300MW机组甩负荷试验方案
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300MW机组甩负荷试验方案
概述
二期2×300MW技改工程#3机组采用东方汽轮机有限责任公司制造的N300-16.7/537/537-4型汽轮机,锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG-1025/18.2-Ⅱ19型四角喷燃亚临界自然循环汽包炉,发电机为哈尔滨电机厂有限公司制造的QFSN-300-2型发电机,机组配有40%BMCR简易旁路系统。
1试验目的
1.1测取汽轮机组甩负荷后的动态过程,考核汽轮机调节系统动态特性,检查汽轮机调节系统的品质。检验汽轮机甩掉负荷后,调速系统能否控制机组转速,不至使危急遮断器跳闸,使转速迅速稳定。
1.2检验主、辅设备对甩负荷的适应能力。
2试验前应具备的条件
2.1汽轮发电机组已经整套试运行考验,能在额定负荷下长期稳定运行,振动在合格范围内。
2.2 机组超速试验合格。危急遮断器动作转速在3240—3300r/min之间。
2.3自动主汽门、调速汽门严密性试验合格,主汽门、调门总关闭时间应小于0.3s (分别测取冷态和热态关闭时间)。
2.4高压缸排汽逆止门,关闭时间≤5秒;各段抽汽逆止门(关闭时间≤3秒)与主汽门联动正常,关闭迅速严密。
2.5 手动及远方停机按钮试验正常。
2.6 EH油系统运行正常,油质合格。
2.7润滑油系统及交、直流油泵、高压启动油泵、顶轴油系统、盘车装置运行正常,联锁可靠,处于备用状态。低油压联锁保护试验合格,油质合格。
2.8机组的DEH功能和静态特性、ETS功能、OPC功能试验符合设计要求,并确认超速保护已投入。
2.9 汽轮机监视仪表投入正常,指示正确,报警及记忆打印功能符合要求。
2.10过热器、再热器安全门校验合格,起跳及回座灵活、可靠。
2.11 PCV阀联锁正常、动作可靠。
2.12热工电气保护接线正确,动作可靠,并能满足试验条件的要求。解除发电机主开关跳闸联锁主汽门关闭和炉MFT(联跳汽轮机和锅炉的功能)。
2.13厂用电源可靠,保安电源自投试验正常,柴油发电机自投试验正常、带负荷正常。UPS可靠、正常。
2.14 发电机主开关和灭磁开关跳合正常。
2.15 系统周波保持在50±0.1Hz以内,系统留有备用容量。
2.16 试验用仪器、仪表校验合格,并已接入系统,调试完毕。
2.17 甩负荷前一天向电网调度提出甩负荷申请,并取得电网调度同意进行甩负荷试验。
2.18辅汽联箱维持压力1.1-1.2MPa左右,辅汽联箱至锅炉段处于热备用状态。
2.19 化学备好除盐水,汽机补水箱补满水,补水箱至凝汽器的手动门应全开。
2.20电泵再循环门控制由自动切回到手动状态,并打开再循环门(甩负荷后,重新带负荷50MW以前,应一直处于手动状态),启动电泵,维持电泵正常运行。运行方式:打开出口门,维持出口压力较低11MPa左右运行。
2.21凝泵再循环电动门其前后手动门应处于全开状态,辅汽联箱至除氧器启停用汽手动门应处于全开状态,辅汽至轴封站一路打通。
2.22 除氧器水位调节阀应完好,除氧器维持在正常范围较高水位运行。
2.23 甩负荷前,全开管道及危急事故疏扩减温水门和汽机排汽缸喉部喷水门。
2.24 高加保护试验合格。
2.25 6kV厂用电源已从高厂变切换至启备变供电。
2.26 启动交流润滑油泵。
2.27 锅炉投入同层3支油枪运行。(甩前10分钟就投入)
2.28试验的组织机构已成立。参加试验人员(包括电厂运行人员)应熟知试验程序及要求,明确各自的职责。
2.29 事故追忆装置功能正常并投入运行。
2.30 辅汽联箱安全门、除氧器安全门试验合格,动作正常。
2.31 给水及锅炉主、再热器减温水系统各阀门严密,开关灵活。
2.32 汽动给水泵运行正常。
2.33汽包事故放水门联锁正常、动作可靠。
2.34旁路系统在甩负荷前充分暖管疏水,处于热备用狀态。
2.3所有以上条件,甩负荷前调试所必须逐条确认。
3试验方法与步骤
3.1甩负荷试验进行三次,分别甩25%、50%、100%额定负荷,当甩50%额定负荷后,转速超调量大于或等于5%(3150r/min)时,则应中断试验,不再进行甩100%负荷试验。
甩25%额定负荷主要检查测试仪器系统是否正常,测量从发出甩负荷指令到汽机调门开始动作的系统延迟时间,以及汽机调门在运行工况下的实际关闭时间。(尽可能维持较低的蒸汽参数。)
3.2试验应在额定参数、回热系统全部投入等正常运行系统、运行方式、运行操作下进行。
3.3各专业甩负荷试验准备工作就绪后,报告试验总指挥,总指挥在试验前通知值长告知电网调度,准备甩××万负荷。
3.4 总指挥向值长下令:“甩××万负荷”。
3.5 值长向值班员下令:值班员接到甩负荷命令后,按跳发电机主开关。
3.6甩去负荷后各专业按下列原则进行操作(未尽事宜按运行规程中有关条款进行操作)。
3.7 甩前1分钟启动数据采集系统。
电气专业:
甩负荷时应密切注意检查发电机主开关和灭磁开关的状态,是否
已跳开,若灭磁开关未跳应立即打闸停机,若发电机主开关未跳应立即
中断试验,查找原因。
●解列中的发电机应按预先批准的操作票尽快并列接带负荷,正常
后报告值长和总指挥。
锅炉专业:
●甩负荷前,维持3支油枪运行,视汽机、电气情况再决定燃料的
增减,以供给参数合格空转用汽。
●甩负荷后视主汽压力升高情况,当超过过热器安全门及PCV阀动
作压力整定值时,立即手动开启过热器安全门和PCV阀,防止超压,汽
压恢复后,检查安全门落座情况。
●安排专人调整给水流量,维持汽包水位正常,防止满水和掉汽温,
汽包事故放水与给水调节之间应注意配合,且要注意汽包壁温差不得超
过50℃。
●如果锅炉安全门等减压手段均失灵,锅炉超压时应紧急停炉、停
机。
汽机专业:
●手动开启低压旁路阀(甩50%额定负荷开30%,甩100%额定负荷开50%),调节低旁后汽温不大于160℃。
●甩负荷后汽机运行人员对控制室有关泵进行开关复位(必要时启动备用泵),并作好并网带负荷准备, 3000r/min不宜久留。
●注意凝结器、除氧器水位变化情况,高加应自动解列。
●检查各段抽汽逆止门关闭及时间(DAS系统打印),光字牌显示
正常。
●停汽泵,关其给水出口门,高低压进汽电动门;停前置泵,投入
小机盘车。
●用电泵向锅炉供水。
●开凝泵再循环电动门。维持除氧器水位在正常水位。
●检查并调整好电、汽泵密封冷却水压力、轴封压力。
●检查排汽缸温度应低于121℃。
4试验记录、录波和监视
4.1录波项目:
1)转速
2)发电机功率或发电机A、B、C三相端电压、励磁电流
3)OPC输出电压信号
4)高压自动主汽门油动机行程
5)高、中压调门油动机行程
6)发电机主断路器跳闸信号
4.2记录项目:
需记录试验前后稳定值和试验过程中的最高值。
1)转速
2)各油动机行程
3)EH油压
4)主油泵出口油压
5)主汽压力、温度
6)再热器压力、温度