苯加氢工艺预处理的对比

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了明显 提高 。
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圈3 流量与液 滴大小的关系
4 结 论
1 )喷嘴 的喷 射压 力 对 蒽醌 堆 密度 有 明显 的影
3 )如 果 不增 加 预 处理 系统 ,大 部 分 的 茚 满 、 四氢 萘 、萘 会作 为溶 剂 油 采 出 ,提 高 溶 剂油 的 收
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燃 料 与 化 工
Fu l& Ch mia r c s e e e c lP o e s s
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要 比原 来更 大 。 2 )降低 进 水压 。进 喷 嘴水 压从 原来 的 1 MP . a 6 降 至 1 MP 。在其 他 工 况 相 同条 件 下 ,进 水 压 力 . a 3 越低 ,喷雾 滴 越大 。 3 )效 果 对 比。更 换 新喷 嘴后 ,蒽 醌堆 密 度从
4 )操 作上 , 由于进入 加 氢单 元 的原 料组 成 变
稳 定 ,后 续 单 元 调 节 也 较 容 易 ,利 于 稳 定 生 产 。
2 预 处 理 的投 资 和 运 行
1 )一 次性 投 资 费用 较 高 。主要 设 备 总投 资接 近 6 0万元 ,预处理 单元 的主要设 备见 表 l 0 2 )用 l台 真 空 泵 对 塔 真 空 操 作 ,真 空 度 在 5 - 0 P 。建 滔焦 化公 司 5万 苯加 氢工 艺 稳定 5 6 ka
生 产 时 加 热 油 2 0C,热 油 量 为 2 ~ 0/ 预 处 理 8 ̄ 5 3t h。
收稿 日期 :2 1~ 7 1 000—2
作 者 简 介 :杨 小 伟 ( 9 9 ) 1 7 一 ,男 ,助 理 工 程师
苯塔 回流槽 到稳 定塔进 料 的管线 .提 高了 甲苯 和二
甲苯 的 收 率 。
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燃 料 与 化 工
NO . 01 V 2 0 Vo . . 1 41 No6
苯 加氢 工 艺预处 理 的对 比
杨小 伟 翁 继 刘景 辰
( 台旭 阳 煤 化 工 有 限公 司 , 邢 台 邢 04 0 ) 5 0 0
二 甲苯残油 共有 8 %的 流 量 成 为 重 苯 对 外 销 售
表 1 预 处 理 单 元主 要 设 备 台
1 预 处 理 工 艺 流 程 及 优 点
粗苯加 氢 的预 处理就 是在原 料加氢 单元 前先对 原料进 行蒸 馏 .去 除粗苯 中的重组 分 ,使粗苯 变成 轻苯 ,保 证 系统进料 的稳定 性 ,工 艺流程 见 图 1 。
3 苯 加 氢 的 运 行 及成 本
图 1 粗 苯 加 氢 预处 理 工 艺流 程
31 苯 加 氢 介 绍 . 旭 阳苯加 氢单 体 处理量 为 l 0万 t , , 进 德 国 , a f
1 )增 加预 处 理后 ,加 氢 单元 的进料 由粗 苯 变 为轻苯 ,基本解 决 了换 热器 和管道结 焦堵 塞问题 。 2 )经过 预处 理 后 ,减 小 了主 、预 反 应器 的 负
1 )伍 德 公 司的 改进 。原来 2个 预蒸发 器 改 为
5个 预蒸 发器且 均 带有 喷嘴 .粗苯 的蒸发 能力 大 大
提 高 ,重 组分 在管程 结焦 的机率 降低 。将 萃取 蒸馏
和溶 剂 回收塔合并 为 1 ,降低非 芳烃 含苯量 。二 塔 甲苯塔 采用 连续 蒸馏 ,侧 线采 出 ,塔 顶采 溶 剂 油 , 侧线采 二 甲苯 ,塔 底采 C 。 9 2 )我 公 司技 术 改造 。溶剂 油 与重 苯 分开 ,即 将 二 甲苯 塔底 与塔顶 都作 为溶 剂油采 出 。增 加二 甲
嘴 口压 力 增 加 越 慢 ,达 到 雾 化 的 流 量 较 醌 装 置改 进 前喷 嘴直 径 为 1 mm,改进 后 为 1 r . O .a 2 m。从 喷嘴 喷雾 实际情 况
在相 同的流量下 ,大孔 径喷 嘴的液滴 也就越 大 。
可 以发现 。在相 同工况 下 。改进后 喷嘴 喷 出的雾 滴
62 5 暑 52 5
45 2 35 2
01 3/m 增 至 015 /m ,调 整 喷 嘴 的进 水 压 力 .3 g 3 c . ge 4
25 2 3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
后 ,堆 密度 为 014 / 。 改进 后蒽 醌 堆密 度 得 到 .7 gc ms
焦化 粗苯 的 收率在 l %左 右 , 目前 国 内焦 化厂 生产 的粗苯 质量有很 大 的差 别 。我公 司苯加氢 系统 生产所 需的原 料大多数 靠外 购 ,给苯 加 氢生产 带来
很 大 的困难 。
的进料 量 为 6 ~ t ,从 粗苯 原 料 罐来 的粗 苯 温度 . 7/ 5 h 为 2 ℃左 右 ,预热 后 温 度 达 到 9 q 左 右 进 入蒸 馏 5 0c 塔 ,塔 底温 度不 低 于 1 0c,塔 顶采 出物经 冷却 器 8c 冷却后 温度 降到 4 c ,进 入到原料 缓 冲槽 。 OI 二 3 )产 品质量 和生 产运 行 情况 。石家 庄焦 化 公 司预处 理单元 运行期 间 ,预处 理底部 的重组 分排 放 为6 %,虽 然塔 底 温 度 控 制 在 10 ,多段 蒸 发 器 8℃ 底 部还是要 排 放一定 量 的重 组分 ,这部 分重组 分重 新 回到预处 理塔 的进料 管道 ,加 上二 甲苯塔塔底 的
低温 K K加氢 技术 ,初 始设 计采 用 的原料粗 苯 为 中 煤 、邢 台旭 阳 、定 州旭 阳生产 的粗苯 。
32 工 艺 改 进 .
荷 。催化 剂表面 不再 出现结焦现 象 ,增加 了催 化剂 的使用 寿命 。
3 粗 苯 来 源 更 广 ,适 应 组 分 变 化 的 弹 性 增 加 。 )
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