关于大容量机组磨煤机振动分析及运行参数建议

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关于大容量机组磨煤机振动分析及运行参数建议

文章对于大容量磨煤机振动提出相关的运行控制要点及解决方案,为其他工程提供借鉴。

标签:大容量机组;磨煤机;振动分析;运行参数

某大容量机组(单机容量1000MW)磨煤机选用的是北京电力设备总厂有限公司生产的ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤机,每台炉配备6台,满负荷运行时,5台运行,1台备用。

ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤机输出转速为28.8r/min,属于快速磨,转速比基本型增大近30%(ZGM123G基本型转速为23.2r/min)。ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤机是北京电力设备总厂在600MW机组配套的磨煤机基础上通过增加磨煤机转速、加载力、风量以及改变其他相关尺寸研制升级的新磨型,目前采用此磨型属于试运阶段,并且已开始试运的1000MW机组较少,无运行业绩,所以难以借鉴其他电厂的成熟运行经验。

1 磨煤机运行状况

在电厂锅炉吹管期间,试运的磨煤机均存在启动后振动较大大的问题,特别是在变频动态分离器频率大于10Hz以后运行时,多台磨煤机均本体振动很大,磨辊与磨盘撞击声明显,三个拉杆同时有较大幅度的上下摆动,磨煤机无法维持正常运行。由于磨煤机与给煤机是刚性连接,给煤机基础也跟着一起振动,影响制粉系统的安全运行。

而根据磨煤机变频分离器设计原则,磨煤机在正常运行时,对应变频器调节的频率应在20Hz-35Hz,方可满足锅炉燃烧对于煤粉细度的要求。

2 振动原因分析及处理

结合磨煤机运行及振动的实际情况,分析可能引起磨煤機振动的原因并进行处理:

(1)一般在煤量高时,磨煤机是不会振动的,煤量少,煤层厚度较小,煤在磨盘内分布不均匀或磨盘内煤层薄,磨辊与衬板碰撞,都会发生振动。针对此问题采用了以下处理方式:a.降低一次风量以增加磨煤机内部煤粉厚度;b.提高旋转分离器转速,以增加滞留在磨煤机内部的煤粉量,提高煤粉厚度;c.减小加载力,磨煤机设计加载力范围为50bar/4mA~150bar/20mA,将磨煤机B、E的液压变加载下限调整为:1.5MPa。磨煤机再次启动,振动没有减少的趋势,且石子煤量非常大。

(2)磨煤机的三角压架下无支承垫铁,磨辊的重量完全压在磨盘上,磨煤

机启动负载大,刚启动时给煤量小,造成磨辊与磨盘直接接触,容易产生振动。

处理:在磨煤机E三个压架下加装支承垫铁,让磨辊与磨盘之间留有微小间隙。开启磨煤机振动仍大。

(3)磨煤机5个粉管内一次风不平衡,使磨煤机出口各粉管出力不一致,使磨煤机3个磨辊下的煤层厚度不一样,3个磨辊不同步,导致磨煤机振动大。

(4)多次检查磨煤机内部未发现大块的石块或铁块,且磨煤机振动是连续的,可以排除磨煤机振动大是由大块的石块或金属块引起的原因。

(5)磨煤机所用煤种可磨系数较高,在进入磨煤机以后很容易变成极细小的颗粒,无法建立正常的煤粉厚度,导致磨辊与磨盘之间发生频繁性的接触,导致磨煤机振动较大。但是本机组煤质可磨系数不高,排除此原因。

通过以上检查、处理,均未发现造成磨煤机振动大的根本原因。再后来尝试着将磨煤机旋转分离器停运或降低其转速,适当增大风量(煤量33T/h,风量110T/h)后,结果磨煤机振动正常,基本判断为磨煤机振动大与动态分离器转速、风煤比关系较大。

经分析,磨煤机振动大的原因可能是,煤量少时,磨内的粗煤、细煤掺杂分布在磨盘上,由于煤量少,细煤又托不住磨辊,这部分细煤在磨盘上基本得不到研磨,它们只会造成磨辊上下摆动,使磨煤机产生大幅振动。降低分离器转速后,细粉被直接吹走了,落不到磨盘上,磨盘上分布的全是均匀分布的较粗的煤粒,所以磨煤机很少有振动,增加一次风后效果也是相同的。这样带来的不利因素就是煤粉变粗,煤粉细度不能满足燃烧要求。随着磨煤机给煤量的增加,上述影响磨煤机因素就可以忽略。

3 磨煤机低负载运行方式的建议

(1)首先要重新对给煤机给煤量及磨煤机入口风量进行标定,只有准确地标定风量、煤量,才能给磨煤机振动分析判断工作提供依据,选择合适的风煤比。

(2)对磨煤机出口粉管进行调平,确保粉管风速偏差在合适范围内。

(3)磨煤机最小出力的确定:厂家建议磨煤机最低出力尽量不低于35t/h,但是考虑到启动初期实际运行的情况,单台磨煤机出力不可能太高,否则对后续磨煤机的启动有很大影响,会减少调节裕度,导致燃料变化过于剧烈。后经过多方调整,可保证磨煤机出力在25t/h时磨煤机基本无振动。

(4)在每次磨煤机启动之前,对磨煤机进行铺煤以建立初始煤层厚度,根据经验控制在40t/h给煤量铺煤维持1min效果较好。

(5)磨煤机风煤比:建议磨煤机低出力(煤量在30-40T/h)时,风煤比维

持在3:1范围内,此后在增大煤量时慢慢减小风煤比,直至达到1.5:1范围。磨煤机大出力时,风量遵照锅炉燃烧要求和厂家提供的相关数据执行,低负荷时尽量不要超得太多,在调整过程中要确保煤粉管流速不得低于18m/s,以防止煤粉在煤粉管道中沉积,造成危险。

(6)磨煤机加载力:恢复到设计值32bar~130bar。并且在磨煤机低出力期间,保持最低加载力,同时观察磨煤机进出口差压的变化,若差压明显增长则可适当增加加载力以维持差压稳定。

(7)分离器转速:磨煤机启动时分离器初转速置于5-10Hz,在磨煤机不振动的情况下,缓慢增加分离器转速,并同时监测煤粉细度,直到满足锅炉燃烧煤粉细度的要求,需要的实际最佳转速以测得煤粉细度为准进行调节。

(8)其他运行参数可参照厂家提供的各计算和运行曲线。在后续启动过程中,根据以上各项调节措施对制粉系统进行了调节。磨煤机基本上未再发生明显振动,同时逐步摸索出风煤配比原则及出力变化阶段磨的调整原则,做出动态分离器转速与煤粉细度、电流之间的关系曲线,跟踪石子煤量与风量、加载力关系,做好磨煤机的调试工作,保证了磨煤机能够长期安全稳定运行。

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