六西格玛案例分析

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六西格玛案例

案例一

小天鹅的六西格玛管理实践

1.界定阶段

(1)项目背景。其一,洗衣机电脑控制扳在线路装配结束后,需要封一层合成树胶,在常温下,胶水需要6小时固化。整个封胶过程称谓灌胶。其二,胶水有防潮绝缘作用。浇灌是,胶水内有时回产生气泡,固化后气泡就封闭在胶水内。胶内的气泡在高温高湿下,会膨胀,胶水与印制板脱离,使胶水失去保护作用。其三,以前的相关问题处理方法:胶内气泡发生后,较大的气泡(直径2mm以上)由专门补胶人员进行局部补胶,作正品使用。其四,随洗衣机市场的加剧,对洗衣机的要求越来越高。电脑板作为洗衣机的大脑,对洗衣机的影响非常大,客户要求电脑板的封胶费用气泡,客户为此曾经提出多次的抱怨。其五,目前的做法对电脑板先局部或全部除去不良胶水,再作重新灌胶处理。

(2)点胶返工成本的构成。

表1-1 点胶返工成本的构成

从表1-1可知,每月返工费用33060元。

(3)选择项目的意义。其一,体现公司的质量方针;公司生产的补仅仅是

产品,更重要的是信誉和质量;其二提高客户的满意度;其三,减少公司的返工费用,增加公司利润;其四,将人力资源转移到更重要的岗位上;其五,提高劳动效率。

(4)项目目标。其一,减少电脑板点胶返工数量,平均每月由3000块降到1000块以下;其二,预计经济效益:198360元每年;其三,项目完成时间;2002年10月31日。

(5)建立项目团队,确定成员分工(参见表1-2)

表1-2 项目团队成员分工

(6)改进对象。该公司现有100多种电脑板。从4月到6月,洗衣机电脑板的总产量为205236块,其中Q198型电脑板产量为5400块,Q198型电脑板产量占洗衣机电脑板产量比例为%。因此,选择Q198型作为分析的重点。

2.测量阶段

(1)确定测量系统分析方案。其一,质量特性:气泡发生率;其二,测量点:胶水固化后的脱模工序;其三,评价人:由灌胶班与成品班检验员3人参加;其四,方法:随机抽出30块Q198型电脑板。由以上3位检验员每人分别检测气泡2次,考察测量系统的有效性(重复性与在现性、正确性),见表1-3。

表1-3测量系统分析的有效性

结论:总体检验的有效性位%>75%,因此可认为测量系统基本有效。 (2)质量现状。其一,Q198型电脑板点胶发生率:根据5-7月的质量统计,Q198型电脑板的总产量为42438块,共发生需要的点胶数为1432块,则气泡发生率为%。其二,当前从生产线随机抽取10块电脑板检验,肉眼可视气泡板数的发生率为60%,需补胶的气泡数的发生率为3%,结果与上述情况基本一致。

(3)六西格玛改进目标。其一,近期目标;肉眼可视气泡板数的发生率在20%以下,需补胶的气泡数的发生率在%以下;其二,长期目标:肉眼可视气泡板数的发生率在5%以下,需补胶的气泡数的发生率在%以下。

3.分析阶段

(1)灌胶流程展开(见图1-1)。

图1-1 浇灌工艺流程展开

(2)电脑板气泡产生原因分析。团队成员运用头脑风暴法对气泡产生原因进行了估计和分析(见图1—2)。

摸板变形 线路板布局不良 产生

固化时材架不水平 气泡

环境 操作方法 设备

(3)潜在失效模式与后果分析(FMEA )。由表1-4分析结果表明,灌胶位置、灌胶速度、抽真空的风险度(RPN )最高,是 影响质量的 关键特性(CTQs )。

(4)应用试验设计确定最佳控制特性参数。首先,确定因子和水平(见表1-5);其次,试验方案设计与试验结果见表1-6。实验结果:10块板合计气泡数。

试验注意点:除了要考察的 因子外,其他条件应尽可能相同;试验次序随机化。

使用MINITAB 软件进行正交设计的 数据分析得出结论:根据减少气泡和 提高生产效率的要求,A2B2Δ3工艺搭配效果最佳,符合要求,灌胶位置是最显著的因子。

4.改进阶段

(1)确定改进方法(见表1-7)。

(2)改进效果。10月份Q198型电脑板气泡的发生率:肉眼可视气泡的发生率为%:需补胶的气泡发生率为%

10月份洗衣机电脑板总体的气泡发生率:肉眼可视气泡的发生率为%:需补胶的气泡发生率为%。

5.控制阶段

(1)补充和修改工艺文件,将改进措施文件化和制度化。其一,在灌胶工艺文件中明确规定对灌胶位置的要求;其二,严格按照要求使用固定灌胶位置的工装夹具;其三,在工艺文件中明确规定真空时间并保持记录。

(2)对操作员进行不断的教育和培训。 6.项目的经济效益和效果

在项目完成后的 第一个月中:电脑板点胶的发生率从3以上降到以下;10月份点胶费用核算为15368元人名币,比改进前少支出约16530元人名币,

按此

水平,每年可为公司节约198000元人民币;提高了客户的满意度,减少了用户抱怨。

表1-4 潜在失效模式与后果分析

表1-5 应用设计的因子与水平

表1-6 试验方案Λ9(34)与试验结果

表1-7 改进方法

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