QCC改善活动报告

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理等使用时容易损伤PIN脚导 抛料的发生.
致PIN脚上翘和变形.导致空 2.对操机和炉前进行训练,教育其处理抛
焊.
料的方法和注意事项.减少损伤.减少不
2.散料由于保存和使用不当, 良的发生.
同样容易损伤PIN脚Байду номын сангаас致PIN 3.对所有抛料及散料上线需要求炉前重
脚製上作翘:和卡Ch槽a变ne形p.e导ng致@空a焊ip.tek点.c确om认.和cn标示20区1分1/.1减2/少2不5 良的发生.
检讨改进 計劃進程
W48周 W49周 實際進程
W50周
W51周
W52周 W53周
6
成立 小組
主題 選定
現狀 把握
目標 設定
要因 分析
對策 擬定
效果 確認
標準 化
檢討 總結
统计一个月(生產 20天)车机系列的90,97生产直通 資料
日期 11月9日 11月11日 11月16日 11月17日 11月18日 11月21日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 12月2日 12月3日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日
2020/7/16
2
口号
精 神
2020/7/16
3
徐涵
吴翔翔
沈文斌 潘文强
总指挥 张阿三
胡雁
刘秀文
辅导员 圈长 刘增杰 彭先平
赵义燕
高清
朱春红 温艳华
2020/7/16
4
2020/7/16
5
日期 项目
W46周
W47周
圈的成立
口号精神
主题选定
制订计划
现状把握
目标设定
要因分析
实施对策
效果确认
标准化
Actio n
行动
Check 检查
Plan 计划
Do 执行
2020/7/16
1
采取措施 纠正问题
收集数据 对比结果
Actio n
行动
Check 检查
明确目标 Plan 制定计划
计划
Do
执行 执行计划 完成工作
图标寓意: 消防圈这个团队 透过PDCA循环改善法,
提升质量,巩固成果,再上
一层楼.并进行持续改善.
时就为活动PIN,在原材加工、 商对设计进行改善.避免使用活动PIN脚
包装运输和打件时只要受到 的设计方案.
外边就会上翘,上翘之后就与 2.我们在打件使用时注意手压方法.避免
PCB不共面.焊锡无法爬上导 手压造成的活动PIN上翘不良.同时注意
致空焊.
炉前确认此活动PIN是否有翘起不良.
锡量不足 造成的空 焊
吸咀磨损 机器贴装压力不足 贴装问题
机器贴装不进孔
散料上线前未整脚 未确认进行使用
回焊时间不对 Feeder卡料
开孔偏小 厚度不够
Feeder磨损 识别不稳
回焊温度不足 印刷机不稳定
开口不合理 锡膏使用时
间过期
吸料不稳
印刷参数设 置不对
搅拌不充分
PIN脚变形
Pin脚氧化
零件保存温度 超标造成氧化
卡槽 空焊 不良
原材PIN脚 变形和上 翘
原材来料在成型加工和包装 运输时,方法不当.使用SD卡 槽PIN脚变形和卡槽与PCB不 共面.导致空焊发生.
将不良产品拍图存盘.整理数据和报告提 报给厂商,要求厂商改善产品质量.以免 影响我们的质量和效率.
抛料及散 料上线前 没有确认 和整脚
1.抛料时材料由于跌落和清 1.调整参数和对机器进行保养校正.减少
12

贴装位置不精准
吸力不足或堵塞
机器抛料
吸咀磨损 机器贴装压力不足 贴装问题
机器贴装不进孔
Feeder卡料

回焊时间不对
Feeder磨损 识别不稳
回焊温度不足 印刷机不稳定
吸料不稳
印刷参数设 置不对
孔壁毛刺
开口不合理 锡膏使用时 间过期
搅拌不充分
90阶SMT不良的直通率(11/9~12/8)
2020/7/16
7
成立 小組
主題 選定
現狀 把握
目標 設定
要因 分析
對策 擬定
效果 確認
標準 化
檢討 總結
2020/7/16
8
成立 小組
主題 選定
現狀 把握
目標 設定
要因 分析
對策 擬定
效果 確認
標準 化
檢討 總結
白色是計劃 可以改善掉的不良
将SD卡槽不良和HDMI接口不良改善掉80%.如果这两项可以 顺利减少80%。那我们不良总数可以减少73PCS。
2020/7/16
9
成立 小組
主題 選定
現狀 把握
目標 設定
要因 分析
對策 擬定
效果 確認
標準 化
檢討 總結
将SD卡槽不良和HDMI接口不良改善掉80%后.對我们的貢獻 是直通率可以提高0.8%.可以达到99.5%.
目标: 直通率 99.5%
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10


机器抛料
吸力不足或堵塞 吸取问题
原材料无法保证所有的材料 都与PCB平贴,个别PIN脚微向 上翘,需要较多的锡量才能焊 接.如果锡膏不够多,会导致 空焊.
1.对厂商反馈向上微翘的问题.要求其注 意改善和减少向上翘的量.
2.增大SD卡槽的开孔面积增加锡量.同时 对SD卡类零件尝试局部加厚的钢网,增加 SD卡PIN脚的锡量.减少不良发生.
SMT直通良率 99.44% 99.38% 99.51% 99.91% 99.19% 99.30% 90.14% 99.87% 99.17% 99.06% 99.83% 99.37% 99.12% 100.00% 98.76% 98.60% 98.72% 97.59%
SMT直通率目標 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50%
SM率T責任,不其良數 中5 有6 4天5 超1 过8 999.521 %1 .146天7 是2 低3 于9990.5%13 .平16 均9 4 良率只有98.72%.(数据来源EMS报表) SMT責任不良率 0.56% 0.62% 0.49% 0.09% 0.81% 0.70% 9.86% 0.13% 0.83% 0.94% 0.17% 0.63% 0.88% 0.00% 1.24% 1.40% 1.28% 2.41%
手压卡槽不到位
Pin上翘
新人作业
活动pin
Pin脚镀层不好
温湿度超标影 响锡膏使用寿命
人员手摆材料 不到位
炉前心情不佳


空气不佳影响 作业心情

温湿度超标影 响锡膏使用寿命
2020/7/16
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问题 点







析改


策 担当
活动PIN上 翘造成的 空焊不良
卡槽边角2个PIN脚在LAYOUT 1.原材设计方面进行反馈,要求R/D和厂
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