,长时间接触苯,造成中毒致死。
中不允许的外观缺陷;
5、已验收合格的法兰、垫片、紧固件在施工全过程 作好产品防护措施; 6、管道在安装时,必须检查法兰密封面及密封垫片, 不得有影响密封性能的划痕、毛刺、凸凹不平、锈蚀等
缺陷;
五、预防措施
7、垫片在安装前必须逐个检查规格型号及材质是否
与设计相符;
8、垫片在安装过程中应保证垫片与法兰的中心轴线 一致,法兰密封面间的平行偏差、径向偏差及间距应符 合设计、规范及厂家的要求; 9、临时石棉橡胶板等临时垫片宜用机械方法切割或
四、事故教训
3、要加大对整个施工过程的控制力度,严格按照设计
要求和规范要求进行施工,认真组织基层作业人员对施工
规范的学习,提高管理人员和基层人员的业务素质和质量 意识; 4、要加强对收尾项目的管理,定期了解收尾项目的进 展状况,坚持工程质量标准,强化过程监督,有问题及时
做出变化,进行整改;
5、要加强对现场使用的原材料、构配件及设备的检验 与控制,使用时,必须经过审批方可进入施工现场使用;
三、原因分析
(一)事故原因 间接原因是:施工单位质量管理不严格,施工质量 把关不严,监理单位不尽责,导致部分垫片安装质量不 合格,为工程建设项目埋下安全隐患。部分员工应急知 识掌握不全面,应急演练缺乏针对性,自我保护意识和 防护能力不强,在紧急情况下不能正确使用个人防护用 品,造成事故后果扩大。
三、原因分析
泄漏垫片时,应做好更换原始记录。试验合格后,按试
压流程及临时盲板垫片表及时更换正式垫片进行系统恢 复,填写更换记录,必要时请业主和监理签字确认;
五、预防措施
13、管道压力试验和泄漏性试验时,重点检查管托、 垫片、螺栓、法兰盖等部位,且做到试验管线检查责任 分段到人,确保不漏检。 (三)重新组织对保运过程中相关的风险进行识别 和分析,制定完善HSE措施,并组织全部施工作业人员 参加气防知识培训考核,提高安全意识。做好投产保运 应急培训和演练,备齐应急救援物资和器材,随时待用。
五、防范措施
1、根据施工项目涉及的工艺介质化学特性,制定不
同介质临时垫片材料使用规定; 2、在编制质量计划及相关方案、技术措施时加强对 法兰、垫片、紧固件等材料检验控制,根据合同、设计 及规范要求对材料验收做好策划; 3、认真核对材质证明书,保证质量证明资料齐全、 真实;
五、防范措施
4、认真检查实物质量:首先查看其标识是否符合相 关标准的要求;其次查看产品外观质量是否有相应标准
1、要建立完善的质量责任体系,明确项目各岗位
具体的质量责任,做到质量工作事事有人管、人人有专 责,办事有标准,工作有检查,把同质量直接有关的各 项工作和广大基层员工的工作积极性结合起来,形成一 个严密的质量管控工作系统;
2、要进一步落实质量管理制度,在施工管理中强
调技术措施到位、质量控制手段到位、现场管理干部职 责到位。加强对项目的管理力度,发现为题立即整改;