净水厂加氯加药系统工艺改造实例

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剂浓度为 30%,采用 DN2900×6000 储药罐各 2 套;一、二期溶液搅拌罐 施,保护了水厂和周边的环境,提高了环境效益。
按调制浓度 10%计,每班调制一次(如果采用固态硫酸铝则每班调制 2
次),采用 准2500×1800(有效水深)搅拌罐各 3 个(2 用 1 备);一期利用原
一期的 2 台 Q=1200L/hH=0.4MPa 计量泵,原二期的 2 台 Q=1200L/h、
关键词:加氯;加药;工艺改造
1 改造背景
一期为 4
表1
大连市大沙沟净水厂一、二期工程规模各 18 万 m3/d,设计流量各 20 处投加;二期仍
万 m3/d,分别于 1989 年和 1997 年建成投产。当时一期加氯间、加药间分 为 1 处投加。
别建设,二期工程在一期工程的基础上扩建而成,将一、二期加氯间加药
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净水厂加氯加药系统工艺改造实例
薛天光
(大连市自来水集团有限公司,辽宁 大连 116021)
摘 要:针对大沙沟净水厂原一、二期工程的加氯、加药系统布局比较分散,存在管理不集中、不合理现象,原有设备老化、故障多,已 不能满足二十一世纪现代化水厂基本要求的问题,进行加氯加药系统的工艺改造。从而达到提高水厂出厂水水质,降低净水药剂单耗和 职工劳动强度的目的。
3.3 电气改
间连成一体。由于当时出于节省投资,加氯点、加药点设置较少,造成了混 造
合效果不好,使得药剂浪费。两期工程的加氯加药系统仍分别运行管理, (1)配电柜
需要四个独立的班组,管理十分不便。部分设备仪器设备在运行过程中产 的更新:将原
生不同程度的故障或损坏,使得加氯投药不能实现自动化,工人劳动强度 一、二期加氯、加药系统的控制中心 MCC,全部废掉,重新设计新的 MCC
5.2 本改造工程一、二期配电间和控制间改为集中布置,完善和形成了
计流量各 25 万 m3/d;液态聚合铝 PAC 最高投药量为 50mg/l,平均投药源自文库 完整的加氯、加药自动化控制系统,体现了现代化水厂的管理水平。
为 25mg/l;一、二期液态聚合铝 PAC 储药罐按平均投加量 12 天计,混凝
5.3 本改造工程提高了加氯、加药系统的安全性,完善了漏氯防范措
(2)主要设备。一期:前加氯机:利用原一期柜式流量比例控制加氯机 自动控制。(4)在加氯系统中,通过 PLC 可以实现加氯系统的自动控制。本
1 台,40kg/h 能力,二期的原 2 台柜式流量比例控制加氯机,40kg/h 能力, 工程采用前加氯和滤后加氯两种加氯方式。前加氯:采用比例投加的方
一、二期形成 2 用 1 备。后加氯机:利用原一期美国 W/T 柜式自动复合环 式,根据原水流量进行比例投加。滤后加氯 :采用余氯的方式,根据滤后加
二期:前加氯机:原柜式流量比例控制加氯机 2 台(1 用 1 备),40kg/h 准电流信号送至各现场计算机,其中配有流量、液位等仪表外,还配置了
能力,其中 1 台备用前加氯机兼作一期备用;
余氯等检测仪表。仪表选用带现场显示变送器的智能化仪表。主要仪表选
后加氯机:原柜式自动复合环控制加氯机 3 台(2 用 1 备),20kg/h 能 型:
后加氯:4 点投加,加氯机与加氯点一一对应,投至清水池前进水管。二期: 当水位到达设定高水位时,则认为药与水的混合比例已经达到要求,停止
混凝前加氯:1 点投加,投至配水井前进水管;过滤后加氯:2 点投加,投至 进水,开始搅拌,经过一段时间后(此时间可设定),停止搅拌待用。b.加药
清水池前进水管。
泵的自动控制功能。加药泵根据进水流量进行自动比例投加。加氯系统的
氯系统集中布置方案。
打开储药罐进液阀,当水位到达设定高水位时,关闭进液阀,并定时自动
主要设计参数(见表 1)
搅拌药液。溶液池的自动控制:PLC 首先根据液位低水位信号打开溶液池
(1)投氯点。一期:混凝前加氯:1 点投加,投至配水井前进水管;过滤 进液阀,当水位到达设定水位时,关闭进液阀,打开进水阀,将药和水混合,
3 工艺设计
采集并检测进水水质等。(2)设备控制方式。工艺设备的控制可以通过以
3.1 加氯工艺改造。本改造工程加氯间采用将一期氯瓶、汇流排等移 下两种方式:就地手动;远程 PLC 自动控制。(3)加药系统自动控制说明。a.
至氯瓶间,一期加氯机及新增的加氯机布置在原二期加氯机间,与二期加 配药的自动控制功能。储药罐的自动控制:PLC 首先根据液位低水位信号
控制加氯机 3 台(2 用 1 备),20kg/h 能力,解决两个投氯点;新增柜式自动 氯后的余氯值进行控制投加。
余氯控制加氯机 3 台(2 用 1 备),10kg/h 能力,解决另两个投氯点。通过采
4 仪表改造
集 4 个余氯反馈点的信号进行控制。
配合自控系统,设置与工艺流程相适应的仪表检测系统,各仪表的标
H=0.4MPa 和 Q=1400L/h、H=0.4MPa 计量泵,并新增 2 台 Q=1200L/h、
H=0.4MPa 计量泵,共计 6 台(4 用 2 备)。二期新增 Q=2400L/h、H=0.4MPa
计量泵 3 台(2 用 1 备)。
(2)投药点
案。
布置外,另外还增加了两条局部电缆沟,分别至加氯、加药系统。
2.2 加药间采用方案一工艺改造方案,即制作操作平台,储药罐放置
3.4 自控系统改造
在台上,溶解罐落地,计量泵全敞开式布置,并预留固体药品堆放空地的 (1)系统组成。现场控制站采用可编程控制器 PLC。PLC:该现场控制
方案。
站用于加药加氯的自动控制。负责加药、加氯等部分的自控和数据采集,
较大。
柜共计 10 面,仍旧布置在原有的 MCC&PLC 配电室内。(2)新增数台电机
2 改造方案
的就地控制箱及按钮箱。以实现就地手动 - 计算机遥控的两级控制。另外
2.1 加氯间采用将一期氯瓶、汇流排等移至二期氯瓶间,一期加氯机 将实现,自动漏氯报警系统,自动加氯系统,自动加药系统,以及药液池自
及新增的加氯机布置在原二期加氯机间,与二期加氯系统集中布置的方 动切换系统。(3)由于新改造后的系统,布线较多,除需要部分导线走桥架
3.2 加药工艺改造
5.1 本改造工程利用现有条件增加投加点:一期后加氯点由 2 点改为
制作操作平台,储药罐放置在台上,溶解罐落地,计量泵全敞开式布 4 点,加药点由 1 点改为 4 点。有效地提高了加氯加药效率,节省了运行费
置,并预留固体药品堆放空地的方案。
用,并提高了出水水质的保证率。
(1)主要设计参数及设备。一、二期工程规模各 18 万 m3/d;一、二期设
力,解决两个投氯点。
液位计—— —选用超声波液位计
新增一套 1000kg/h 漏氯中和装置,设在原漏氯中和装置附近,以满
流量计—— —选用电磁流量计
足安全要求。新增一期余氯测定仪两套、水射器两套及配套的加氯管。增
水质分析仪表— ——选用带自清洗装置的。
设 4 个余氯取样泵,增设取样管采集余氯信号。
5 结论
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