粗煤泥回收工艺在白龙矿业选煤厂的应用
龙湖选煤厂粗煤泥回收系统的改造
龙湖选煤厂粗煤泥回收系统的改造华斌;刘武;魏宁【摘要】针对龙湖选煤厂粗煤泥系统存在的煤泥跑粗严重、浮选效果差等问题,提出了改进工艺流程、更新筛分设备等措施,改造后可提高精煤产率,降低浮选药剂用量,年增加经济效益可达247.5万元.【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》【年(卷),期】2007(000)003【总页数】2页(P30-31)【关键词】选煤厂;粗煤泥;回收;系统改造【作者】华斌;刘武;魏宁【作者单位】黑龙江科技学院,资源与环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150027;大唐集团,鸡西热电有限责任公司,黑龙江,鸡西,158100;国家煤炭质量监督检验中心,陕西,西安,710054【正文语种】中文【中图分类】TD946.2七台河精煤集团公司龙湖选煤厂是实际生产能力达260万t/a的大型炼焦煤选煤厂。
选煤工艺采用跳汰—浮选联合流程,由于捞坑面积不足,周围又没有增加的空间,煤泥经常跑粗。
为了将浮选入料粒度控制在0.5mm以下,该厂在煤泥进入浮选系统之前设置了粗煤泥回收系统。
但由于系统不完善,回收效果差,部分粗粒低灰煤泥进入浮选作业,不但影响浮选效果,而且造成了粗煤泥损失。
1 粗煤泥回收系统现状该厂入浮煤泥量占入洗原煤总量的13.12%,原生煤泥灰分较低,平均在14%左右。
进入浮选系统的煤泥灰分也较低,平均为10.55%左右。
表1所示为煤泥的小筛分试验结果,从中可以看出,精煤脱水筛筛下物中,+0.25mm粒级含量为12.33%,+0.5mm含量为4.33%,灰分也较低,其中0.5~0.125mm粒级灰分均低于浮选精煤灰分。
原粗煤泥回收流程如图1所示。
捞坑溢流经两次浓缩后给入煤泥回收筛,其筛下物与浓缩机溢流一起进入浮选系统,筛上物返回离心机。
图1 改造前粗煤泥回收系统流程图2 粗煤泥回收系统存在的问题离心机中有一部分粗颗粒随离心液进入浓缩池,而进入旋流器后会对旋流器的分级产生影响,部分大颗粒随旋流器底流进入回收筛。
选煤厂粗煤泥洗选回收工艺优化改造研究
选煤厂粗煤泥洗选回收工艺优化改造研究发布时间:2022-06-30T07:14:51.160Z 来源:《工程建设标准化》2022年第5期作者:关元[导读] 煤作为中国能源的最主要替代燃料,占中国一次社会能源的产出总量和能源消费的总额比重的达到百分之七十以上。
关元巴州秦华工贸有限责任公司新疆库尔勒 841000摘要:煤作为中国能源的最主要替代燃料,占中国一次社会能源的产出总量和能源消费的总额比重的达到百分之七十以上。
因为煤燃料在长期利用的过程中可能会严重污染地球环境,大多数西方国家虽然都还在努力开发这种新的燃料,但还无法被在很短期时间内取代。
所以,将如何提升我国煤炭资源利用率、提高我国选煤技术工艺水平视为我国当前煤炭科学技术研究发展的一个重点方向,尤其特别是煤炭在深部采煤技术方面,是我国当今煤炭选洗煤产业发展的一个重点技术研发方向。
关键词:选煤厂;粗煤泥;洗选;回收工艺洗煤选煤是减少杂质、提高矿煤产品质量的最有效、最经济的方法,粗煤分选要求越来越高。
统计数据显示,3-0.5毫米馏分的矿泥含量为20-45%,3毫米以下的集团洗煤馏分的煤炭产量达到47.9%,对粗矿泥的净化回收技术十分重视。
随着机械化采煤水平的提高,原煤的含泥量不断增加。
此外,煤的质量变化使煤富集到重质材料中,特别是大直径的材料,也使煤浓缩物富集而不是跳汰富集。
随着重介质旋流器的发展,其分馏到下限的幅度也不断增大;此外,高选择性浮选柱在浮选中的应用导致了浮选粒度上限的降低。
污泥分离存在两个问题:污泥含量增加;其次,粗煤泥不能有效分离浮选柱有效分离的下限和下限。
一、粗煤泥回收技术1.1从污泥离心机中提取粗污泥的工艺在此过程中,将大型浓缩分级机和径向电弧筛组合起来使用,将大型浓缩的分级机物料送到径向电弧筛,并同时把在径向筛板上堆积的浓缩物料再送到大型煤泥离心机上进行浓缩脱水和脱水分离处理,进而可获得大型浓缩液。
为防止提高煤泥离心机中的入流煤含量超过四百克/毫升,通过电弧筛法可增加旋流器中的底流含量[1]。
选煤厂粗煤泥回收系统改造
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2O 年第 3 总第 9 期 ) 06 期( 9
选煤厂粗煤泥回收 系统改造
逯振海
( 七煤 集 团公 司铁 东选煤 厂 , 黑龙 江 七 台河 14 2 ) 5 6 2
摘 要: 着重论述粗煤泥的分选和系统中粗煤泥的流向, 减少系统中的循环积聚, 给重介质
铁选厂是由本世纪九十年代初 由平顶 山设计 院设计的块煤跳汰 , 有压重介三产品旋 流处理末 煤( . — .I )浮选 ( 0 5Ⅱ) 01 05 , 3 砌 一 .il 的联合工艺。 I1 投产十几年来 , 经过工艺改扩建 , 已具备年处理 现
、
1 粗煤泥 的系统积聚 带来 的麻烦
其流动性 , 也影响其分选效果 , 使其在脱介和介质
回收造成困难 , 介耗增加 。 () 3影响台时人洗量 。由于粗煤泥系统中积 聚, 使脱泥筛脱泥作业不彻底 , 造成熏介系统负荷 加大 , 加不上量。
作者简介:逯 振海 (99 , , 业 于黑龙 江矿业 学院 选 16 一)男 毕 矿工程系选煤 专业 , 程师 , 在七 煤 ( 团 ) 工 现 集 公 司铁东 选煤 厂浮选 车间。
treo o c rsl f nep i s e c n mi eut o t r e . s e r s Ke o d : cas o lsme rd cin;mt o ah d ca y w r s 0rec a l ;po u t i o e f s e o l w
O 前 言及粗煤 泥系统概况
难, 影响介耗 , 重介 一浮选精煤比例失调( 浮精比例 大) , 造成综合性煤水分偏高。通过工艺改造 , 效果
选煤厂粗煤泥的回收工艺优化措施
选煤厂粗煤泥的回收工艺优化措施发布时间:2022-07-19T09:50:12.756Z 来源:《工程建设标准化》2022年第37卷第3月第5期作者:兰雪飞[导读] 本文从粗煤泥回收工艺的概况出发,接着阐述粗煤泥回收工艺的现状和存在的弊端,最后依据存在的问题详尽分析粗煤泥回收工艺的相应优化措施。
兰雪飞内蒙古利民煤焦有限责任公司 016064摘要:改革开放以来,中国经济飞速发展,许多工业部门迎来了行业的春天。
煤炭部门作为重工业的代表之一,在近年来十分活跃。
随着科学技术的创新势头突飞猛进,采煤的机械化程度不断提高,使得原煤中的粉煤数值升高,需进行粗煤泥的回收操作。
本文从粗煤泥回收工艺的概况出发,接着阐述粗煤泥回收工艺的现状和存在的弊端,最后依据存在的问题详尽分析粗煤泥回收工艺的相应优化措施。
关键词:选煤厂;粗煤泥回收;工艺优化措施煤炭资源自18世纪以来便成为一项重要的自然资源,作用于人们生产生活的方方面面。
同时,煤炭资源也是一个国家经济发展链中十分重要的一个环节,一定程度上反映一个国家的整体经济水平。
在具体的生产过程中,为了满足精细化的需求和高效率的生产,通常需要对现有煤炭进行一定的筛选工作,进而解决煤炭资源在利用时的盲目和低效的问题。
一、选煤厂粗煤泥回收工艺的概况1.1粗煤泥分选回收背景和概况煤泥的分选回收,在一些年代较为久远的选煤厂中,通常利用0.5mm分级脱泥工艺。
但是在这种工艺的操控下,效率十分低下,造成了诸多不可控的因素。
通常会造成脱泥、脱介的难度系数增大,消耗大量的能量和资源,导致人力物力的浪费和成本的升高。
人们发现了0.5mm分级脱泥工艺的弊端后对其进行改造,随之产生了2.0mm分级脱泥工艺。
这项工艺有效解决了0.5mm分级脱泥技术的诸多不足,实现了脱泥、脱水跑水问题的高效处理,对精煤的回收效率高,降低了能耗和生产成本。
而2.0mm分级脱泥技术便是所谓的粗煤泥分选回收,这项工艺正成为煤泥回收的主要工艺流程。
白龙选煤厂技术改造
白龙选煤厂技术改造牛香珍【摘要】针对白龙选煤厂存在的重介分选密度波动大,粗煤泥跑粗,煤泥浮选效果差,介耗高等问题,通过选前增加方形篦子、定量添加重介质和稀释水、补水管路增设旁支细管路,增加煤泥分级旋流器组、改变离心脱水机入料粒度组成,采用精矿再选,增设弧形筛、将离心液管改入磁选系统等措施达到了控制重介分选系统密度,优化粗精煤泥回收系统,完善浮选系统,改进脱介回收系统的目的.技改后,选煤厂的矸石带煤量有所降低,精煤产品质量得以提高,改善了选煤厂分选环境,提高了分选效率;仅重介密度稳定和粗煤泥回收系统2项,选煤厂每年可增加收入1386.30万元.【期刊名称】《洁净煤技术》【年(卷),期】2013(019)003【总页数】5页(P18-21,33)【关键词】重介系统;粗煤泥;浮选;介质回收;重介质【作者】牛香珍【作者单位】霍州煤电集团有限责任公司技术加工部,山西霍州 031400【正文语种】中文【中图分类】TD940 引言白龙选煤厂为霍州煤电集团下属企业,选煤厂投产于1989年5月,原设计能力为1.8 Mt/a,总投资1.05亿元,生产工艺为原煤选前脱泥—跳汰主选—中煤重介再选—煤泥浓缩浮选—尾煤压滤回收的联合工艺流程。
随着选煤技术的发展和原煤煤质、煤炭市场的变化,2006年选煤厂进行了重介核心工艺改造和能力扩建,设计入选能力3.0 Mt/a,已成为矿区型选煤厂。
选煤工艺为+70 mm动筛跳汰排矸,70.0~0.5 mm原煤不脱泥无压重介三产品旋流器+粗煤泥重介分选,-0.5 mm 直接浮选,浮选精尾煤两段浓缩两段回收,煤泥滚筒干燥降水,洗水闭路循环工艺。
原煤、精煤有PLC自动化均质配选、配装系统,精煤生产、装车系统有LB420型在线测灰仪检测。
生产系统为双系统(也可以单系统)生产。
选后精煤、中煤经输送带运输入仓,烘干煤泥掺入中煤或单独堆存、销售,矸石通过架空索道运至矸石山外排。
运销系统有4.7 km铁路专用线和3台自备机车。
粗煤泥的回收和分选技术探究
粗煤泥的回收和分选技术探究粗煤泥的回收和分选对于减少煤炭资源浪费,提高选煤厂的经济效益有着重要影响。
当前在选煤生产过程中由于应用了很多大型机械设备,原煤细粒含量大幅度上涨,在长时间运行过程中,经常发生煤泥跑粗现象,因此应采取科学合理的回收技术和分选技术,对粗煤泥进行合理分选,实现循环再利用。
文章分析了粗煤泥回收和分选的现实意义,阐述了粗煤泥回收和分选的技术应用,以供参考。
标签:粗煤泥;回收;分选技术近年来,我国经济快速增长,煤炭消耗量也与日俱增,这种粗放的经济发展模式给我们带来了环境污染、生态环境恶化等各种问题。
当前,我国大多数选煤厂主要采用细粒浮选、重介分选、粗粒跳汰等选煤模式,但是这种选煤模式对于粗煤泥的分选效率和效果都较低,因此应加大对粗煤泥回收和分选技术的分析和研究,积极创新分选新模式,提高煤炭资源利用率。
1 粗煤泥回收和分选的现实意义选煤生产是一项专业、复杂的系统工艺,生产过程中脱介筛、弧形筛、离心机等易发生损坏从而出现跑粗现象,使得大量粗颗粒物料进入煤泥水系统中,如果无法及时将这部分物料进行回收,很容易造成加压过滤机堵塞,引起滤布损坏,压滤系统出现喷浆现象,造成煤炭资源的浪费,影响选煤厂的经济效益。
同时,和重选精煤灰分相比,通过分级旋流器或者高频筛回收的粗煤泥灰分较高,如果掺入精煤,会导致精煤灰分超标,若筛子分级和捞坑效果较高,会使得细粒煤含量不断增加,造成较大的精煤损失[1]。
2 粗煤泥回收和分选的技术应用2.1 粗煤泥回收技术(1)离心机回收工艺。
当前,大多数的选煤厂在回收粗煤泥时,主要采用离心机回收工艺,这个工艺由弧形筛和分级旋流器组成,合理控制离心机入料流速和浓度,使其保持400g/L,避免离心机的物料流速过快或者浓度较低,防止出现系统跑水或者产品含水量较高的问题,采用这种回收工艺,其回收粒度约0.1mm,产品水分约15%。
在实际应用中,采用离心机来回收粗煤泥,容易出现灰分高、细泥污染等问题,主要是由于旋流器的分选极限约0.15mm,无法有效地分选细泥,这样造成在回收粗煤泥时,精煤表面粘附大量细泥,导致精煤受到严重污染,而通过在弧形筛位置设置喷淋装置,可以有效降低粗煤泥和精煤泥的灰分。
尾煤泥两段浓缩、两段回收工艺在田陈矿选煤厂的应用
尾煤泥两段浓缩、两段回收工艺在田陈矿选煤厂的应用朱家尧;孙铭华;赵天波;吴朝荡;周伟;张玉磊【摘要】针对田陈煤矿选煤厂尾煤泥中大于0.045 mm粒级含量较高的特点,采用两段浓缩、两段脱水回收工艺流程进行改造;将粗尾煤泥和细尾煤泥根据各自特征分别由沉降过滤式离心脱水机和压滤机回收,实现了煤泥全部厂内回收、洗水闭路循环、工业废水零排放,循环水浓度低至0.3g/L.【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】5页(P8-12)【关键词】选煤厂;尾煤泥;两段浓缩;两段回收;沉降过滤式离心脱水机;压滤机【作者】朱家尧;孙铭华;赵天波;吴朝荡;周伟;张玉磊【作者单位】枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿,山东滕州277523;枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿,山东滕州277523;枣庄矿业(集团)有限责任公司煤质管理处,山东枣庄277000;枣庄矿业(集团)有限责任公司煤质管理处,山东枣庄277000;唐山国华科技有限公司,河北唐山063020;唐山国华科技有限公司,河北唐山063020【正文语种】中文【中图分类】TD946.2山东枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿选煤厂为炼焦煤选煤厂,于1994年底建成投产,设计能力为1.2 Mt/a,采用混合跳汰选工艺,粗、细粒煤泥分别由沉降过滤式离心脱水机和压滤机回收。
2009年进行了技术改造,采用不脱泥、不分级无压给料三产品重介质旋流器选煤工艺和“2+2”模式煤泥水处理工艺。
“2+2”模式煤泥水处理工艺包括精煤泥系统和尾煤泥系统两个部分。
精煤泥系统为煤泥两次浮选、精煤泥两段脱水;尾煤泥系统为尾煤泥水两段浓缩、尾煤泥两段回收。
1 尾煤泥两段浓缩、两段回收工艺以往我国炼焦煤选煤厂普遍采用尾煤泥单段浓缩、压滤机单段回收工艺流程,其局限性主要表现在:(1)滤饼水分高,易粘结成团;(2)当煤泥中粘土类矿物杂质含量多时,压滤机的单位处理量极低;(3)重介质选煤厂磁选机尾煤泥粒度控制不好时,压滤机易出现“食粗、喷料”现象;(4)压滤机处理量有限,大型选煤厂需配备多台压滤机。
“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用研究的开题报告
“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用研究的开题报告一、研究背景和意义煤泥水是指煤炭生产过程中产生的固液混合体,含有煤炭粉末、砂石等固体,同时也含有水、黏性物质等液体。
煤泥水的排放不仅浪费了宝贵的水资源、污染了环境,而且也会给煤炭生产和运输带来很大麻烦。
因此,对煤泥水的治理和综合利用一直是煤炭行业和环保部门研究的重点。
“2+2”模式是一种新型的煤泥水处理工艺,通过在原有选煤流程中加入“旋风分离器+脱水筛分”这两个处理设备,能够有效地将煤泥水中的固体和液体分离,并实现高效的脱水和回收利用。
该工艺具有独特的优点,包括处理效果好、占地面积小、投资成本低等。
本研究旨在探究“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用情况,为实现煤泥水的资源化和减少环境污染提供技术支持,同时也为煤炭行业和环保部门提供可行的煤泥水处理方案,具有重要的实践意义和应用价值。
二、研究内容和方法本研究将以某选煤厂为例,探究“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用情况。
主要研究内容包括以下几个方面:1. 介绍选煤厂的生产情况,分析煤泥水产生量和质量。
2. 分析“2+2”模式煤泥水处理工艺的主要原理和技术特点,比较该工艺与传统的煤泥水处理工艺的优缺点。
3. 介绍选煤厂中“2+2”模式煤泥水处理工艺的应用情况,包括设备配置、处理流程、处理效果等。
4. 通过现场观察、样品分析和数据统计等方式,评估“2+2”模式煤泥水处理工艺的处理效果和经济效益,并与传统的煤泥水处理工艺进行对比分析。
5. 基于现有研究成果和选煤厂的实际情况,提出进一步完善和优化“2+2”模式煤泥水处理工艺的建议。
本研究将主要采用文献调研、现场观察和实验分析等方法,较为全面、客观地掌握“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用情况。
三、预期成果本研究预期将获得如下成果:1. 煤泥水的产生量和质量分析报告,给出煤泥水处理的现实重要性和必要性。
2. 对比分析“2+2”模式煤泥水处理工艺和传统的煤泥水处理工艺的优缺点,归纳出该工艺的特点和优势。
粗煤泥分选工艺与应用情况分析
粗煤泥分选工艺与应用情况分析王金生【摘要】粗煤泥的高效分选是许多选煤厂实现精煤产率提高的关键,如何根据入选原煤特性合理选择粗煤泥分选工艺,已成为选煤设计中急需解决的问题.在对粗煤泥来源和特性分析的基础上,结合国内广泛应用的粗煤泥分选工艺,系统总结了基于煤泥重介质旋流器、螺旋分选机、TBS干扰床分选机、水介质旋流器的粗煤泥分选工艺的特点,并分析了各典型工艺在国内选煤厂的应用情况.【期刊名称】《选煤技术》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】5页(P104-108)【关键词】粗煤泥;分选工艺;煤泥重介质旋流器;螺旋分选机;TBS干扰床分选机;水介质旋流器【作者】王金生【作者单位】中煤科工集团唐山研究院有限公司,河北唐山063012;河北省煤炭洗选工程技术研究中心,河北唐山063012【正文语种】中文【中图分类】TD94随着采煤机械化程度的提高,选煤厂入选原煤中的细粒级含量越来越高[1]。
目前,我国选煤厂大都采用两段联合洗选的选煤工艺,即粗粒级跳汰或重介分选、细粒级浮选[2]。
跳汰分选机、重介质旋流器、机械搅拌式浮选机分别是跳汰、重介、浮选工艺中常用的核心设备,跳汰分选机的有效分选粒度下限为1~2 mm [3];重介质旋流器的有效分选粒度下限介于0.25~2 mm之间,且随着设备直径的增大而增大[4];机械搅拌式浮选机的实际高效分选粒度上限为0.25 mm[5]。
就目前的选煤工艺和设备发展现状而言,<0.25 mm粒级煤泥浮选、>2 mm粒级末煤重选的技术已相当成熟,但粒度介于0.25~2 mm之间的粗煤泥分选效果不佳,整体分选效率偏低[6]。
从目前的生产现状和精煤潜在的增长点分析,粗煤泥的高效分选已成为选煤厂实现精煤产率提高的关键。
粗煤泥是指粒度介于重选有效分选粒度下限和浮选有效分选粒度上限之间的部分煤泥,依据选煤设备有效分选粒度上下限的指标定义,0.25~2 mm粒级范围内的部分煤泥即为粗煤泥。
白龙选煤厂加强煤质管理的经验总结
白龙选煤厂加强煤质管理的经验总结张燕丽【摘要】白龙选煤厂在煤质管理上健全了煤质管理机构,形成全员质量管理理念,以严格的考核为手段,保障全过程质量责任的落实,同时抓住源头,严细管理,对选煤工艺进行有效改造,保证了原煤及产品煤质量,最终实现产品质量的合格稳定,提升了产品竞争力.【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】3页(P45-47)【关键词】选煤厂;基础管理;源头控制;过程管理;售后服务【作者】张燕丽【作者单位】霍州煤电集团白龙选煤厂,山西霍州031400【正文语种】中文【中图分类】F407.21白龙选煤厂原设计为白龙煤矿配套的矿井型选煤厂,设计能力180万t/a,1989年5月投产。
2007年6月完成重介核心工艺改造,并将入洗能力提高至300万t/a,演变为群矿型选煤厂,可生产7~11级冶炼用精煤产品,产品质量稳定,深受用户青睐。
截止2012年底共销售精煤1 838.3169万t(其中出口174.3616万t)、原混煤216.0475万t、洗混煤639.2826万t。
20多年来,选煤厂经过不断探索实践,在煤质管理上形成了一套严格而又行之有效的管理办法,建立了完善的质量保障体系,造就了自己的产品质量文化。
在目前应对危机,提高和稳定产品质量方面彰显出了效应,截止目前,连续4 a商品煤销售实现了“零纠纷”、“零损失”的管理目标。
1 强化基础管理,构建全过程质量保障体系1.1 完善煤质管理基础白龙矿设有隶属于矿井的独立煤质管理机构——煤质科,配备有专职的技术人员,煤质管理各工种人员配备充足。
按照山西焦煤集团煤质管理工作标准要求,修改完善了领导层和各有关部门的煤质管理岗位责任制,修订了矿井和选煤厂煤质管理考核办法,使各级、各部门人员明确煤质管理目标,细化管理职责,量化管理责任,将煤质管理工作落实到实处。
1.2 多形式,多方位开展煤质管理宣传培训1.2.1 加强培训力度,提升员工素质充分利用“干部上讲台,培训到现场”的培训机会,将集团公司的质量理念、管理制度、煤质知识等传播给每一位干部职工,深入到每个班组,提高全员质量意识,使质量管理理念、措施得到全方位推广。
洗煤厂粗煤泥深度洗选回收工艺
洗煤厂粗煤泥深度洗选回收工艺摘要:随着煤炭资源开采总量的增加,对煤泥进行回收有助于提高煤炭资源的利用率。
为此,本文分析了粗煤泥处理的现状及粗煤泥精选回收中存在的问题,重点分析了粗煤泥深度洗选回收工艺,为煤泥的回收提供一定的参考。
关键词:洗煤厂;粗煤泥;深度洗选;回收工艺引言:如今,大部分的矿井基本上都已实现机械化采煤,开采出来的煤炭比较破碎,这导致在洗选时会有大量的碎煤落入水中形成煤泥。
为了选出优质的焦煤,一些炼焦选煤厂对开采出来的大块煤进行了有目的的破碎,导致在洗选时煤泥量增加。
此外,采用主流的重介旋流器设备对煤炭进行洗选时,煤炭之间相互碰撞摩擦严重,导致在洗选时煤泥量增加。
为了保证煤炭资源的利用率,必须采用有效的方法对粗煤泥中的精煤进行回收,通过提高粗煤泥的精选度有助于提升选煤厂的经济效益,避免精煤的损失。
1.洗煤厂粗煤泥深度洗选回收工艺的现状分析当前,虽然部分煤矿采用重介旋流器设备来进行粗煤泥精选,但是这种设备只对颗粒直径小于0.5mm或大于 3mm的煤泥具有很好的效果,而对颗粒直径介于两者之间的煤泥不能进行有效的分选。
粗煤泥的分选是煤炭洗选中存在的难题,如何提高设备的精选效果,是选煤工程师关注的重点问题。
在此之前,需要先对粗煤泥的来源予以了解。
一般情况下,粗煤泥主要来源于以下两方面:第一,在预先脱泥时,采用的是 2mm或 3mm的脱泥筛,导致直径小于 2mm或 3mm的煤泥不能筛出;第二,在不预先脱泥时,由于脱泥筛使用的时间较长,磨损严重,这就很容易造成煤泥水中直径大于 0.5mm煤颗粒的总量增加[1]。
因此,为了保证浮煤的回收,必须先对粗煤泥进行截粗处理。
现在新建的选煤厂已经自带配套的粗煤泥分选系统,而传统的选煤厂也在积极地对系统进行改造,从而使其更好地服务于煤炭的洗选。
对于直径介于 0.5~3mm的粗煤泥来说,一般采用浮选法进行回收具有较大的成本优势。
现在粗煤泥的分选设备主要有重介旋流器、干扰床分选机(TBS)、螺旋分选机等。
粗煤泥回收和分选技术评述
粗煤泥回收和分选技术评述史红军【摘要】介绍了目前常用的粗煤泥回收工艺和设备,分析了各个工艺的特点和应用范围,并对主要设备性能作了比较;列举了粗煤泥分选的几种技术,结合大致的工艺,对比了各粗煤泥分选技术的优缺点,最后给出了关于粗煤泥回收和分选的几点建议.【期刊名称】《选煤技术》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】5页(P75-79)【关键词】粗煤泥;回收;分选;工艺流程;应用效果;对比;建议【作者】史红军【作者单位】中国矿业大学化工学院,江苏徐州221008;河南神火煤业有限公司,河南许昌461000【正文语种】中文【中图分类】TD94作为世界上最大的产煤国和煤炭消费国,目前我国选煤厂的洗选工艺大都是采用两段选煤模式(即粗粒跳汰或重介分选、细粒浮选)。
这种常规工艺虽然投资较少、简单易行,但由于跳汰 (或重介)分选和浮选之间存在着有效分选粒度不完全衔接的问题,导致粗煤泥的分选效果不佳、整体分选效率偏低。
另一方面,随着采煤机械化水平的不断提高和地质条件的变化,原煤中细粒煤所占的比例不断增加,从而使得常规分选工艺的弊病更加突出。
选煤生产中存在离心机、弧形筛、脱介筛、捞坑溢流等跑粗现象,导致进入煤泥水系统中>0.5 mm级物料较多,这部分物料进入煤泥水系统 (包括浮选系统)不能得到及时有效地回收,不仅会造成精煤损失,而且还会造成后续压滤系统喷浆、滤布破损、加压过滤机压轴等故障,严重影响选煤厂的正常生产。
粗煤泥的回收对于炼焦煤选煤厂显得更为重要。
因为浮选不能有效回收>0.5 mm 级煤泥,原则上要求进入浮选系统的入料粒度<0.5 mm,同时应尽可能减少入浮量。
实践证明,在浮选前增设粗煤泥回收系统,会大大改善浮选效果,降低生产成本。
在脱泥作业中,增加粗煤泥回收系统可以适当增大脱泥筛筛孔尺寸,提高脱泥效率。
目前,大多数选煤厂设计中均设有粗煤泥回收工艺,包括粗精煤泥回收工艺、中矸粗煤泥回收工艺及煤泥回收工艺。
粗煤泥回收工艺及其设备应用
参考文献
的上部有1个人料井,顶部设有溢流槽,内部有 传感器,下部有一个底流排放阀,如图3所示。
入料井 执行器PID控制器
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应用能源技术
2011年第6期(总第162期)
(3)为了满足主选设备尽可能低的分选粒度
下限所必须人料压力,造成重介旋流器以及管道
紊流板均匀分布到干扰床分选机底部形成上升水
流,下降的物料与上升水流相遇形成干扰床层或 称沸腾床层,当达到稳定状态后,人料中密度低于 干扰床层平均密度颗粒会浮起并进入浮物产品 流。随着新物料的给入,浮物产品流通过溢流堰 到溢流槽成为轻产品;凡密度高于干扰床层平均
磨损严重,使用寿命短,影响系统工艺水平正常发 挥等问题。采用小直径重介质旋流器分选粗煤泥 可得到良好的分选效果。在分选过程中,小直径 旋流器可产生较高的离心系数,使粉煤颗粒受到 远大于其在重力场及大直径重介旋流器中受到的 分选力,从而实现粉煤颗粒的有效分选。煤泥重
介旋流器中重悬浮液的密度接近分选密度,因而 分选精度高,费用比常规浮选低,美国、澳大利亚
1
粗煤泥及粗煤泥的产生
(1)从分选粒度上划分,我国煤炭分选方法
选粗煤泥,分选效率较低,约50%,精煤灰分降 低,一般仅为l%~2%。
(3)随着我国煤炭事业的发展及采煤机械化 程度的逐步提高,煤炭中的粉煤含量随之增加,这
与技术主要包括粗粒(>0.5 mill)重选和细粒
(<O.5 mm)浮选两大类,分选粒度界限为
0.5
InIn。由于重选随着粒度的减小,分选效果逐
矿业选煤厂的工艺设计
矿业选煤厂的工艺设计1洗选方式1.1块煤预分选块煤(>50mm粒级)预分选的目的是排除原煤中的大块矸石,从根本上解决人工手选劳动强度大的问题。
煤质好时,入选原煤可不进入主厂房分选,经过排矸后直接作为外销产品。
对于可选性为易选的原煤而言,动筛跳汰排矸和重介浅槽排矸两种方法均可选用,但两者在实际使用过程中存在差异。
动筛跳汰机主要用于排除大块煤中的矸石,具有工艺简单、用水量少、生产成本低的优点,但该设备有效分选精度低于重介浅槽分选机,且存在矸石带煤问题。
重介浅槽分选机是利用煤和矸石密度不同使其在相对静止(非脉动水流)的重介悬浮液中分层的设备,由于重介浅槽分选机分选过程中煤和矸石在悬浮液中停留时间很短(大约是普通跳汰机的1/5~1/8,动筛跳汰机的1/2~1/3),且煤和矸石在设备内运动十分平稳,可以认为是相对静态分选,因此煤和矸石在悬浮液中很少相互挤压摩擦,最大限度地提高了设备分选精度,减轻分选作业中产生的次生煤泥量,所以该厂选用浅槽分选机对块原煤进行预分选。
>50mm粒级块原煤采用重介浅槽分选机预分选,当煤质较好时,预分选后的产品即可满足市场需求,直接作为产品;当煤质较差时,预分选后的产品采用无压三产品重介旋流器分选+煤泥浮选的联合工艺分选。
1.2末煤分选1.2.150~0.5mm末煤分选当煤质较差,预分选后的产品达不到质量要求时,需对<50mm 粒级原煤进行再选。
由于入选原煤为稀缺煤,为了最大限度地提高精煤产率和经济效益,需要对煤泥进行分选,即末煤的分选下限为0mm。
富城矿业选煤厂原煤筛分试验结果如表1所示。
由表1可知,入选原煤中6~3mm粒级产率为14.03%,3~0.5mm粒级产率为27.48%,<0.5mm粒级产率为13.51%,细粒级含量较高。
若采用跳汰分选工艺,物料透筛严重,在分选过程中势必造成大量精煤损失;若采用有压三产品重介旋流器分选工艺,原煤在悬浮液中浸泡后经离心泵叶轮撞击和管道运输,必然产生大量煤泥,煤泥含量的增高将导致综合精煤产量降低,生产成本增加。
滚筒式煤泥干燥技术在白龙矿选煤厂的应用
滚 筒 式 煤 泥 干 燥 技 术 在 白龙 矿 选 煤 厂 的应 用
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是 7o 0C;
动试 车成 功 ,0月 3 日带 负 荷 试 生 产 成 功 。1 1 0 1月
2 日竣 工剪 彩正 式运 行 。 6
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李德 志 ,张
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( 州煤 电集 团公 司 白龙矿选 煤厂 ,山西 霍 州 0 ]0 ) 霍 3 4 ]
摘 要 : 用 MG 2 1 采 T 4 8型滚 筒干 燥机 技 术处理 压 滤 湿基 煤 泥 , 实现 资源 回收 、 增效 降耗 和 环
( ) 料 量 3 th( 基 ) 不 均 衡 系 数 K = 1 入 5/ 湿 ,
12 . 5;
1 工 艺 流 程
白龙 矿选 煤 厂干燥 车 间 由煤 炭 工业 石家 庄设 计 研 究 院 国华 分 院 和 唐 山 天 和 科 技 开 发 有 限公 司 设 计, 干燥 系统 的原料 ( 基 煤 泥滤 饼 ) 自压 滤 车 间 湿 取 67出料胶 带 运 输 机 , 两 部 密 封 刮 板 输 送 机 给 入 7 经
干燥 煤 泥平 均水 分 : 不大 于 1% 2 中煤发 热量 : 1.1 Jk 左 右 约 75 M / g 中煤消耗 :15 gt湿基 煤泥 ) .k/ ( 电耗 : ,0 W ・ /( 基煤 泥 ) 74 k h t湿
煤 泥 长期 露天堆 放 造成 “ 水 流 失 、 风 飞扬 ” 遇 遇 的二
落地 煤 泥返 回系统 , 得 干燥 工 艺 系统 能 够适 应 各 使 种 工况条 件 。系统 采 用 集 中控 制 , 过 对 燃 烧 炉 炉 通
选煤厂粗煤泥回收设备及工艺改造
选煤厂粗煤泥回收设备及工艺改造麻晓雷【摘要】介绍某矿选煤厂重介粗煤泥回收改造工程的工艺流程、设备选型.改造后使用效果表明,脱水后的煤泥水分一般在11%~12%之间,很好地缓解煤泥水处理系统的压力,提高粒级煤的质量.【期刊名称】《机电工程技术》【年(卷),期】2018(047)009【总页数】2页(P213-214)【关键词】重介粗煤泥回收;卧式筛网沉降离心脱水机;改造;煤泥脱水;回收设备【作者】麻晓雷【作者单位】山西新元煤炭有限责任公司,山西晋中 045400【正文语种】中文【中图分类】TD940 引言煤炭是国民经济发展中不可或缺的能源之一。
随着工业的发展,对煤炭的需求品类有所不同。
为满足生产要求,通常需要对煤炭进行筛选,已达到各行业对煤炭的需求[1]。
某煤厂属于矿井型选煤厂,共有两个洗选系统,一个为重介块炭洗选系统,一个为跳汰粒级煤洗选系统。
该矿选煤厂重介系统煤泥通过240#皮带机进入粒级煤系统,由于粗煤泥水分为33.76%,常造成粒级煤原煤筛堵塞筛孔,限下率超标,严重影响粒级煤的质量。
为提高粒级煤质量,2016年选煤厂新增重介粗煤泥回收系统,在新压滤车间和粒级煤圆筒仓之间新建重介粗煤泥回收车间,对重介粗煤泥进行回收,回收后的粗煤泥进入干燥车间烘干,烘干后掺入末煤销售。
1 工艺流程在重介主厂房增加两台泵,将捞坑底流打至A602浓缩机,浓缩机底流用泵打至压滤车间旁新建的粗煤泥回收车间,回收的粗煤泥给至A822皮带机,经转载给至A827皮带机进入烘干系统,滤液和A602浓缩机溢流经收集池收集后用泵打至601浓缩机。
重介粗煤泥回收系统主要处理的是捞坑底流0~0.75 mm的粗精煤。
重介粗煤泥系统处理能力为25 t/h。
粗煤泥系统年处理量为13.2万t(工作制度:年工作330天,日工作16 h。
两班生产,一班检修)。
2 改造方案在新压滤车间北侧建一个粗煤泥回收车间,在主厂房232、233机尾分别安装两台底流泵,将重介煤泥水打至粗煤泥回收车间,在粗煤泥回收车间安装沉降过滤式离心脱水机进行煤泥脱水,脱水后煤泥给至A822带式输送机。
试论煤泥对选煤工艺的影响
试论煤泥对选煤工艺的影响发布时间:2021-08-17T03:18:59.358Z 来源:《科技新时代》2021年5期作者:何忠伟[导读] 煤炭一直以来都是我国重要的能源类型,目前仍然在我国能源结构中占最大比例。
贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿洗煤厂贵州省六盘水市盘州市 553535摘要:我国一直以来都是一个煤炭消费大国,煤炭的产出量和消耗量居世界前列。
为了提升煤炭利用效率,通过选煤厂对原煤开展分选工作时,由于传统的选煤工艺针对粗煤泥的分选工作表现出分选效果较低、分选作业的人工和时间成本较高等问题,鉴于粗煤泥分选的重要意义,在分析选煤工艺中的问题和原因之后,对常用的几种煤泥分选设备进行分析和对比之后,研究开展粗煤泥分选工作对选煤工艺所带来的积极影响,以供参考。
关键词:煤泥分选;问题;选煤工艺1引言煤炭一直以来都是我国重要的能源类型,目前仍然在我国能源结构中占最大比例。
近年来,随着全球能源危机以及环境污染问题的加剧,我国加大了能源结构改革力度,不仅加大了对新能源的开发力度,而且也对煤炭资源开采和利用提出更高要求。
尤其是针对煤炭开采之后由选煤厂所开展的分煤分选工作,对其分选效率的要求更高,能够适应原煤煤质的变化趋势,同时也减轻人工劳动强度,实现选煤工艺水平的提升。
2煤泥分选的意义在煤炭开采生产中,粗煤泥这种煤炭物料比较常见,也就是直径在0.3~0.5mm之间,比普通煤泥粒度较大的煤泥类型。
针对此种煤泥,在选煤厂中通常采取“重选+浮选”的洗选工艺方式,在选煤厂中也需要更高水平的煤泥分选技术和更为先进的设备等。
所谓的粗煤泥分选工作就是针对直径在一定范围内的粗煤泥,通过粗煤泥分选机等分选机的应用进行分选。
3煤泥分选中存在的问题在现阶段,我国社会对煤炭资源的需求量高居不下,但是原生高质煤炭的数量却在逐渐减少,这就使得在选煤厂中需要更多的原煤粉煤含量。
选煤企业还会对低灰精煤进行回收,也就是破碎大块的原煤物料,使得原煤中的粉煤量增加。
白龙矿选煤厂洗选工艺优化改造研究
白龙矿选煤厂洗选工艺优化改造研究
侯彦祥
【期刊名称】《西部探矿工程》
【年(卷),期】2024(36)3
【摘要】白龙选煤厂为解决选煤厂选煤工艺落后,选煤设备不足,通过原煤的处理能力,提升最终所得精煤产品的质量,结合实践生产在对选煤厂现状分析的基础上,针对性地提出了优化改造措施,重点针对受煤系统、粗煤泥分选系统、浓缩车间进行改造,并对改造后白龙选煤厂的生产能力进行验证,获得理想的改造效果,提升了精煤产率,取得显著的社会与经济效益。
【总页数】3页(P156-157)
【作者】侯彦祥
【作者单位】山西焦煤集团正瑞能源开发有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TD54
【相关文献】
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白庄矿选煤厂粗煤泥回收系统工艺优化
中 图分类 号 : F 4 0 3 7 ; T D 9 4
文 献标 志码 : B
文章 编号 : 1 0 0 8- 0 1 5 5 ( 2 0 1 7 ) 1 5- 0 1 2 6— 0 2
1 . 2原 因分析
白庄 矿 选 煤 厂是 在 选 矸 车 间 的 基 础 上 , 2 0 0 1 年改造成为一座 0 . 9 0 M t / a 跳汰选煤厂 , 2 0 1 1 年又 对主选系统进行 了重介技术改造 , 处理能 力提 高
缝也大( 0 . 5 m m) 。 2优 化 思路及 实践
图1 白庄 矿 选 煤 厂 煤 泥 水 处 理 系 统 优 化 前 工 艺 流 程 图
2 . 1利用 T B S 分选机对粗煤泥进行分选
针对 T B S 上游入料含有部分颗粒杂物 , 超出
收稿 日期 : 2 0 1 7— 0 6—1 4 作者 简介 : 李 哲( 1 9 6 7一) , 男, 山东肥城市人 , 选煤专业本科学 历 , 助理工程师 , 现任山东能源肥矿集 团煤质处 副处 长。
1 2 6
了T B S的处理能力 , 导致 T B S 不能正常排料造成 设备事故 , 对重介精煤脱 介筛和跳汰精煤脱水筛 的筛 前溜槽 进 行 改 造 , 将 一 层 污 水 泵 进精 煤 磁 选 尾矿桶改为进中煤脱介筛, 并对 T B S设备的排料 口进行改造 , 由8 0 m m增加至 1 0 0 m m。 2 . 2提 高脱 水设备 脱水 脱 泥效率 采用弧形筛 +高频筛 + 离心机脱水 工艺 , 调 节弧形筛的角度和入料方 式, 增加高频筛脱泥喷 水, 提高预先脱水脱泥能力; 提高离心机入料浓度 ( 4 5 %左右 ) , 降低 <0 . 2 5 m m 粒级 含量 ( 2 0 %以 下) , 调小筛篮和 刮刀间隙( 6 a r m一 8 m m) , 调小筛 篮筛 缝 ( 0 . 3 5 m m) 。
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粗煤泥回收工艺在白龙矿业选煤厂的应用
摘要:现代采煤技术不断发展,采煤技术手段不断更新,机械
化程度大幅提升,洗煤厂入洗原煤中末煤含量呈逐年梯增趋势,各洗煤厂原工艺系统面临巨大挑战,如何降低浮选入料中粗精煤含量,改善浮选效果,提高粗煤泥回收率,成为现代化洗煤厂探讨的热门话题。
本文就粗煤泥粗粒工艺在白龙矿业选煤厂的应用做以下阐述。
abstract: modern coal mining technology is developed and updated constantly, the degree of mechanization is improved substantially, the content of duff dust in the coal showed a trend of ladder increase year by year in each coal washery,the original process system of coal washery faces enormous challenge. the hot topic of modernization coal washery is how to reduce the content of crude plant in flotation, improve flotation effect and improve recovery rate of the coarse slime. the author expounds the application of the coarse coal slime coarse process in bailong coal preparation plant of mining for the following.
关键词:粗煤泥;煤泥旋流器;回收率
key words: coarse slime;slime swirler;recovery rate
中图分类号:td82 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)13-0057-02
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作者简介:范晓蔚(1987-),男,江苏南通人,助理工程师,现就职于霍州煤电白龙矿业公司选煤厂,研究方向为煤炭洗选工艺革新。
1 现代采煤技术对原有洗煤工艺的影响
现代采煤技术多为机械化作业,在采煤、运输、入洗前均存在不同程度的原煤破碎,原煤中0.5mm以下部分比例呈现居高不下的态势。
而这部分粗煤泥中,0.3~0.5mm之间的部分,粒度处于重选的分选下限附近,灰分比重选精煤灰分高2%~4%,不宜采用浮选工艺进行回收。
近年来,随着粗煤泥对洗煤厂原工艺系统的适宜性不足,业界关注程度不断提高,选煤界更多地将粗煤泥粒度在定义在
0.3~2.0mm范围内。
洗煤厂粗煤泥的生成途径主要有两个:一是选前脱泥工艺系统的不完善,主要原因为选前脱泥筛筛缝在2mm~3mm之间,导致煤泥水中0.5~2mm粗煤泥无法有效分离,进入到浮选处理工艺系统中;二是不脱泥入选存在的弊端,在煤流的洗刷冲蚀下,脱介筛或脱泥筛筛缝磨损严重,筛缝逐渐增大,造成煤泥水中>0.5mm含量逐渐增多。
对浮选系统造成较大的回收压力,尾矿跑粗现象频发。
2 实施粗煤泥回收的必要性及意义
2.1 粗煤泥回收的必要性粗煤泥的分选一直是困扰国际选煤界的一个重要问题。
传统的跳汰—浮选工艺存在严重的跑粗现象;而新建的采用预先脱泥的重介-浮选工艺的选煤厂,由于磨损,脱泥
筛筛缝变大,跑粗现象仍然存在,浪费了大量的资源。
另外,按2-3mm 脱泥,脱泥效率存在问题,相当部分的物料进入重介系统,影响重介旋流器的高效运行。
近年来,采煤现代化技术突飞猛进,机械化开采程度不断提高,地质构造日趋复杂,所开采的煤炭日趋“贫、细、杂”化,原煤中末煤含量呈上升趋势,从而使需要分选和分级的物料越来越多,对选煤厂浮选系统造成较大压力,回收效果较低。
因此,在末煤含量不断提高的情况下,利用粗煤泥回收系统减轻浮选系统压力,同时消除跑粗现象,提高精煤回收效率是选煤业内多年来探讨研究的问题。
目前,建厂较早的各大洗煤厂仍缺少粗煤泥回收系统,不能适应新形势下原煤煤质的变化。
粗煤泥的回收对于炼焦煤选煤厂来说意义重大。
因为浮选不能有效回收>0.5mm级煤泥。
在日常生产中通常通过截粗筛等设备把关,确保进入浮选系统的入料粒度3 常见粗煤泥处理技术方法
国内常用粗煤泥回收工艺的共同点是:只对粗煤泥进行回收,而不进行分选。
利用高频筛或分级旋流器回收的这部分粗煤泥灰分一般都高于重选精煤灰分2~4个百分点,这部分产品如果掺入精煤,则会造成精煤的灰分超标,如果掺入中煤,则造成精煤浪费。
尤其是当筛子分级、捞坑效果差和细粒煤含量大时更为突出,这将严重影响企业的社会效益和经济效益。
而这部分煤和矸石解离的比较充分,产率也较高,若稍加分选,将会获得较高的精煤产率和经济效益,这也使得研制先进高效的粗煤泥分选回收设备和工艺显得非常
必要。
主要处理技术有:重介旋流器粗煤泥分选技术、水介质旋流器粗煤泥分选技术、螺旋分选机粗煤泥分选技术、高频筛粗煤泥分选技术、分级浮选粗煤泥分选技术。
4 白龙矿业选煤厂原设计粗煤泥处理工艺及存在问题
4.1 处理工艺如图1。
4.2存在问题
4.2.1 精煤振动截粗筛设计筛缝0.35mm,使用过程中容易出现精煤窜料现象,-0.35mm级高灰煤泥通过截粗筛筛面进入精煤卧脱,脱水后进入精煤仓。
造成浮选系统精煤灰分偏高,重介“背灰”严重。
4.2.2 为消除精煤截粗筛窜料,保证筛上物灰分达标,将截粗筛筛缝增至0.5mm。
4.2.3 筛缝增加初期窜料现象得以有效控制,随着筛条逐渐磨损,筛下中+0.35以上物料逐渐增加,造成浮选系统跑粗严重,精煤损失较大,尾矿灰分在40%左右。
5 煤泥旋流分选技术应用
5.1 工艺流程图(图2)
5.2 主要设备选取及参数
5.2.1 分级旋流器相关参数:
型号:nnx500*2
入料压力:0.1~0.2mpa
溢流浓度:60~70
底流浓度:300~400
处理能力:200~360(一组2个)
入料粒度:0~3mm
旋流器内径:500mm
锥角:20
入料口尺寸:90*60
外形尺寸:1729*688*688
生产厂家:天地科技唐山分公司
5.2.2 弧形筛相关参数:
型号:zfs182060
筛宽:1800
曲径半径:2030
筛缝宽度:0.4mm
生产能力:200~420m3/h
外形尺寸:1806*2422*3130
(长*宽*高)
生产厂家:株洲洗煤机械厂制造
6 工艺改造前后分选效果对比
7 结论
通过煤泥水系统进行旋流分选技术改造,能够有效提高煤泥水系统中粗煤泥回收效率,减少降低浮选入料中粗煤泥含量,浮选效果
明显改善,浮选尾矿灰分大幅提高,浮选系统精煤产量增加6.32%,重介“背灰”问题得以解决。
参考文献:
[1]冯翠花.粗煤泥回收工艺及设备对比.选煤技术,2005,(3).
[2]张悦秋,谢广元,俞和胜.煤泥重介旋流器选煤技术现状及发展[j].煤炭工程,2005,(12).
[3]刘炯天,胡军,严峰.煤泥回收流程的分析与探讨,1994,(4).
[4]王川平.谈粗煤泥的精选,1981,(6).
[5]郝之平.粗煤泥回收系统改造实践一煤炭.加工与综合利用,2006,(3).
[6]苏荣.浅谈选煤厂粗煤泥回收[j].煤质技术,2005.。