热电厂循环水系统水处理技术的应用(一)
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热电厂循环水系统水处理技术的应用(一)
摘要:独山子热电厂有三台发电机组,分别为25MW、25MW、50MW,合计发电量为100MW。有三台双曲线自然通风式冷却塔,总循环水量为10300m3/h,保有水量为11000m3。自投产以来,一直未做处理,同时与鱼池相连,存在着较为严重的腐蚀问题和生物粘泥问题,每年因腐蚀问题造成凝汽器铜管泄漏达200根,由于生物粘泥,每个季度都需要胶球清洗,有时需要高压水冲击,造成检修费用大大增加。因为冷却不下来,各用水部门在天热时加生水冷却,造成用水量增加。针对这些问题,我们做了全面调研,采取切断鱼池和化学加药的水处理技术方案,提高了汽轮机凝汽器的真空度和水资源的利用率,达到了经济发供电。
关键词:热电厂循环水水处理技术
1前言
独山子热电厂有三台发电机组,分别为25MW、25MW、50MW,合计发电量为100MW。有三台双曲线自然通风式冷却塔,总循环水量为10300m3/h,保有水量为11000m3。自投产以来,一直未做处理,同时与鱼池相连,存在着较为严重的腐蚀问题和生物粘泥问题,每年因腐蚀问题造成凝汽器铜管泄漏达200根,由于生物粘泥,每个季度都需要胶球清洗,有时需要高压水冲击,造成检修费用大大增加。因为冷却不下来,各用水部门在天热时加生水冷却,造成用水量增加。针对这些问题,我们做了全面调研,采取切断鱼池和化学加药的水处理技术方案,提高了汽轮机凝汽器的真空度和水资源的利用率,达到了经济发供电。
2热电厂循环水系统概况
热电厂循环水系统运行参数见表1。
表1热电厂循环水系统运行参数
项目单位运行参数循环水量m3/h10300保有水量Vm311000温差℃8~12蒸发损失量Em3/h90风吹损失Dm3/h10
3水处理技术方案
3.1杀菌剥离清洗
杀菌剥离的目的是去除附着在系统中的粘泥和粘泥附着物,切断其对药剂的隔绝作用,使药剂最大限度发挥其缓蚀阻垢作用。
A、集水池水位降至最低安全水位,以节约药剂用量。
B、投加粘泥剥离剂400mg/L进行杀菌剥离。
C、观察冷却塔顶部配水装置和塔内壁的粘泥、菌藻的去除情况,出水孔堵塞缓解情况,塔内壁绿苔消失,通过测试循环水浊度变化,在浊度2~4小时不变,可以结束杀菌剥离。可开大补充水及排污阀进行置换排放。
测试项目:浊度,1次/2h;pH值,1次/h。
3.2正常运行加药方案
(1)阻垢缓蚀剂:DL-6,投加浓度20mg/l。缓蚀阻垢剂在进行基础投加后,应用加药装置连续均匀地加入系统,以维持药剂浓度的平稳。如果药剂浓度波动较大,则对循环水系统运行不利,低则影响药剂使用效果,高则浪费药剂。
(2)杀菌剂:非氧化性杀菌剂和氧化性杀菌剂交替使用。
非氧化性杀菌剂,每月投加一次,投加浓度50mg/l。
氧化性杀菌剂,每天投加一次,投加浓度50mg/l。
3.3水质控制指标和分析频次
表2水质控制指标和分析频次
序号控制项目频次控制指标1水温1次/h≤28.0℃2COD1次/d≤10mg/l3Ca2+1次/d75mg/l≤Ca2+≤500mg/l4浊度6次/d≤10FTU5pH2次/d8.0~9.06药剂浓度(以PO43-计)6次/d总磷2.0~3.0mg/L7异养菌总数2次/7d≤1.0×105个/ml8生物粘泥2次/7d≤5ml/m39浓
缩倍数2次/7d5.0~6.010Cu2+2次/7d4水处理技术应用效果
热电厂循环水系统经过杀菌剥离清洗后正常投加水处理药剂,现循环水系统运行良好,循环水水质各项分析监测数据基本控制在指标范围内,循环水系统浓缩倍数上升较为理想约5~6之间。研究院防腐中心对其系统进行了系统腐蚀速率监测,监测结果表3。从监测结果看,热电厂循环水系统运行较好,黄铜腐蚀速度合格。
表3系统腐蚀速率监测(1)
执行标准《冷却水分析和试验方法》(1993版)-中国石油化工总公司(生产、发展部)颁布监测仪器电子天平量程:0~100g,精度:±0.1mg监测地点热电厂三号凉水塔出口处监测日期9月12日10:30至10月14日16:3010月8日16:30至11月1日11:3011月8日10:30至12月9日11:30监测时间773.5h571h745h试片材质黄铜试片表面积(cm2)20腐蚀速率(mm/a)0.00230.00300.0040试片外观光亮,无腐蚀光亮,无腐蚀光亮,无腐蚀指标黄铜≤0.005mm/a,无明显孔蚀现象。
总体来看,循环水水处理技术应用在热电厂近四个月来,各项运行指标和监测数据均达到并优于国标GBJ50-83和中国石油天然气股份有限公司炼油化工企业工业水管理制度。