QC演讲稿
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尊敬的各位评委、各位领导、各位同事大家好!我是来自品管部包装项目组的杨青春,今天我为大家带来的QC课题是"提高PVC-U排水管Φ110规格包装合格率”。
首先,我对产品进行简单的介绍PVC-U排水管主要用于高层建筑的排水排污;在包装车间同种规格,不同长度不同壁厚的管材扎不同颜色的绳来区分。
下面请看具体的包装流程:成品转运到包装车间-自检产品标识-拿对应的包装袋-进行扎绳-包装好的产品放到成品车上-产品待进仓。
了解了包装流程后,请看一下我们的小组概况吧,阳光QC小组于2010年7月成立,本次活动时间为2011年4月至2011年10月,活动课题为提高PVC-U排水管Φ110规格包装合格率,活动类型是现场型;小组主要由王海霞为组长负责组织策划和活动总结。
为什么选择这个课题呢?因为包装车间质量目标:包装合格率≥99.9%,但现状,从折线图中我们可以清楚的看出2011年1-4月份PVC-U排水管Φ110规格的平均合格率为98.62%,因此小组选定课题为提高PVC-U排水管Φ110规格包装合格率。
为了有效的开展活动,小组成员遵循PDCA循环制定了详细的活动计划表,详情请见活动计划甘特图。
确定了活动计划之后,小组成员确定目标:从现状Φ110规格排水管合格率98.62%提升到车间质量目标99.90%,
目标可行性分析1:小组成员通过对2011年1-4月份排水管包装不合格率按规格统计分析如下图所示:从柏拉图中可以看出其中Φ110规格排水管包装不合格占80.43%,是造成排水管包装不合格的主要原因。
确定了Φ110规格之后,我们对 2011年1-4月份Φ110规格排水管包装不合格率进行统计分析结果如下图所示,从图中我们可以看出,不合格次数逐月递增。
接着,我们对1-4月份Φ110规格包装不合格项进行统计分析可知:其中用错袋合计
17次,扎错绳合计18次,其它不合格共2次,从上表中可以看出用错袋、扎错绳次数最多。从饼图中我们可以看出用错包装袋和扎错绳占不合格项的94.6%,只有降低这2项不合格率才能提高PVC-U排水管包装合格率,达到车间质量目标。
小组成员经过讨论分析,2月份PVC-U排水管包装合格率曾经达到99.9%的历史较高水平;存在包装质量给客户影响较坏,领导特别关注包装质量的改善;通过现状调查得知:如果将Φ110规格中用错包装袋和扎错绳着两项质量问题解决后,那么产品包装合格率就可以提高到车间质量目标99.9%。具体计算公式如图所示。
既然用错袋和扎错绳是造成不合格的主要原因,那么都有什么因素影响用错袋和扎错绳呢?
小组成员运用头脑风暴法对用错袋和扎错绳这两项质量问题展开全面的原因分析,从人机料法环找到以下8个末端因素。这么多末端因素难道都是影响用错袋和扎错绳的主要原因吗?这就需要小组逐一确认了。
首先请看要因确认1:周转车不足,小组现场调查确认,以每机台必须有一台车待装半成品为判定标准,现场调查后发现,每台机都配有1台周转车,有足够的空车待装产品,因此我们判定为非要因。
要因确认2:未按要求自检,现场跟踪调查员工工作情况,以每包装1车管至少自检2次标识为判定标准,小组成员对三个班抽9个架位进行跟踪调查,结果如下表:18台包装架,有10台架发现员工存在自检不到位现象,因此我们判定为要因。
要因确认3:灯少、灯坏,小组现场调查确认,以1米内能看清楚管材的标识为判定标准,调查结果如下图所示发现中、夜班车间光线充足,因此我们判定为非要因。
要因确认4:扎绳标准未公示,小组现场调查确认,判定标准为两架位之间必需贴有1张扎绳标准,调查结果如下图所示,在两架位之间都贴有一张扎绳标准,因此我们判定为非
要因。
要因确认5:员工操作技能培训不足,小组调查确认,判定标准为产品知识和操作技能考核合格率100%。调查结果如下图所示:包装员工操作技能培训能满足车间计划要求、合格率100%通过,因此我们判定为非要因。
要因确认6:A、B管包装袋难区分,小组现场调查确认,调查结果如下图所示: A、B管的包装袋版面印刷内容标识、颜色有着明显区分,因此我们判定为非要因。
要因确认7:未划分A、B管包装区,现场调查确认,调查结果如下图所示,通过调查可知车间已明确规划1-9#架位为B管专用区,10-21#架位为A管专用区,因此我们判定为非要因。
要因确认8:拉货员未按要求作业,小组现场跟踪调查,调查结果如下图所示,由图可知,特殊订单产品未挂标识牌,待包装产品未按要求放置指定位置,因此我们判定为要因。
通过逐一的要因确认,最后找到2个主要因:1、未按要求自检 2、拉货员未按要求作业
找到要因后,我们根据5W1H原则制订了以下对策措施;对策制定了,那我们是如何实施的呢?
接下来,请看对策实施1、自检不到位;第一,考虑到培训不足,加强新进、违规员工质量培训≥2次/月,对策实施后,由评估表中可看出员工对课程的撑握程度;第二,
落实岗位责任制与在机台旁增设员工自检记录本,由图可知:对策实施后员工能自觉得按要求先自检、记录好后再包装;第三,包装架位处划长度线,由图可知:在每1台架位划上长度线,使员工包装产品的同时就能轻易的识别出管材的长度,避免包装扎错绳的现象。
改善了自检不到位这一问题之后,我们对改善后进行了效果确认,验证结果如上表所示,均达到目标要求。
对策实施2:拉货人员未按要求作业,第一,要求车间设置特殊订货标识牌,由图可知:对策实施后,特殊标识牌已落实到位;第二,规划待包装产品的指定区域,从图中可以看出车间一清楚规划待包装产品的指定区域。改善了拉货人员未按要求作业这一问题后,小组成员现场进行抽查,结果如下表所示均达到目标要求。
对策实施后,小组对活动前后PVC-U排水管包装合格率进行对比可知:合格率已从活动前98.62%提高到活动中99.0%并改善到活动后99.92%,我们的目标达到了。
本次活动1.为公司节约了包装成本,降低了客户投诉的质量风险,同时产品包装质量水平、市场竞争力均得到相应的提升。2. 提升了跨部门的沟通协作能力。3. 全体成员综合能力都得到相应的提高,掌握了全面质量管理这种科学分析问题解决问题的方法,增强了小组团结协作精神,为下一步工作奠定了坚实的基础
从QC小组自我评价表可以看出,小组团队精神.质量意识.QC工具应用.改进意识都得到了提升,但进取精神仍有待加强学习。
活动还没有结束,为了使QC活动成果得到长期巩固,我们对车间制定的《员工自检作业指导》和《拉货员作业指导》进行标准化管理,如上图所示。
通过QC小组的实践,各成员QC水平有了很大提升同时也在活动中发现自身的不足,小组进取精神还需要进一步学习,提高了“PVC-U排水管φ110包装合格率”这一质量问题后,我们受到了极大的鼓舞,下期我们的课题是:降低PP-R袋装小产品点数不合格率。
我的发表完毕谢谢大家