减阻剂技术介绍及其在成品油管道上的应用

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减阻剂技术介绍及其在成品油管道上的应用作者:何博

来源:《卷宗》2011年第08期

摘要:随着人类对石油产品需求的迅猛增加,输油管道成为石油企业争相抢夺的新型资源,如何在原有输油管道上提高输送量,也成为石油行业的重点研究方向。本文通过对减阻剂在华南公司的应作了简单分析研究,以期了解减阻剂在实际使用中的真实效果。

第一章技术介绍及优势

1.1 技术原理及优势

管道集输减阻技术的优点有:一是可增加管输流量。在不增加而外设施的情况下,可以提高管输流量,并可减轻输送过程中在特定区域出现的“瓶颈”效应。二是可减少资金投入。在维持输送流量不变的情况下,可以减少所需泵的数量。三是在不减少输送流量的前提下,可降低管道操作压力,提高管道运营的安全性。四是可减少能源消耗和操作成本。在高能耗或在高费用期间,使用减阻剂可以调节电能的消耗,明显降低泵站的运营费用,同时也可应对季节性或临时性输送产量变化的需求。

1.2 Baker Petrolite 管道集输减阻技术

FLO XL和FLO MX系列减阻剂

该系列是一种分散在邮寄不溶溶剂中的超高分子共聚物。该聚合物的诞生是科技上的一项突破,它能充分、迅速地溶解在原油中,不会在管壁上形成内涂层,也不会对所输送的原油品质产生不利的影响。该减阻剂在正常的管线流动中不会降解,但通过泵及具有高剪切区域时,其减阻的效果会大大降低,也就是说该减阻剂必须添加到输油泵后的出站管线上。目前浆型减阻剂同样适用于成品油。(注:华南公司在茂名站和高明站使用的正是FLO MX系列浆型减阻剂。)

贝克休斯减阻剂的注入系统

贝克休斯公司注入系统为组合泵送撬式结构,具有自动型和手动型等多种规范,采用独特的泵及控制技术,如Maxi FLOW流体终端,特别设计FLOW注入系统,该系统易于操作和维护。

第二章中石化华南分公司减阻剂的使用情况及效果

华南分公司前后共使用过中石油EP系列减阻剂、康菲(即CSPI)的减阻剂和贝克休斯公司的FLO-MXC型减阻剂。以下重点对高明站减阻剂的使用情况及效果作一个简要的介绍。

2.1试验方案及过程

FLO-MXC型减阻剂在高明站进行了加注试验,加注量为15ppm。具体试验过程如下:

1、测试一

工况要求:高明向南海站单独输送0#柴油。

加注过程:稳定高明站出站流量160m3/h不变,高明站以2.4L/h加注减阻剂,直至高明-南海充满后4小时后转入试验二。

2、测试二

工况要求:当测试一完成后高明同时向南海、花都输送0#柴油,高明出站流量240m3/h。

加注过程:花都开始下载后将高明站减阻剂注入量调整为3.6L/h,从高明站出站流量达到240m3/h时开始到高明-三水重新充满后4小时后转入试验三。

3、测试三

工况要求:高明向南海、花都同时输送0#柴油,高明出站240m3/h,花都下载110m3/h,南海下载130m3/h。

加注过程:高明继续以3.6L/h加注减阻剂,待高明-南海、花都充满减阻剂4小时后结束试验。

2.2 试验过程中的数据记录及分析

试验过程中对高明站、三水站、南海站和花都站的进出站压力、流量、温度、密度等参数进行了详细记录,其中测试一具体数据如表格1。

高明站的出站压力在整个测试中一直在明显、稳定的下降,共计下降了4.44MPa;而三水站在减阻剂充满的过程中,进站压力变化不大,略有提升,直到减阻剂充满高明—三水管线后的00时00分,三水站进站压力开始明显下降,也就是出站压力明显下降,这也说明在减阻剂开始充满三水—南海管线过程中起到了明显作用。

测试二、三的测试数据如下表格2:

高明站在保持15ppm浓度下,将出站流量提升至240m3/h后,南海站和花都站同时下载,高明站和三水站的出站压力同时下降约0.65MPa;由于三水—南海管线已充满减阻剂,在花都站开始下载后,南海站进站压力开始下降,下降值约有0.2MPa。

2.3 数据计算方法说明

定义:正如萨尔文定义的那样,减阻是向流体中添加了微量添加剂从而提高了泵的泵送性能。减阻剂的能效通常是用减阻百分比来表示的。在一定的流量下,减阻百分比按照如下定义:

ΔP0是流体没有添加减阻剂时的基本摩阻压降;

ΔPp是添加减阻剂后的摩阻压降;

减阻百分比可以用来衡量减阻剂的性能,但是不能反映出减阻剂的主要的最终用途。通常管道系统中减小的摩阻压降转化为了流量的增加,而不会引起管道系统压力超出它的安全压力范围。减阻百分比和流量增加的关系可以用下面的公式来估算:

这里,%D.R.是公式一中定义的减阻百分比。

磨阻压降

基础管线—流量和压力的降低能够说明现有管线泵的系统。

基础管线压降—磨阻的损失在基础数据流量中反映。

其中—压力;

ρ —密度;g—重力加速度;

h1,h2—管线起始段和末段的高程。

需要的压降—不使用减阻剂时,磨阻的损失能够达到期望的流量值:

列宾宗水头损失计算公式:

式中—沿程磨阻损失,m;—系数; m—系数;L—管线长度,m; d —管内径,m; v —液流运动粘度,Pa·s; Q —液流体积流量,m3/s

2.4 根据以上公式,计算测试一中高明-南海段的管道减阻率:

(1)计算出高明—三水段没加减阻剂时的磨阻压降:

=高明出站压力-三水进站压力+整段管线平均密度×9.8×高明站与三水站的高差(约为0.1m)

=6.84-4.571+836.1×9.8×0.1/100000=2.270MPa

由于管线内的流量是固定160m3/h,所以=2.270 MPa

(2)算出2.4L/h加注量的减阻剂充满高明—三水管段后的稳定磨阻压降:

=2.4-1.748+836.1×9.8×0.1/100000=0.660 MPa

(3)得出高明—三水段加注减阻剂后的减阻率:

=(2.270-0.660)/2.270×100%=70.9%

(4)同理算出高明—南海段的在160m3/h流量、2.4L/h加注量下的减阻率= 87.9%

2.5 根据以上计算过程计算出测试二、三中高明站-三水站的减阻率:

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