挂篮行走试验报告
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挂篮行走试验报告 Prepared on 22 November 2020
思贤窖特大桥跨青歧涌(72+3×120+72)m连续梁
三角挂篮行走试验报告审核:
编制:
单位:中交四航局贵广铁路工程一项目经理部
日期: 2012年3月16日
目录
三、行走实验施工组织机构......................................................... . (3)
三角挂篮行走试验报告
一、试验的目的和要求
1. 试验目的:
【熟悉】挂篮结构组成,行走系统性能,行走流程操作
【掌握】行走系统各主要部件的操作,行走过程中监控要点
【检验】
1.主桁系统行走平顺、同步、整体稳定性
2.前移油缸动作正确性、稳定性
3.油泵分阀畅通,压力平稳,液压油路密封性
4.铰接销轴的强度、刚度
5.滑轮组件是否转动灵活,有无卡掐现象
6.走形轨道锚固是否安全
2. 试验要求:
严格按照《挂篮施工安全管理制度》明确的实施步骤和要求执行。按照《铁路桥涵工程施工安全技术规程TB10303-2009》进行安装后的检查、调试。
二、试验的主要原理
1. 行走系统主要部件
1)走行轨道:
走行轨道采用[36b槽钢加工,两两背靠背焊有1cm厚加强钢板连接成一体,用于轨道锚固和油缸推动座锚固,槽钢内上部焊有∟8作为挂篮后行走轮反扣轨道。
轨道截面图
2)滑船:
焊接组件,靠液压油缸推动在轨道上滑行
轨道滑船图
后吊挂行走滚轮图
3)后吊挂行走滚轮:
焊接组件,内设滑轮轴承,反扣于轨道滚行
4)轨道压梁:
双拼[20b槽钢加工,锚固于梁体
轨道压梁图
2. 走行原理
1)受力体系转换
底、侧模全部松开,整个底、侧、内模及底篮系统的重量由吊挂系统传递至主桁,然后由主桁后部的后吊挂滚轮传递至走行轨道,完成空载时主桁的后锚平衡。而传递至走行轨道的载荷通过扁担梁传递至梁体竖向预应力筋,从而完成受力体系的转换。
2)走行驱动
轨道通过轨道压梁、轨枕锚固于梁体。拆除所有后锚扁担梁的锚固装置后,后座吊挂滚轮反扣在轨道上。挂篮不断前移过程中,最后端的轨道也不断前移连接固定。
采用前移液压顶推油缸,同步顶推三片主桁架前移,主桁架的移动带动底篮、侧模、内模整体滑移至下一梁段
三、行走试验施工组织机构
架子队组织机构组织本次挂篮行走试验
跨青歧涌连续梁施工架子队组织机构图
四、试验步骤
1. 三角挂篮移篮的操作步骤:
铺设新浇筑梁段轨枕和行走轨道;
✧利用螺旋千斤顶将内、外模及底篮后部吊杆下降约80mm;
✧缓缓放松而不解除主桁后锚,使后吊挂滚轮反压轨道受力;
✧利用前移油缸顶推挂篮前移至下一节段浇筑位置;
✧调整就位后安装主桁后锚;
✧调整模板。
2. 三角挂篮移篮走行过程
跨青歧涌连续梁168#墩四线三角挂篮行走准备工作从3月11日上午10:00至3月11日下午16:30全部结束,主要完成体系转换工作。
松动内外模前、后悬吊,使之远离混凝土8cm,拆除底篮后钢板悬吊,使其脱离混凝土面,将底篮后下横梁悬挂在中上横梁上。铺设锚固轨枕和行走轨道,缓缓放松而不解除主桁后锚,使后行走座反压滚轮受力。此时挂篮底篮系统后部荷载通过两侧精轧螺纹钢吊杆传递至主桁,模板系统后部荷载通过滑架和吊杆传递至已浇梁段,所有前部荷载通过吊挂系统传递至前上横梁继而传递至主桁架前端,主桁架以滑座为前支点,后吊挂滚轮为后部平衡点平稳坐落于锚固于梁面上的走行轨道上,从而完成挂篮受力体系的转换。
在三条轨道上分别标识前移控制标尺,测量前移距离,按要求每前进50cm复测一次三榀主桁架的同步性。
启动主控油泵,由主控油泵控制三榀桁架的前液压顶推油缸,并且每50cm停止一次,进行全面的检查,检查内容包括:三榀主桁的前移距离、油封的密封情况、滑座滑行与滚轮转动情况、轨道连接锚固质量、销接刚度等等内容,同时记录主控油泵的油压,以便分析前进中的油压变化情况。
前移轨道压梁操作液压主控油泵
整个顶推过程缓慢、均匀推进,推进速度控制在10cm/min以内。轨道压梁严格执行“先锚后拆”的制度,并保证前后两个压梁的中心距离控制在2.0m之内,确保挂篮前移过程中满足抗倾覆的设计要求。
在走行过程中,主控泵站泵送正常,分阀门开、关无错误操作,油封没有漏油现象,密封性能较好。
本次走行试验三榀主桁行走基本同步、平稳,过程中没有异常声音。移篮属安装后第一次工艺试验性行走,整个走行试验操作统一由专人指挥、专人测量、专人观察和检查。
挂篮移动到位后,首先将挂篮后锚、底篮后锚锚紧,将挂篮与已浇1#块混凝土完全连接,挂篮行走过程安全、稳定。
由于第一次移篮,整个移篮过程耗时较长,共小时,走行过程检验了设计行走系统和挂篮在行走过程中存在的设计问题,同时检验了挂篮设计抗倾覆性能,为今后的施工积累了经验。
挂篮移篮到位安装主桁后锚
五、试验数据记录和处理
挂篮整个行走过程基本顺利,各油缸在行进过程中没有出现漏油现象,主控油泵压力记录均小于20Mpa(设计顶推最大油压),前支座各顶推油缸工作正常。
滑座受力较均匀,与轨道紧密接触,过程中没有异常声音。但导梁行走滑架滚轮滚动较差,在行进过程中滞后现象较为明显,每前进50cm 后,现场采用人工敲击的方式协助滚动,是现场主要处理项目之一。造成此现象的主要原因由两方面组成:挂篮设计中行走滑架采用单根精轧螺纹钢吊挂,并且滑架与导梁之间的富余尺寸不大,前进中导梁容易碰触滑架两侧,造成卡掐现象,从而带动精轧螺纹钢向前倾斜,属于设计中需要改