2019-青海油田“1.1”闪爆事故案例分析(1)-文档资料
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7.0
7.4
7 . 4
14.
5
2.6
17.7 0.5 0.5
2.6
9 . 1
17. 1
55.0
门
12.5
护 栏
注水泵房 18.95
单位:米
头骨碎片 1.02/10.06(NE 84.3 o)10.11
2、规定盘车置换时间10分钟,是技术人员通过相关数据计 算得来,没有考虑盘车作业要受人员体力等因素影响,同时也 没规定出盘车的次数。
(六)操作人员缺乏压缩机系统空气置换操作经验 该压缩机组自2019年6月投产运行至今,操作人员只进行过
机组切换操作,空气置换作业是首次进行,缺乏经验。同时, 压缩机制造厂家在投产试车时使用天然气置换,受此影响作业 区没有意识到天然气置换存在的风险,未能掌握置换操作要点, 作业区在引进压缩机系统后,也没有及时发现空气置换流程中 存在的缺陷以及运行过程中的冰堵现象。
采取三级增压技术将油井伴生气从0.2-0.3MPa增压至 5.0MPa,其中一级增压至0.7MPa、二级增压至2.0MPa、三级 增压至5.0MPa。
2019年6月至2019年8月两台压缩机开一备一。2019年9 月经伴生气回收工艺流程和油井地面管网优化后两台全开。 截止事发时,1#压缩机运行时间5939小时,2#压缩机运行时 间9588小时。此次事故发生在2#压缩机,在事故发生前,该 压缩机三级换热器发生冰堵现象,造成压缩机停机检修。
2、压缩机系统吹扫、置换说明:按照设计,压缩机系统 的空气置换分两个步骤进行,第一是通过系统环路管线对三 级换热系统进行吹扫置换;第二是通过盘车置换排空。
五、原因分析—直接原因
1、作业区在检修压缩机换热器过程中,空气进入系统, 在进行空气置换作业过程中,使用天然气为置换介质,且未能 将空气置换干净,造成空气滞留在系统内部;
凝析油
碳渣
现场勘查示意图
0 . 8
5 . 4
11.
25
2.56
0.4 4.2
1.42 1.40
3.
6
1.7 0.6
0.5
4.2
2 # 压 缩 机 换 热 器
3.3
该组换热管束 后移8cm
19. 25
高 度: 3.6 m
6.95 爆炸点位置
1 # 压 缩 机 换 热 器
换 热 管 束
压缩机厂房
压缩机
后管束箱
换热器
机组主要技术参数 进气压力Mpa(G):0.2-0.3 排气压力 Mpa(G):5.0 进气温度 ℃:30 排气温度 ℃:≤50 排量 ×104Nm3/d: 8.18-11.42 发动机功率 KW:652 转速 rpm:1000
二、事故经过
2019年12月31日11时,冷湖油田管理处南八仙试采作业 区 2# 压 缩 机 三 级 排 气 压 力 升 高 至 5.76MPa ( 报 警 高 限 值 5.8MPa),同时出现三级换热器后管束箱封头渗漏(水)现 象。作业区组织停机并拆下1只三级换热器后管束箱封头丝堵 进行检查,发现存在冰堵现象,拆除其余丝堵进行解堵作业, 至2019年1月1日16时20分左右完成。进行空气置换并经启动 前检查后,进行闭路(小)循环。第一次启机,因注油器断 流(润滑油中断)自动停机。经排除故障,再次启动压缩机 进行闭路(小)循环。
(二)静电产生原因 混合可燃气体流速发生变化,产生静电。启动压缩机 进行闭路(小)循环后,可燃气体通过三级换热器,经过 进口管束节流及后管束箱膨胀,流速、流向发生变化,产 生静电。
(三)换热器后管束箱正面挡板与上挡板在爆炸后首先发生 断裂原因
换热器制造工艺存在质量缺陷,通过查看正面挡板与上挡 板断口,发现正面挡板与上挡板焊缝连接处约有10mm没有焊透, 违反了《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高束焊的推荐坡口》 (GB/T985—2019)以及《固定压力容器》(GB/T150—2019) 相关规定,即:“必须采用全截面焊透的对接接头型式”。同 时焊接处有长度约2.5cm的焊接蜂窝状气孔段(最大气孔长度 1.4cm,气孔面积共计4.8cm2),导致焊接强度达不到承压要求。
五、原因分析-间接原因
(一)压缩机系统内空气不能置换干净及形成可燃气体 原因
在解堵作业过程中,空气进入三级换热器进、排气管线、 循环管线以及一级洗涤罐及缓冲罐内。当操作工人在完成丝 堵紧固任务后,打开进料气阀门,首先通过环路管线将三级 换热器进、排出管线、管束箱空气经卸载阀(放空阀)排出, 但仍有部分空气被顶至三级排出管线。
未焊透 气孔
气孔
(四)压缩机系统设计存在缺陷
1、工艺系统设计存在缺陷:压缩机系统流程中缺少惰 性气体置换注入口,无法进行置换操作;且提供的 《4RDSA-3/G3516 RDS天然气压缩机组服务手册》中明确 “可以使用天然气进行置换”;
2、换热器缺少温度调节手段:换热器二级、三级换热 管束共用一套百叶窗,无法单独进行温度调节。
骨头碎片 26.9/7.21 (NE 15.0o) 27.8 安全帽碎片 36.25/4.76(NE 7.5o) 36.56
10
丝堵
37.05/7.26(NE 11.1o)37.73
安全帽碎片 39.85/2.85(NE 4.1o) 39.90
封头正面挡板第二落点 N 40.3
右脚鞋子 40.3/14.3 (NW 19.6o) 42.8
三、现场情况
10cm
距地面3.6m
正面挡板 正面挡板
上挡板
2#压缩机三级换热器管束 箱挡板缺失,管束箱本体向后 移动了10cm;封头正面挡板落 在距爆炸点正北方57.4m处, 挡板变形,挡板上缺失一只丝 堵;封头上挡板掉落在爆炸点 199.6o方位119m处。
压缩机管线系统勘察情况:拆开压缩机系统卸载阀门 (放空阀)、二级排气安全阀和三级排气安全阀,发现在二级 排气安全阀管线内有燃烧后的碳渣;在卸载阀门(放空阀)和 三级排气安全阀管线内发现有凝析油。
安全帽碎片 49.12/4.34(NW 5.1o)49.31
封头正面挡板第三落点 N 54.9
封头正面挡板最终落点 N 57.4
左脚鞋子 52.0/11.26 (NE 12.2o) 53.2
封头上挡板
87.3/80.9 (SW 42.8o)119.0
77. 5
8.1
经分析,三级换热器后
管束箱发生爆炸后,炸飞的
3、换热器设计存在缺陷:压缩机在冬季运行的情况下,换 热器管束易产生冰堵现象。换热器为了达到降温效果,采取节 流设计,天然气经三级压缩后由管线(通径Φ100mm,截面积 7850mm2)经前管束箱(截面积73100 mm2)进入管束产生节流 (通径Φ20mm*15根;截面积4710 mm2),流速增加,当天然气 到达后管束箱时由于截面积增加(截面积90300mm2),天然气体 积膨胀,压力、温度下降,产生水合物,造成管束箱内及部分 出口管束冰堵,三级排气压力升高至5.76MPa,丝堵出现渗漏 (是此次事故发生的诱因),迫使停机检修换热器。
南八仙试采作业区压缩机班现有岗位操作员工18人,实行是 两轮换,每天三班三运行。事故发生时当班人员7人。
(四)压缩机组概况
南八仙试采作业区现有2台天然气压缩机组,该压缩机组为 南八仙低压伴生气回收利用工程配套主要设备,其功能是将油 井伴生低压气进行增压处理,型号为4RDSA-3/G3516,由江钻股份 武汉压缩机分公司组装集成。该设备分为动力部分、换热部分 和压缩部分。其中:动力部分为美国卡特公司生产、换热部分 为湖北天门江汉石油通用机械有限公司生产、压缩部分为江钻 股份武汉压缩机分公司根据南八仙油藏油井伴生气组分和处理 量需求专门设计生产。
其次通过盘车将天然气依次引入压缩机一、二、三级洗涤 罐和缓冲罐,通过洗涤罐排污阀将空气排出,因无检测手段不 能确定这部分空气是否排尽。由于工艺流程设计原因,其余空 气仍然滞留在三级出口管线及管束箱内。启动压缩机进行闭路 (小)循环后,更多的天然气与系统内的空气相遇,在系统内 循环、混合,形成可燃爆炸气体。同时,可燃气体在压缩机系 统内循环,压力、温度不断升高,又由于管线内存在凝析油, 致使可燃爆炸气体点火能量下降及爆炸极限变宽。
头骨
2.82/4.16 (NE 56.3o)5.03
头骨
3.52/5.26 (NE 56.2o)6.33
安全帽碎片 5.02/5.86 (NE 49.4o)7.72
头骨碎片 5.52/5.86 (NE 46.7o)8.05
死者落地位置 7.72/1.66 (NE 12.2o) 7.9
封头正面挡板第一落点 N 12.3
2、压缩机启动闭路(小)循环,天然气进入压缩机系统 与滞留在系统内的空气混合,形成可燃爆炸气体;
3、可燃爆炸气体在压缩机系统内循环至三级换热器后管 束箱,由于流速发生变化产生静电,导致可燃气体闪爆,爆炸 将换热器后管束箱炸开,炸飞的管束箱正面挡板击中正站在梯 子(直梯)上检查渗漏情况人员头部,导致事故发生。
青海油田公司 “1.01”压缩机三级换热器管束箱
封头闪爆事故案例分析
2019-01-12
尊敬的各位领导、各位代表: 2019年1月1日16时45分,青海油田公司冷湖油
田管理处南八仙试采作业区发生2#压缩机三级换热 器管束箱封头闪爆事故,造成一人死亡。
一、基本情况
(一)事故发生时间 2019年1月1日16时45分。 (二)事故发生地点 青海油田冷湖油田管理处南八仙试采作业区。 (三)事故单位及班组概况 南八仙试采作业区成立于2000年2月。目前,共有职工 98人,其中管理干部5人,技术干部5人,高级技师2人、技 师6人。
现设采油采气班、集输班、压缩机班、油气井维护班、格尔 木卸油班五个班组。主要负责南八仙油气田的采油、采气、油气 水处理、低压天然气压缩增压、注水、注气、供配电、供转水、 消防、供暖,以及全处的原油对外交接工作。原油生产能力4万 吨/年、天然气生产能力1.7亿立方米/年。目前作业区安全管理 人员2名,分别由作业区经理和主管生产的副经理兼职;班组安 全监督员15名。
(七)作业区未能处理好生产进度、经济效益与安全生产 之间关系
集团公司、股份公司三令五申要求做好节假日和特殊时段 的安全生产工作,青海油田公司也在节前下发了《关于切实做 好2019年元旦、春节期间安全生产工作的通知》(石油青质安 [2019]573号),要求在节假日期间停止风险较大的临时作业。 由于正值冬季供气高峰,作业区只考虑尽快恢复供气,未能遵 守上级规定,在节日期间进行检修及启动压缩机作业,把重要 操作当作常规作业进行管理。
在2019年1月2日,1#压缩机组出现三级换热器进、排 气温差只有31℃(正常大于60℃),三级排气压力达到 5.47MPa,经分析管束箱可能存在冰堵,随后停机,用蒸气 车在外部对换热器管束进行加温解堵。重新开机后,进、 排气温度和压力恢复正常,1月3日又出现类似情况,用同 样方法处理后恢复正常,再次验证了换热器管束存在冰堵 的现象。
压缩机在保持少量进气的情况下运行约8分钟后,2#压 缩机主要运行参数出现异常:三级排出压力0.9MPa(正常 0.3MPa)、温度117℃(正常90℃),二级排出压力2.9 MPa, 安全阀起跳(正常不大于2.0MPa),温度仍有继续上升趋势。 张海科检查发现换热器百叶窗未完全打开,进行相应的处理 后返回压缩机房。16时45分,张海科在机房内听到爆炸声, 立即按下了紧急停车按钮后迅速跑到现场,发现陈刚仰面躺 在地上,已经死亡(经分析,陈刚在梯子上检查封头泄漏情 况)。
管束箱挡板击中正在检查的
陈刚头部,造成陈刚死亡。
死者:陈刚,男,40岁
1990年参加工作,现岗位为
天然气压缩机岗,操作证号
TS6CQES06587。死亡时仰
面躺在爆炸点15.9o方位
N
6.05m处,脚朝正南。
四、相关情况说明
1、2#压缩机启动后温度、压力超标原因:由于压缩机系 统空气没有置换干净,空气在系统内分段滞留,天然气引入 机组后与空气混合,在压力、流速变化下产生静电,可燃爆 炸气体首先在压缩机内发生闪爆(二级排出口),造成压缩 机温度、压力升高;
(五)操作规程制定不严谨
依据制造厂家提供的《4RDSA-3/G3516 RDS天然气压缩机组 服务手册》,编制了《4RDSA-3/G3516天然气压缩机组操作规 程》。规程中对置换的描述是:“在保证安全的情况下可以使 用天然气进行置换”;“以及盘车置换时间10分钟”。存在以 下问题:
1、“在保证安全的情况下”的要求没有可操作性;
12. 3 4. 4
2. 1
7.0
25. 9
28. 0
14.15 9.2
10 2.5
11.7
9.8
7.0
7.4
7 . 4
14.
5
2.6
17.7 0.5 0.5
2.6
9 . 1
17. 1
55.0
门
12.5
护 栏
注水泵房 18.95
单位:米
头骨碎片 1.02/10.06(NE 84.3 o)10.11
2、规定盘车置换时间10分钟,是技术人员通过相关数据计 算得来,没有考虑盘车作业要受人员体力等因素影响,同时也 没规定出盘车的次数。
(六)操作人员缺乏压缩机系统空气置换操作经验 该压缩机组自2019年6月投产运行至今,操作人员只进行过
机组切换操作,空气置换作业是首次进行,缺乏经验。同时, 压缩机制造厂家在投产试车时使用天然气置换,受此影响作业 区没有意识到天然气置换存在的风险,未能掌握置换操作要点, 作业区在引进压缩机系统后,也没有及时发现空气置换流程中 存在的缺陷以及运行过程中的冰堵现象。
采取三级增压技术将油井伴生气从0.2-0.3MPa增压至 5.0MPa,其中一级增压至0.7MPa、二级增压至2.0MPa、三级 增压至5.0MPa。
2019年6月至2019年8月两台压缩机开一备一。2019年9 月经伴生气回收工艺流程和油井地面管网优化后两台全开。 截止事发时,1#压缩机运行时间5939小时,2#压缩机运行时 间9588小时。此次事故发生在2#压缩机,在事故发生前,该 压缩机三级换热器发生冰堵现象,造成压缩机停机检修。
2、压缩机系统吹扫、置换说明:按照设计,压缩机系统 的空气置换分两个步骤进行,第一是通过系统环路管线对三 级换热系统进行吹扫置换;第二是通过盘车置换排空。
五、原因分析—直接原因
1、作业区在检修压缩机换热器过程中,空气进入系统, 在进行空气置换作业过程中,使用天然气为置换介质,且未能 将空气置换干净,造成空气滞留在系统内部;
凝析油
碳渣
现场勘查示意图
0 . 8
5 . 4
11.
25
2.56
0.4 4.2
1.42 1.40
3.
6
1.7 0.6
0.5
4.2
2 # 压 缩 机 换 热 器
3.3
该组换热管束 后移8cm
19. 25
高 度: 3.6 m
6.95 爆炸点位置
1 # 压 缩 机 换 热 器
换 热 管 束
压缩机厂房
压缩机
后管束箱
换热器
机组主要技术参数 进气压力Mpa(G):0.2-0.3 排气压力 Mpa(G):5.0 进气温度 ℃:30 排气温度 ℃:≤50 排量 ×104Nm3/d: 8.18-11.42 发动机功率 KW:652 转速 rpm:1000
二、事故经过
2019年12月31日11时,冷湖油田管理处南八仙试采作业 区 2# 压 缩 机 三 级 排 气 压 力 升 高 至 5.76MPa ( 报 警 高 限 值 5.8MPa),同时出现三级换热器后管束箱封头渗漏(水)现 象。作业区组织停机并拆下1只三级换热器后管束箱封头丝堵 进行检查,发现存在冰堵现象,拆除其余丝堵进行解堵作业, 至2019年1月1日16时20分左右完成。进行空气置换并经启动 前检查后,进行闭路(小)循环。第一次启机,因注油器断 流(润滑油中断)自动停机。经排除故障,再次启动压缩机 进行闭路(小)循环。
(二)静电产生原因 混合可燃气体流速发生变化,产生静电。启动压缩机 进行闭路(小)循环后,可燃气体通过三级换热器,经过 进口管束节流及后管束箱膨胀,流速、流向发生变化,产 生静电。
(三)换热器后管束箱正面挡板与上挡板在爆炸后首先发生 断裂原因
换热器制造工艺存在质量缺陷,通过查看正面挡板与上挡 板断口,发现正面挡板与上挡板焊缝连接处约有10mm没有焊透, 违反了《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高束焊的推荐坡口》 (GB/T985—2019)以及《固定压力容器》(GB/T150—2019) 相关规定,即:“必须采用全截面焊透的对接接头型式”。同 时焊接处有长度约2.5cm的焊接蜂窝状气孔段(最大气孔长度 1.4cm,气孔面积共计4.8cm2),导致焊接强度达不到承压要求。
五、原因分析-间接原因
(一)压缩机系统内空气不能置换干净及形成可燃气体 原因
在解堵作业过程中,空气进入三级换热器进、排气管线、 循环管线以及一级洗涤罐及缓冲罐内。当操作工人在完成丝 堵紧固任务后,打开进料气阀门,首先通过环路管线将三级 换热器进、排出管线、管束箱空气经卸载阀(放空阀)排出, 但仍有部分空气被顶至三级排出管线。
未焊透 气孔
气孔
(四)压缩机系统设计存在缺陷
1、工艺系统设计存在缺陷:压缩机系统流程中缺少惰 性气体置换注入口,无法进行置换操作;且提供的 《4RDSA-3/G3516 RDS天然气压缩机组服务手册》中明确 “可以使用天然气进行置换”;
2、换热器缺少温度调节手段:换热器二级、三级换热 管束共用一套百叶窗,无法单独进行温度调节。
骨头碎片 26.9/7.21 (NE 15.0o) 27.8 安全帽碎片 36.25/4.76(NE 7.5o) 36.56
10
丝堵
37.05/7.26(NE 11.1o)37.73
安全帽碎片 39.85/2.85(NE 4.1o) 39.90
封头正面挡板第二落点 N 40.3
右脚鞋子 40.3/14.3 (NW 19.6o) 42.8
三、现场情况
10cm
距地面3.6m
正面挡板 正面挡板
上挡板
2#压缩机三级换热器管束 箱挡板缺失,管束箱本体向后 移动了10cm;封头正面挡板落 在距爆炸点正北方57.4m处, 挡板变形,挡板上缺失一只丝 堵;封头上挡板掉落在爆炸点 199.6o方位119m处。
压缩机管线系统勘察情况:拆开压缩机系统卸载阀门 (放空阀)、二级排气安全阀和三级排气安全阀,发现在二级 排气安全阀管线内有燃烧后的碳渣;在卸载阀门(放空阀)和 三级排气安全阀管线内发现有凝析油。
安全帽碎片 49.12/4.34(NW 5.1o)49.31
封头正面挡板第三落点 N 54.9
封头正面挡板最终落点 N 57.4
左脚鞋子 52.0/11.26 (NE 12.2o) 53.2
封头上挡板
87.3/80.9 (SW 42.8o)119.0
77. 5
8.1
经分析,三级换热器后
管束箱发生爆炸后,炸飞的
3、换热器设计存在缺陷:压缩机在冬季运行的情况下,换 热器管束易产生冰堵现象。换热器为了达到降温效果,采取节 流设计,天然气经三级压缩后由管线(通径Φ100mm,截面积 7850mm2)经前管束箱(截面积73100 mm2)进入管束产生节流 (通径Φ20mm*15根;截面积4710 mm2),流速增加,当天然气 到达后管束箱时由于截面积增加(截面积90300mm2),天然气体 积膨胀,压力、温度下降,产生水合物,造成管束箱内及部分 出口管束冰堵,三级排气压力升高至5.76MPa,丝堵出现渗漏 (是此次事故发生的诱因),迫使停机检修换热器。
南八仙试采作业区压缩机班现有岗位操作员工18人,实行是 两轮换,每天三班三运行。事故发生时当班人员7人。
(四)压缩机组概况
南八仙试采作业区现有2台天然气压缩机组,该压缩机组为 南八仙低压伴生气回收利用工程配套主要设备,其功能是将油 井伴生低压气进行增压处理,型号为4RDSA-3/G3516,由江钻股份 武汉压缩机分公司组装集成。该设备分为动力部分、换热部分 和压缩部分。其中:动力部分为美国卡特公司生产、换热部分 为湖北天门江汉石油通用机械有限公司生产、压缩部分为江钻 股份武汉压缩机分公司根据南八仙油藏油井伴生气组分和处理 量需求专门设计生产。
其次通过盘车将天然气依次引入压缩机一、二、三级洗涤 罐和缓冲罐,通过洗涤罐排污阀将空气排出,因无检测手段不 能确定这部分空气是否排尽。由于工艺流程设计原因,其余空 气仍然滞留在三级出口管线及管束箱内。启动压缩机进行闭路 (小)循环后,更多的天然气与系统内的空气相遇,在系统内 循环、混合,形成可燃爆炸气体。同时,可燃气体在压缩机系 统内循环,压力、温度不断升高,又由于管线内存在凝析油, 致使可燃爆炸气体点火能量下降及爆炸极限变宽。
头骨
2.82/4.16 (NE 56.3o)5.03
头骨
3.52/5.26 (NE 56.2o)6.33
安全帽碎片 5.02/5.86 (NE 49.4o)7.72
头骨碎片 5.52/5.86 (NE 46.7o)8.05
死者落地位置 7.72/1.66 (NE 12.2o) 7.9
封头正面挡板第一落点 N 12.3
2、压缩机启动闭路(小)循环,天然气进入压缩机系统 与滞留在系统内的空气混合,形成可燃爆炸气体;
3、可燃爆炸气体在压缩机系统内循环至三级换热器后管 束箱,由于流速发生变化产生静电,导致可燃气体闪爆,爆炸 将换热器后管束箱炸开,炸飞的管束箱正面挡板击中正站在梯 子(直梯)上检查渗漏情况人员头部,导致事故发生。
青海油田公司 “1.01”压缩机三级换热器管束箱
封头闪爆事故案例分析
2019-01-12
尊敬的各位领导、各位代表: 2019年1月1日16时45分,青海油田公司冷湖油
田管理处南八仙试采作业区发生2#压缩机三级换热 器管束箱封头闪爆事故,造成一人死亡。
一、基本情况
(一)事故发生时间 2019年1月1日16时45分。 (二)事故发生地点 青海油田冷湖油田管理处南八仙试采作业区。 (三)事故单位及班组概况 南八仙试采作业区成立于2000年2月。目前,共有职工 98人,其中管理干部5人,技术干部5人,高级技师2人、技 师6人。
现设采油采气班、集输班、压缩机班、油气井维护班、格尔 木卸油班五个班组。主要负责南八仙油气田的采油、采气、油气 水处理、低压天然气压缩增压、注水、注气、供配电、供转水、 消防、供暖,以及全处的原油对外交接工作。原油生产能力4万 吨/年、天然气生产能力1.7亿立方米/年。目前作业区安全管理 人员2名,分别由作业区经理和主管生产的副经理兼职;班组安 全监督员15名。
(七)作业区未能处理好生产进度、经济效益与安全生产 之间关系
集团公司、股份公司三令五申要求做好节假日和特殊时段 的安全生产工作,青海油田公司也在节前下发了《关于切实做 好2019年元旦、春节期间安全生产工作的通知》(石油青质安 [2019]573号),要求在节假日期间停止风险较大的临时作业。 由于正值冬季供气高峰,作业区只考虑尽快恢复供气,未能遵 守上级规定,在节日期间进行检修及启动压缩机作业,把重要 操作当作常规作业进行管理。
在2019年1月2日,1#压缩机组出现三级换热器进、排 气温差只有31℃(正常大于60℃),三级排气压力达到 5.47MPa,经分析管束箱可能存在冰堵,随后停机,用蒸气 车在外部对换热器管束进行加温解堵。重新开机后,进、 排气温度和压力恢复正常,1月3日又出现类似情况,用同 样方法处理后恢复正常,再次验证了换热器管束存在冰堵 的现象。
压缩机在保持少量进气的情况下运行约8分钟后,2#压 缩机主要运行参数出现异常:三级排出压力0.9MPa(正常 0.3MPa)、温度117℃(正常90℃),二级排出压力2.9 MPa, 安全阀起跳(正常不大于2.0MPa),温度仍有继续上升趋势。 张海科检查发现换热器百叶窗未完全打开,进行相应的处理 后返回压缩机房。16时45分,张海科在机房内听到爆炸声, 立即按下了紧急停车按钮后迅速跑到现场,发现陈刚仰面躺 在地上,已经死亡(经分析,陈刚在梯子上检查封头泄漏情 况)。
管束箱挡板击中正在检查的
陈刚头部,造成陈刚死亡。
死者:陈刚,男,40岁
1990年参加工作,现岗位为
天然气压缩机岗,操作证号
TS6CQES06587。死亡时仰
面躺在爆炸点15.9o方位
N
6.05m处,脚朝正南。
四、相关情况说明
1、2#压缩机启动后温度、压力超标原因:由于压缩机系 统空气没有置换干净,空气在系统内分段滞留,天然气引入 机组后与空气混合,在压力、流速变化下产生静电,可燃爆 炸气体首先在压缩机内发生闪爆(二级排出口),造成压缩 机温度、压力升高;
(五)操作规程制定不严谨
依据制造厂家提供的《4RDSA-3/G3516 RDS天然气压缩机组 服务手册》,编制了《4RDSA-3/G3516天然气压缩机组操作规 程》。规程中对置换的描述是:“在保证安全的情况下可以使 用天然气进行置换”;“以及盘车置换时间10分钟”。存在以 下问题:
1、“在保证安全的情况下”的要求没有可操作性;