9号发电机滑环处理经过及原因分析

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#9发电机滑环冒火情况及处理经过

大唐安阳发电厂发电部董志勇

【摘要】发电机运行中滑环冒火是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,严重时将造成滑环烧毁、被迫停机的事故。通过分析此次发电机碳刷冒火处理的经过和事故原因,提出了防范措施和运行维护中要注意的有关事项。

【关键词】发电机过热,滑环冒火碳刷

1、前言

同步交流发电机是一种运用旋转的电磁电枢产生电流和电压的设备。它包括一个转子(旋转电磁场)和一个定子,用来提供三相电压。对于现代大型发电机组,由于容量限制,转子已不可能采用永磁铁,一般为电磁铁。采用此种方法需要将直流电流通过碳刷与滑环相接触,再由滑环将励磁电流导入发电机转子。

大型发电机碳刷和滑环正常情况下,运行比较稳定,维护工作量也较小。但碳刷和滑环是发电机中动静接触和交换能量的设备,因受其通流的大小、碳刷的压力、周围的环境温度、湿度、清洁度、碳刷与滑环表面的磨损以及本身制造工艺等因素影响,在长期运行中,容易在碳刷和滑环之间发生冒火,若没有在及时发现隐患进行处理,将有能形成恶性循环,造成刷辫烧断、滑环打毛、压簧震断、碳刷震裂等,严重时将形成环火造成滑环烧毁、被迫停机的事故。紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害。通过认真分析、研究产生冒火的原因,发现制定相应防范措施等方法,是可以有效地防止发生此类故障的。

2、设备简述

安阳电厂#9机为汽轮发电机组。发电机为发变组单元接线。大唐安阳发电有限责任公司#9、10发电机为97年11月相继投产的哈尔滨电机厂生产的300MW机组,励磁系统是带有永磁付励磁机、交流主励磁机,静止整流器的“三机励磁”系统。

主励磁机Exc输出的交流电流,由三相全波桥式接线的硅整流柜整流后,经发电机碳刷供给发电机G励磁。而交流主励磁机Exc的励磁,由中频永磁付励磁机PMG输出交流电,由励磁调节器的可控硅整流桥整流后,经主励碳刷供给。

励磁碳刷采用恒压压簧,压簧形式见图1。发电机和主励碳刷型号均为D172/2-14②;规格为25×32×65;图号为92HL-79T。发电机每极36条碳刷,分四排、每排9条,;两极共72条;主励每极4条,共8条。

图1:压簧形状及尺寸

2.1 发电机为三相二极同步发电机,型号:QFSN-300-2-20型。

2.2 主励磁机为同步发电机三相四极励磁机,型号为TFL-1670-4。

2.3 副励磁机为同步发电机永磁,型号为TFL-75-400。

3、事件经过及处理

3.1 事件的发生

2008年01月10日检查发现#9发电机大滑环北侧一极有三块碳刷辫发热,立即将发热炭刷更换,更换后正常;事后测量#9发电机碳刷电流分布,发现#9发电机大滑环北侧一极电流分布不均匀;有三块超过100A,有四块电流低于20 A。经调整后,降到100 A 以下,但仍在80A左右。

2008年02月04日 #9发电机停运转B级检修,2008年03月6日#9发电机B级检修结束后,#9发电机并入系统。

3.2 事件的发展

2008年5月13日检查发现#9发电机北极碳刷冒火严重,减无功进行调整处理后基本不冒火。运行每班重点对#9发电机北极碳刷进行维护,但从13日开始到5月20日#9北极发电机碳刷冒火情况逐步恶化,每班多次进行维护,但间隔一段时间后仍出现冒火

现象。中间几次出现被迫减无功、降低励磁电流进行处理和调整。

5月20日测量#9发电机北极个别碳刷电流大在250A左右,并且刷辨温度高、烧焦变色,紧急减#9机无功进行处理,处理中共更换8块碳刷,其中有5块刷辨被已烧断,并对全部碳刷进行了调整和维护,将各碳刷电流调整后降至80A以下。

从5月20日开始到5月27日多次出现烧断碳刷刷辨,25日开始出现每班都碳刷刷辨烧断的现象,并且出现碳刷刷窝被烧坏的情况;冒火情况经调整后消失,但加无功后,冒火情况又出现,无法消除。被迫限最高无功100MVAR运行。

3.3 事故中的处理和碳刷维护

5月27日将#9机组北侧一极所有碳刷和压簧进行了更换,并且将碳刷刷窝有缺陷全部进行更换。更换后#9机组北侧一极刷刷辨不再烧断,但冒火情况情况依然呈恶化趋势。

从5月29日检修开始打磨滑环表面。经打磨滑环表面冒火情况有所好转,但无法加无功。

6月12日加无功至100Mvar(此值为上限值)时,碳刷冒火情况就比较严重,被迫将无功降至60 Mvar运行。

从6月12日开始 #9发电机碳刷北极碳刷磨损加快,期间平均每班更换3块以上;

以#9机组碳刷北极碳刷最北侧一排碳刷磨损最快。冒火情况情况在仍存在,无法消除。

从25日开始碳刷压簧断裂崩开现象时有发生,基本集中在北极碳刷最北侧一排碳刷。3.4 事件的发展的最后结果

从6月27日北极碳刷最北侧一排碳刷振动开始明显增大,压簧断裂崩开也呈逐步上升,到#9机7月8日停机,平均每班更换压簧4个以上。北极碳刷其他三排碳刷压簧断裂崩开情况比较少。期间只能维持发电机转子电流在1500A(额定电流2203A)左右运行。

4、停机处理经过

#9发电机由于碳刷冒火只能降无功维持运行,但长期运行势必造成更大的危害,被迫于2008年7月8日申请省调停机,处理#9发电机碳刷北侧一极碳刷冒火。

停机后检查发现:滑环表面已凸凹不平、特别是最北侧一排,靠近发电机6瓦一侧,不平度比较明显;部分刷窝内有电弧烧灼痕迹;部分碳刷由于震动有掉块现象;部分压簧由于过热弹力明显减小。

联系厂家对#9发电机碳刷北侧一极滑环表面进行了打磨处理。处理完毕后,将受损碳刷、

压簧、刷窝进行了更换。检查滑环、压簧、碳刷和碳刷架无异常后,于7月11日12:00#9发电机并入系统运行。

#9发电机并入系统运行后,检查北侧一极滑环和碳刷无冒火现象。机组在满负荷下,测量#9发电机碳刷电流分布偏差不大,滑环和碳刷温度在60℃左右、无冒火情况。#9发电机碳刷和滑环运行正常。

5、原因分析

发生碳刷冒火花的原因很多,相关资料、规程都对其作了详细的叙述,但在实际生产中真正造成碳刷冒火花的原因大概有以下几种:

5.1 碳刷电流分布不均、个别碳刷电流密度过大

实际运行中,如果有一、两个碳刷因机械原因卡涩,弹簧压力不足等原因不出力,只要碳刷电流分布比较均匀的话,由其他碳刷分摊其电流,短时间内还不致于发生大的危害,但要及时发现、进行调整。就怕碳刷电流已分布不均匀,造成个别碳刷带大负荷电流,这次#9发电机励磁冒火时就发现,个别碳刷测量电流在200A左右,峰值达到过400A,如此大的电流造成接触面通流密度增大,根据Q=I*IRT,发热量跟电流的平方成正比,积聚的热量无法散发出去时,温度急剧升高,碳刷与滑环接触面就会产生火花。另外火花的产生后,使碳刷工作环境更加恶劣,从而恶性循环,使碳刷冒火花更严重。并且在如此大电流下将造成碳刷刷辫烧断。碳刷烧断后其分摊大电流又转移到其他碳刷上,造成其他碳刷也发生如此情况,形成恶性循环。

碳刷过热造成压簧弹性变差,造成碳刷压力不足,使碳刷与滑环之间发生打火,滑环打出熔点,加剧发热。碳刷长期冒火状态将使滑环拉毛、烧蚀和产生麻点,滑环产生高温它会造成碳刷与滑环表面接触不良,更容易打火,使滑环过热,造成恶性循环。轻微时滑环表面产生轻微的划痕,严重时滑环磨损和烧蚀。

当滑环表面产生划痕。就会使碳刷与滑环的摩擦力增大,加剧碳刷与滑环的不正常磨损,使滑环产生较多的热量,同时引起碳刷跳动;而压簧在交变应力下长时间运行,造成压簧疲劳断裂崩开。此次事件最后造成的结果就是滑环表面凸凹不平、碳刷震裂、压簧震断等现象。

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