超低排放(超净排放、近零排放)调研报告记录

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超低排放(超净排放、近零排放)调研报告记录

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超低排放汇报材料

一、项目背景

2014年9月12日,国家发改委、国家环保部、国家能源局联合发文“关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》的通知”中要求,稳步推进东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30万千瓦以下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保改造。燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。针对“行动计划”,国内火力发电集团提出了“超净排放(50、35、5 (氮氧化物、二氧化硫、烟尘浓度))”、“近零排放”、“超低排放”、“绿色发电”等类似的口号。

2014年11月13日,福建省环保厅正式向省发改委、经信委提交《福建省环保厅关于煤电企业环保升级改造任务时间安排的函》,其中规定我司2台机组分别于2017年、2018年完成改造,全面实现超低排放要求。

二、我司的环保政策执行情况

2014 年7 月1 日起,我司执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)规定的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为30、200、100mg/m³。同年,福建省物价局发布闽价商(2014)191号文(省物价局、环保厅关于实施环保电价及环保设施运行监管工作的通知)要求,2014 年7 月1 日前投运燃煤机组二氧化硫排放限值为100mg/m³,重点地区的火力发电锅炉及燃气轮机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为20、50、100mg/m³。

泉州地区暂未纳入重点地区,因此我司执行的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为30、100、100mg/m³。

我司两台锅炉配套建设SCR脱硝装置,双室四电场静电除尘器和石灰石-石膏湿法脱硫国内广泛采用的烟气治理设施。自投产以来一直致力于节能、环保等科技创新工作,取得了省内同行业首家1/3负荷投运脱硝、首家实现脱硝效率80%、首家采用微米级卸船喷淋等多项殊荣。在2013年福建省减排联席会议办

公室对我厂在减排工作中的贡献进行了全省通报表扬。

投产以来我厂的环保设施保持高效稳定运行,各项污染物较低浓度排放。全厂实现脱硫和除尘设施100%投运,脱硝投运率达到99.5%以上,脱硝效率达到80%以上,脱硫效率达到95%以上,2015年NOX平均排放浓度分别为52.66mg/m ³和55.44mg/m³,SO2平均排放浓度分别为47.32mg/m³和42.53 mg/m³,烟尘平均排放浓度分别为16.79mg/m³和13.96mg/m³。我厂环保设施运行的稳定高效运行和环保技术的科技创新也取得省市各级环保部门的一致好评。

三、目前主流的超低排放技术介绍

(一)脱硝改造

1、低低氮燃烧器改造

常规低氮燃烧器约75%的NOX是在燃尽风区域产生的,低低氮燃烧器是通过改造燃烧器,调整二次风和燃尽风的配比,增加燃尽风的比例,大幅度减少燃尽风区域产生的NOX,从而有效降低NOX排放。

图1 低低氮燃烧器改造的优势分析

2、脱硝催化剂增加备用层

催化剂加层是简单有效的提高脱硝效率、降低NOX排放的方法,目前在各大电厂超低排放改造中广泛使用。通过增加催化剂和喷氨量,可以进一步增加烟气中NOX和氨的反应量,减少NOX排放。

小结:两种改造方式投资都比较高,相比之下,燃烧器改造的一次性投入大,而催化剂加层的运行成本很大,远期投资要比低低氮燃烧器要大得多。低氮燃烧器改造用于四角切圆直流燃烧器的比较多,改造也都比较成功,而用于对冲布置的旋流燃烧器的案例较少,而且经常会带来屏过结焦严重、超温等影响锅炉安全运行的问题,对于我厂这种炉膛出口烟温和排烟温度较高、容易结焦的锅炉来说尤其不适合。

相比之下脱硝催化剂加层的效果是比较确定的,脱硝加层会带来100-150Pa 的阻力增加,影响不大,但是单纯依靠加层和增加喷氨量来提高脱硝效率,将会带来氨逃逸的增多,同时SO2转SO3的数量也会增大,逃逸的NH3与SO3反应生成NH4HSO4,该物质在150-190℃时为鼻涕状粘稠物质,增加的NH4HSO4可能会造成空预器差压上升甚至造成堵塞,影响空预器的运行效率和运行安全。

我厂的两台炉虽然采用完全相同的配置,但是SCR入口NOX长期存在很大的偏差,燃用相同煤种时,#2锅炉SCR入口NOX浓度平均比#1锅炉高50%左右,因此如果通过燃烧优化调整降低#2锅炉NOX,将其控制在350mg/Nm³的设计值范围内,可以减少催化剂加层的数量,不仅节约一次投资和运营成本,而且能够减少改造后空预器堵塞的风险。

(二)脱硫改造

1、国电清新脱硫除尘一体化技术

国电清新单塔一体化脱硫除尘深度净化技术(SPC-3D)是北京国电清新环保技术股份有限公司自主研发的专有技术,该技术可在一个吸收塔内同时实现脱硫效率99%以上,除尘效率90%以上,满足二氧化硫排放35mg/Nm3、烟尘5mg/Nm3的超净排放要求。

超净脱硫除尘一体化装置是旋汇耦合装置、高效节能喷淋装置、管束式除尘装置三套系统优化结合的一体化设备,应用于湿法脱硫塔二氧化硫去除。

旋汇耦合器基于多相紊流掺混的强化传质机理,通过产生气液湍流,大大提

高传质速率,从而达到提高脱硫效率的目的。CFD模拟结果显示,加装耦合器后塔内的烟气分布更加均匀。

图2 下图为管束式除尘器示意图及流场模拟结果

除了旋汇耦合器,国电清新SPC技术还通过管束式除雾器、增加喷淋层等方式提高脱硫、除尘效率;

SPC技术主要具有如下优势:

1)效率高。在一个吸收塔里同时完成脱硫除尘,目前可以达到现阶段最严格的深度超净脱除的要求,二氧化硫达到35mg/m3以下,粉尘5mg/m3以下。

2)费用低。SPC-3D技术在保证高性能的前提下,尽量降低能耗,比同类技术运行费用电耗低20-30%左右。

3)投资少。SPC-3D技术可以在原有装置基础上进行改造完成,对于新建电厂,不会额外增加占地和新建费用,投资比传统技术低40%左右。

4)运行维护简单。该技术在设计研发过程中尽量简化操作,保证零件质量,降低更换频率,从用户角度减少零件的运行和维护压力。

2、龙净环保单塔双分区高效脱硫除尘技术

目前市面上的脱硫吸收塔浆液区基本都采用单区设计,单区设计具有如下限制:

1)pH采用折中值5-5.5,一定程度兼顾吸收和氧化要求

2)牺牲吸收能力,脱硫效率明显受限

3)降低石膏结晶效果,石膏副产物长大受阻。

龙净环保公司研发的浆液双分区浆液池设计,将浆液池分隔成上下两层(上层低PH值区和下层高PH值区),上层主要负责氧化,下层主要负责吸收,通过

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