汽轮机跳闸的原因分析及改造措施

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转速为 3 0 0 0 r / m i n ,切换调速油泵 时安全油压下 降。后开 启调 速油 泵 出 口门时 ,安 全油压 恢复 ,主
汽 门突然 开启 ,转 速上升 较快 ,即采取 手动打 闸停
( 2 )在 1 号、2 号机组疏油 门前后增加小 口径 旁路阀,机组启动时将疏油门完全关闭、开启旁路 小阀 ,油泵切换时操作小阀即可。 3 . 3 在安全门处加装动作指示器 之前 ,热控监测安全门的动作情况依靠压力开
3 . 1 更换 T s ຫໍສະໝຸດ Baidu 卡件
对 2号 机 组 T S I 系 统 进 行 排 查 ,确 认 T S I 卡 件 存 在故 障 。因此 ,对 该卡件 进行 了更换 ,并进 行 跟踪观 察 。另外 ,在 机组停 运后对 TS I 差胀大 保护 进 行 了装置 、信道 的冗余 配置 。 3 . 2 完善热 工 保护逻 辑
时造成 调速 油压 下降 ;②切换主 油泵 时调速 油压 下 降 ,主 汽 门关 闭 ,但 此 时汽轮机 跳 闸信 号不 发 ,主 汽 门仍 然 接 受开 指 令 ,当调 速 油泵 出 口门开启 后 , 调速 油压 上升 安全 油压 建 立 ,主汽 门开启高压 缸进
式汽轮机。额定功率为 3 3 0 Mw,最大连续功率为

机。造成这一问题的主要原因如下:①对疏油 门检
查 维护 不 到 位 ,疏油 门 门杆与 手 轮 连接 部分 滑 扣 , 阀 门关不 严 ,造成 空气进 入 主油泵 内 ,在 切换 油泵
9一

电 力 安 全 技 术
第 l 5 卷( 2 0 1 3 年 第 4 期 )
关动作监视,但 由于现场取压管路较长、阀门动作 速度快、振动较大,故无法正确指示动作情 况。尤 其在机组发生异常后 ,更是无法及时掌握安全 门的
扫完 成 后点 火 ;l 6 : l 2 ,汽 轮机 转速 到 0 ,投盘 车 ; 1 6 : 1 8 , 启动 D磨 运行 。1 7 : 2 6 , 热控 人员检 查完 后 , 退 出低压 缸 “ 汽轮机差 胀大 ”保 护 ,检 查确 认后 恢 复 机组启 动 。
3 采取 的技术改造措施
3 3 4 MW ,最 大功 率为 3 4 2 . 7 MW 。
汽量瞬时增大,造成汽轮机转速快速上升。
( 2 )机 组发生 异 常后无 法及 时掌 握安 全 门的动 作情 况 。 ( 3 ) ’ 由于 机组 跳 闸 ,四段抽 汽逆 止 门联关 ,四 抽 汽源压 力低 。手 动开启 辅 汽至 甲、乙小机 供 汽分
动 作情 况。针对 此 问题 ,在 安全 门处加 装 了动 作指
示器 。
3 . 6 修改低旁快开触发条件 上述事故中,低旁实 际已经联开。但是,由于 低旁陕开触发条件为低旁人 H 压力 >4 MP a ,而入
口压 力 < 4 MP a时 快开 指令 立 即消 失 ;因此 ,造
成事故过程 中低旁未联开的假象。在上述事故过程
由于热工保护逻辑不完善,造成机组安全油压
降低后 主汽 门关 闭但不跳 闸汽 轮机 ,在安全 油压 建 立后 主汽 门直接 开启 , 容 易造 成汽 轮机 超速 。为此 ,
采取 了以下改造措施。 ( 1 )在 汽轮 机 跳 闸 条 件 中增 加 “ 安全 油 压
<1 . 2 MP a ” 。安 全 油压 压 力 开 关 取 自安 全 油母 管 , 按三 取二逻 辑设计 。
第】 . 5 卷( 2 0 1 3 年 第4 期 )
电 力 安 全 技 术

汽轮机跳 闸的原 因分析及改造措施
别、 立 明 ,刊、 卫东
( 华 能宁 夏大坝 发 电有 限责任 公 司 ,宁夏 青铜峡 7 5 1 6 0 7 )
华 能宁夏 大坝 发 电有 限责任公 司一 期工程 建设 2台 3 3 0 MW 机 组 。 汽 轮 机 采 用 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 制 造 的 N3 3 0 -1 6 . 1 8 / 5 3 5 / 5 3 5型 、 亚 临 界 、一次 中间再 热 、单轴 、 四缸 、四排汽 冲动凝 汽
消失 ,即增加死 区。
启瞬间拉低了 6 k V厂用电压,导致部分设备低电
1 事故经过
2 0 1 1 - 0 2 - 0 1 T1 5 : 5 1 ,2号 汽 轮 机 跳 闸 ,E T S
门时间较长,造成小机转速下降,影响汽包水位。 ( 4 )锅炉 MF T后联启 电泵 ,电泵联启 瞬间拉
低6 k V厂 用 电压 , 导致 部分设 备低 电压 保 护动作 。 ( 5 )事故过 程 中 ,低旁 未联开 。
中 ,低旁 实 际先 后连续开 关 了 4次 。为 此 ,对 低旁
3 . 4 修改电泵联启条件
上 述 事故 中,锅炉 MF T后联 启 电泵 ,电泵联
快开触发条件进行了如下修改 : 将原低旁入 口 压力
>4 MP a时快 开 、 < 4 MP a时快 开 消 失 ,改为 低 旁入 口压 力 > 4MP a时 陕开 、 < 3 . 8 0MP a时 陕开
系统首出 “ 汽 轮机 差胀 大 ” ,锅炉 MF T动 作灭 火 , 发 电机 “ 程 序逆 功率 ”保 护动 作解列 ,机 组负荷 由 3 0 3 MW 降至 0 ,6 k V厂 用 电源 自动切 换 至 1 号 启
备变 带 ,电动 给水 泵联启成功。l 5 : 5 7 ,2 号炉吹
2 事故原 因分析及事故处理中出现 的问题
经分析 ,造成 此次 事故 的主 要 原 因为 :T S I 系
统低压 I I 缸差胀信号卡件故障,引起 “ 汽轮机差
胀大 ”保 护信 号误 发 ,造 成汽 轮机跳 闸 ,导致 机组 解列。 另外 ,在 机组事 故处理 及启 机过 程 中还 出现 以 下 问题 。 ( 1 )1 7 : 2 6 ,汽 轮机 复 置冲 转 ,1 7 : 4 0 ,汽 轮机
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