气井完井工程方案设计及典型案例分析4
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
成功封堵了该井
压井封井供泥浆流程图
1、固定井口装置,前期采用输气泄压,后期采 用放喷泄压 2、先泵注清水,后泵注密度2.2g/cm3压井泥浆 3、停泵观察直接注入密度1.8g/cm3压井泥浆 4、注入CMC隔离液后,两台水泥车同时从油压套 压一起向井内注水泥浆115m3,压井成功。
(6)事故原因分析
✓7″套管上部剌漏导致95/8″套管超内压力 破裂,7″与95/8″、 95/8″与133/8″环空起压, 环空输气量高达8.2 ×104m3/d,压力逼近 133/8″ 套管实际允许抗内压强度的趋势, 出现重大生产安全隐患
(3)处理难点分析
1、该井属油管断脱的高压、高产气井,关井 时井内压力上升很快,压井难度非常大。因 井下油管断落,无法建立循环,难以按正常 程序压井。而177.8mm套管抗内压已大大降 低,压井时可能使177.8mm套管损伤加剧
自制切割工具 现场施工图片
➢事故处理简要步骤
1、气举出井筒内200m液体,然后下入红外线摄像仪,直观地检测
套管磨损段长
2、采用自制切割刀切割断井口附近套管,提出套管悬挂器
3、在Φ193.7mm套管外环空下入探管,探固井水泥返高情况
4、下倒扣捞矛倒扣打捞出井口Φ193.7mm套管
5、采用自制喷射水枪清洁井内回接螺纹,再采用红外线摄像仪检
“ф127壁钩+ф61铣锥+DLM-T73倒扣捞矛”组合工具
2、开窗打捞筒打捞落鱼时
✓初期出现了打捞矛断裂落井,采 用引鞋为螺旋状的Φ127mm开窗 打捞筒打捞,但引入落鱼困难 ✓后根据井内情况加工了短舌捞筒 (增加强度)及马蹄形引鞋(入 鱼容易),成功捞出斜靠在井筒 内、且与油管卡得较紧的落鱼
带螺旋状引鞋Φ127开窗捞筒 带马蹄状引鞋Φ127开窗短舌捞筒
4、该井井况复杂,可能会出现多种情况,制定了多套不同 情况下的压井方案及应急预案
5、压井和封井须连续进行,压井前制定了详细组织方案保 证各环节衔接,共成立了技术顾问组、现场协调组、压井 组…等10个大组,20余个小组
(5)事故处理结果及效果
✓压井封井历时:3.3h ✓共注入压井泥浆:343m3 ✓最高排量:3.8m3/min ✓最高泵注压力:53.4MPa ✓向井内注水泥浆:115m3 ✓进入地层的水泥浆:36.04m3
① 套管切割困难 由于已固井,破损套管只能切割后才能提出,但破损点距井口 近,“切割刀+钻铤”常规切割方式加钻压困难
②套管悬挂器难以形成有效密封 套管悬挂器主要靠套管柱自身重量下压密封件形成有效密封,但 换套后不能形成有效的下压力,所以无法形成有效密封
③回接时螺纹参数不易控制 该井套管为特殊螺纹,回接时对上扣扭矩及清洁条件要求较高, 如何保证上扣扭矩准确及螺纹清洁是面临的又一难题
500
1000 壁厚,mm
1500
剩余壁厚,mm
2000
磨损,%
2500 最小壁30厚00 6.39mm/34500016m
4000
可能34存05000在-1磨50损0m;、2300-3500m、3800-5100井段
5000
3800-5100m井段磨损最为严重,磨损比高 达205%5-0050%,平均30.79%,剩余壁厚6.39-
3、磨铣油管时
✓油管碎屑沉积在落鱼顶,导致重复破碎。 在磨鞋上部加工外打捞杯,避免重复破碎、 提高磨铣时效
✓部分碎屑无法带出,有针对性的设计了梅 花打捞杯。还据落鱼具体情况设计加工了裙 边磨鞋、领眼磨鞋等工具
4、套铣作业时
设计、加工了套铣和打捞一体化工具, 有效克服了套铣、打捞分步实施效率低的难 题,同时解决了油管严重弯曲变形、内腔充 满岩屑、打捞难等问题
测螺纹受损程度
6、控制扭矩回接套管
7、安装“密封盒”
8、密封试压
9、试压后对套管环空补注水泥浆
套管外回接密封装置示意图
➢事故处理结果及效果
采用自制切割工具,切割套管共耗时2h,取出破损套 管,回接后成功试压至60MPa,后期进行了多次大型施工 作业,未出现任何异常情况。
(二)经验教训
深井套管磨损后井筒承压大幅度降低,即使采用套管回接等措施 提高了井筒承压能力,由于缩小了井眼尺寸,对后期作业限制很大。 因此,关键还在于采取技术措施防止套管磨损。
4、压井过程中若被迫从环空放喷泄压,高压 的高速气流携带重泥浆的固体颗粒,将会对 井口、地面管汇等造成严重刺坏,不但造成 压井失败,同时使该井更加复杂化
闸阀被刺蚀图片
(4)技术对策分析
1、加大采气量,降低井口和环空压力,压井施 工前大流量放喷降压,将井口压力尽可能降至 40MPa下,形成压降漏斗,以利于后期压井作业 2、13-3/8″套管抗内压强度21.7MPa,同时该层 套管是防止地面井喷的最后一道防线,压井施 工中应进行重点保护,其承受内压原则上控制 在10 MPa以下 3、压井时泥浆密度要合理,防止压不稳或形成 大量漏失,要求压井施工排量大、速度快。考 虑到该井经过较长时间生产,同时准备了三种 不同密度泥浆和两种密度的堵漏浆,贮备量均 为3倍井筒容积
油层套管7″
HP-13Cr-110×11.51
衬管5″
p-110×7.52
油管27/8″
HP-13Cr-110×5.51
抗内压 (MPa)
44.5 60 85.91 78.6 97.5
抗挤 (MPa)
26.8 31.1 74.32 61.0 88.3
(2)事故概况
✓光管柱投产,井口压力57MPa下,输气 40×104m3/d。稳产一年后,井口泄漏频繁, 腐蚀严重,油管从悬挂器处断落,油压 57↑59.5MPa,套压60.1↓59.8MPa,井口温 度出现异常60 ℃ ↑90℃
➢难点分析
✓受CO2长时间腐蚀、管壁减薄(2mm),致使管柱强度降低,同时井 内落鱼形状不规则,且存在多段落鱼,部分落鱼还被砂埋,管柱存 在严重弯曲、变形等现象 ✓常规打捞已不能完全打捞出井内落物,必须采用打捞、磨铣、倒扣 等多种复合手段 ✓还须根据井内落物情况设计有针对性的工具
油管断口不规则
井内提出的弯曲油管
3、井口失效案例—新851井
(一)基本情况
➢完钻4870m ➢地层压力80.45MPa,井口关井压力65MPa以上 ➢CO2含量1.2-1.5% ➢QAOF314.27104m3/d
套管程序
钢级×壁厚(mm)
N-80×11.05×(0~910m) 技术套管95/8″ P-110×11.05×(910~854m)
➢技术对策分析
1、倒扣打捞阶段 ✓加工了鱼顶修复、打捞一体化及加长打捞筒等工具 ✓采用分段少量打捞方法,防剩余强度低的油管从本体扭断,形成不规 则鱼顶,导致事故复杂化 ✓据井内落鱼形状和实际情况采用了多种组合工具打捞,如针对井内落 鱼顶变形严重内腔堵塞、工具入鱼和抓住落鱼困难,采用了“φ127壁钩 +φ61铣锥+DLM-T73倒扣捞矛”组合工具
川合137井井身结构
➢事故概况
✓ 投产5年后发现,井内油管1140-1170m 穿孔,推断在2670m处出现断裂,6001515m间油管腐蚀严重,特别是油管接 箍附近及接箍腐蚀较严重 ✓ 修井作业提井内油管时在2138.75m 断 裂,许多提出油管本体有穿孔现象,孔 径大小不一,最大的孔径Φ12mm,同 时内壁严重锈蚀、壁厚变薄
➢技术对策分析
1、针对破损点高,切割时加钻压难的情况, 自制了切割工具 2、测井资料显示该井上部10余根套管外无水 泥环,切割后具备直接倒扣、倒出井口部分套 管的条件,为此设计加工了针对性的倒扣工具 3、为保证螺纹清洁,设计了带喷孔的清洗枪, 专门用于螺纹清洁。 4、考虑到现场回接在钻台面操作,无法准确 判断井内螺纹上扣扭矩,根据特殊螺纹特性, 采用了110%上扣扭矩。
打捞出油管
打捞出油管碎片
打捞出油管腐蚀后形成的铁屑
(二)经验教训
经过长达213天井下作业,终于解放了川合137井气层,修井难度 极大且耗时、耗力。对于气水关系复杂气藏,油管断裂还会导致气 产量、油套压急剧下降,造成气井过早水淹。因此,对于高温高压 含酸性介质气井,需根据工况特点,优选材质防腐或缓释剂防腐
➢事故概况
✓回接套管固井后,为满足下步施 工,井筒试压至58MPa。试压至该 值时,井内突然“砰”一声闷响, 压力随后突降至10MPa ✓检查发现套管被憋爆,破损点距 套管头0.7m,长度约0.7m,宽度56cm,不规则
➢处理难点分析
为提高井筒承压能力且保证井筒内径,拟采用取换套回接进行 修复,但存在以下难点:
Φ139.7
井段 (m) 0-282.40 0-2001.14 0-4540.21 4420.55-4617.58 4617.58-4852.20 4852.20-5398.60
规格 (钢级/壁厚/扣型) J55×9.65mm×BTC N80×12.57mm×TPCQ 13Cr-110×12.70mm×FOX P110×9.17mm×WSP-3T P110×10.54mm×LTC P110×9.17mm×WSP-3T
5、处理裸眼井段时
✓井壁坍塌形成大肚子,残余油管 贴向井壁,磨铣严重蹩钻 ✓且Φ215.9mm井眼内段残留油 管处于活动状态,钻头不能下至 原井深 ✓用小径铣锥冲孔至4633.12m解 放气层,结束修井作业
➢事故处理结果及效果
加工和购买各式工具39类95只,累计下钻73趟,打捞出Φ73EUE 油管157根(1502.92m),Φ73NU油管206根(1858.05m),短节5根 (8m),大量油管碎片和腐蚀铁屑,最后解放了气层,基本达到修 井目的。
2、177.8mm套管柱破裂位置不确定,若在上 部压井时可能一开始泥浆就从177.8mm套管 刺漏进入177.8mm与244.5mm、244.5mm与 339.7mm套管环空,形成短路,同时也会刺 蚀破损部位、加剧受损程度
压井泥浆
3、油管掉在井内且弯曲,压井过程中,油管 内的压缩天然气易反弹,给压井造成很大危 害。同时,泥浆主要从油管和套管间进入地 层,油管弯曲导致泥浆易形成窜槽,部分混 气泥浆无法顶替。压井完后,看似平衡,实 际隐藏着很大风险
气井完井工程方案设计及 典型案例分析
1、套管破损事故案例---大邑101井
(一)基本情况
➢完钻井深5400m,尾管悬挂完井 ➢井筒试压16MPa泄漏,采用封隔器和多 臂井井仪检查,发现2373.5-2386.4m套 管泄漏,后回接尾管至1602m
套管外径 (mm) Φ339.7 Φ273.1 Φ193.7
➢优化井身结构
优化井身结构从源头上防磨, 或完钻后回接尾管防止磨损。
新10-1H井身结构示意图
➢加强套管磨损预测,钻井过程防磨措施到位降低套管磨损
钻井过程中采用非金属防磨套降低磨损,据侧向力值预测套管磨损 井段和程度,在侧向力突出井段更应加强防磨
井深,m 平均磁性吸附物,g/m
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 0
封的检查,发现套管头主密封 完好。检查采油树 1 置和油管悬挂器过流面均被不同程度 的腐蚀,腐蚀主要是由 CO2腐蚀、多相流冲刷腐蚀、电耦腐蚀、应力腐 蚀和摩振腐蚀等多重综合作用造成的。
➢ 多相流冲蚀腐蚀
采油树阀门和油管挂内的过流面由 于几何尺寸的变化,并存在一定的间隙, 导致高速气流通过该处时形成了剧烈的 涡流,从而产生严重的冲蚀。
911.19mm之间。 DY7井套管磨损程度预测
30
25
平均14.55g/m
20
15
10
平均2.49g/m
5
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
测量次数
DY7井铁屑吸附物变化曲线
3000m以上井段下入非金属防磨套,防磨效果明显
2、油管断裂事故案例---川合137井
(一)基本情况
✓完钻井深:4636.87m ✓完井方式:裸眼完井 ✓原始地层压力:71.47MPa ✓气层中部温度:120℃ ✓CO2含量:0.3361% ✓初期测试无阻流量:33.54×104m3/d ✓气水关系:生产一段时期后产水量大
1 、油管悬挂器检测 油管悬挂器下部连接丝扣(27/8FOX公扣)根部断裂,断裂处壁厚最
厚 7mm ,最薄 2mm ,内孔冲蚀非常严重,冲蚀最大的深度已经达到 7mm ;上部连接丝扣(31/2 油管母扣)冲蚀严重,特别是台面冲蚀更为 严重,而且过流面有掉块痕迹。
2、采油树检查 通过对采油树和套管头密
压井封井供泥浆流程图
1、固定井口装置,前期采用输气泄压,后期采 用放喷泄压 2、先泵注清水,后泵注密度2.2g/cm3压井泥浆 3、停泵观察直接注入密度1.8g/cm3压井泥浆 4、注入CMC隔离液后,两台水泥车同时从油压套 压一起向井内注水泥浆115m3,压井成功。
(6)事故原因分析
✓7″套管上部剌漏导致95/8″套管超内压力 破裂,7″与95/8″、 95/8″与133/8″环空起压, 环空输气量高达8.2 ×104m3/d,压力逼近 133/8″ 套管实际允许抗内压强度的趋势, 出现重大生产安全隐患
(3)处理难点分析
1、该井属油管断脱的高压、高产气井,关井 时井内压力上升很快,压井难度非常大。因 井下油管断落,无法建立循环,难以按正常 程序压井。而177.8mm套管抗内压已大大降 低,压井时可能使177.8mm套管损伤加剧
自制切割工具 现场施工图片
➢事故处理简要步骤
1、气举出井筒内200m液体,然后下入红外线摄像仪,直观地检测
套管磨损段长
2、采用自制切割刀切割断井口附近套管,提出套管悬挂器
3、在Φ193.7mm套管外环空下入探管,探固井水泥返高情况
4、下倒扣捞矛倒扣打捞出井口Φ193.7mm套管
5、采用自制喷射水枪清洁井内回接螺纹,再采用红外线摄像仪检
“ф127壁钩+ф61铣锥+DLM-T73倒扣捞矛”组合工具
2、开窗打捞筒打捞落鱼时
✓初期出现了打捞矛断裂落井,采 用引鞋为螺旋状的Φ127mm开窗 打捞筒打捞,但引入落鱼困难 ✓后根据井内情况加工了短舌捞筒 (增加强度)及马蹄形引鞋(入 鱼容易),成功捞出斜靠在井筒 内、且与油管卡得较紧的落鱼
带螺旋状引鞋Φ127开窗捞筒 带马蹄状引鞋Φ127开窗短舌捞筒
4、该井井况复杂,可能会出现多种情况,制定了多套不同 情况下的压井方案及应急预案
5、压井和封井须连续进行,压井前制定了详细组织方案保 证各环节衔接,共成立了技术顾问组、现场协调组、压井 组…等10个大组,20余个小组
(5)事故处理结果及效果
✓压井封井历时:3.3h ✓共注入压井泥浆:343m3 ✓最高排量:3.8m3/min ✓最高泵注压力:53.4MPa ✓向井内注水泥浆:115m3 ✓进入地层的水泥浆:36.04m3
① 套管切割困难 由于已固井,破损套管只能切割后才能提出,但破损点距井口 近,“切割刀+钻铤”常规切割方式加钻压困难
②套管悬挂器难以形成有效密封 套管悬挂器主要靠套管柱自身重量下压密封件形成有效密封,但 换套后不能形成有效的下压力,所以无法形成有效密封
③回接时螺纹参数不易控制 该井套管为特殊螺纹,回接时对上扣扭矩及清洁条件要求较高, 如何保证上扣扭矩准确及螺纹清洁是面临的又一难题
500
1000 壁厚,mm
1500
剩余壁厚,mm
2000
磨损,%
2500 最小壁30厚00 6.39mm/34500016m
4000
可能34存05000在-1磨50损0m;、2300-3500m、3800-5100井段
5000
3800-5100m井段磨损最为严重,磨损比高 达205%5-0050%,平均30.79%,剩余壁厚6.39-
3、磨铣油管时
✓油管碎屑沉积在落鱼顶,导致重复破碎。 在磨鞋上部加工外打捞杯,避免重复破碎、 提高磨铣时效
✓部分碎屑无法带出,有针对性的设计了梅 花打捞杯。还据落鱼具体情况设计加工了裙 边磨鞋、领眼磨鞋等工具
4、套铣作业时
设计、加工了套铣和打捞一体化工具, 有效克服了套铣、打捞分步实施效率低的难 题,同时解决了油管严重弯曲变形、内腔充 满岩屑、打捞难等问题
测螺纹受损程度
6、控制扭矩回接套管
7、安装“密封盒”
8、密封试压
9、试压后对套管环空补注水泥浆
套管外回接密封装置示意图
➢事故处理结果及效果
采用自制切割工具,切割套管共耗时2h,取出破损套 管,回接后成功试压至60MPa,后期进行了多次大型施工 作业,未出现任何异常情况。
(二)经验教训
深井套管磨损后井筒承压大幅度降低,即使采用套管回接等措施 提高了井筒承压能力,由于缩小了井眼尺寸,对后期作业限制很大。 因此,关键还在于采取技术措施防止套管磨损。
4、压井过程中若被迫从环空放喷泄压,高压 的高速气流携带重泥浆的固体颗粒,将会对 井口、地面管汇等造成严重刺坏,不但造成 压井失败,同时使该井更加复杂化
闸阀被刺蚀图片
(4)技术对策分析
1、加大采气量,降低井口和环空压力,压井施 工前大流量放喷降压,将井口压力尽可能降至 40MPa下,形成压降漏斗,以利于后期压井作业 2、13-3/8″套管抗内压强度21.7MPa,同时该层 套管是防止地面井喷的最后一道防线,压井施 工中应进行重点保护,其承受内压原则上控制 在10 MPa以下 3、压井时泥浆密度要合理,防止压不稳或形成 大量漏失,要求压井施工排量大、速度快。考 虑到该井经过较长时间生产,同时准备了三种 不同密度泥浆和两种密度的堵漏浆,贮备量均 为3倍井筒容积
油层套管7″
HP-13Cr-110×11.51
衬管5″
p-110×7.52
油管27/8″
HP-13Cr-110×5.51
抗内压 (MPa)
44.5 60 85.91 78.6 97.5
抗挤 (MPa)
26.8 31.1 74.32 61.0 88.3
(2)事故概况
✓光管柱投产,井口压力57MPa下,输气 40×104m3/d。稳产一年后,井口泄漏频繁, 腐蚀严重,油管从悬挂器处断落,油压 57↑59.5MPa,套压60.1↓59.8MPa,井口温 度出现异常60 ℃ ↑90℃
➢难点分析
✓受CO2长时间腐蚀、管壁减薄(2mm),致使管柱强度降低,同时井 内落鱼形状不规则,且存在多段落鱼,部分落鱼还被砂埋,管柱存 在严重弯曲、变形等现象 ✓常规打捞已不能完全打捞出井内落物,必须采用打捞、磨铣、倒扣 等多种复合手段 ✓还须根据井内落物情况设计有针对性的工具
油管断口不规则
井内提出的弯曲油管
3、井口失效案例—新851井
(一)基本情况
➢完钻4870m ➢地层压力80.45MPa,井口关井压力65MPa以上 ➢CO2含量1.2-1.5% ➢QAOF314.27104m3/d
套管程序
钢级×壁厚(mm)
N-80×11.05×(0~910m) 技术套管95/8″ P-110×11.05×(910~854m)
➢技术对策分析
1、倒扣打捞阶段 ✓加工了鱼顶修复、打捞一体化及加长打捞筒等工具 ✓采用分段少量打捞方法,防剩余强度低的油管从本体扭断,形成不规 则鱼顶,导致事故复杂化 ✓据井内落鱼形状和实际情况采用了多种组合工具打捞,如针对井内落 鱼顶变形严重内腔堵塞、工具入鱼和抓住落鱼困难,采用了“φ127壁钩 +φ61铣锥+DLM-T73倒扣捞矛”组合工具
川合137井井身结构
➢事故概况
✓ 投产5年后发现,井内油管1140-1170m 穿孔,推断在2670m处出现断裂,6001515m间油管腐蚀严重,特别是油管接 箍附近及接箍腐蚀较严重 ✓ 修井作业提井内油管时在2138.75m 断 裂,许多提出油管本体有穿孔现象,孔 径大小不一,最大的孔径Φ12mm,同 时内壁严重锈蚀、壁厚变薄
➢技术对策分析
1、针对破损点高,切割时加钻压难的情况, 自制了切割工具 2、测井资料显示该井上部10余根套管外无水 泥环,切割后具备直接倒扣、倒出井口部分套 管的条件,为此设计加工了针对性的倒扣工具 3、为保证螺纹清洁,设计了带喷孔的清洗枪, 专门用于螺纹清洁。 4、考虑到现场回接在钻台面操作,无法准确 判断井内螺纹上扣扭矩,根据特殊螺纹特性, 采用了110%上扣扭矩。
打捞出油管
打捞出油管碎片
打捞出油管腐蚀后形成的铁屑
(二)经验教训
经过长达213天井下作业,终于解放了川合137井气层,修井难度 极大且耗时、耗力。对于气水关系复杂气藏,油管断裂还会导致气 产量、油套压急剧下降,造成气井过早水淹。因此,对于高温高压 含酸性介质气井,需根据工况特点,优选材质防腐或缓释剂防腐
➢事故概况
✓回接套管固井后,为满足下步施 工,井筒试压至58MPa。试压至该 值时,井内突然“砰”一声闷响, 压力随后突降至10MPa ✓检查发现套管被憋爆,破损点距 套管头0.7m,长度约0.7m,宽度56cm,不规则
➢处理难点分析
为提高井筒承压能力且保证井筒内径,拟采用取换套回接进行 修复,但存在以下难点:
Φ139.7
井段 (m) 0-282.40 0-2001.14 0-4540.21 4420.55-4617.58 4617.58-4852.20 4852.20-5398.60
规格 (钢级/壁厚/扣型) J55×9.65mm×BTC N80×12.57mm×TPCQ 13Cr-110×12.70mm×FOX P110×9.17mm×WSP-3T P110×10.54mm×LTC P110×9.17mm×WSP-3T
5、处理裸眼井段时
✓井壁坍塌形成大肚子,残余油管 贴向井壁,磨铣严重蹩钻 ✓且Φ215.9mm井眼内段残留油 管处于活动状态,钻头不能下至 原井深 ✓用小径铣锥冲孔至4633.12m解 放气层,结束修井作业
➢事故处理结果及效果
加工和购买各式工具39类95只,累计下钻73趟,打捞出Φ73EUE 油管157根(1502.92m),Φ73NU油管206根(1858.05m),短节5根 (8m),大量油管碎片和腐蚀铁屑,最后解放了气层,基本达到修 井目的。
2、177.8mm套管柱破裂位置不确定,若在上 部压井时可能一开始泥浆就从177.8mm套管 刺漏进入177.8mm与244.5mm、244.5mm与 339.7mm套管环空,形成短路,同时也会刺 蚀破损部位、加剧受损程度
压井泥浆
3、油管掉在井内且弯曲,压井过程中,油管 内的压缩天然气易反弹,给压井造成很大危 害。同时,泥浆主要从油管和套管间进入地 层,油管弯曲导致泥浆易形成窜槽,部分混 气泥浆无法顶替。压井完后,看似平衡,实 际隐藏着很大风险
气井完井工程方案设计及 典型案例分析
1、套管破损事故案例---大邑101井
(一)基本情况
➢完钻井深5400m,尾管悬挂完井 ➢井筒试压16MPa泄漏,采用封隔器和多 臂井井仪检查,发现2373.5-2386.4m套 管泄漏,后回接尾管至1602m
套管外径 (mm) Φ339.7 Φ273.1 Φ193.7
➢优化井身结构
优化井身结构从源头上防磨, 或完钻后回接尾管防止磨损。
新10-1H井身结构示意图
➢加强套管磨损预测,钻井过程防磨措施到位降低套管磨损
钻井过程中采用非金属防磨套降低磨损,据侧向力值预测套管磨损 井段和程度,在侧向力突出井段更应加强防磨
井深,m 平均磁性吸附物,g/m
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 0
封的检查,发现套管头主密封 完好。检查采油树 1 置和油管悬挂器过流面均被不同程度 的腐蚀,腐蚀主要是由 CO2腐蚀、多相流冲刷腐蚀、电耦腐蚀、应力腐 蚀和摩振腐蚀等多重综合作用造成的。
➢ 多相流冲蚀腐蚀
采油树阀门和油管挂内的过流面由 于几何尺寸的变化,并存在一定的间隙, 导致高速气流通过该处时形成了剧烈的 涡流,从而产生严重的冲蚀。
911.19mm之间。 DY7井套管磨损程度预测
30
25
平均14.55g/m
20
15
10
平均2.49g/m
5
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
测量次数
DY7井铁屑吸附物变化曲线
3000m以上井段下入非金属防磨套,防磨效果明显
2、油管断裂事故案例---川合137井
(一)基本情况
✓完钻井深:4636.87m ✓完井方式:裸眼完井 ✓原始地层压力:71.47MPa ✓气层中部温度:120℃ ✓CO2含量:0.3361% ✓初期测试无阻流量:33.54×104m3/d ✓气水关系:生产一段时期后产水量大
1 、油管悬挂器检测 油管悬挂器下部连接丝扣(27/8FOX公扣)根部断裂,断裂处壁厚最
厚 7mm ,最薄 2mm ,内孔冲蚀非常严重,冲蚀最大的深度已经达到 7mm ;上部连接丝扣(31/2 油管母扣)冲蚀严重,特别是台面冲蚀更为 严重,而且过流面有掉块痕迹。
2、采油树检查 通过对采油树和套管头密