常见报警的解释

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第一章常见报警的解释

1.1 368报警(串行数据错误)

上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:

(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。

(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导

致系统报警。尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。

解决方案:

(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。

(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。

1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443,610

上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。

拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:

1.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障

此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。

1.4 伺服放大器SVM内冷风扇报警608,444

上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED 显示“1”。

1.5 主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置

上图中:

(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置

(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置

(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HXXX

注:

(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。(2)导致放大器侧风扇故障的原因主要是因为客户现场工作环境较差,致使风扇上粘有油污,使风扇转动时的阻力加大甚至粘住风扇叶片从而导致风扇线圈烧坏。所以在日常维护过程中要注意保持机床电气柜的密封和清洁。

1.6 主轴传感器的报警9073(串行主轴错误)

#9073报警时主轴放大器SPM 的LED显示“73”,是由于主轴电机的传感器信号不正常引起。引起报警的原因可能是主轴放大器、主轴电机传感器和传感器的反馈电缆3个方面的故障。

1.7 主轴和伺服的报警750,5136

如果开机出现以上报警。一般是电源模块、主轴放大器、伺服放大器的LED都无显示。请检查电源模块PSM的CX1A插头是否有200V输入,如果200V输入正常,更换电源模块PSM的控制板。

1.8 5136的报警(伺服放大器故障)

如果出现5136报警:

(1)检查每个伺服放大器SVM的控制电源24V是否正常,LED是否有显示,如果LED 没有显示而24V电源输入正常,判断伺服放大器有故障。

(2)如果LED有显示,检查FSSB光缆接口COP10A和COP10B靠下的一个光口是否发光,如果不发光可以判断是放大器有故障。

(3)检查连接伺服放大器和系统轴卡的FSSB光缆是否有故障。(检查的办法是用手电筒照光缆的一头,如果另一头的2个光口都有光发出确认光缆正常,否则不正常)。(4)确认参数是否有更改,恢复机床的原始参数。

1.9 401的报警

如上图,如果所有轴都出现401报警,检查电源模块PSM的插头CX3(MCC控制信号)和CX4(外部急停*ESP)是否正常。请参考上面αi放大器连接中对CX3和CX4连接的详细定义。正常时CX4的2个接线点应该导通(也就是2个接线点都有24V电压)。如果CX3和CX4外部接线正常,检查电源模块PSM本身或主轴放大器和伺服放大器是否有故障。

1.10 926的系统报警

926报警出现的原因:

(1)系统轴卡可能有故障。

(2)如果是机床运行过程中偶然出现,很可能是伺服放大器的控制电压24V瞬间降低所致。对于βi伺服放大器,因为伺服放大器的电源是通过外部24V稳压电源提供的,故需要检查机床正常工作时伺服放大器的24V电源是否正常,是否有与放大器共用24V电源的外部I/O信号短路而导致放大器的24V降低,可以给放大器单独接一个

24V稳压电源测试。注意如果机床配有带抱闸的电机,电机的抱闸用24V不要跟放大器的24V共用一个电源。

(3)伺服电机的编码器反馈电缆对地短路也可能会导致放大器的控制电压降低而引起此故障。

(4)检查SDU单元(分离型的检测单元,使用光栅尺时用)的电源是否有瞬间降低的现象。

1.11 411报警

配置0I-TC系统车床,系05年1月份的系统。客户使用机床时,Z轴不动,只在自动方式下进给X轴,切一个外圆后结束。偶尔出现Z轴410报警,实际Z轴的确移动了一点。Z 轴坐标值也有变化,可是并没有给Z轴指令。

报警原因:1.电源单元和伺服放大器的DC连接片螺丝松动.

2.轴卡故障。

3.负载惯量设定不合适。

4.电机动力电缆接线松动。

5.伺服放大器故障.

6.如果Z轴是垂直轴,由于振动或者电气元器件的不稳定,瞬间出现EMG,这个时候Z轴要进行抱闸,但这里有个延时,动作上反应出来就是Z轴往下掉了。而由于EMG很快的就恢复了,从而造成系统判断Z轴静态超差,报410。

7. 检查参数1828、1829是否设定太小了,如果是普通旋转刀架,在换刀的时候会对Z轴有小的冲击力,1829设定小的话,就容易出现410-AL,RESET后还可以恢复正常,还可以检查丝杠的安装是否存在问题。

8. 可能是丝杆或导轨某处阻力大(没有油或有硬物等)造成跟随误差大造成,或者因为温度相差大,刚开机时温度低,机械间隙大,误差超出1829设定值了,但是运行一段时间温度高了,间隙小了, 又不出现报警。

解决方法:1.检查电源单元和伺服放大器的DC连接片螺丝是否松动,

2.检查接地和轴卡

3.检查Z轴的负载惯量比,参数PRM2021是否设得过小.可适当加大该值看看.

4.检查Z轴伺服电机的动力电缆是否有松动。

5.换Z轴伺服放大器。

6.检查屏幕上是不是有EMG闪过?放大器LED又是如何变化的?把ESP 有关回路短接。

7. 检查参数1828、1829设定

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