延迟焦化装置富气压缩机驱动形式改造

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延迟焦化装置富气压缩机驱动形式改造

发表时间:2019-09-03T11:03:07.980Z 来源:《防护工程》2019年11期作者:李红军秦晓敏刘焕鹏

[导读] 本文详细阐述改造内容,对比分析改造前后能耗及机组运行情况。

中国石油大港石化分公司天津 300280

摘要:延迟焦化装置富气压缩机驱动形式改造,由电动机改为汽轮机,实现中压蒸汽逐级利用,利用合理能源,且节省延迟焦化装置富气压缩机用电量,能耗降低,本文详细阐述改造内容,对比分析改造前后能耗及机组运行情况。

关键词:焦化装置;富气压缩机;汽轮机;改造

中国石油大港石化公司延迟焦化装置由中油股份华东设计院设计, 2003年底开始建设,2004年11月建成投产。装置以大港减压渣油为主要原料,年处理能力为120万吨,焦化装置基于当时的全厂规划及公用工程系统,富气压缩机采用电动机驱动,其后,催化裂化装置进行了再生催化剂冷却降温改造,改造后,中压蒸汽发汽量大幅增加,导致全厂过剩 40t/hr 的中压蒸汽,采用减温减压后并入低压蒸汽管网,作为常压塔汽提和脱氨塔重沸器热源,能量降级使用,存在浪费。,将该部分中压蒸汽作为延迟焦化装置压缩机汽轮机驱动热源后,背压蒸汽作为常压塔汽提和脱氨塔重沸器热源,实现中压蒸汽逐级利用,能量利用合理,且节省延迟焦化装置富气压缩机用电量,能耗降低。

1机组概况

延迟焦化装置富气压缩机选用沈阳鼓风机有限公司产品,属于离心式压缩机,由一缸两段七级组成(其中一段三级、二段四级),原动机采用南阳防爆电机厂的电机。机组具体参数如下:

(2)电气部分:新增汽轮机液压盘车电机电缆380V、0.55kW 一路、润滑油泵电机电缆380V、22kW 一路和油站油雾分离器风机电缆380V、1.5kW。

(3)仪表部分:压缩机控制系统更新,增加汽轮机监测参数及调速仪表参数,选用美国 TRICONEX 公司 TRICON 控制器 V10.5 版硬件,组态软件为 Tristation 1131 v4.9.0。监控和人机界面软件选用 Wonderware Intouch v.11.1 版。控制程序和 HMI 画面由北京康吉森自动化设备技术有限公司编制。

(4)润滑油系统:鉴于更换为汽轮机后,需增加控制油系统,原有润滑油系统不能满足需求,更换一套新油站,增加汽轮机主汽阀油路。

(5)拆除设施:拆除压缩机驱动主电机、齿轮箱,改造联合底座;拆除原主电机、齿轮箱;拆除原润滑油站及附属设备。 3改造效果

(1)节能方面:改造后压缩机机组能耗:(按照加工量3200t/d计算)

电能:焦化压缩机由电动机驱动改为汽轮机驱动,每日节电约40800度,折合能耗2.98 kgEO/t原料;

中压蒸汽:焦化压缩机改为中压蒸汽驱动,消耗量约18t/h,因此中压蒸汽单耗升高11.88kgEO/t原料;

0.6MPa蒸汽:中压蒸汽驱动后变为0.60MPa蒸汽外输,单周0.60MPa蒸汽外输单耗为-10.26kgEO/t原料。

压缩机蒸汽驱动能耗按照中压蒸汽和0.6MPa蒸汽综合1.52kgEO/t原料计算。

节约能耗=11.88-10.26-2.98=1.36kgEO/t原料。

图2 改造前后能耗对比图

(2)汽轮机投用后各测点振动、位移、温度均在设计范围内,远远低于报警和联锁值,运行平稳,同时通过操作系统的升级换代,机组的操作更加简单、安全和可靠。

4 结语

延迟焦化装置富气压缩机由电动机驱动改为汽轮机驱动,实现中压蒸汽合理利用,降低能耗,同时通过改造富气压缩机控制系统和润滑油油站,机组的操作更加简单、安全和可靠,提高了压缩机组的运行可靠性。

参考文献

[1]徐林. 炼厂汽轮机改造技术经济指标计算与分析[J].当代化工,2016,12.

[2]魏立东柴连满李锋等.焦化富气压缩机组扩能改造[M].石油化工设备,2005,5:68-70.

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