滑履轴承滑环表面拉伤的现场修复

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不 可能 是一成 不 变 的。
3 结束 语
建立 以专业巡检为基础和前提 的设备预防性 维修管理体系 ,并持续深入地开展好这项工作 ,就
能够减少设备的故障停机 , 减少并杜绝突发事故的产 生 ,不仅能实现设备的高效运行 ,降低设备维修成 本,还能促进工厂管理体系的改善和改进,企业将获 得持续可观的经济效益。 ( 收稿日 21 0—6 期: 02 10 ) —
复生产 ,我们现场对滑环表面打磨修复 , 恢复 了磨
机 的运 行
伤 ,滑环表面不平整 ,车Fra Baidu bibliotek过程中随着磨机转动, 滑环 的 中心一 直在不 规则 地变 化 ,车刀进 给深度 始
终在 变化 之 中 ,无法 满 足加工 要求 ,现场 车削 方案 被迫 放弃 。 3 现场 打磨修 复
公 司组织技术人员进行方案磋 商 ,并请来沈 阳水泥机械厂的专家参与,最后确定采用现场打磨 的修 复方 案 。
2 1 年 第3 02 期
No 3 . 2 2 01
新 世 纪水 泥导报
Ce n ief r e E o h me t Gud w p c o N 设 备 管 理
中图分类号 :T 7 .3 文献标识码 :B 文章 编号 :1 0—4 32 1)30 6 —2 D 编码 :1.9 9 .s.0 80 7 .0 20 .2 Q126 0 80 7 (0 20—0 50 OI 03 6 /i n10 -4 32 1.30 0 js
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2 1 年 第3 02 期
N . 2 1 o3 02
蒋方 强 :滑履 轴承 滑环 表面拉 伤 的现场 修 复
缇 备 管理
要 刮 瓦的 ,托 瓦的 内径 比滑 环外 径略 大 ,以形成 油
契 ,理 论上 是滑 环与 托瓦底 线接 触 。滑环 表面拉 伤
动 i0s 2 后停止运行 ,我们将控制程序修改 为高压 油 泵 在 主 电机 启 动 10s 2 后不 再 停 止 运 行 ,而是 继 续 与 磨 机 同步 运 行 ,持 续 对 托 瓦 高 压 油 囊 进 行 注
油 ,增加 托 瓦带油 量 。 ( 2)开 机 运行 前 的 预润 滑 :开 启滑 履 稀 油站 高 压油 泵 ,高压 泵 运行 约 1 i后 ,打 开轴 瓦侧 面 0r n a 观 察孔 ,确认 两个 托 瓦与滑 环接触 面 侧面有 油 溢 出 后 ,开启 磨 机辅 传 ,慢转 磨 机 约5 ,让 滑 环表 面 圈
图 1 拉 伤 后 的滑 环
2 现 场 尝试 车削 我 们 先 考 虑 在 现 场 对 滑 环 表 面 进 行 车 削 加 T ,利 用 滑履外 罩 支座 为刀 架底 座 ,现场 安装 临 时 刀架 ,利用 已损 坏 的 旧滑履 瓦来 支撑 磨机 简体 ,在
高低 ,以保证滑环表面轴 向平直。粗磨完成后 ,用 不锈 钢抛光 片换 下树 脂砂 轮磨 光片 ,对滑 环表 面抛
修复 后 ,滑环外 径变 小 ,并 且 滑环表 面轴 向存在 平 理 :首先 在 托 瓦两 端 I0mm处 开 瓦 口,刮 出油 契 5 形状 ,剩余 的为接触 面 ,用涂 色法按 照接 触点 每平 方厘 米不 少于 1 点 的标 准对 接触 面进行 刮研 ,两 ~2 端 面瓦 口间隙 约为 Imm ( 图3)。刮 瓦完 成后 , 如 将滑 履托 瓦 、滑履罩 及所 有 附件复装 。
光 。耗时一 周 完成 滑环表 面 的打磨修 复 ,打磨后 的 滑环 表 面轴 向高低 差 为 ±3mm,滑 环 表 面抛 光 后 粗 糙 度约 为R 1 。打磨 修复 后 的滑环 见 图2 a. 6 。 ( 2)刮 瓦 。磨 机滑 履托 瓦 按 照原设 计 是不 需
磨 机辅 传带 动下 对 滑环进 行 现场 车 削 ,用 车 削的方 法 来修 复 滑环 表 面。第 一 次尝试 车 削过程 中 ,由于 车 削下 来 的 铁 屑 粘 在 滑 环 表 面 ,无 法 完 全 清 除干
( )对 滑环 表 面进 行手 工 打磨 。利用 两个 托 1 辊作为支承,磨机辅传带动磨机不停旋转 ,使用角 相 磨 光机 ,先 安装树 脂砂 轮磨光 片 ,对滑 环表 面拉 痕进行 粗磨 ,在打磨 过程 中用 钢板 尺 以左 侧和 中部 两个 轻微拉 伤 表面 为基 准 ,不 断检测 滑环 表面横 向
均 匀形成 油膜 。 42 逐 步加 载运行 .
图2打磨修复后的滑环
在 完 成 以 上 准备 工 作 后 ,我 们 按 照 下 列 步 骤 进 行逐 步加 载程序 运行 :
( ) i 磨机 在不装 载研磨体 和不喂料 的状态 整度高低误差。为确保滑环与托瓦均匀接触和利于 下 ,按 正常 控制程 序 开机运 行 ,进行 空负荷 运 转 , 形 成 足 够 厚 度 的油 膜 ,我 们 对 托 瓦进 行 了刮 研 处 运 转 时间 1 。现 场观 察 ,磨 机转 动平 稳 ,检 测滑 2h
滑履轴承滑环表面拉伤的现场修复
蒋方 强
福建水泥股份有 限公 司炼石水泥厂 ,3 30 52 0
1故 障情 况
20 年 2 ,我 厂4 窑 32I×85m煤磨 发 09 月 号 .l . l
生 进 料 端 滑 履 轴 承 烧 瓦 和 滑 环 表 面 严 重 拉 伤 事 故
净 ,车削加工产生的铁屑被滑环带人滑履瓦面上 , 再 次拉 伤滑 环表 面 。
为 解 决 这 一 问题 ,我 们 改 变 支 承 方式 ,设 计 制作 了两个 托 辊 ,象 回转 窑托 轮一样 支撑 住滑 环 , 此举 虽 然 解 决 了铁 屑 问 题 ,但 随后 在 车削 加 工 中 又发 现改 用托 辊支撑 滑环 后 ,由于滑环表 面 已被拉
( 1 图 ),导 致磨 机 滑 履 托 瓦烧 坏 ,滑环 表 面严 重 拉 伤 ,最 深 的 拉痕 沟 槽 处 深 度 达 611。为 尽快 恢 33 31

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密结合 。在此要 特 别强调 巡 检标 准 的完善 ,因为它 直 接关 系 到维修 成本 的高低 ,标 准过 高将 导致 “ 过 度 维修 ” ,而标 准过 低又 将导 致 “ 维修 不 足 ”。 因 此 ,巡 检对 照标 准 的制定 是一 个长 期完 善 的过程 ,
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