浅析MG750 1920-WD采煤机破碎机故障及解决方案
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Mine Engineering 矿山工程, 2019, 7(3), 275-278
Published Online July 2019 in Hans. /journal/me
https:///10.12677/me.2019.73038
Analysis of Failure of MG750/1920-WD
Shearer Crusher and Its Solutions
Haibin Yu
Equipment Management Center of Shenhua Ningxia Coal Industry Group, Yinchuan Ningxia
Received: Jul. 6th, 2019; accepted: Jul. 22nd, 2019; published: Jul. 30th, 2019
Abstract
The coal seam thickness of the main mining coal seam in the Ningdong mining area of Shenhua Ningxia coal group is 3.8~4.5 meters, the dip angle is less than 16, and the working face is matched with the MG750/1920-WD coal shearer. In order to improve the production efficiency, the two-way coal cutting process is adopted. However, in the actual production process, the coal shearer crusher has a bad crushing capacity and high failure rate, and the two-way coal cutting ef-fect is poor, limiting the productivity of the working face. Taking the MG750/1920-WD shearer as an example, this paper mainly introduces the problems of sealing oil leakage, blocking the burning motor, the structural parts and the damage of the shield during the use of the shearer crusher.
Because of the above problems, the ability of crushing large lump coal is low when the coal is cut in two directions. Due to the accumulation of large lump coal, the haulage speed of the shearer is slow and the production efficiency is low. By improving the material of sealing, motor and struc-tural parts, the sealing performance, motor power and crushing frame strength can be improved, in order to achieve the purpose of cutting coal face and improving work efficiency.
Keywords
Shearer, Crusher, Failure, Analysis, Solution
浅析MG750/1920-WD采煤机破碎机故障及
解决方案
于海滨
神华宁夏煤业集团设备管理中心,宁夏银川
收稿日期:2019年7月6日;录用日期:2019年7月22日;发布日期:2019年7月30日
于海滨
摘要
神华宁煤集团宁东矿区主采煤层厚度在3.8~4.5米,倾角< 16˚,工作面配套MG750/1920-WD型采煤机,为提高生产效率,采用双向割煤生产工艺,但是实际生产过程中采煤机破碎机破碎大块煤能力差、故障率较高,双向割煤效果差,制约工作面的产能发挥,本文以MG750/1920-WD型采煤机为例,主要介绍采煤机破碎机在使用过程中普遍发生的密封漏油、堵转烧电机、结构件和护罩损坏等故障问题,由于上述问题致使双向割煤时破碎大块煤能力低,由于大块煤堆积导致采煤机牵引速度慢、生产效率低,通过重新选用密封、电动机、结构件整体调质的材料,达到提高密封性能、电机功率、破碎机架强度,实现工作面采煤机正常双向割煤,提高工效的目的。
关键词
采煤机,破碎机,故障,分析,解决方案
Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).
/licenses/by/4.0/
1. 引言
随着煤矿机械化水平的不断提高,大功率采煤机作为综采工作面中最为关键的设备,其产品性能、质量、生产能力决定着工作面乃至矿井的生产能力,在工作面倾角小于16˚时采煤机实现双向割煤,可以最大限度地发挥采煤机的产能。但由于国产采煤机破碎装置可靠性较差,在使用过程中受各种冲击,普遍有密封漏油、堵转烧电机、结构件和护罩损坏等故障;导致出现双向割煤时破碎大块煤能力低,大块煤堆积导致采煤机牵引速度慢、生产效率低等问题。本文就采煤机破碎机故障,结合煤矿应用的实际进行分析并提出破碎机的解决方案[1]。
采煤机的主要作用是通过滚筒的旋转完成对工作面煤壁的切割。按照其功能和结构划分,采煤机主要可以分为完成切割工作的截割装置,完成采煤机动作的牵引装置,完成整机控制的电气控制装置以及其他附属装置等部分。截割装置通过电机和齿轮箱的配合可以完成滚筒的旋转及调高。牵引装置可以实现装置的行进与后退。电气控制装置能够为采煤机提供动力源、控制源及故障诊断的依据。
采煤机割煤是通过装有截齿滚筒的旋转和采煤机沿刮板输送机牵引运行而进行的。截割电机通过摇臂齿轮箱,将动力传递到滚筒,使之旋转实现落煤和装煤功能。牵引电机通过牵引齿轮箱减速牵引齿轮啮合齿轨轮转动,通过与刮板输送机上链轨的啮合相对运动,实现采煤机牵引行走,滚筒连续切割煤。通过螺旋滚筒叶片上截齿切割下的煤块,并将煤块抛至刮板输送机溜槽内,实现综采工作面连续生产作业。
2. 采煤机破碎装置故障分析
目前常用采煤机的截割装置为齿轮传动机构,牵引装置才液压传动机构。此两种机构在使用过程中发生的故障,成为采煤机故障的主要原因。
1) 轴承故障。采煤机在工作工程中需要承受较大负荷,同时由于地质条件的复杂性,造成载荷的分
布不均匀。这种工况使得支撑轴承受力状态不佳,容易发生轴承的磨损或者滚动体的破裂。一旦轴承损坏严重,采煤机中的其他与其啮合的传动零部件,也会随之损伤[2]。