宝钢湛江钢铁焦化废水零排放实践

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通过改造,煤精初期 雨水直接送至烧结混 合机使用。
酸气冷凝水
8m3/h
初期雨水
24m3/h
其它
5.5m3/ h
8m3/以及系统所用的药剂溶解水 原设计使用工业水,通过改造后回用生化沉淀池、再曝气沉 淀池的上清液,减少水量达50m3/h。
消泡水 药剂溶解水
零排放的两种主要实现方式
宝钢四期焦化废水处 理,采用了超滤、纳 滤、反渗透等三级深 度处理技术,实现了 零排放。
深度回用
采用膜处理技术,回用 的淡水供循环水补水, 浓水送至烧结等处使用 或进一步提盐。 零 排 放 直接回用 废水处理站出水直接 送至烧结、高炉、炼 钢等处使用。
两种方式的优缺点
序号 优点 深度回用 直接回用
2、利用焦化废水冲制高 炉渣
4、人工湿地蒸发
焦化废水实际回用水量
序号 1 2 3 4
区域 烧结使用焦化废水量 高炉水渣 炼钢渣处理 人工湿地蒸发量 总计
使用量m3/d 699 1522 500 0-200 2721-2921
5
零排放难点
一、减量化后原水污染因子浓度上升,对焦 化废水处理系统冲击频繁。
进水量
出水量
焦化废水发生量由原平均每天5160m3,下降至2676m3,降幅达 48.14%,实现了焦化废水全面回用。焦化废水减量化,不仅仅 是废水减排的过程,同时也是实现资源再利用的过程。
4
废水回用
消纳焦化废水的几种方式
1、烧结混合料利用焦化 废水混匀造球
3、炼钢渣处理改用焦化 废水
废水 回用
45m3/h 5m3/h
减量后 工艺流程
减量后废水处理站出水量111.5m3/h,工艺流程图如图所示。
正在改造中, 将全部回用
煤 精 初 期 水
减量化效果
2017年焦化废水发生量趋势图m3/d
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
主要难点
二、焦化废水用户的设备腐蚀速率加快。
三、管理难度大,零排放推进阻力较大。
一、污染因子浓度上升 1.1 减量化前后原水几种主要污染因子浓度对比
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 COD 酚 减量前 SCN减量后 T-N 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 F-CN T-CN NH3-N 减量前 减量后 F油
3、氰化物处理槽停用次氯酸 钠,改用双氧水,降低焦化废水 中的Cl-,含量由2504mg/L下降 至1500mg/L以下。对稳定后续水 渣和钢渣的品质起到了较大作 用。
原水
215m3/h
蒸氨蒸汽 煤精初期雨水
12 m3/h
50 m3/h
化产初期雨水
消泡水+溶解水
上升管水封水
3
原水减量
原头减量
据相关调研报告,一般焦化企业的循环水排污、生活水排入酚氰 废水处理站,不符合清浊分流、专业治理的原则,湛江钢铁在设 计上这两路水进入专门的废水处理系统。此外,还采取了以下减 量化措施:
工艺流程 • 焦化废水处理工艺流程如图所示,炼焦及煤气净化生产过程中产 生的剩余氨水、脱苯分离水、脱硫废液等多种废水通过直接蒸汽 蒸氨,送至废水调整槽,再经预处理、生化、后置反硝化、物化、 人工湿地等系统处理后,最后送至烧结混合机、高炉水渣、炼钢 渣处理使用。 • 废水处理站原水设计最大量约252m3/h,满负荷生产后实际发生 量为215m3/h。
原水组成
剩余氨水 脱苯分离水
终冷塔补排水 全厂煤气冷凝水 硫铵酸气冷凝水
65 m3/h
4 m3/h 5 m3/h 10 m3/h 18 m3/h 5 m3/h 现有装置采用直接蒸氨 2 化产硫酸钠废水 法,一定程度上稀释了 m3/h 蒸氨废水,新建项目将 5 采用间接法蒸氨。 脱硫废液 m3/h 15 m3/h 24 m3/h
宝钢湛江钢铁 焦化废水零排放实践
湛江钢铁 吴江伟
2018年6月
1


目 录
2
3
工艺介绍
ONTENTS
原水减量
废水回用 零排放难点
4
5
1


据中国炼焦行业协会统计,2016年全国焦炭产量44911万吨,按此
数据估算,每年焦化废水发生量约为1.4亿吨。而焦化废水是一种含 有酚、氰化物、SCN-、氨氮等有毒有害物质的有机废水,其生物降解 性能不稳定,处理难度大,即使达到相关标准,排放时也会造成局部 生态环境劣化,因此,焦化废水零排放成为炼焦行业研究的方向。
一、前期策划, 建立工作小组 三、制定减量方 案,逐一落实
五、难点解决
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二、梳理焦 化废水原水
四、全面回 用焦化废水
六、实现零排放
2
工艺介绍
生产规模 • 湛江钢铁焦化工程建有4座65孔 7米焦炉,采用干法熄焦,配套 单线17万m3/h处理能力的煤气 精制系统(真空碳酸钾脱硫, 酸洗法脱氨工艺)。 • 焦化废水处理站设计处理能力 260m3/h,采用AOAO+物化处理 工艺。 • 工程于2015年7月正式开工, 2016年8月四座焦炉全部投产。
如图所示,原水减量化后,污染因子浓度明显上升,造成生 化系统细菌死亡,废水出水水质超标。如何在原水污染因子浓缩 后出水水质达标,降低对用户的影响,成为了减量化后遇到的主 要问题。
1.2 解决措施
1、改善、稳定蒸氨废水水 质。从氨水过滤器、脱硫废 液预处理等方面着手,逐步 改善蒸氨废水的水质。
2、培养高效耐盐耐毒性菌 种,强化生物菌种的耐受 力。在原水浓度上升后,通 过备用系统培养了一批新的 菌种。
1)回用淡水水质好,可直接用于 1)节约投资成本、运行成本; 循环水补水; 2)节约工业水。 2)节约工业水。
缺点
1)投资成本高,占地面积大,且 1)影响用户面广。 增加吨水处理成本; 2)产生的浓水或提盐后的盐类较 难处理。
湛江钢铁焦化废水零排放实践过程
湛江钢铁利用钢铁联合企业的优势,目前采取直接回用的方式, 2016年满负荷生产后,开展推进了焦化废水零排放工作。
清浊分流 含油、酚、氨、氰较高 的废水进入氨水系统, 水质较为干净的则直接 进入废水调整槽或其它 废水系统。
上升管水封水 煤气冷凝水 5m3/h 硫铵酸气冷 凝水回用 初期雨水 回用
其它 蒸氨热泵的使用、减 少脱硫废液外排量等 措施。
硫铵生产过程中产 生的酸气冷凝水,通 过改造,将部分回用 于酸洗塔补水。
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