再谈硫酸盐光亮镀铜的磷铜阳极之二
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再谈硫酸盐光亮镀铜的磷铜阳极之二
广东省西江电子铜材有限公司周腾芳总经理
上海浦疆科技工程公司程良高级工程师
广州市二轻工业科学技术研究所邝少林教授二磷铜阳极的含磷量以多少为好呢?
国内外酸性镀铜工艺磷铜阳极含“磷”量比较表
我国以往在日用五金制品电镀中实际使用含磷量在0.3%的铜阳极为多。国内外差异颇大。根据国外研究表明,磷铜阳极中磷含量达0.005%以上,即有黑膜形成,但膜过薄结合力不好。磷含量过高,黑膜太厚,阳极泥渣多,阳极溶解不好,导致镀液中铜含量下降。国内外试验实践证明,阳极含磷量在0.030%~0.075%为宜,最佳值为0.035%~0.070%。
国内外的这种差异主要是由于磷铜阳极生产设备和工艺不同所致。国外采用电解铜(或无氧铜)和磷铜合金为原料,用中频感应电炉熔炼,由于原料纯度高,磷含量容易控制。尤其是由于中频感应电炉的固有特性,电磁场反复交变振荡,搅拌非常均匀,温度控制方便,使磷分布均匀。经这样冶炼的铜阳极溶解均匀、铜粉和阳极泥少、阳极利用率高,有利于镀层光滑光亮,无毛刺和粗糙弊病。我国制造磷铜阳极的厂家,一部分对含磷量的标准不甚清楚,设备差、技术水平不高,正象杭天禹高级工程师在《我国电镀化工材料(含阳极)质量问题调查报告》中所述:“磷铜阳极熔制质量差,电镀泥渣多——这种阳极的优点消失了,或呈反常颜色,致镀层不良,现生产这种铜阳极的厂似乎不少,但有些质量不好或不够好,不稳定。”另一部分磷铜厂家因资金有限,无法采用中频电炉,土设备上马,搅拌难以充分,不能保证磷分布均匀,只好采取加大磷含量的措施,通常将磷含量提高到0.1%~0.3%。鉴于国内80年代磷铜阳极的生产现状,所以在中国编写的大部分电镀书刊上阳极“含磷量”写成0.1%~0.3%,只有个别电镀工艺手册和论文与国外介绍相同。
含磷量在0.1%~0.3%的铜阳极在七、八十年代推广应用硫酸盐光亮镀铜工艺是功不可没的,但时至世纪之交,是应该将磷含量改为0.035%~0.070%,与国际接轨的时候了。再不应信以增大磷含量的办法来弥补磷分布不均匀之不足和土设备、落后工艺生产铜磷共晶组织疏松,颗粒粗大的劣质磷铜阳极。用先进的设备和科学的生产工艺来确保磷分布均匀及铜磷共晶组织均匀致密、颗粒幼细、结构紧密,中国高品质优良的阳极磷铜也可以走出国门,进入国际市场。
改革开放后,我国引进了国外的先进技术和设备,制造出质量符合美国联邦铜发展局CDA812、122标准,并获得ISO9002质量体系认证。这家公司座落在改革开放走在前列的广东省南海市九江镇洛口工业区——广东省西江电子铜材有限公司。这家公司采用美国WESTERN RESERVGE MFG.CO提供的专利技术,引进使用美国INDVETOTHERM公司制造、美国专家亲自来华安装的中频感应电炉全套设备(包括检测设备、方法)生产阳极。其含磷量为0.035%~0.070%,分布非常均匀,结晶颗粒细致,结构紧密,“黑色磷膜”不厚不薄结合力适中,质量可靠,有效地抑制了一价铜离子形成。使用这家公司的产品,在生产中若配有空气搅拌、循环过滤等条件,很少会出现“铜粉”引起的故障。实践证明,只要制造设备、技术过关、含磷量在0.035%~0.070%是完全可行的,也是最为适宜的。
三铜阳极的含磷量是多些(0.3%)好,还是含磷量0.035%~0.070%,好?
读者要问以前我们使用0.3%含磷铜阳极为什么不好呢?现在这种含磷量为0.035%
-0.070%的铜阳极好在哪里呢?
第一,现在这种含磷量少的铜阳极,形成的黑色磷膜不厚不薄,但结构紧密、结合牢,这层黑色磷膜不容易“掉”下来。而以前含磷量多的铜阳极,磷分布不均匀,造成阳极泥多,从而污染镀槽;还会堵塞阳极袋孔造成槽电压升高,而槽电压升高又更容易使黑色磷膜“掉”下来。实际操作中,一边电镀、一边更换阳极是容易产生“毛刺”的,许多厂家制定操作规则:在生产过程中不可以把阳极提出来,就是为了防止黑色磷膜“掉”下来,产生毛刺。
而现在这种含磷量少的铜阳极因为黑色磷膜结合牢,不容易掉下来,镀液要干净得多,阳极袋孔不会被堵塞,阳极泥渣明显减少,“毛刺”故障也大大减少。
第二,以前含磷量多的铜阳极,黑色磷膜厚,铜的溶解差,所以常常要把阳极挂满,并非象某些书中介绍的阴极面积与阳极面积之比为1:1。实际上,即使阳极挂得多,溶液中的铜含量仍有下降的趋势,很难保持平衡。操作者还经常要补充硫酸铜,且不谈补充硫酸铜麻烦和容易带入其他杂质,就是从电镀成本来看,也是不合算的。市售硫酸铜大约7元/Kg(含五个结晶水),含0.3%磷的铜阳极大约17.50元/Kg,硫酸铜的含铜量为25.4%,折算一下要买1Kg硫酸铜中的铜,要花27.56元。这就是为什么精明的电镀工作者宁肯多挂铜阳极的原因。多挂劣质磷铜阳极,阳极泥渣多、边角料多、费用消耗多。而广东省西江电子铜材有限公司生产的磷铜,磷分布非常均匀、磷膜厚度适中、铜的溶解好,这样就可以达到铜离子的平衡,不必补充硫酸铜,阳极相对也可以少挂些,从这个意义上讲降低了电镀成本。再加上这种铜阳极选料精良、制造技术高,无夹渣、元气孔、阳极泥渣少、阳极边角也少,虽然单价略高、细细一算还是合算的。
第三,由于含磷高的铜阳极黑色磷膜厚,磷膜太厚、电阻增加,要维持原来的电流,就要升高槽电压。在槽电压升高的情况下,有利于H+的放电,氢离子放电后,氢不能很快脱离阴极,就容易造成针孔。这一现象在使用“M、N、SP、P”体系光亮剂(有的还加入AEO等表面活性剂)不易多见,这是因为这一体系的光亮剂中有比较多的表面活性剂,降低了溶液的表面涨力,从而使沉积出的氢不容易滞留在阴极表面。使用进口“210”光亮剂的厂家,碰到针孔问题就比较多,这是由于“210”体系的光亮剂,其中表面活性剂的量不够多或者降低溶液表面涨力的润湿作用不够强,这就比较容易“让”氢滞留在阴极表面造成针孔。笔者曾先后多次到几家用“210”光亮剂的厂家解决针孔,有效的办法之一就是加入少量的分子量为6000以上的聚乙二醇(P),并设法降低槽电压。
使用“广东省西江电子铜材有限公司”含磷量少的这种铜阳极,黑色磷膜不厚不薄、导电性好、槽电压较低、不容易出现“针孔”这种故障。早期推销进口“210”光亮剂的使用说明书上,并没有“针孔”这一故障的排除说明,这可能是因为国外使用的磷铜阳极含磷量低、黑色磷膜薄、槽电压低、而很少会有氢的析出吧!当然大陆电镀条件,例如:空气搅拌不足、过滤泵吸入空气,阴极移动等差,也是容易造成针孔的因素。