电站锅炉低压省煤器节能原理及工程实例

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电站锅炉低压省煤器节能原理及工程实例

摘要:在电站锅炉空气预热器后的烟道内增设低压省煤器,是降低排烟温度和供电标准煤耗的有效措施。本文论述了火电厂低压省煤器系统的节能原理、节能量计算、工程应用优势、及若干重要的运行特性。最后给出一个工程应用的实例。

关键词:电厂节能;低压省煤器;排烟温度;标准煤耗

0.前言

目前,国内一些电厂锅炉排烟温度偏高,造成锅炉运行效率降低,机组标准煤耗增加;此外,脱硫系统亦需控制入口烟气温度,低烟温可降低脱硫工艺水蒸发损失。从电厂技术改造角度,有多种方案可达到降低排烟温度的目的,在电厂的热系统中增设低压省煤器即是其中之一。采用低温省煤器可提高机组热效率,节约煤耗,并且节水效果显著,符合国家“节能减排”的政策。

本文是以等效焓降理论为基础,对于低压省煤器系统的工作原理、标准煤节省量的计算、技术经济比较、方案比对论证、以及若干重要的运行特性作出一个全面的总结,最后给出一个工程应用的实例。

1. 低压省煤器系统简介

低压省煤器是利用锅炉排烟余热,节约能源的有效措施之一。低压省煤器装在空预器后尾部烟道内,结构与一般省煤器相仿。

1.1 低温省煤器在热力系统中的连接方式

低温省煤器在热力系统中连接方式是多种多样的,就其本质而言,只有两种连接系统:串联系统和并联系统。

低温省煤器的串联系统,如图1所示。从低压加热器NOj-1出口引出全部凝结水,送入低温省煤器,在低温省煤器中加热升温后,全部返回低压加热器NOj的入口。从凝结水流的系统看,低温省煤器串联于低压加热器之间,成为热力系统的一个组成部分。串联系统的优点是流经低温省煤器的水量最大,在低温省煤器的受热面一定时,锅炉排烟的冷却程度和低温省煤器的热负荷较大,排烟余热利用的程度较高,经济效果较好。其缺点是凝结水流的阻力增加,所需凝结水泵的压头增加,系统对主机系统安全性影响较大。

图1 串联低温省煤器系统

低温省煤器的并联系统,如图2所示。从低压加热器NOj-1出口分流部分凝结水Dd去低温

省煤器,加热升温后返回热系统,在低压加热器NOj+1的入口处与主凝结水相汇合。从凝结水流系统看,低温省煤器与低压加热器NOj成并联方式,与之并联的低压加热器也可是多个。并联系统的优点是,可以不增加凝结水泵扬程。因为低温省煤器绕过一、两个低压加热器,所减少的水阻力足以补偿低温省煤器及其联接管道所增加的阻力。这对改造旧电厂较为有利,除此以外,还可以方便的实现余热梯级开发利用。缺点是低温省煤器的传热温压比串联系统低,因为分流量小于全流量,即Dd

图2 并联低温省煤器系统

另外对于从热机组,低温省煤器进水可接自热网循环泵出口或热网补充水,经低温省煤器加热后达到需求温度,回到热网系统供热。

1.2 低温省煤器的布置位置

根据烟气系统及烟道布置方式,低温省煤器的安装位置可以有如下三种:

1) 布置在除尘器入口

该布置的优点是:烟气温度高,可最大化吸收烟气余热,降低烟气温度后,烟气流量相应减少,并可以适当减少烟气比电阻,在同等除尘器效率下,可以节约5%的电除尘器的用电量;由于烟气流量减少,引风机轴功率也相应减少,节约厂用电。但由于该处的烟气粉尘浓度很高,飞灰磨损指数较高,烟气流速高,易对低温省煤器的换热元件造成磨损,对运行控制要求较高,若运行中温度较低时会对后烟道、电除尘及引风机造成腐蚀,影响机组安全运行。

2)布置在除尘器出口

经过静电除尘器除尘后,该处的粉尘减少了,减轻了换热器的磨损、积灰和堵灰问题;此外,该位置处于引风机入口前,降低烟气温度和烟气流量,便于降低引风机轴功率,并提高设备的安全性能。缺点是:换热器需布置于高位烟道上,不利于检修和维护,温度控制不好会对引风机造成腐蚀,且一旦出现水侧泄漏,会对引风机造成极大损害。

3)布置在引风机出口

该布置优点是,引风机出口烟道中心较低,换热器可以布置在地面,便于运行维护,且土建部分的改造量较少,可以充分利用引风机5-6℃的压缩温升,避免了高尘区烟气磨损,也不会对引风机的安全运行产生影响。新建电厂低温省煤器布置通常选用该布置方式。

2.低压省煤器节能理论及计算

低温省煤器的经济性需从几方面综合考虑:烟气余热再利用,提高机组热效率从而降低煤耗(或增加发电量);将烟气温度降低减少脱硫工艺水蒸发损失,达到节水效果;增加低温省煤器增

加了设备投入,且烟气阻力增大导致引风机电耗增加。本文重点对提高热效率方面说明。

一般认为,把烟气余热输入回热系统中会排挤部分抽汽,导致热力循环效率降低;并且,排挤的部分抽汽会增加凝汽器的排汽使汽轮机真空有所降低。事实上,增设低压省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,这是在没有增加锅炉燃料量的前提下,获得的额外热量,它以一定的效率转变为电量。这个新增电量要远大于排挤抽汽和汽机真空微降所引起的功量损失,所以机组经济性无例外都是提高的。对供热机组直接接入热网系统,交换热能全部用于供热,热效率更高,且对发电系统不会产生相关影响。

2.1 发电煤耗节省量计算

采用等效热降法进行热经济性分析。将低压省煤器回收的排烟余热作为纯热量输入系统,而锅炉产生1kg新汽的能耗不变。在这个前提下,热系统所有排挤抽汽所增发的功率,都将使汽轮机的效率提高。

相应1kg汽轮机新汽,其全部做功量称新汽等效焓降(记为H),所有排挤抽汽所增发的功量(记为ΔH)称等效焓降增量,计算如下:

H = 3600/(ηjd×d) (kJ/kg)

ΔH=β[(h d2-h4)η5+∑(τj·ηj)] (kJ/kg)

式中 d—机组汽耗率,kg/kwh;

ηjd—汽轮机机电效率;

β—低省流量系数;

h d2—低压省煤器出水比焓,kJ/kg;

h4—除氧器进水比焓,kJ/kg;

τj—所绕过的各低加工质焓升,kJ/kg;

ηj—所绕过的各低加抽汽效率。

热耗率降低δq按下式计算:

δq=ΔH·q/(H+ΔH) (kJ/kwh)

式中 q—机组热耗率,kJ/kwh;

发电标煤耗节省量δb s按下式计算:

δb s=δq/(ηp·ηb·29300) (kg/kwh)

式中ηp、ηb——锅炉效率、管道效率;

以已投运的某200MW火电机组低压省煤器系统为例进行节能量计算,结果列于表1。由表1可见,低压省煤器降低排烟温度28℃,可节省标准煤3.05g/kwh。

表1 某国产200MW机组低压省煤器主要指标计算结果

这里指出,低压省煤器尽管降低了排烟温度,但并未改变锅炉效率。锅炉的排烟温度仍然定义于空气预热器出口。

2.2 汽轮机真空影响计算

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