提高箱梁孔道压浆的密实度

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提高箱梁孔道压浆的密实度

中建二局土木工程有限公司

二〇一五年十二月二十五日

发布人:胡志强

一、项目概况

京新高速公路临河至白疙瘩段(阿盟境内)工程LBAMSG-1总承包管理部第一项目部全长35㎞,起讫桩号K117+000~K152+000。预制场设在一工区K126+700路线左侧,东西长450m,宽45m。计划预制20m箱梁408片,25m箱梁128片,总计536片。主要工程数量见下表:

表1:主要工程数量表

二、小组简介

根据“自主自愿”的原则,项目部于2015年8月成立了戈壁梦想QC小组,小组成员共计8人,人员情况见下:

表2:小组成员登记表

三、选题理由

1.本工程为国家创优工程,对施工质量提出来了更高的要求,必须杜绝类似现象的发生。

2.京新高速公路是国家高速公路网的重要组成部分,全线建成后,新疆进京距离将比现有公路通道缩短约1000公里,还将在一定程度上分流西部省区进京车辆,有效缓解京藏高速公路的交通压力,社会效益十分显著。

3.后张法预应力管道压浆不实是现代混凝土桥梁建设的质量通病之一,它将严重影响结构的极限承载能力和结构耐久性(安全性)。

4.合同为达到竣工局优标准,公司领导高度重视。

四、现状调查

项目QC小组成员对附近各施工标段的压浆过程缺陷进行了调查统计:

表3 :压浆过程缺陷调查表

序号影响张拉质量因素影响频数频率(%)累计频率(%)

1 水泥浆泌水率过大10 50 50

2 漏浆 6 30 80

3 压浆过程不连续 2 10 90

4 孔道堵塞无法正常压浆 1

5 95

5 保温施工措施不到位 1 5 100

合计20 100

制表人:胡志强,制作时间:2015年9月根据统计表做出如下排列图:

图1 排列图

结论: 根据压浆过程缺陷调查表做出的排列图可以看出,水泥浆泌水率过大和漏浆是构成孔道压浆不实的主要因素,占影响孔道压浆密实度因素的80%。

五、设定目标及可行性分析

(一)课题目标

QC小组经过会议讨论,经小组组长决定,制定了本次QC活动的目标明显提高箱梁孔道压浆的密实度。将合格率提高到95%,QC小组活动目标如图:

图2 合格率目标图

(二)可行性分析

(1)重视:有业主和监理单位的积极配合,工区领导重视小组活动,在人力、物力、财力上都给予大力支持。

(2)团结:小组成员具备良好的管理水平和技术素质,参与意识积极性高,团队合作性好。

(3)经验:有很强的分析解决问题的能力和扎实的QC活动经验。且创优、创新意识都比较强,在以往施工项目中都获得过优质工程奖。

(2)自检:各道施工工序都进行自我检查,合格后方可进行下道工序施工。

(三) 结论

根据以上可行性分析,通过QC小组及工区的共同努力,采取合理有效的针对性措施,是能实现QC小组的活动目标值。

六、原因分析及要因确定

项目QC小组经过会议讨论分析,采用头脑风暴法根据人、材、机、法、环、测六大要素分析得出可能影响孔道压浆密实度的因素有:

制作人:胡志强,时间:2015年9月

图3:原因分析网络关联图

通过上图可以看出我们找到了7个末端因素和14个分支因素。通过对这7个末端因素和14个分支因素进行研究分析并对主要因素进行确认,制定了要因分析表。

表4 :要因分析表

因素名称

确定

方法

要因确认负责人时间

1 培训不到位

调查

分析

技术交底没有针对性,照搬施工方案,具体工序不明确,

施工现场施工混乱,工人违规作业;多工序混合施工,

导致质量不合格。

李煜

吕曦

2015.9 2

接缝处理不

现场

确认

压浆管、出浆管和管道之间的接缝没有处理好、排

气管和波纹管之间的接缝没有处理好,出现严重漏

浆情况。

宋彦杰

胡志强

2015.9

要因确认一:培训不到位(负责人:李煜、吕曦)

确认方法:调查分析

1、2015年9月25日QC小组针对现场施工人员进行了调查统计,见下表:

表5:培训时间调查统计表

制表人:胡志强,时间:2015年9月

2、现场施工工人调查

针对各工序的施工人员,对其进行专业测试,对回答全部正确进行统计,见下表:

制表人:胡志强,时间:2015年9月

图4 :现场问卷调查

结论:根据如上统计表可见技术交底时间不足,针对性不强,工人未完全掌握技术规范,具体操作不明确,工人违规作业,因此确定为要因。

要因确认二:接缝处理不严(负责人:宋彦杰、胡志强)

确认方法:现场确认

调查施工影像资料,分别对压浆管和出浆管、波纹管之间接缝的处理、排气管和波纹管之间接缝的处理,进行了分析:

出浆管、压浆管的接缝没有密封排气管和波纹管之间接缝的没有进行处理

图5 :管道之间接缝处影像资料

在调查施工过程影像资料发现,为了抢进度、图省事,压浆管和出浆管与波纹管

之间的接缝、排气管和波纹管之间的接缝都未进行处理,压浆时,工人不严格按规范和编制的施工组织要求进行施工,减少工序,造成压浆压力达不到规定要求,孔道压浆不密实。

结论:确认为要因。

要因确认三:水灰比较大(负责人:张强、杨永辉)

确认方法:调查分析

经调查发现,水泥压浆配合比的试配结果不存在问题,但每批次的原材没有再进行泌水率、膨胀率实验,且施工过程中,施工人员为了便于压浆,擅自增大水灰比,水灰比控制超过规范要求,水泥浆虽然压满但严重泌水,浆体离析,孔道内形成游离水。

图6 :操作人员少,为方便压浆,擅自增加水灰比

结论:确认为要因

要因确认四:压浆机搅拌能力差(负责人:王晓琪、胡志强)

确认方法:现场观察

压浆采用的是智能循环压浆机,和传统压浆施工相比,循环智能压浆系统通过计算机程序控制整个压浆过程,具有浆液循环排空空气、自动调节压力与流量、自动搅

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