360m2烧结机设备主要问题及处理

合集下载

360m 2烧结机跑偏调整

360m 2烧结机跑偏调整

9 1rm,也就是说烧结机尾轮两 从而导致 了烧结机 台车的跑偏。 ~3 a
保 证 了烧 结 机 的稳定 可 靠 运 转。 侧 相应齿 板不 同步是造 成烧结 机
下 面详细 介绍这 次烧结 机跑偏 调 跑偏 问题的根 源。
整 的过 程 。
实施调偏
找 到烧 结机 台车跑 偏 的真正
引起 烧结机 尾轮 两侧齿板 不
作者单位: 邯钢集团邯宝公司炼铁厂,河北 邯郸 0 6 1 505
6 4
铆 茁荨
2 年 第 6 01 O 期
I 装鲁 三艺
L . - _ _ l _- _ ¨ =
钢 实 整 践
以齿板 原 因后 ,如何使 得烧 结机 尾 轮两 连 接孑 按 逆 时针 旋转 0 5 是最 并 对 每块齿 板进 行测 量 ( L .。 2 侧齿 板能 够 同步是 实施 调偏 的关 合理 的,并 且必 须将 西侧 齿 板上 上 接 口面为 准 ,框 式水 平仪 将接
轴楔 键 的安装存 在误 差 ; 轮毂定 板齿形存在偏差 。 由于齿 板上 的螺栓 孔是要求
以来 ,出现烧结 机 台车在 上部轨 至 弯 道 出 口处 向西跑 偏 的 现 象 ,
针对烧 结机 跑偏 的情 况 ,技 位孑 错位 ; L 齿板定 位孔 错位 ; 齿
道运 转正 常 ,进 入机 尾弯 道运行 术人员进行了认真的测量与分析 , 并按 照常 规的思 路尝试着 通过 调
时 进入机 尾弯道 检查 时发现 : 机 机跑偏情况未得到有效控制。 机 尾轮偏 差 的原 因,利 用二期 烧
尾 弯道西 侧从 中部开始 ,至下 均
经过 进一 步的分 析 ,为 寻找 结机 的停 机时 间 ,将尾 轮两侧 相

烧结机常见故障处理及维修

烧结机常见故障处理及维修

(280)烧结机常见故障处理及维修常见故障及异常的处理1台车跑偏1.1台车跑偏的原因:a烧结机两侧有温度差。

b台车运行轨道的磨损和变形。

c密封滑道磨损。

d台车车轮工作面、轮缘的磨损。

e台车卡轮的磨损。

f台车两端面防磨板的磨损。

g头尾星轮齿板工作面的磨损。

h头尾星轮轴心线的偏移。

i移动架两侧移动不一致,或重锤重量不一致。

j水平轨道两侧不等高。

1.2台车跑偏的处理a 更换已磨损的零部件。

b 打开或关闭厂房的窗户,尽是减小烧结机左右两侧的温差。

c 测量并调整水平轨的标高在许可范围内。

d 检查尾部移动架左右两侧移动量是否一致,若不一致,则应进行以下项目的确认:(a)是否有异物或某个部位阻碍移动架的移动。

(b)平衡重锤中链轮是否被卡住或转动不够灵活。

(c)两侧平衡重锤重量是否不一致。

(d)平衡重锤链条是否有一侧被拉断。

e 对头尾星轮轴心线按原设定基准进行校正。

f 由头部轴承座移动调整装置进行调整。

经过上述几项处理后,仍发现台车长时间地往同一方向偏斜,且情况比较严重,则可移动调整装置来改变头部星轮自由侧轴承座的位置,以纠正台车跑偏。

此项调整需慎重对待,一般情况下不宜作此调整。

2烧结机过载2.1产生过载的原因:a尾部移动架移动量不一致。

b平衡重锤过重。

c头尾弯道和水平轨道变形、移位,致使台车运行受阻。

d台车掉轨。

e风箱端部密封的活动板调整不当或浮动不灵活,与台车梁底面干涉。

f台车密封装置中的游板不游动,与固定滑道摩擦阻力大。

g检查驱动装置的主电动机的制动器是否未松闸或失灵。

h台车塌腰或其它变形。

i其它运行部位有异物干涉。

j台车进入头尾弯道的运行轨迹是否与原设计吻合。

k密封滑道接头处是否平滑,滑道的螺栓连接有无松动现象。

l防止风箱上浮梁的间隙是否合乎设计要求。

2.2过载的处理:a对尾部移动架移动量不一致按1.2d办法处理。

b适当减轻平衡锤的重量。

c更换已变形、损坏的零部件。

d校正头尾弯道和水平轨道。

e若有掉轨的台车,查明台车掉轨的原因并作相应处理。

稳定360m2烧结系统烧结矿质量的攻关

稳定360m2烧结系统烧结矿质量的攻关
质量 考核 制度 ,保持熟 熔 剂质量 的相 对稳 定 。
25 对 国 内矿种 和 工业废 弃物进 行科 学配 矿 .
量的烧结杯配矿实验 ,分析其配 比对烧结矿的 影 响 ,力求寻找最佳 配比和操作参数 ,并指导
生 产 实 践 ,最 终使 烧 结 矿 物 化 性 能 均 达 到 了炼 铁 的冶炼 要求 。
f c swe e s mmaie e t r u rz d.
Ke r s itr g 6 i e n cie uly yWo d :Sne n ;3 0m Sn r gMahn ;Q a t;Ham u lm n;C nrl i ti i r fl e e t ot E o
熔 剂供 应 商进 行 了调 整和 整合 : () 在保 证 供 1
应量的基 础上减少供应商 的数量 ,消除 由于不 同商家的质量差异而造成的影 响; ( 2 )将供应 商提供 的熟 熔剂进行 区分使用 ,即包仓 打灰 、 保质保量 ,减少 因熟熔剂理化性 能的层 次差异 而造成的下料波动 ; ( 3 )对供应商实行严格的
品位较低 ,烧结性能差 ,有害元素含量高 ,品
种 繁 多 ;另外 ,烧 结 厂 还 配 用 了大 量 的 工 业 废 料 ,如 转 炉 污 泥 和粒 化 渣 等 。各 种 矿 石 成 分 差 异 较大 ,性 能 各异 ,为烧 结 生产 带来 不 利 影 响 。
测算出各种矿石使用情况 ,将 A 、B区 6 个烧结 粉一次料场进行区域规划 ,合理堆放。 ()品 2

者 :向小平 ,大 学学历 ,助理 工程 师 ,现从事
别是原料品种多 、质量差别大 ,铁矿粉的 P及 S i 含量特别高 ,A2 O I 含量波动大。为了寻找 0
烧结矿质量管理工作 ,技术 员。

宣钢360m~2烧结机烧技术改造

宣钢360m~2烧结机烧技术改造

2 . 5 单辊 减速机改造 单辊破 碎机减速机 原型号为x J B w1 3 4 B 一 2 2 O — F 的星轮减速机 , 其 内部结 构复杂 , 不耐冲击 。 单辊 破碎机 冲击负荷 大, 容易造成星轮减 速 机内部零件 损坏。 1 、 2 机 总计 发生5 次 损坏事故。 经过载荷 计算, 本 次
1 、 前言 改造 选用具 有结 构紧凑、 承载负荷大 的优 点的型号为ML 4 P S F 一 1 4 0 减 宣钢1 、 2 3 6 0 m 烧结机分 别-  ̄2 0 0 8 年4 月、 2 0 1 0 年3 月投产, 在两台 速机 , 能够适应单 辊破碎机 工况条件 。 改造后满足生产 需求。 3 6 0 m2 烧 结机生 产过程 中出现 混合机粘料严重、 混合机拖 轮损坏频繁 , 2 . 6 自循环返矿系统改造 缓 冲仓粘 料严重 , 刮刀块 和耐磨块故 障率高 , 成品筛 分设备 故障率高 , 1 、 2 烧 结机 自 循 环返矿皮带为共用, 若其 中一条皮带出现问题 , 缓 冲料 仓粘仓 等设备问题 , 烧 结机 内因停机 率及计划检修 率高, 制约 了 则会 影响 两台烧结 机生 产。 在4 8 皮带尾部 增设返矿 落地溜 槽, 自 循 环 烧 结产 质量水平的发挥 。 为了提高烧 结机设 备作业率 , 挖掘 3 6 0 m 烧 结 返矿可 以临时落地 , 减 少返矿皮带故障对生产 的影响 , 年节约停机 时间 机大型 化、 现代化 设备效能 , 针对影 响3 6 0 m 烧 结机设 备在 运行过 程中 2 5 / J  ̄ 时。 在4 6 皮 带上增 设加返矿 溜槽 , 自 循 环返矿不足部 分可通过 外 出现的故 障和缺 陷以及不能适 应烧结生产 的制 约环节, 进行原因分析, 配补 齐, 稳 定了返矿配 比。 详细制定 设备改造方案 , 改造后达 到了预 期效 果 , 稳定了烧结生产。 3 . 改 造效 果 2 . 改造 内窖 上述 改造从2 0 1 1 年4 月开始 ̄ 1 , 1 2 0 1 2 年1 2 月逐步实施完成 , 2 0 1 3 年1 - 6 2 . 1 混合 机衬板改造 月份 的运行效 果看 , 3 6 0 m 烧结 机设备 作业率 、 稳 定性 提高 , 满足烧 结 此次改造 将l 、 2 二混 机的尼龙衬板 改用具 有重量 轻、 不易粘 料特 矿产质量水平大幅度提高的要求 , 顺利实现设备 改造 目 标。 点的陶瓷 橡胶衬板 , 规 格为2 5 0 × 2 5 0 x l 0( mm) , 总厚度 为1 0 mm。 耐磨 ( 1 ) 解 决了混 合机粘料 问题 , 降低 了故障率 , 保证 了 传动 系统 的稳 陶瓷与橡胶硫 化在一起 , 耐磨 陶瓷橡胶衬 板粘贴在简体设备 内壁 上。 定运行。 混 合机制粒效果 改善, 混合 料中大于3 mm的量 1  ̄ 1 7 7 . 9 %增加 到 使用近 1 年来 , 由于混合机 内衬组 件的设 计合理 , 既要 满足物 料强 7 9 . 9 8 %, 增J J l : 1 2 . 0 2 %, 水分合格率 由9 3 . 6 % 增加到9 9 . 2 %, 增3 n 5 . 6 %, 化制粒 成球 的要求 , 又要确 保筒体 内不沾料、 能带料。 年可节约停 机时 ( 2 ) 2 0 1 2 年9 月缓 冲仓衬板改 为陶瓷衬板加 后动衬板 至今, 没有发 间7 6 小时。 生衬 板脱落、 悬仓现 象, 稳定了烧结生产。 2 . 2 缓冲仓衬板 改造 ( 3 ) 成品筛设备故障率 降低, 成品粒级改善 , 成品 中 小于5 mm的量 缓 冲仓原 用不锈 钢衬 板 , 在 生产 过程 中容 易粘 料 造成 悬仓 , 每次 由改 造前的5 . 3 % 降 ̄ , 1 1 4 . 8 %, 降低0 . 5 %。 。 处理 悬仓 均需要 1 O 多个小 时, 在计 划检修 时, 频 繁修补 衬板 , 增加 了职 ( 4 ) 单 辊系统改造 , 通 过对耐磨块 、 刮 刀块 固定方式 的从 新设计, 工 工作 量。 后使用 高压水进 行处理 , 虽然减 少了处理时 间 , 但是 频繁处 有效合理的解决了其容易脱落的现 象。 将行星齿轮减 速机改为 圆柱齿轮 理悬仓仍 对烧结生产不 利。 本次改造 用具 有表面光 滑、 耐磨损的 陶瓷衬 减速机 , 实现 了零故障 , 大幅度提高 了减速机 的工作效率。 板代替原有衬 板 。 同时在缓冲 仓两侧加装活 动衬板 , 活动衬板与 固定衬 ( 5 ) 成 品皮 带使 用钢丝带、 自循环返 矿增加 落地溜 槽和上料 溜槽

360m2烧结机单辊破碎系统故障原因分析与改造

360m2烧结机单辊破碎系统故障原因分析与改造
( 河北 钢铁 集 团 宣 钢 公 司 机 制 公 司 , 河北 宣化 0 7 5 1 0 0 )
摘要 : 单 辊 破 碎机 为 炼 铁烧 结 工 艺 的 关 键 设 备 。生 产 过 程 中 , 该 设备处 在高 温和粉尘 环境下 , 容 易 发 生 故 障 而 影 响 生 产 。为 减 少 故 障 , 宣钢 对 1 # 、 2 # 烧 结 机 单 辊破 碎 机 进 行 了改 造 。 通 过 改 造 提 高 了作 业 率 ,
1 . 3 导 料 槽 刮 刀 块 和 耐 磨 块 易 脱 落
原设计 减 速机 型号 为 X J B W1 3 4 B一 2 2 0一 F的
总第 2 1 7期
2 0 1 4年 第 1期
河 北冶全
H EBEI M ETALLU R GY
To r a l N O. 2 l 7
2 01 4. Nu m be r 1
3 6 0 1 T I 2烧 结 机 单 辊
破 碎 系统 故 障原 因分 析 与 改造
杨 素 娟
( Ma c h i n e Ma n u f a c t u r e Co mp a n y, Xu a n h u a I r o n a n d S t e e l Co mp a n y,He b e i I r o n a n d S t e e l Gr o u p, Xu a n h u a ,
1 问 题 分 析
1 . 1 单辊传动减速机故障 多
查孔 , 必须 解 体 才 能检 查 内部 零件 。该 型减 速 机 不
适合 在单 辊破 碎机设 备使 用 。
1 . 2 导 料 槽 本 体 磨 损 严 重
导料槽 安 装在烧 结 机机尾 , 由于烧 结矿 温度 高 、 落差 大 、 冲击 力 强 , 物 料 冲 刷 使 导 料 槽 本 体 迅 速 磨 损 。每次检 修需 要安 排清 料 , 用钢板 修补 磨损 部 位 , 使用 寿命 1年左 右 。

宣钢炼铁厂烧结机机头360m2电除尘器灰斗结块的原因分析及治理(精)

宣钢炼铁厂烧结机机头360m2电除尘器灰斗结块的原因分析及治理(精)

宣钢炼铁厂烧结机机头360m2电除尘器灰斗结块的原因分析及治理摘要:对宣化钢铁公司炼铁厂烧结机机头360m2电除尘器灰斗结块的原因,从漏风量大、漏风率高、粉尘性质、烟气温度、湿度、二次扬尘、灰斗加热板损坏、振打系统振打力不足、气力输灰管道压力不足、专业管理不到位,人为操作因素影响等方面进行分析,并针对这些原因提出合理的改进措施,对烧结机机头除尘工艺的进一步改进提供依据。

关键词:电除尘;灰斗结块;除尘效率中图分类号:TF809.1 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)0210134-020 前言在烧结生产过程中,会产生含有大量灰尘及有害气体SO2、NO2等的烟气。

随着国家对粉尘排放标准的逐步提高,节能减排工作的日益强化,为保护大气环境,减少主抽风机转子等设备的磨损,烧结工艺产生的含尘烟气必须在排入大气之前经过机头除尘设施的净化。

电除尘器是利用高压电场产生的静电力使尘粒荷电后,将尘粒从气流中分离出出来的一种除尘装置。

对1-2μm粉尘的净化效率可达99%以上,每小时可处理气体上百万立方米,阻力仅为200-300Pa,正常操作温度可高达400℃。

但一次投资费用大,占地面积大,对粉尘有一定的选择性,且结构复杂,安装、维护管理要求严格。

电除尘器因具有除尘效率高、阻力损失小、总能耗低、自动化程度高、处理烟气量大等优点而被广泛应用于钢铁企业除尘系统中。

宣化钢铁公司炼铁厂烧结机机头360m2电除尘器一期采用双室三电场电除尘器,二期采用双室四电场电除尘器。

电除尘器采用大C型板与四齿RS芒刺线相配的极配方式,灰斗采用电加热板加热,烧结机机头360m2一期电除尘器灰斗下部安装液压插板阀,二期电除尘器灰斗下部安装刀口式卸灰阀,分别与气力输灰管道相连接。

自投产以来,主体设备运行良好,但一直困扰烧结机机头360m2电除尘系统的主要问题是除尘器灰斗结块现象普遍,多达56个灰仓,除尘灰无法及时排走,随着气体进入大气中,致使电除尘器烟囱冒红黄色烟,除尘效果不理想。

承钢3 #360m 2烧结机生产实践

承钢3 #360m 2烧结机生产实践
到 阀板 时 , 成 冷 凝 , 成 粘 结 , 步 形 成 堵 塞 现 形 造 逐
象。 工段将 煤 气调 节 阀本 体及 前后 3 的煤 气 管道 m
加上 了蒸 汽伴 热 , 得 了较好 的效果 。 取
( ) 地基 沉 降 问题 严 重 , 6 出现 了 机 头 电 除尘 器本 体 悬 空 、 三 皮带 通廊 向北 移位 、 号转 运 站 混 九 沉 降 造 成 皮 带 架 子 变 形 开 焊 、 2 主抽 风 机震 动 超
偏低 。
( ) 由于南 山地 势 较 高 ,冬 季 气 温较 低 , 5 而
且 风大 , 内外 温差 较 大 。烧结 机使 用 的煤气 是从 室
( ) 成 品 系统 的 溜 子 、 子 落 差 较 高 , 的 4 斗 高 达到 2 m多 ,使 烧 结 矿 在 运 送 过 程 中一 部 分 被摔
21 投 产初 期 存在 的 问题及 改进 措施 . 投产 初期 ,由 于配套 系统 的新 4 高 炉还 没 有
投产 , 因此 烧 结机 的生 产极 不 连 续 , 指标 也 不 是 很
好 。直 到 2 o 0 8年 8月份 , 结机 开 始给 新 4 高 炉 烧 备料 , 生产 才 逐步 连 续 起来 。新 高 炉 2 0 0 8年 9 月 1 日投 产 ,烧 结 机 的生 产 才 真 正 实 现 稳 定 连 6 续 。经 过一 段时 间 的运行 , 结机 逐 渐暴 露 出一 系 烧
碎 , 成小 粒度 的 比例增 加 。 造 ( ) 冬季 生 产 时 , 气 调 节 阀经 常 出 现挂 冰 5 煤 现 象 , 煤气 量 不足 , 成被 迫停 产 。 使 造
高 炉 引过 来 的 , 线 较 远 , 路 冬季 时 , 道 气 温低 , 管 从 而 使 煤气 在 输 送过 程 中温 度 降低 。煤气 调 节 阀在 厂房内 , 阀体 本 身 温 度较 煤 气温 度 偏 高 , 煤气 遇 在

360m^2烧结系统设备故障及改进措施

360m^2烧结系统设备故障及改进措施

环冷机在运转的过程 中, 经常 出现啃道、 台车轮缘摩擦水 平轨、 内轨 台 车轮 缘 外 侧 摩 擦 扶 轨 ( 2 、 5 1 、 5 3 # 台 车严 重 ) , 有时出现负荷突然 增加 ( 曾烧 主传动 电机一台、 主传动联轴器 尼龙棒突然断裂一次) , 这样长期运行的话 , 必然更易于损坏 台 车轮 、 支承轨道 , 增加 突 发 的抢 修 , 造成 3 6 0 m 烧 结 机 停产 。 环冷机的适用 条件是烧结矿必须均匀分布在环冷机 台车 上, 而运行 中发现烧结矿 经单辊排料溜槽后 , 落料点中心与台 车中心相比偏 向外侧约 2 0 0 mm. 3 0 O mm, 致使台车上的烧结矿 出现外侧料层厚, 内侧料层薄 的不均匀状态 , 这样会使外侧台 车轮 受 力 偏 大 , 内侧 台 车 轮受 力 偏 小 , 长 期运 行 将 导致 台车 框 架变形 , 行走轨迹不圆, 易啃道, 外侧的台车轮易于损坏 , 增加 维修 频 率 及 时 间 。 4整 粒筛 分 系 统 冷 矿 筛 存 在 问 题及 处 理 3 6 0 m2 烧 结机整粒筛分系统 的作用是将经环冷机冷却后 的≤l 5 0 mm 的烧 结矿筛分 出成品、 冷返矿和铺底料。该系统 对烧结矿进行两次筛分 , 一次筛筛 孔尺寸为 1 2 mm, 筛上物> 1 2 mm的 烧 结矿 进 入 成 品 皮带 , 筛下物< 1 2 mm的 烧结 矿通 过 胶带运输机运至二次筛 , 二次筛筛孔尺寸为 6 mm, 筛上物 6~ 1 2 mm 的烧结矿作为铺底料 , 如用不完也作为成 品运至高炉 。 筛下物 < 6 mm 的烧结矿作冷返矿运至配料室参加配料。该 系统一、 二 次筛均设置两台, 形成两条生产线 , 一 开一备。这 四台冷矿振动筛均 为 3 0 9 0 椭 圆等厚振动筛。

矿产

矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

360m2烧结系统设备故障及改进措施

360m2烧结系统设备故障及改进措施

360m2烧结系统设备故障及改进措施
刘微
【期刊名称】《科教导刊:电子版》
【年(卷),期】2013(000)019
【摘要】本文介绍了钢铁股份公司烧结厂新投产的360m2烧结机投产后出现的主要设备问题,以及针对这些问题采取的改进措施和取得的效果。

【总页数】1页(P141-141)
【作者】刘微
【作者单位】唐山冶金矿山机械厂,河北唐山063000
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.降低360m2 烧结机皮带成本的改进措施 [J], 张玉荣;张运胜;张海峰;于灏昊
2.安钢360m2烧结机主传动故障的分析及在线修复 [J], 王晓东;张运胜;吴风霞
3.涟钢360m2烧结机烧结终点智能控制系统的设计与实现 [J], 彭宇
4.360m2烧结机成品整粒系统故障分析 [J], 王晓东;吴凤霞;张运胜;王恩基
5.360m2烧结机系统高压风机故障监测与记录 [J], 孙宪伟;陈新民;常青海;李莹;柏伟国
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

安钢360m2烧结机解决篦条糊堵的原因分析和方法

安钢360m2烧结机解决篦条糊堵的原因分析和方法

安钢360m2烧结机解决篦条糊堵的原因分析和方法摘要:为解决炉条糊堵难题,安钢1#烧结机通过调整配矿结构、优化除尘灰使用、降低混合料水分、加强烧结过程控制等手段,经过一个月的生产试验,烧结过程碱金属富集现象明显改善,篦条糊堵情况彻底消除,烧结过程稳定性进一步提高。

关键词:篦条糊堵;碱金属;原料条件面对严峻的钢铁市场形势,钢铁企业的生产经营难度日益增大,安钢1#烧结机配加经济料比例逐步增加,带来了可观的经济效益,但也带来了一系列生产问题,如炼钢污泥、干法除尘灰等回收料碱金属含量较高,且亲水性差,粘性大,导致料层透气性差,过湿层较厚,极易在台车篦条上方冷凝,造成篦条糊堵,严重制约了1#烧结机生产稳定性,降低了烧结矿产量,增加了设备的损坏,是目前安钢“低成本”战略过程中必须解决的难题。

1.篦条糊堵原因分析1.1原料条件的影响烧结过程中碱金属主要含有K、Na、Zn等元素,质软,化学性质活泼,密度小,熔点和沸点都比较低。

所以碱金属极易和水发生激烈的反应,生成强碱性的氢氧化物,并随相对原子质量增大反应能力越强,在氧化气氛中,极易生成白色粘结物,是篦条糊堵的直接原因。

通过使用A-06和B-06对比来看,A-06污泥和除尘灰配比较高(7.55%),篦条开始糊堵并迅速蔓延,为防止继续恶化,被迫采取堆料和直供料(无污泥和回收料)搭配使用,以降低堆料中碱金属含量,篦条糊堵得到遏制。

而B-06中,污泥和除尘灰所占比例调整到 4.93%,生产过程中篦条无恶化,糊堵情况基本消失。

见表1.1.3混合料水分的影响从烧结过程来看,当过湿层移动至台车篦条时,篦条表面和间隙中存在着大量水分,使篦条湿润,当烧结机篦条间隙透风不畅时,一些具有粘性的粉尘与湿润的篦条接触,便粘附于篦条间隙中。

随着燃烧带下移,温度不断升高,粘附的粉尘发生矿相反应,便形成具有一定强度的黏着物。

经过多次的粉尘粘附,致使篦条间隙逐渐被糊死。

1#烧结机原料自带水分(5-6%),经生石灰消化,制粒机加水后,混合料水分进入烧结机布料前达6.5%。

360m^2烧结机跑偏的调整办法

360m^2烧结机跑偏的调整办法
摘 要: 通 化钢铁 厂 2 0 0 7年新 建 的 3 6 0 m 烧 结机在 长期运 行之 后 , 出现 烧结 机跑 偏 的情 况 , 这 不仅 造 成 漏风 率的 大 大增加 , 还 影 响 了烧 结矿 的质量 。为 了解 决这 个 问题 , 在 相 关设 备 的检 测基 础上 , 对 烧结 机跑 偏 的原 因进行 了全 面分析 与探 究 。 本 文 对 3 6 0 m 烧 结 机 的跑偏 原 因 以及调 整 办法进 行 简要 分析 。 关 键词 : 3 6 0 m ' 烧 结机 ; 跑偏 ; 调 整 中图分 类号 : X 7 9 9 文 献标 识码 : A 许多 3 6 0 m 烧 结机 往往 在上 部 轨道 运 行很正 常 , 但从 机尾到 弯道m 口的地方经 常 会 出现 跑偏 的现象 。根据有关 数据显示 , 烧 结机车 轮部分会 因为 跑偏致使 轮缘磨损 , 并 且机尾星轮齿板工作 面不 能正常接触 。 经 过 停机发现 , 机尾 弯道的一 侧一般会 从 中部 开 始一直延伸到下部都会出现磨痕,其中, 下 3 0  ̄ 的磨损最为严重 , 往往会达 到 3 mm 。 而台 车跑 偏 的主要原 因是 因为 台 车进入 弯道 后 受到极大 的强制力趋 势其 发生跑偏 。 如果 不 在这 个基 础上进 行 整改 , 长此 以往 , 台车 的 车轮有可 能发生变形甚 至脱落 , 同时 现烧 结机顶弯道等 危险 腈况。 1 3 6 0 m 2 烧结机 台车跑偏 的原 因 1 . 1烧结机尾轮相应齿板不 同步 为 了研究 出 3 6 0 m : 烧结机 跑偏 的原 因 , 技术 人员 对不 同类 型的烧 结机 进行 了仔 细 的研究 与分析 , 按照常 规思路调 整 了机尾 的 比重 、 烧 结机尾 部 的星轮 轴承 座 , 另 外还 对 机尾上 的移动架进行 了调节 , 但跑 偏 的情 况 依 旧发生 。 经过对烧结机 的进一步 观察和分 析, 将烧结 机从整体到 零部件都 进行 了全方 位 的数 据测量 。其测 量方法 为 : 在烧结 机尾 的轮平 台上 固定住水 准仪 , 接 着把尾轮 任一 齿板接 缝处转 到接 近水平位置 的地方 , 再 根 据齿板 接缝处和定位 螺栓作 为基准 , 对其 进 行 测量 , 根据 测量 发现 , 两端齿 板 的高度 存 在差距 。进一步分 析得 出 , 烧 结机尾 轮两侧 的齿 板存在 标高差 ,标高 差的差距 高 达 9 — 1 3 mm ,从 而得知烧结 机跑偏 的根本 原因就 是 因为尾 轮两侧的相应齿板不 同步 。 而之所 以烧 结机两侧齿板 不 同步 , 其 一是 由于轴楔 键 与尾轮 的轮 毂在安装 的时候存 在误差 , 其 二是 轮毂的定 位孔 发生 了错 位 , 其三 可能是 齿板 定位孔 出现 了错位 , 也 可能是齿 板的齿 位 孔在加工时发 生 了偏差 , 导致烧结 机尾轮 两侧的齿板不 能同步 , 从而造 成 了烧 结机 台 车会发生跑偏的现象 。 1 - 3其他 对 于一般 的 3 6 0 m 烧结机跑偏 来说 , 除 了上述原 因, 通常 滑道与轨道 间还存 在或大 或 小的偏差 、头 轮水平度存 在一定 的误差 、 轨 道 的直线 度偏差 以及 水平 标 高较 大等其 他 因素。 在对 3 6 0 m 2 烧 结机进行跑偏分析 的 时候 , 同时要 注意对 上述原 因的分析 。 2对 3 6 0 m 烧结机 跑偏 的调整 2 . 1针对性 的跑偏 调整 根 据 实 验 与 测 量 ,我 们 已经 找 到 了 3 6 0 m 2 烧结机 台车跑偏 的原 因 ,要想能够通 过 调整 尾轮 两侧 的齿板 , 使 他们 同步 , 应该 作 为调整 的关键 。但新 的问题又来 了 , 如果 根 据常规 的思 路 , 就需要对 尾轮轮毂 上的连 接孑 L 以及定位孔 重新加工 , 这样就需 要将整 个 尾轮从烧结 机中分离 出来 , 并对 轮毂进行 拆卸, 大概估算一 下所用 的工作 时间至少需 要 十五天 。因此 , 为 了减少工期 , 降低操作难 度, 减 小 因为停 机产生 的各种负 面影响 , 最 终决定 只加 工尾 轮 的西侧 这一 面 的连接 孔 和定位孑 L 。 具体操作方法 :利用 C A D对 尾轮齿板 图纸进行相 同 比例 的绘制 , 但 由于相邻 的接 缝数值有 所偏差 , 而且 每块齿板 错位 的角 度 也有所不 同 , 如果只是根 据测量 的数据进 行

柳钢360m2烧结机工艺及设备优化-冶金之家

柳钢360m2烧结机工艺及设备优化-冶金之家

柳钢360m2烧结机工艺及设备优化周茂涛,王志文,王会超,罗莎(柳州钢铁集团设计院,广西柳州545002)摘要:柳钢在三台360m2烧结机设计和生产过程中,对工艺和设备进行了多方优化和改进。

本文重点介绍几项运行良好、作用明显的优化措施及其效果。

关键词:烧结返矿;转炉冷却剂;余热发电;机头除尘灰输送;单辊漏斗1 前言柳钢在节能降耗、降本增效的发展过程中,顺应国家钢铁产业的发展政策,淘汰了落后的烧结设备,同时,为了平衡铁—烧生产能力和满足高炉大型化对烧结矿质量的要求,陆续建设了3台工艺先进,能耗较低,环境污染小的360m2烧结机。

近几年来,钢铁行业上游成本不断增加而需求量萎缩的现状,迫使钢铁企业压缩生产成本,减少消耗。

因此,在360m2烧结机设计和生产过程中,对工艺和设备进行了许多优化和改进。

本文重点介绍几项运行良好,效果明显的优化措施。

2 增设转炉用烧结矿转运工艺在1#、2#烧结机设计中,从环冷机出来的烧结矿经两级振动筛筛分后,≥16mm的作为成品矿,≤6mm的作为烧结返矿进入配料室,6~16mm部分进入烧结楼作为铺底料,剩余部分仍进入成品矿仓。

此方案中,铺底料粒度较小,易从篦条缝隙漏出,造成除尘负荷增加及大烟道磨损加剧;而且小粒度烧结矿进入成品仓,也影响成品矿的品质,增加炼铁返矿量及工序成本。

有鉴于此,3#烧结机设计中提出了完善筛分工艺的要求。

在公司节能降耗攻关中,提出了使用烧结返矿取代部分废钢作为冷却剂的方案。

烧结返矿的冷却效应是废钢的3倍左右[1],而且烧结矿中铁元素含量约为53%,烧结返矿在作冷却剂的同时,铁元素被还原进入钢液,可降低钢铁料耗,还可增加渣中氧化铁的含量。

基于上述要求,对3号烧结机筛分工艺作了如下改进:≥14.5mm的作为成品烧结矿,10~14.5mm 部分作为铺底料,多余部分仍进入成品仓,6~10mm部分则运送到转炉,见图1。

图中转炉—1胶带机为可逆式,一端通向转炉—2胶带,可为转炉供料;另一端通向返料胶带,当转炉用料过剩时,这部分烧结矿再通过返料胶带返回配料室。

360m2烧结机系统高压风机故障监测与记录

360m2烧结机系统高压风机故障监测与记录

控软件 (I x 5 历史记录里却无异常记 i f 3 ) 录,所有
仪表参数显示正常。
主抽站配置
站采用全 P C 控制,无二次仪表显示。 所有仪表 L 参数分别通过热电阻模块 14 AR 0301。 模拟量输 0 I 、 入模块 14队C103000 采入 Qu ANTt JM PLC ( 140 CPU5 4 4A) 进行处理,然后上位监控软件通过以 31 太网 采集CPu 数据, 利用画面显示底层设备工作状
为2 , 5 这样可以避免干扰, 并且不影响设备的安全。 采用此方法后, 设备运行半年来, 程序运行稳定, 并多次准确记录下了故障值和发生次数,为维修工提 供了处理故障依据,井且还屏蔽了因 干扰引起的停机 事故。 促进了设备稳定运行,使设备作业率得到了大
幅提高。
2 7年 9期电 搜 } 0 第 叫 甫91
9。 气 术2 7年9期 } 技 0 第 电
应用 例 产品与应用 案
接, 把这些数据显示出 做复 钮和P万 来。 位按 1连接。 这祥当 故障出现时,我们就可以 在上位看到哪 个参数发生了故障, 发生了多少次和最后值是多少。
主.超「 心1
当这些数据不需要时可以通过复位按钮进行清零。 故障停车部分编程如图 3。
f. 了 1刀 亡 、 份
根据工艺要求温度 (T 4 l ) 大于 14 ℃小于 I ’ B 0 250℃时输出停机故障, 在温度高于2 0℃时 ( 断偶 5
发生时值会瞬f 变得很大) , ] a 认为是断偶故障, 只报 警提示维修人员, 不会停机。 避免了不必要的停机. 提高了设各的作业率。 在停机故障输出后加一延时接通块,时间设置
1 3 0 0 0 0
1 巧 0 3
1 0
A D I 巧 0 3

360 m2烧结机篦条糊堵原因及改进

360 m2烧结机篦条糊堵原因及改进

360 m2烧结机篦条糊堵原因及改进
曹东鹏;桂鉴侠
【期刊名称】《河北冶金》
【年(卷),期】2017(000)003
【摘要】针对唐钢360 m2烧结机台车篦条糊堵现象分析了原因并提出了改进措施.通过减少烧结过湿层厚度,烧结终点温度下限由400℃提高到440℃,铺底料厚度由40 mm增至70 mm,利用专用工具清理糊堵篦条,增加烧结机篦条振打装置等措施,解决了烧结机篦条糊堵问题,烧结生产恢复正常.
【总页数】3页(P50-52)
【作者】曹东鹏;桂鉴侠
【作者单位】河钢集团唐钢公司炼铁部,河北唐山063016;河钢集团唐钢公司炼铁部,河北唐山063016
【正文语种】中文
【中图分类】TF046.4
【相关文献】
1.八钢1#265烧结机篦条糊堵的原因分析及解决方法 [J], 崔胜利
2.解决酒钢265m2烧结机篦条糊堵问题的实践 [J], 苏聪
3.烧结机糊堵篦条现象的原因分析及预防措施 [J], 高丙寅;陈伟;臧国军;邢建民
4.减少烧结机篦条糊堵的探索与实践 [J], 杨国君;樊晓磊
5.安钢1#烧结机解决篦条糊堵的实践 [J], 刘月建; 吕文; 关红兵; 公毅
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

360㎡烧结机冷筛常见故障及预防措施

360㎡烧结机冷筛常见故障及预防措施

360㎡烧结机冷筛常见故障及预防措施唐钢360㎡烧结机冷筛常见故障有传动机构、横梁断裂、振幅超出设计范围等故障,针对上述故障作者分析了故障发生的主要原因及预防措施。

唐钢炼铁南区360㎡烧结机系统的冷筛是用来将冷却的烧结矿进行粒度筛分,本厂用的冷筛是河南太行振动机械XXXX有限公司的上振式三轴椭圆等厚振动筛,主体结构包括:激振器、筛箱、同步器、隔振系统、电动机。

它的传动机构有激振器、同步器、电机和万向轴等,见图1。

目前,冷筛的长轴振幅设计为8~10mm,短轴为3~5mm。

常见故障该冷筛系统自2022年投产以来,先后出现了激振器轴承抱死、横梁断裂、连接螺栓切断、振幅超出设计范围等多种故障。

为了找出故障原因,杜绝同类故障的再次发生,我们对各种故障情况进行了系统分析提出了预防措施。

传动机构故障及预防措施3.1.传动机构主要故障传动机构故障主要包括激振器故障和连接螺栓切断故障。

激振器的常见故障有轴承异音发热、轴承抱死等。

轴承异音发热的原因主要有三方面:第一个是轴承磨损严重,造成轴承游隙过大,使轴产生径向振动;第二个是激振器箱体轴承孔由于高转速与高频振动及多次更换轴承使得箱体轴承孔与轴承的配合变大,轴承外套相对于箱体运转。

三是轴承由于给油管路堵塞给油不及时造成轴承缺油。

连接螺栓主要有万向轴螺栓、激振器地脚螺栓、挠性盘接轴螺栓。

其切断的原因主要有两方面:第一个是螺栓在高频振动的过程当中出现松动现象;第二个是螺栓的使用期限到达极限,紧固件在高频振动下极易发生疲劳断裂。

三是筛箱箱体与激振器连接底座局部变形导致两接触面接触不实。

四是螺栓紧固力不均导致个别螺栓先切断,其余螺栓受力过载在运转过程当中切断。

3.2.预防措施针对激振器故障我们采用如下措施:通过长时间探索将激振器轴承更换周期定为12个月,对更换下来的激振器拆除完轴承后用内径千分尺测量其箱体轴承孔尺寸,要求其公差范围在0-0.05mm,超过0.05mm的箱体轴承孔进行修复后再使用,以免造成轴承孔与轴承的相对运转。

宣钢降低360㎡烧结机混合机故障率改造及效果

宣钢降低360㎡烧结机混合机故障率改造及效果

宣钢降低360㎡烧结机混合机故障率改造及效果摘要:本文主要介绍了宣钢炼铁厂为解决360m2烧结机一、二次圆筒混合机在生产过程中出现的故障问题及原因分析,进而进行改造,取得良好效果,确保了烧结生产的稳定运行。

关键词:混合机故障分析改造1.前言宣钢炼铁厂1#、2#360m2烧结机分别于2008、2010年投产,在生产过程中混料机多次出现混合机粘料、拖轮损坏频繁、混合机减速机稀油站故障不联锁停机等设备问题,造成经常性停机,众所周知,烧结生产最主要的是稳定,水分的稳定、烧结过程的稳定,由于混合机的各类故障多次造成停机、水分波动等,都严重制约了烧结矿产质量水平的提高,为此该厂通过深入开展原因分析,进行大量的改造,使混合料运转率不断提高,取得较好效果。

2.制定对策、措施及实施过程根据造成混合机设备事故率较高的实际情况,通过原因的认真分析和研究,制定详细的技术改造方案如下:2.1.混合机衬板改造一、二次混合机筒体衬板原使用尼龙衬板,筒体粘料严重,造成混合机运行电流大、拖轮频繁损坏,且在混合机进料口形成倒料,严重时导致进滚筒皮带头轮支架折断损坏。

且筒体粘料对混匀、制粒效果造成不利影响,每次检修清理滚筒粘料耗费大量人力、物力且存在安全隐患。

为此该厂广大技术人员通过外出考察,进行研究比较,确定在1#、2#二混机试用陶瓷衬板,相比较而言陶瓷衬板具有重量轻、不易粘料的优点。

从2011年6月开始,分批对两台混合机衬板进行更换,到2012年8月份全部更换完毕。

两台一次混合机(φ4X21m)筒体及进料锥体、二次混合机(φ4.5X24m)筒体及进料锥体全部更换陶瓷衬板,其规格为250×250×10(mm),总厚度为10mm,其中耐磨陶瓷厚度为5mm,橡胶厚度为5mm。

耐磨陶瓷与橡胶硫化在一起,耐磨陶瓷橡胶衬板粘贴在筒体设备内壁上。

再有对混合机内衬组件的设计进行合理优化,改造后既满足了物料在混合机筒体内能带料、少粘料的强化制粒成球的生产工艺要求,又可确保筒体内衬板不变形,不托空,不脱落的要求。

安钢360m2烧结机主传动故障的分析及在线修复

安钢360m2烧结机主传动故障的分析及在线修复
主 轴 即 可 , 传 动 机 构无 需 调 整 。 而
齿 轮 同 时 与 1 大 齿 轮 啮合 传 动 来 实 现 的 。大 齿 轮 孔 套 装 个 在烧结机链轮轴上 , 由胀 紧 套 与 链 轮轴 无 键 坚 固 连 接 在 一 起, 即主传 动装 置 悬 挂 在 烧 结 机 链 轮 轴 上 。 因此 , 随着 大 齿 轮 的 旋 转 , 轮也 一 起 转 动 , 而 带 动 烧 结 机 上 台 车 运 动 。 链 从 初 级 减 速 器 另 一 侧 通 过 联 轴 器 、 动 轴 与 测 速 发 电 机 相 连 传 接 。 速 发 电机 用 来 检 测 烧 结 机 的 运 行 速度 , 反馈 给控 制 测 并 系 统 进行 调 频 调 速 , 之 满 足 工 艺 要 求 。 使
实 可 行 的方 法 , 进行 了在 线 修 复 。
2 主 传 动 原 理 和 受 力分 析
2 1 传 动 原 理 .
图 1 烧 结 机 主 传动 原 理
1 一扭 力 秆装 置 ;一 拉 压 杆 ; 一 支撑 杆 ; 一拉 杆装 置 一 ( 弹 簧 ) 2 3 4 无
5 右 齿轮 箱 ; 一左 齿 轮 箱 ; 一拉 杆 装置 二 ( 弹 簧 ) 一 6 7 有 ; 8 一平 衡 装 置 ;一 大齿 轮装 置 ;O 9 l 一万 向轴 装 置
( ) 悬 挂 安装 。 3半 主传 动 减 速 器 机 体悬 挂 在 烧 结 机 链 轮
轴上 , 体 下部柔性支承 , 机 电动 机 固定 安 装 在 基 础 上 , 样 这
就 构 成 了 半悬 挂 安 装 。 大 齿 轮随 同链 轮 主 轴 移 动 时 , 于 当 由 是 柔 性 支 承 和柔 性 连接 , 个 传动 装 置 也 随 之 移 动 , 而 保 整 从 证 了 大 小齿 轮 之 间 的正 确 啮 合 。所 以 , 台 车跑 偏 时 , 整 当 调

360m 2烧结机跑偏原因分析和治理

360m 2烧结机跑偏原因分析和治理

跑偏 的措 施 , 到 了预 期 的 效 果 。 达 关 键 词 烧 结机 跑 偏 治理
天 钢 公 司 30 。 结 机 于 20 6m 烧 0 6年 5 竣工 投 月
较 北侧 高 02 mm。 . 8
产 。投产 后 , 烧结 机 开 始 出现 了跑 偏 现 象 。 为保 证设 备正 常运 行 , 司成立 技 术攻 关小 组 , 公 针对 烧 结机跑 偏进行 分析 和治理 。
在烧 结 机 安装 后 冷 试 车 时 , 结 机 基 本 上不 烧 发 生跑偏 , 烧 结机 在 热态 工况 下 出现 了跑偏 , 但 热 态 的工 况 下 影 响烧 结 机 的 因素 较多 , 偏是 一 个 跑
() 、 2 头 尾部密封装置安装和预留热膨胀间隙 值 问题 。 头部 密封 装 置 固定 在 风 箱 纵梁 上 , 与 其 头部 骨架 之 问设计 预 留 5mm间 隙 , 查 中发 现头 0 检 部 密封 装 置 灰 斗 支撑 梁 与 头 部 骨 架焊 接 在 一起 , 问题 如下 : 阻碍 了风 箱及 纵 梁受 热变 形后 沿 纵 向 向头 轮方 向 ( ) 结 机 头 部 星 轮 北 侧 齿板 的外 侧 有 与 台 的释 放 。 由于风 箱 及 纵 梁受 热 变 形 后 , 烧 结 机 1烧 在 车车轮摩擦的痕迹。 头部 沿 纵 向无法 释 放 , 只能 朝尾 部方 向释放 , 尾部 () 结 机 尾部 星轮 南 侧 齿 板 的外 侧 有 与 台 密封 装 置灰 斗与 骨架 横梁 原 预 留间 隙为 2m 预 2烧 0 m, 留间 隙 的不足 造 成尾 部密 封装 置 灰 斗与骨 架横 梁 车 车轮摩擦 的痕迹 。 () 3南侧 1 ~1 号风箱梁上沿与台车轮轴座 顶 死 , 号 7 风箱 及 纵 梁 热 变形 后 沿 纵 向得不 到 进 一 步 之间 出现不 同程度 的摩 擦 痕迹 。 释放 , 由于风箱 及 纵梁受 热 变形 后 , 沿烧 结机 纵 向 得 不 到 有效 的释 放 , 强大 的热 应 力使 得 烧 结 机 风 () 4 北侧 1 号 2 9 4号风 箱 梁上 沿 与 台 车轮 轴 座 之间 出现不 同程度 的摩 擦痕 迹 。 箱及 纵 梁 沿 横 向发 生变 形 和 位 移 , 台车 的 运行 受 () 5 头部 密封 装 置 灰 斗 支 撑 梁 与 头部 骨 架 焊 到外 力 干 涉 出现 跑 偏 现 象 。 此外 , 台车轨 道 梁 的 接在一 起 。 变 形 和 位移 造 成 轨 道 中心线 偏 离 , 是 导 致 台 车 也 () 部 密 封 装 置 灰 斗 与骨 架 横 梁 之 间 纵 向 跑偏 的主要 因素之 一 6尾 间隙消失 。 ( ) 、 星 轮 中心线 的垂 直 度 ( 3头 尾 与烧 结 机 中 () 7 头轮 北 侧 较 南侧 向西 偏 1 rm, 轮南 侧 心 线 ) . 5 a 尾 以及 水 平 度 。3 0m 6 烧 结 机 头 部 星轮 采 用
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

相关文档
最新文档