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自动埋弧焊在使用中出现的问题(ZXG-1000R)

一、常见故障

随着造船业的发展,大面积的拼板逐渐铺开。除了使用原来的普通焊机外,主要利用了埋弧焊。焊接速度快,成型好,又提高了效率,保证了质量。但使用中存在了下列故障:1)焊接电流不能调节。

2)焊接电流不稳,有较大波动。

3)焊接时电弧电压降低,不能正常工作。

4)送丝速度慢,按启动不动作。

5)手动送丝正常,启动后焊丝回抽速度很快。

6)引弧困难。

7)焊接成型差,焊缝两边出现波浪形。

二、故障分析

针对自动埋弧焊出现的故障,根据修理所积累的经验。我们觉得焊接电流不能调节;焊接时电弧电压不稳;引弧困难;以及成型差,焊缝两边不齐。这些都是一些难解决的故障。根据以上提到的问题,我们做了以下分析:

1)焊接电流不能调节的原因:

a、只有电压没有电流。经过分析,磁饱和电路失控,磁饱和电抗器绕组两端(20#、36#线),没有输出电压,检查磁盘电阻R9正常,R10、R8也正常,各连接点也无输出,没有虚焊现象;测量34#、48#无输出,查29#、31#也不正常(交流端);查到中间继电器JZ1,但它控制的冷却风扇正常;断开风机测个点,发现32#、31#线一对触点不能接通造成。

b、焊接电流有时在某一数值,只能调大,不可调小;或者只能条小,不能调大。发生此类故障,则重点检查磁饱和电路,尤其限定高低电压的电阻,以及各连接点,调节点是否异常。

2)引弧困难的原因:

a、小车启动开关闭合时,电弧电压为零(焊丝与工件短接);送丝电机准备上抽位置,当产生电弧时,缓慢上抽,形成电弧电压,随电弧电压的升高,反馈电路,使送丝电机停止上抽,逐渐缓慢向下送丝,送丝速度与融化速度相等,电弧电压稳定。如有其他变动,则电压负反馈电路,电流正反馈电路来补偿,使其更稳定,但由于送丝速度的调节不当,势必造成引弧困难(R13、R14、Rc、C1)

b、引弧时,由于焊丝回抽太快,以至不能建立电弧电压,极性错误或者电压调节太高;有时引弧时焊丝不回抽,造成不正常。小车面板极性开关与手把线正极性反极性配合。电压调节不好在引弧时不正常,仔细调节控制的电压负反馈和电流正反馈电路,调节合适后并蜡封。

3)成型差的原因:

a、行走轮磨损严重,送丝电机齿轮损坏,造成行走和送丝不常,平时难以发现;电弧电压调节和小车行走首都配合不好。工作电压=20V+0.02I(焊接电流),大于600A均按44V。

b. 受电网电压的影响,电弧电压负反馈调节系统和电弧电流正反馈调节系统的需要,电压(空载)较高时,电源外特性形状较下降电压(空载)较低时,电源外特性缓降。根据实际调节:

焊接电流和电弧电压:试验表明焊接电流,电弧电压和焊接速度相互匹配,才能获得很好的焊缝成形。焊接电流一定匹配合适的电弧电压,过高出现焊丝跟不上熔化速度,过低焊接过程不稳。

三、修理时应注意的其他问题:

1、首先检查电源电压,很多现象是由于电源不正常造成其它故障。

2、确认故障是属于主机部分,还是送丝小车故障。

3. 电流调解,近控可调,远控不可调,是属于电位器元件还是控制线造成,电容长时间容

易发生漏电现象。

4. 机头送丝部分,压紧焊丝弹簧调节不当,导电嘴选择间隙不合适都能造成电流不可调,

导电不良,都是不可忽视的。

5. 引弧困难,硅整流可换成晶闸管,电流易调,熔深好,节约能耗。

6. 由于海风较大,风叶开关不稳,控制线路工作中容易中断,铁箱中离挡风板远些。

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