空预器堵塞原因分析与防治
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空预器堵塞原因分析与防治
1.概述
回转式空气预热器的低温腐蚀和堵灰现象是电厂普遍存在的问题。尽管各电厂在锅炉
设计、安装和运行中都已充分考虑并采取了防止低温腐蚀和堵灰的措施,但实际运行
中仍然由于种种原因不能杜决空气预热器的堵灰问题。
XXXXX发电厂2×330MW机组,配备两台上海锅炉有限公司生产的容克式空气预热器,型号为2-29VI(T)-2080SMRC。于2007年12月投产,在2011年3月#2炉两台空预器发生堵灰故障,被迫停炉进行高压水冲洗。#2机组于2011年7月又重复发生堵灰, #1炉两台空预器在 2011年8月发生堵灰,同样进行高压水冲洗。
2.现象和危害
空气预热器发生堵灰,表现为一次风、二次风风压增大、炉膛负压难以维持,并出现
摆动现象,摆幅逐渐加大,且呈现周期性变化,其摆动周期与空气预热器旋转一周的
时间恰好吻合,严重时导致送、引风机发生喘振、引风机无调节余量,影响到燃烧自
动装置的投入。空气预热器堵灰后会造成锅炉排烟温度升高, 热风温度下降,风、烟系统阻力上升,一次风、二次风正压侧和烟气负压侧的压差增大,增加了空气预热器漏风;堵灰严重时,影响锅炉的满负荷运行。
另外,由于空气预热器的堵灰和低温腐蚀是互相促进的,空气预热器堵灰可加速烟气中硫酸蒸汽的凝结,加快空预器的低温腐蚀,致使空气预热器换热元件严重损坏,增
加了设备检修维护费用。我厂空气预热器堵灰期间,锅炉排烟温度从设计的129℃提
高到140℃左右,而排烟温度高又严重影响机组的安全经济运行。所以,有效地预防
空气预热器的堵灰是电厂安全、经济、文明生产必须解决的问题。
3.空气预热器积灰的形成:
煤中的硫燃烧生成二氧化硫,二氧化硫在催化剂(积灰中的Fe2O3)的作用下进一步
氧化生成三氧化硫与烟气中的水蒸汽生成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的存在使烟气的露点显
著升高,当燃料中含硫量越高、过剩空气系数越大,烟气中SO3含量越高,露点也越
升高。由于空预器中空气的温度较低,烟气温度不高,壁温常低于烟气露点,这样硫
酸蒸汽就会凝结在空预器受热面上,烟气中的灰、沙粒便容易粘在空气预热器的受热
面上形成积灰,在燃烧广汇煤时更为突出,表现为空预器前后差压增大,进一步发展
就会造成空预器堵灰。
4. 影响空预器堵灰的因数
4.1 SO3
由于煤中含有有机硫、黄铁矿硫和硫酸盐硫,煤在燃烧过程中,特别是燃用高硫煤
时,除了部分硫酸盐留在灰中外,大部分硫燃烧生成SO2,其中约有0.5%~5.0%的SO2在烟气中的过剩氧量及积灰中的Fe2O3的催化作用下生成SO3, SO3与烟气中
的水蒸汽形成硫酸蒸汽,大量硫酸蒸汽凝结在低于烟气露点的低温受热面上可能引起
空预器低温腐蚀,同时,凝结出的液态硫酸会粘结烟气中的灰粒子,造成空预器、积
灰堵灰。
4.2 烟气中酸露点
烟气中硫酸蒸汽的凝结温度称为酸露点,它要比烟气中水蒸汽露点要高很多。水蒸汽
的露点(即水露点)很低,一般在45~54℃,正常情况下在空气预热器的受热面上不会结露;而硫酸蒸汽的露点则较高,烟气中只要有少量的SO3,烟气的露点就会提高
很多,烟气中SO3(或者说硫酸蒸汽)含量愈多,酸露点就愈高,烟气中的酸露点可达140~160℃,甚至更高。
通过对我厂2010年后燃烧广汇入炉煤分析,含硫量都在1%之左右,比设计值0.65%高,属高含硫煤种。
4.3 冷端综合温度
空预器的冷端综合温度即烟气出口温度与空气入口温度之和,防止空预器堵灰的最
有效办法是提高壁温,即提高空预器的冷端综合温度。在空预器的运行中要注意将“冷端综合温度”维持不低于给定的最小空预器的冷端综合温度,保证高空预器受热面壁温高于烟气露点。如提高排烟温度,投入暖风器提高空预器入口温度,此法的优点是简
便易行,缺点是锅炉效率降低。
我厂进入空预器的烟气与空气进行热交换后,温度降低,从冷段蓄热元件流出的烟
温约在120℃左右,根本无法满足空预器最低冷端综合温度的需要。
4.4 吹灰蒸汽带水
由于进入空预器的烟气温度和空气温度不高,在进行热交换后,空预器空预器冷端壁面温度往往偏低,又由于烟气中有大量灰份,灰份沉积在壁面时,与水及酸液起化学
作用后发生硬结,积灰发生硬界后蒸汽吹灰器根本无法清除,这样极易造成空预器堵灰。
5. 堵灰原因分析
我厂两台机组投产后,#1、2炉空预器烟气侧原始差压都在0.7kPa左右,满足厂家
设计值0.862 kPa 。通过综合分析,空预器运行中堵灰的主要原因有以下几方面:
(1)煤质含硫量大,实际燃烧的煤种的含硫量远远超过设计煤种的含硫量。
(2)吹灰器疏水时间短,蒸汽中仍有凝结水存在。
(3)空预器吹灰不合理,吹灰过程中灰粒容易二次粘附在波纹换热板上。
(4)煤质偏离设计煤种,运行人员调整空预器冷端综合温度偏低。
6. 采取的措施
6.1减少SO3的生成
近几年由于供电形势紧张,完全符合设计含硫量的煤不能满足电厂燃煤的需求量,因此可以通过加强煤场管理,对不同含硫量的煤种进行混、配、参,防止高硫燃料集
中进入锅炉。
烟气中SO2氧化成SO3是在一定的条件下发生的,炉膛火焰中心温度越高,过量空气越多,生成的SO3就会越多。因此在运行中采用低氧燃烧技术,通过要求运行人
员精心操作合理配风,降低锅炉过剩空气系数,禁止大风量运行,保证燃烧最佳状态,减少SO3的生成。
此外,尾部烟道的漏风会使烟温水平降低,与受热面的热交换变差,烟气容积增大,排烟损失增加,引风机电耗增加,同时引起腐蚀和堵灰,因而要加强设备维护,并保
持各人孔门、看火孔应关严,降低漏风系数。低氧燃烧可以减少SO3的生成,同时降
低引、送风机电耗,是一项经济价值很高和很有发展前途的技术措施。
及时对锅炉受热面进行吹扫,尤其是要加强对流受热面的吹扫。因为烟气流过对流受热面时,SO2会在某些催化剂(如钢管表面的Fe2O3膜,受热面管子上沉积物或燃油时可能出现V2O5等)的作用下生成SO3。
6.2 提高冷端综合温度
为防止空气预热器堵灰,现在都采取提高空预器入口空气温度或锅炉排烟温度的办
法来解决空预器的积灰和低温腐蚀问题,即提高空预器的冷端综合温度。
提高冷端综合温度虽然可以减少空预器积灰,避免堵灰故障的发生,却增加了排烟
热损失,降低锅炉的经济性,需要在运行中不断分析、调整、总结经验,以寻求最佳
经济运行点。
6.3 规范空预器吹灰
空预器吹灰疏水原设定230℃,为保证吹灰蒸汽的过热度和吹灰效果,防止吹灰
蒸汽带水和飞灰二次粘附空预器冷端受热面。
我厂是否可尝试保证吹灰蒸汽的过热度不得低于130℃,疏水时间设定为5分钟,锅炉在启动期间,烧油阶段可用辅助汽源对空预器连续吹灰;当磨煤机投入运行后严