天铁2号高炉强化冶炼实践

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的重要手段网 号高炉 自投产 5年多来 , 。2 对装料制度
善原燃 料质 量 , 使原 料具 有 品位 高 , 粒度 均匀 , 强度
天铁 2号高炉强化 冶炼实践
表 1 近几年天铁高炉 的炉料 结构
进行 了探 索实践 。通 过长 时问的生产 实践 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 高炉 2号
的布料 由过 去的两环 布料 逐渐过 渡到先 进 的三环 布
改进入炉料粒度 、 保证炉料具有 良好透气性 的关
天铁 2 高炉 于 20 号 04年停 炉扩容 大修 ,由 5 0 5 m 扩容 为 70m ,采用 了一 系列先进 的技术装 备水 , 0 3 平。 其炉缸直径为 6 有 1 个风 口和一个铁 口, . m, 6 5 采 用 WZ c型可摆动溜槽 的水封式 炉顶 ,可实现螺旋 、 — 扇形 、 点 、 L1 焦 等布料方式 , 定 中, J ,t  ̄ 从而改 善炉况 , 使 煤气流 的分布更加 合理 , 以有效 地降低焦 比 , 可 提高
术提高风温 。进风弯管采 用高风温波纹补偿器 , 口 风 平台加装检修桥梁 , 喷煤 系统采 用双系列储煤及喷吹 系统 。槽下 系统采用悬臂筛 网技术 , 振动筛上方增加 振动给料机 , 使矿石筛 分效果明显提高 。炉顶干法除 尘及 T T煤气余压发 电技术[ R 1 】 。 开炉初期 由于对无料 钟炉顶布料制度认识不够 , 风 口面积不适宜 , 富氧率 偏低 , 炉料结构不尽合理 , 燃 料 比高 ,高炉没有 实现高效化生产 。进入 20 09年 以 来, 在经济危机 的影响下 , 受原燃料供应 紧张、 价位攀 升及资源运输影 响 , 导致入炉原料 品位和焦炭质量下 降, 特别是焦炭 的热性能劣化 。我厂烧结 由于没有综 合料 场 , 烧结 成分波 动较大 , 使高炉 炉渣碱度 以及 炉 温波 动较 大 , 影响了高炉生产高效化进程 。由于天铁 集 团 的铁水 产量一 直是制约 集团公 司发展壮 大 的瓶 颈 ,加之铁水需求 量 日益加 大 , 2号高 炉作为炼铁 生 产 的主体 , 强化冶炼势在必行 。所 以针对 原燃料 条件
的限度 , 富氧率太高会破坏顺行 随着风机能力及 矿 。 批 的加 大 ,将 氧量 由起 初 的每小 时 25 0m, 0 提高 到 4 9 1 高炉稳定顺行 , 0 5I , 1 3 产量明显增加 。 2 . 大煤 量 .3 3 追求大煤量 以代 替更多 的人 炉焦炭 , 是所有钢 铁
较 差 的情况 , 断采取各项 强化冶炼 的举措 , 步对 不 逐
定率 、 全铁稳定 率 、 矿等指标均取得较大提升 , 返 为高
炉生产提供 了优质原料 。 21 优化炉料结构 .3 .
20 年 6 01 号烧结机建成投产 , 满足炼铁 的生产 在 需 要时 , 为提高入矿 品位 , 中一 台烧结 机生 产酸性 集
矿, 保证 了炼铁 与烧结 的生产平衡 , 并使 入炉综合 品
位达 到了 5 %以上 。近几年天铁 高炉炉 料结构见 表 8
1 。
高炉生产和操作制度进行优化 , 高炉生产逐步走 向 使
了高效化。
2 强化冶炼的主要措施 21 精料是基础 .
22 优 化 操 作 制 度 .
2 . 装料制度 的调整 .1 2
气分布 ; 优化操作制度 , 增加喷煤 比以及高风温技术 、 低硅冶炼技术等措施 , 逐步完善 了适 合 2号高炉生产特点 的各项 操作 制
度, 保持 了高炉长期 的稳定顺行 , 确保 2号高炉的各项经济技术指标跃 上新 的台阶。
关键词 高炉 富氧 高风 温
1 概 述
低硅 冶炼
操作
优 化 好 , 原和造渣 特性优 良等条件 , 料 ( 炭 ) 有 还 使燃 焦 具 灰分低 , 低 , s 强度高 , 反应性低等优 良条件回 。 21 提 高筛分工作 .. 1
产量 。配 以三座新型 内燃式热 风炉 , 并采用双预热技
键之一就是筛除小于 5m m的粉末 。2 号高炉槽 下全
部采用 的悬臂 自清理筛 , 生产 实践中采 取逐渐增大 在
筛条 的间隙来 提高过筛效果 , 在矿 、 焦仓 下料 口处装
设 三个 下料临 时挡板 , 根据 原燃料 粒度情 况 , 启调 开 剂, 确保原燃料筛分充分 、 减少粉末人炉 。 21 改善烧结矿冶金性能 .. 2 近 几年 , 为改 善烧结矿 质量 , 天铁不 断改进 烧结 工序 的装备水平 与烧 结工艺 ,采用 厚料层烧结技术 、 环冷余 热 回收技术 、 合制粒造球 技术 、 混 富氧烧 结技 术、 全富粉烧 结技术 , 结矿 品位 、 烧 转鼓 指数 、 度稳 碱
烧结矿 , 使得高炉熟料率大 幅度提高 。随着炼铁 的技
术 进步 , 水产量 的不断攀 升 , 铁 同时使 用酸性 烧结 矿
与碱性 烧结矿的配合 已不能满足炼铁生产 的需要 , 在
全部改 为高碱度烧 结矿后 ,不断探 索合理 的炉料 结 构 ,改用 高碱度烧结 矿配用适 当 比例 的球 团矿 和块
21 年第3 00 期
天滓 -- 岔: a
天铁 2号 高炉 强化 冶炼 实践
张 宝河 ( 天津天铁 冶金 集团有 限公 司炼铁厂 , 河北省 涉县 0 60 ) 54 4
[ 要] 介绍 了天铁 2号高炉大修后实行强化冶炼 的实际生产情况 。通过采取精料 、 摘 优化装料制度 , 控制合适的初始煤
国内外 的经验均表 明, 精料是 高炉强化冶炼 的基 础, 因此 , 应将精料 放在 高炉强化 冶炼措施 的首位 。 要
想高炉强化冶炼并获得 良好 的高炉生产指标 , 必须改
对 于无 料钟炉顶 , 布料方式 灵活丰 富 , 由于 其 它 可现环形 、 螺旋 、 扇形 、 定点 、 中心加焦等布料方式 , 布 料矩阵 的选择是无料 钟技术 的精髓 , 是高炉强化冶炼
料, 由小 矿角 过渡到 大矿角 , 在原 燃料质 量有 所下 降
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