265m2烧结机一次混合机给料系统粉尘治理论文
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265m2烧结机一次混合机给料系统粉尘治理【摘要】在烧结生产中,一次混合机是烧结生产工艺中的重要设备,它承担着对混合料进行润湿、混匀及制粒的重任,是当前进料系统普遍采用的皮带机-漏斗给料方式,使混合料的水分、粒度、料温及混合料的成分均匀分布并制粒,为烧结机提供适宜的混合料。本文主要讲述了山东钢铁莱芜分公司炼铁厂265m2烧结机一次混合机给料系统存在的问题,主要是产生大量蒸汽和粉尘,现场环境恶劣。针对当前状况分析,在综合分析的基础上进行了实施改造,有效改善了生石灰消化现场环境,实现了清洁生产。
【关键词】烧结机;混合机;给料系统
0.前言
圆筒混合机是烧结生产的一个主要设备,承担着重要的运输给
料系统,是烧结机生产工艺中的重要设备之一。在山东钢铁莱芜分公司炼铁厂生产中,一、二次圆筒混合机进料系统普遮采用皮带机一漏斗给料方式。这种给料方式容易造成粉尘污染,不易控制,降低了烧结生产工艺的良性发展。随着全球市场经济的快速发展,在烧结厂的烧结原料作业中,不论一次混合还是二次混合均选用圆筒混合机,随着烧结机向大型化方向快速发展,与之相配套圆筒混合机的规格也相应增大,结构也有了很大发展。圆筒混合机混料原理新型圆筒混合机结构是由简体、滚圈、支承装置(包括托辊及轴承)、止推挡辊、传动装置、喂料与喷水装置、润滑装置、底座组成。工作时能过运输机械(一般为皮带运输机)将由各种原料组成的混合
料入混合机内.混合机筒体成倾斜安装,筒体回转时物料在摩擦力的作用下,随筒体回转方向向上运行,到一定高度,由于自重物料,又落下来,并沿筒体轴倾斜方向移动。物料的颗粒在上升抛落的每一个循环过程中,具有不同的运动轨迹。物料经过多次提升和抛落,在向排料端螺旋状前进的运动中,使物料中的各种成分及水分逐渐分布均匀。在生石灰消化过程中,产生大量蒸汽和粉尘,现场环境恶劣,由于粉尘中含有cao成分以及水蒸汽,会造成布袋除尘器糊堵,电除尘器极板易挂泥导致腐蚀严重,除尘效果较差,因此对当前烧结机给料系统改造势在必行。
1.混合机给料系统治理前状况分析
山东钢铁莱芜分公司炼铁厂265m2烧结机一次混合机给料系统原来设计为:一混-1皮带上物料通过漏斗卸到一混-2皮带上,再由一混-2皮带输送到混合机内(如图1)。
给料系统过程中存在以下问题:
(1)物料由一混-1皮带落到一混-2皮带,落差为2.84米,落差较大。
(2)配料室内所加辅料生石灰、白云石、除尘灰、返矿等细颗粒干物料落至一混-2皮带上时产生大量粉尘。
(3)虽然1混-1机头原设计有自然抽风管道对空排放粉尘,但效果不好,岗位粉尘浓度居高不下。为了降低岗位粉尘浓度,在此系统新加一水浴除尘器,但是由于粉尘量太大,致使管道经常堵塞,水浴除尘器无法正常运行,粉尘量大一直是此系统的一个技术难
题。由此造成厂房内环境非常差,对操作人员的身体健康构成很大威胁,给设备的正常运转带来较大隐患。
(4)一混-2皮带投影长度为5.5米(1.6m/s),尾轮伸入混合机内,易造成皮带往回带料,导致皮带跑偏,且运行跑偏时很难调整,造成皮带易磨损,使用周期较短,维护工作难度大,两次定修周期需对皮带更换一次。
鉴于以上原因,厂工程技术人员成立攻关组,经过多次研究、考察,确定了一次混合机给料系统粉尘治理方案。
2.治理方案
(1)将一混-2皮带及进料漏斗等拆除。
(2)一混-1头轮及减速机、电机整体前移1.5米左右,为增大一混-1机头平台承载能力,在一混-1平台电机、减速机平台底部前方加固处理,用作移位后电机、减速机底座。将一混-1机头平台支撑梁部分拆除(1000mm),并在一混-2平台用h型钢对拆除部位进行加固处理。
(3)如图2所示,移位后由一混-1机头加一下料漏斗将皮带上物料直接排入混合机内。为防止混合机故障时造成烧结机停机,根据现场测量可在新漏斗南侧加一旁通漏斗,将一混-5改为1000mm 输送带,料物再经过一混-4传送到二混-1。利用停机时机,将除尘管道堵塞部分进行彻底清理和疏通,为有效排除部分粉尘,在一混-1机头除尘罩处加设一700mm排气管,接入除尘器管道。将混合机进料口封堵,以防止粉尘外溢。
3.可行性分析
经现场测量一混-1头轮前移后,皮带顶部物料可完全落入混合机内,漏斗北侧与水平位置夹角为65°,旁通漏斗北侧与水平位置夹角为100°,由于配料室白灰不加水进行消化,物料水分小,粘度较低,且漏斗倾角较大,堵漏斗现象可排除,方案可行,雨季混匀料水分过大时,可加振动器防止堵漏斗。
4.实施步骤
利用烧结机年修时机,对给料系统进行了改造,主体工作需4天左右。
(1)提前预制传动系统基础。
(2)给料系统改造施工时原皮带拆除,系统安装到位后更换新皮并进行胶结处理。
(3)旁通皮带在一混给料系统改造结束正常生产后进行安装,除尘系统除密封、吸尘罩外可平时进行安装。
5.效果分析
该方案实施后,整个一混室粉尘减少了,职工工作环境得以改观,职工安全健康得到保证,设备运行费用大大降低。[科] 【参考文献】
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[2]李柏松.圆筒混合机工艺性能的研究与结构优化[d].燕山大学,2006.
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