莱钢1880m3高炉矿槽除尘系统改造
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莱钢 科技
21 0 1年 1 2月
莱 钢 180m 8 3高炉 矿 槽 除尘 系统 改造
齐 小 兵
( 型钢 炼铁厂 )
摘
要: 通过 对 180m 高炉矿槽 除 尘 系统存 在 问题 进行 分析 , 定技 术 改造 方案 , 增 除 尘 8 制 新
器, 优化 系统风量分配, 引进环境治理新技 术, 降低 岗位粉 尘浓度和噪音, 改善运行环境 , 实现
槽 上 环境很 差 。 1 2 施 工缺 陷 .
施工过程没有严格按照有关焊接标准进行 , 除
尘器 箱体 和管 道 内部 存 在 漏 焊点 , 分 焊 缝 采 用 点 部 焊工 艺 , 成 系 统漏 风 。180m 炉 矿槽 除 尘 共 造 8 高
有分 支管道 12条 , 2 由于管道施工没有按照施工图 进行 , 系统设 置 的 吊挂 点少 , 分支 管道都 悬 在半 空 中
出现分 层 , 致北 墙上 方 出现较 大裂缝 , 利 于设 备 导 不
和职 工安全 , 为重大 安全 隐患 。 成
钢 结构及 管 道方 面 : 原有 系统 除尘 器箱 体 、 板 花
作者简介 : 齐小兵( 9 0 , , 9 年 7 1 7 一) 男 1 5 9 月毕业于 中国矿业大学机
增效 。
连续启动两次后 , 水阻柜温度高达 7 5℃ 以上 , 温度 短时降不下来 , 不能满足 日常检修开机需要 0 槽上部分 : 槽上移动卸料车及通 风槽密封皮带 跑偏 , 通风槽结构设计不合理 , 密封不严 , 漏风严重 , 造成 卸料点 处 吸力 不 够 , J / 车头 部 给 料 处 没 密 另 'J l, , 封无 吸尘点 , 动卸料 车 外排料 处没 有 吸尘罩 , 致 移 导
了清 洁生产 目标 , 取得 了较好 的环保 效 益和 经济 效益 。
关键 词 : 高炉 矿槽 除 尘 系统 漏风
0 前 言
180m。 8 高炉 矿槽 系统 包括 槽上 和槽 下两 套 系 统, 主要 为高 炉运 送球 团 、 杂矿 、 焦炭 和烧 结矿 , 因此 矿槽 除 尘 系 统 也 包 括 槽 下 除 尘 和槽 上 除 尘 两 套 系 统 。 由于 料 的种 类 多 , 尘 含量 高 , 尘 点 多 , 矿 粉 扬 对 槽 除尘 提 出较高 的要 求 。原有 矿槽 除尘 器 为布袋 式 低 压脉 冲 除尘器 , 由于设 计缺 陷 和施工 原 因 , 设备 本
第 6期 ( 总第 16期 ) 5
2 在二层平 台从 除尘主管道处新增 一条直径 )
为 0 2 的分支 管道 , 要解 决二层 平 台振筛 处 35mm 主
风量偏 小 问题 。
3 对原 有 直径 小 于 3 0mm 的所 有 分 支 管 道 ) 0 进 行更 换 , 更换 的 管道 壁 厚 由原 来 的 3m 增 加 新 m
体损坏严重 , 除尘器箱体开裂 、 花板变形 ( 箱体 、 花 板厚度太薄 ) 管道 多处磨 漏 ,造成 系统漏 风率较 , 高 ,已经无法满足除尘系统负压运行 ;同时原除尘 器 清灰 使用 氮 气 ,气 源 属 于 整 个 氮气 管道 的末 端 , 压力低 ,清灰不彻底 ,造成布袋频繁糊死 ,布袋损 坏频繁 ,目前更换频率为每 4— 个月一次 ,严重 5 影 响 除尘 效果 。现 场粉 尘浓 度超 标严 重 ,超 出设计 标准 10多倍 ,严重影响职工身体健康 。除尘器箱 0 体开焊严重 ,对风机稳定运行带来严重影响 ,风机 叶轮 频繁 磨损 失衡 ,被 迫停 机检 修处 理 ,多 次更换 风机 叶 轮 ,增 加 维护成 本 和劳 动强 度 ,不利 于 降本
械制造与工艺设备专业 。高级工程师 , 事技改技措 、 从 设备大中修及 设 备管理与维护工作。
2 除尘系统技 术改造
2 1 除尘器 改造 .
由于原除尘器本体变形开焊严重 ,箱体侧板由 于应 力集 中造 成 钢 板 拉裂 ,裂 纹宽 度 达 到 3c 以 m
21
齐 小兵 : 钢 180I 莱 8 高炉 矿槽 除 尘 系统 改 造 n 上 ,裂缝 数量 多 达 3 0多处 ,已经无 法焊 补 和修 复 , 因此 整体 予 以更 换 。新 建 除 尘 器 平 台 一 座 ,长 2 8 m,宽 1 1m,高 42m,将新 除 尘 器 、灰 斗 、输 排 . 灰 系统整 体抬 高 至新 建平 台 以上 ,同时为 了最 大限
且无支架支撑 , 多次发生管道磨损坠落情况 , 存在较
1 存在主要 问题
1 1 设 计缺 陷 .
风 量分 配方 面 : 系统 风量分 配 不合 理 , 上各 吸 槽 尘点 处 没有 风量 , 槽下 二 层平 台振筛 处风 量偏 小 , 除
尘效 果 差 。
大安全隐患。风机 、 电机系统检测信号不全 , 电机没 有 钢底 座 , 利 于设 备 点 检 维 护 。原 值 班 室位 于皮 不 带通廊下方 , 由于施工缺陷, 墙体地基与地面结合处
度提高除尘效果 ,在风机参数 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电机功率不变的情
况下 ,将 除尘 器 过滤 面积 由 80 0m 0 增 加 到 870 7
I 。改 造后 的 刮 板 机 、斗 提 机 全 部 提 升 至 地 面 以 n
到 4m 管道弯头全部采用耐磨 弯头 , m, 提高耐磨性
能。
和管道壁太薄 , 体、 箱 花板 和分支管道壁厚 只有 3 m 变形开焊严重 , m, 漏风率高; 弯头采用普通材 质, 耐磨性能差 , 主管道弯头处积灰严重, 造成槽上风量 不足, 满足不了生产需要 。
电气 系 统 : 电气 系统采 用 液阻柜 启动 方式 , 原 水 箱 内液体 汽 化易导 致 电缆三 相短 路 , 引发火 灾 , 在 存 严 重 的安 全 隐患 ; 动 电 机 时 , 阻发 热 量 大 , 果 启 水 如
21 0 1年 1 2月
莱 钢 180m 8 3高炉 矿 槽 除尘 系统 改造
齐 小 兵
( 型钢 炼铁厂 )
摘
要: 通过 对 180m 高炉矿槽 除 尘 系统存 在 问题 进行 分析 , 定技 术 改造 方案 , 增 除 尘 8 制 新
器, 优化 系统风量分配, 引进环境治理新技 术, 降低 岗位粉 尘浓度和噪音, 改善运行环境 , 实现
槽 上 环境很 差 。 1 2 施 工缺 陷 .
施工过程没有严格按照有关焊接标准进行 , 除
尘器 箱体 和管 道 内部 存 在 漏 焊点 , 分 焊 缝 采 用 点 部 焊工 艺 , 成 系 统漏 风 。180m 炉 矿槽 除 尘 共 造 8 高
有分 支管道 12条 , 2 由于管道施工没有按照施工图 进行 , 系统设 置 的 吊挂 点少 , 分支 管道都 悬 在半 空 中
出现分 层 , 致北 墙上 方 出现较 大裂缝 , 利 于设 备 导 不
和职 工安全 , 为重大 安全 隐患 。 成
钢 结构及 管 道方 面 : 原有 系统 除尘 器箱 体 、 板 花
作者简介 : 齐小兵( 9 0 , , 9 年 7 1 7 一) 男 1 5 9 月毕业于 中国矿业大学机
增效 。
连续启动两次后 , 水阻柜温度高达 7 5℃ 以上 , 温度 短时降不下来 , 不能满足 日常检修开机需要 0 槽上部分 : 槽上移动卸料车及通 风槽密封皮带 跑偏 , 通风槽结构设计不合理 , 密封不严 , 漏风严重 , 造成 卸料点 处 吸力 不 够 , J / 车头 部 给 料 处 没 密 另 'J l, , 封无 吸尘点 , 动卸料 车 外排料 处没 有 吸尘罩 , 致 移 导
了清 洁生产 目标 , 取得 了较好 的环保 效 益和 经济 效益 。
关键 词 : 高炉 矿槽 除 尘 系统 漏风
0 前 言
180m。 8 高炉 矿槽 系统 包括 槽上 和槽 下两 套 系 统, 主要 为高 炉运 送球 团 、 杂矿 、 焦炭 和烧 结矿 , 因此 矿槽 除 尘 系 统 也 包 括 槽 下 除 尘 和槽 上 除 尘 两 套 系 统 。 由于 料 的种 类 多 , 尘 含量 高 , 尘 点 多 , 矿 粉 扬 对 槽 除尘 提 出较高 的要 求 。原有 矿槽 除尘 器 为布袋 式 低 压脉 冲 除尘器 , 由于设 计缺 陷 和施工 原 因 , 设备 本
第 6期 ( 总第 16期 ) 5
2 在二层平 台从 除尘主管道处新增 一条直径 )
为 0 2 的分支 管道 , 要解 决二层 平 台振筛 处 35mm 主
风量偏 小 问题 。
3 对原 有 直径 小 于 3 0mm 的所 有 分 支 管 道 ) 0 进 行更 换 , 更换 的 管道 壁 厚 由原 来 的 3m 增 加 新 m
体损坏严重 , 除尘器箱体开裂 、 花板变形 ( 箱体 、 花 板厚度太薄 ) 管道 多处磨 漏 ,造成 系统漏 风率较 , 高 ,已经无法满足除尘系统负压运行 ;同时原除尘 器 清灰 使用 氮 气 ,气 源 属 于 整 个 氮气 管道 的末 端 , 压力低 ,清灰不彻底 ,造成布袋频繁糊死 ,布袋损 坏频繁 ,目前更换频率为每 4— 个月一次 ,严重 5 影 响 除尘 效果 。现 场粉 尘浓 度超 标严 重 ,超 出设计 标准 10多倍 ,严重影响职工身体健康 。除尘器箱 0 体开焊严重 ,对风机稳定运行带来严重影响 ,风机 叶轮 频繁 磨损 失衡 ,被 迫停 机检 修处 理 ,多 次更换 风机 叶 轮 ,增 加 维护成 本 和劳 动强 度 ,不利 于 降本
械制造与工艺设备专业 。高级工程师 , 事技改技措 、 从 设备大中修及 设 备管理与维护工作。
2 除尘系统技 术改造
2 1 除尘器 改造 .
由于原除尘器本体变形开焊严重 ,箱体侧板由 于应 力集 中造 成 钢 板 拉裂 ,裂 纹宽 度 达 到 3c 以 m
21
齐 小兵 : 钢 180I 莱 8 高炉 矿槽 除 尘 系统 改 造 n 上 ,裂缝 数量 多 达 3 0多处 ,已经无 法焊 补 和修 复 , 因此 整体 予 以更 换 。新 建 除 尘 器 平 台 一 座 ,长 2 8 m,宽 1 1m,高 42m,将新 除 尘 器 、灰 斗 、输 排 . 灰 系统整 体抬 高 至新 建平 台 以上 ,同时为 了最 大限
且无支架支撑 , 多次发生管道磨损坠落情况 , 存在较
1 存在主要 问题
1 1 设 计缺 陷 .
风 量分 配方 面 : 系统 风量分 配 不合 理 , 上各 吸 槽 尘点 处 没有 风量 , 槽下 二 层平 台振筛 处风 量偏 小 , 除
尘效 果 差 。
大安全隐患。风机 、 电机系统检测信号不全 , 电机没 有 钢底 座 , 利 于设 备 点 检 维 护 。原 值 班 室位 于皮 不 带通廊下方 , 由于施工缺陷, 墙体地基与地面结合处
度提高除尘效果 ,在风机参数 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电机功率不变的情
况下 ,将 除尘 器 过滤 面积 由 80 0m 0 增 加 到 870 7
I 。改 造后 的 刮 板 机 、斗 提 机 全 部 提 升 至 地 面 以 n
到 4m 管道弯头全部采用耐磨 弯头 , m, 提高耐磨性
能。
和管道壁太薄 , 体、 箱 花板 和分支管道壁厚 只有 3 m 变形开焊严重 , m, 漏风率高; 弯头采用普通材 质, 耐磨性能差 , 主管道弯头处积灰严重, 造成槽上风量 不足, 满足不了生产需要 。
电气 系 统 : 电气 系统采 用 液阻柜 启动 方式 , 原 水 箱 内液体 汽 化易导 致 电缆三 相短 路 , 引发火 灾 , 在 存 严 重 的安 全 隐患 ; 动 电 机 时 , 阻发 热 量 大 , 果 启 水 如