喷煤带式称量给料装置控制系统改造
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高 压 水 除磷 系统 的优 化 改 造 解决 了 高压 水 除
①直流电源 , 电压是否稳定的检查 ②各个触点的检查 ③固定螺丝 紧固的检查 , ④将可编程控制器进行清灰
6 效 果与效 益 分析
磷系统故障频发的问题 , 大大降低的除磷机 的能源
消耗 , 也 增 加 了生 产 所 需 的报 警 显 示 , 减 少 了维护
况, 确 保系 统稳定 可 靠运行 。
元 的利润计算 ,可创经济效益 : 7 7 7 . 6 ×1 0 0 = 7 . 7 7 6 万元 , 年。 高压 水 除磷 水 泵 电机 3 5 5 k w,年 消 耗 电 能
8 7 6 0×3 5 5 = 3 1 0 9 8 0 0度 。 改进 后 ,每 年 降 低 能 耗
按每次处理事故时间 1 小时计算 , 每月平均出
现2 次故障 , 1 2 ×l × 2 = 2 4 小时 / 年。 改进后 , 可减 少故障时间 2 1 . 6 小时 , 年 ,按每小时产 3 6吨钢材 计算 ,可增加产量 7 7 7 . 6 吨钢材 ,以每吨钢材 1 0 0
—
南理工大学 出版社
处。
灵下 , 应急时用 。 且现场只能简单启停 电机 , 以全频 ( 5 0 H Z ) 的频率运行 , 没有反馈及跟踪 。
强度 , 提高了设备可操作性 , 方便维护和巡检 , 高压
对 高压水 除磷 P L C系统及程序优化 以来 , 高 水除磷系统引起 的故障时间为零。 压水除磷系统没有再出现故障 , 除磷机主电机工作
正常。
参考文献
【 1 】 陈立定 , 吴玉香, 苏开 才 电 气控 制 与 - * - r  ̄ l 器 华
业 出版 社 。 2 0 0 2
2 0 0 0
[ 2 】 王 维俭 , 电气主设备 继 电保护原 理及应 用 , 北京 : 电力 工
7 8一
重 钢 机 动 能 源
工ຫໍສະໝຸດ Baidu
第 2 6卷 2 0 1 3年第 3期( 总第 1 0 5 期)
( 5 0 H Z ) 启动
如图 3 ,在新 系统 中去掉 了称量仪表 ,改用 P L C输入 、 输 出模块代替其功能 。 同时为抑制干扰 ,
第2 6 卷2 0 1 3年第 3 期( 总第 1 0 5 期)
重 钢 机 动 能 源
喷煤带式称量给料装置控制系统改造
冯 彦
( 重庆钢 铁 股份 公 司炼铁 厂)
摘
要
本文通过对重钢喷煤带式称量给料装置控制 系统改造的项 目 介绍 , 从原 系统与
喷煤 带式给料 装 置 控 制 系统 改造
二 是 手 动方 式 ( 图2 ) 。 该 方 式是 在 自动方 式 失
馈通道 , 使原本应急的控制方式达到与 自动控制一 样 的效 果 。
5 . 改造创 新要 点
变频器本身具有 2 个模拟量控制端 口, 但一般 系统都只会利用其中一个 , 且都使用在 自动控制方
式下 。 而本 设 计 将 现 场增 加 一 个 电位 计 ( O — I O V电 压) ,将 备用 端 口利用 起来 ,使 变频 器功 能充 分发 挥, 自动 、 手 动达 到 相 同效 果 。 这 是 最 大 的创 新 之
再 相应 的给 定 电机 运 行频 率 ( 4 m A 一 2 0 m A 对 应 0 — 5 0 H Z) 。 在 电机 运行 过 程 中 , 电 机 上 的编 码 器 则
输入 量 、 反 馈 量 由不 同 的模 块 完 成 , 整 个 系 统
更流畅。
使用隔离变送器后 , 可以有效抑制其他线路的 电磁干扰 , 使反馈量精度更高。
根据现场 的实际情况 ,利用检修或巡修 的时
间, 来对 P L C进 行 以下检 查 :
3 O %。 3 1 0 9 8 0 0× 3 0 %= 9 3 2 9 4 0 度 ,按每度电费 1 元 计算 , 9 3 2 9 4 0 ×1 = 9 3 . 2 9 4万元 / 年 合计节约 : 7 . 7 7 + 9 3 . 2 9 = 1 0 1 . 0 6 万元 / 年。
将 原本 应急 的现 场操作 改 为 电位计 调速 控制 , 将 变频 器充 分利 用起 来 , 同时 能利 用 自动控 制 的反
实时反馈 回 4 — 2 0 m A的电流信号给称量仪表 , 称量 仪 表再 将其 转换 为 工艺 反馈 量 ( 如 运行 l O分 钟后 , 反馈显示无烟煤、 有烟煤均达到设定吨数 ) , 操作人 员再根据实时值选择是否停机或停配何种原煤 。
臣豳
一
图2
圈
在 编码 器之 后加 入 了隔离变 送 器 。 第 三个 不 同之处
是现场增加了电位调节器, 以0 — 1 0 V电压信号调速
控制。
4 . 新 系统 优点
原来 控 制 系统 有 2种方 式 。 一 是 自动方 式 ( 图
1 ) , 由操作人员在工控机上设定这一时刻需要的该 品种原煤的需求量 ( 如此时工艺要求 1 0 分钟内配 无烟煤 2吨 、 有烟煤 5吨 ) , 通过称量仪表变换后 , 以4 - 2 0 m A的电流信号输 出, 进人 变频器 , 变频器
新设 计 的 区别入 手 , 介 绍 了改造过 程 中的创 新之 处及 效 果 。 关键 词
1 . 前 言
2 . 1 设备系统系统介绍
设 定 工 艺 需求量( 吨 数) 转换成 4 - 2 0 m A 电流信号 给 出实时 的运行频 率
在炼铁工艺中, 煤粉喷吹是减少高炉冶炼焦炭 用量 , 降低生产成本 , 提高铁产量的重要环节 。 重钢炼铁厂喷煤作业 区就承担着全厂三座高 炉的煤粉制备与喷吹任务。 根据工艺需要 , 煤粉需
要用 不 同煤种 进行 配 比 , 即通 过 带式 给料 机将 无 烟
原煤与有烟原煤按一定 比例( 共三台, 两用一备 ) 进 行配比混合 , 再输送到磨煤机制成煤粉 。 2 。 设备 系统 现状
图1
反 复测试 , 此方法 稳定 可靠 。
5 巩 固措施
定期、 定时检测喷嘴 、 油泵压力表、 管道泄漏情
①直流电源 , 电压是否稳定的检查 ②各个触点的检查 ③固定螺丝 紧固的检查 , ④将可编程控制器进行清灰
6 效 果与效 益 分析
磷系统故障频发的问题 , 大大降低的除磷机 的能源
消耗 , 也 增 加 了生 产 所 需 的报 警 显 示 , 减 少 了维护
况, 确 保系 统稳定 可 靠运行 。
元 的利润计算 ,可创经济效益 : 7 7 7 . 6 ×1 0 0 = 7 . 7 7 6 万元 , 年。 高压 水 除磷 水 泵 电机 3 5 5 k w,年 消 耗 电 能
8 7 6 0×3 5 5 = 3 1 0 9 8 0 0度 。 改进 后 ,每 年 降 低 能 耗
按每次处理事故时间 1 小时计算 , 每月平均出
现2 次故障 , 1 2 ×l × 2 = 2 4 小时 / 年。 改进后 , 可减 少故障时间 2 1 . 6 小时 , 年 ,按每小时产 3 6吨钢材 计算 ,可增加产量 7 7 7 . 6 吨钢材 ,以每吨钢材 1 0 0
—
南理工大学 出版社
处。
灵下 , 应急时用 。 且现场只能简单启停 电机 , 以全频 ( 5 0 H Z ) 的频率运行 , 没有反馈及跟踪 。
强度 , 提高了设备可操作性 , 方便维护和巡检 , 高压
对 高压水 除磷 P L C系统及程序优化 以来 , 高 水除磷系统引起 的故障时间为零。 压水除磷系统没有再出现故障 , 除磷机主电机工作
正常。
参考文献
【 1 】 陈立定 , 吴玉香, 苏开 才 电 气控 制 与 - * - r  ̄ l 器 华
业 出版 社 。 2 0 0 2
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[ 2 】 王 维俭 , 电气主设备 继 电保护原 理及应 用 , 北京 : 电力 工
7 8一
重 钢 机 动 能 源
工ຫໍສະໝຸດ Baidu
第 2 6卷 2 0 1 3年第 3期( 总第 1 0 5 期)
( 5 0 H Z ) 启动
如图 3 ,在新 系统 中去掉 了称量仪表 ,改用 P L C输入 、 输 出模块代替其功能 。 同时为抑制干扰 ,
第2 6 卷2 0 1 3年第 3 期( 总第 1 0 5 期)
重 钢 机 动 能 源
喷煤带式称量给料装置控制系统改造
冯 彦
( 重庆钢 铁 股份 公 司炼铁 厂)
摘
要
本文通过对重钢喷煤带式称量给料装置控制 系统改造的项 目 介绍 , 从原 系统与
喷煤 带式给料 装 置 控 制 系统 改造
二 是 手 动方 式 ( 图2 ) 。 该 方 式是 在 自动方 式 失
馈通道 , 使原本应急的控制方式达到与 自动控制一 样 的效 果 。
5 . 改造创 新要 点
变频器本身具有 2 个模拟量控制端 口, 但一般 系统都只会利用其中一个 , 且都使用在 自动控制方
式下 。 而本 设 计 将 现 场增 加 一 个 电位 计 ( O — I O V电 压) ,将 备用 端 口利用 起来 ,使 变频 器功 能充 分发 挥, 自动 、 手 动达 到 相 同效 果 。 这 是 最 大 的创 新 之
再 相应 的给 定 电机 运 行频 率 ( 4 m A 一 2 0 m A 对 应 0 — 5 0 H Z) 。 在 电机 运行 过 程 中 , 电 机 上 的编 码 器 则
输入 量 、 反 馈 量 由不 同 的模 块 完 成 , 整 个 系 统
更流畅。
使用隔离变送器后 , 可以有效抑制其他线路的 电磁干扰 , 使反馈量精度更高。
根据现场 的实际情况 ,利用检修或巡修 的时
间, 来对 P L C进 行 以下检 查 :
3 O %。 3 1 0 9 8 0 0× 3 0 %= 9 3 2 9 4 0 度 ,按每度电费 1 元 计算 , 9 3 2 9 4 0 ×1 = 9 3 . 2 9 4万元 / 年 合计节约 : 7 . 7 7 + 9 3 . 2 9 = 1 0 1 . 0 6 万元 / 年。
将 原本 应急 的现 场操作 改 为 电位计 调速 控制 , 将 变频 器充 分利 用起 来 , 同时 能利 用 自动控 制 的反
实时反馈 回 4 — 2 0 m A的电流信号给称量仪表 , 称量 仪 表再 将其 转换 为 工艺 反馈 量 ( 如 运行 l O分 钟后 , 反馈显示无烟煤、 有烟煤均达到设定吨数 ) , 操作人 员再根据实时值选择是否停机或停配何种原煤 。
臣豳
一
图2
圈
在 编码 器之 后加 入 了隔离变 送 器 。 第 三个 不 同之处
是现场增加了电位调节器, 以0 — 1 0 V电压信号调速
控制。
4 . 新 系统 优点
原来 控 制 系统 有 2种方 式 。 一 是 自动方 式 ( 图
1 ) , 由操作人员在工控机上设定这一时刻需要的该 品种原煤的需求量 ( 如此时工艺要求 1 0 分钟内配 无烟煤 2吨 、 有烟煤 5吨 ) , 通过称量仪表变换后 , 以4 - 2 0 m A的电流信号输 出, 进人 变频器 , 变频器
新设 计 的 区别入 手 , 介 绍 了改造过 程 中的创 新之 处及 效 果 。 关键 词
1 . 前 言
2 . 1 设备系统系统介绍
设 定 工 艺 需求量( 吨 数) 转换成 4 - 2 0 m A 电流信号 给 出实时 的运行频 率
在炼铁工艺中, 煤粉喷吹是减少高炉冶炼焦炭 用量 , 降低生产成本 , 提高铁产量的重要环节 。 重钢炼铁厂喷煤作业 区就承担着全厂三座高 炉的煤粉制备与喷吹任务。 根据工艺需要 , 煤粉需
要用 不 同煤种 进行 配 比 , 即通 过 带式 给料 机将 无 烟
原煤与有烟原煤按一定 比例( 共三台, 两用一备 ) 进 行配比混合 , 再输送到磨煤机制成煤粉 。 2 。 设备 系统 现状
图1
反 复测试 , 此方法 稳定 可靠 。
5 巩 固措施
定期、 定时检测喷嘴 、 油泵压力表、 管道泄漏情