高加事故解列

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高加事故解列
一:高加解列前机组后状态对比
参数解列前解列后
负荷345MW 363MW/300MW 主汽压力15.8MPa 16.1MPa
主汽温度538℃
再热器压力 3.2MPa 3.66MPa 总煤量195T 168T 再热器温度535℃
给水温度274℃174℃真空KPa KPa
转速
高加水位(#1、#2、#3)22mm、-4mm、-58mm
二:高加解列的原因:
10:35 运行人员#3高加正常疏水调门投入自动,调门反馈由50%关至23%,#3高加水位高II值高加危机疏水未及时联开,水位迅速上涨至300mm,高加紧急解列。

三:高加解列后处理:
1.高加解列后状态分析:
1.)高加退出,机侧负荷上涨15MW--20MW ,主汽压力迅速上涨,汽轮机内部蒸汽量增多,汽轮机内部蒸汽量增多,内部气流出现短暂不平衡,机组轴向推力增大,推力瓦温度升高.
2.)主再热汽压力上涨,汽包水位先降后升,锅炉则减少燃烧,应该按25MW折算煤量减煤,给水温度下降,排烟温度下降。

待机组达到平衡后,锅炉增加燃烧,维持机组负荷。

此时应防止受热面金属超温。

2.高加解列后的处理:
1.)机侧首先检查高加退出后电动门,逆止门联关,沿程疏水打开,汽轮机监视段参数及TSI各个参数,防止汽轮机过负荷和汽轮机进水事故发生,若负荷较高,可以开启高中压主再热蒸汽管道疏水,降低进气压力。

若效果不明显,可以适当开启低旁,防止再热器超压。

也可以少关主汽调门缓解机侧压力。

2.)检查除氧器水位下降较快,高加疏水150t/h,此时应监视凝泵,防止凝泵过负荷。

检查凝汽器热负荷,及时投入高扩减温水。

3.)机炉侧协调,若高低旁无法打开,及时减燃烧减负荷,密切关注主再热器压力。

并且及时调整风量和防止主再热蒸汽超温。

4.)炉侧副盘严密监视汽包水位,水位自动跳时,立即手动调整,监视给水泵给水流量和蒸发量,检查再循环门联开和联关状态,否则及时人为干预,保证给水泵能够正常出力,控制汽包水位+-50。

5.)查找原因,及时恢复。

恢复应严格执行操作票,先投水侧,再投汽侧,缓慢操作,保证给水温度100℃/H,减少高加内部热应力变化和对汽轮机热负荷变化较快的影响。

3.高加解列的注意事项:
1.)高加解列,应先投水侧在投入汽侧,若误操作可以选择将汽侧停
运,切不可直接投入水侧。

2.)锅炉密切注意电泵最小流量电动门开关,防止汽包水位变化较大。

3.)电动给水泵应尽量避免同转速。

4.)加强机炉侧协调,有操作及时沟通。

5.)事故处理过程中应分工明确,防止重复操作与死区的产生。

6.)处理过程中严格按章操作,防止误操作误判断造成事故的进一步扩大。

运行三值
2014.02.02。

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