转炉无渣出钢工艺技术(推广版)
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21.1 钢水回磷量/ppm
闸阀挡渣
挡渣塞挡渣
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降低钢包顶渣造渣剂消耗
转炉渣中的SiO2和FeO含量高。当下渣量 大时,为保证钢包顶渣改质处理的效果,必 然要增加石灰和合成渣的用量。机构挡渣有 效地减少了转炉出钢下渣量,使顶渣的改质 石灰和合成渣的用量必然降低。 2010年上半年的统计数据表明,炉后石灰 耗由3kg/t降低到1.6kg/t。
6
挡渣方法
示意图
挡渣原理
不足之处
气动吹渣法
采用高压气体将出钢口上部 钢液面上的钢渣吹开挡 住,达到除渣的目的。
定位比较难,吹渣时机 难以掌握,挡渣效 果不理想。
电磁挡渣法
通过电磁泵产生的磁场使钢 流的直径变细,达到挡 渣的目的。
出钢时间过长,影响冶 炼节奏。
7
3、课题的提出
百吨以上转炉出钢挡渣原设计大多选择挡渣塞法,因 其成功率低且不稳定(89.1%),不可避免地造成钢水回磷, 极大影响了优质钢的开发与生产,尤其是难以冶炼具有 较低的磷、硫含量及高洁净度的钢种。 为此,经过对现有挡渣方法比较,参考国际上的成功 经验,我们公司组织一批专家学者 技术骨干力量和相关 钢铁公司的技术人员共同研究转炉控渣出钢工艺的课题, 以解决影响优钢开发及生产的限制性环节问题。
80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 闸阀挡渣 挡渣塞挡渣
挡渣球挡渣
22
合金和脱氧剂的收得率
1)普钢(钢种Q235为例)
合金收得率比较 95.00 90.00 89.40 86.40 80.70 80.00 75.00 70.00 闸阀挡渣 挡渣塞挡渣 挡渣球挡渣 77.40 82.30 76.50 锰收得率/% 硅收得率/%
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1.2 快速、可靠、准确挡渣
大部分已知的挡渣系统由于出钢口的设计形状及侵 蚀情况的影响,挡渣效果几乎无法控制。 本课题采用密闭功能安全可靠的机构挡渣系统, 确保有效地挡渣。系统可以通过调整下渣检测系统的 灵敏度,来满足不同钢种质量的挡渣要求。
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1.3 出钢自动控制
由于人为判断出钢结束的滞后反应, 将导致大量的钢渣混入钢水,进而对钢 水质量带来影响。为了排除操作人员主 观干扰及反应时间滞后的影响,要求按 照无渣出钢工艺编制计算机控制程序, 达到出钢自动化要求。
挡渣塞挡渣
24
钢水回磷量
1)普钢(钢种Q235为例)
钢水回磷量比较 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40
钢水回磷量/ppm
13.6
17
钢水回磷量/ppm
闸阀挡渣
挡渣塞挡渣
挡渣球挡渣
25
2)优钢(以ML08Al为例)
钢水回磷量比较 35 30 31.1
钢水回磷量/ppm
25 20 15 10 5 0
合金收得率/%
85.00
23
2)优钢(以ML08Al为例)
合金收得率比较 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 87.40
84.10
合金收得率/%
锰收得率/% 铝收得率/% 18.20 14.40
闸阀挡渣
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六、控渣出钢工艺
根据出钢过程的不同阶段,要做到出钢前期避免下渣,出钢后 期快速、可靠、准确挡渣,实现控渣出钢。
1.1 避免出钢前期下渣
常规出钢操作:转炉摇到出钢位置的过程中,渣层漂浮在出钢 口上,在钢水开始流出之前,钢渣先流出出钢口,导致出钢前期 下渣。 本课题方案:通过在出钢前关闭出钢口加以避免。准备摇炉 出钢时,挡渣机构关闭,一旦摇到开始出钢的位置时,挡渣机构 打开。这样,就避免了出钢前期下渣。
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结 语
转炉出钢口挡渣机构装置性能良好,不受不规则的出钢口和炉 渣粘度的影响,对于各类钢渣都可以提供可靠的密封,能满足各吨 位转炉少渣、无渣出钢工艺要求,该开发设计是成功的。 试验达到了预定的目标,挡渣效果良好。配套基于图像处理与 红外热探测的下渣检测系统能实现自动挡渣出钢工艺,自动挡渣率 97%,总挡渣成功率达到100%,并且进入钢包内渣层厚度可控制在 <30mm之内。 该技术满足优质钢高质量、低成本的要求,为转炉流程生产优 质钢提供保证,同时实现了出钢过程自动化,因此本项挡渣技术具 有十分广阔的推广应用前景,具有显著的经济社会效益。
1、挡渣机构
本机构选用耐热性好的铸钢件和特殊材质的弹性元件,经过 120t转炉上使用,效果良好。能够适应高温烘烤,冷热交替的恶 劣环境,而不变形,不开裂。机构安装图如下:
120t转炉上ห้องสมุดไป่ตู้挡渣机构
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2、长寿命耐材
由于转炉炉渣 高温、高氧化性, 具有很强的腐蚀性, 因此开发相关的耐 火材料是该挡渣系 统的又一关键点。 经过了几千炉的冷、 热态工业试验,深 入分析挡渣耐火材 料材质,达到可以 满足生产的具体要 求。采用镶嵌镐质 材料,平均寿命15 炉。
耐材组成
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3、自动下渣检测系统
目前国外有使用电磁感应检测方法,该方法采用高温 材料将初级、次级两个线圈隔离,并且整体封装。根据注 流中钢渣的电导率远低于钢水的电导率,测量电磁场的差 别检测下渣。此种方法为消耗式测量,寿命不稳定,操作 繁琐。 本课题方案使用图像处理与红外 热探测技术来检测钢水注流中的钢渣, 给出挡渣机构开关的触发信号,以实 现控渣出钢。经过现场长期使用 (120t转炉约使用3200炉次),下渣检 测成功率大于97%。
10
在120吨转炉上的研发
设计阶段: 08.05.1~09.08.8
实验阶段: 09.11.16~10.3.16 试验炉数: 565
使用阶段: 10.3~
第一阶段
第二阶段
推广应用
试验目的: 1、试验整体更换闸阀机构, 降低更换时间。 2、制定完善的转炉出钢挡渣 技术操作规程。
11
四、挡渣系统组成
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五、机构快速更换
机构的快速更换 对转炉冶炼有直接影 响,主要从机构初定 位方式,更换方式, 专用工具的选择、制 作等几方面的研究, 以达到快速在线更换 机构的目的。 120t转炉出钢口 挡渣机构选用在线、 离线更换的形式,机 构装拆方便,操作简 单,安全可靠。过程 约10-15分钟
机构快速更换
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七、挡渣技术指标
下渣量
挡渣方法 机构自动挡渣
渣层厚度 (mm)
26.8
推导下渣量 ( kg/t钢)
4.7
实测下渣量 ( kg/t钢)
2.0
挡渣塞挡渣 挡渣球挡渣
32.3 46.6
5.7 7.9
6.3 7.2
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挡渣成功率
挡渣成功率比较 120.00 100.00
挡渣成功率/%
100.00 89.10 70.10
8
二、挡渣系统工作原理及技术难点
1、挡渣系统的工作原理
在转炉出钢口 末端安装闸阀系 统。通过自动下 渣检测系统来控 制液压闸阀快速 开启或关闭出钢 口,达到挡渣的 目的。
挡渣系统示意图
9
2、技术难点
挡渣机构工作环境温度高(900-1500℃),温差大, 机构易变形,液压油缸和液压管路易被烧坏. 液压系统管路布置安装困难(与转炉同步旋转、不受冶炼 喷溅影响、原转炉托圈、耳轴无管路安装位置). 温度高、挡渣机构重、安装精度高,因此挡渣机构更换难 度大,时间长,但必须满足转炉快节奏的生产要求. 转炉出钢过程环境恶劣,粉尘多,且受安装位置的限制, 自动下渣检测信号采集困难. 挡渣机构快速开启对液压系统的要求高(系统环境温度高、 压力高、管路易振动、易泄漏). 钢水、炉渣氧化性强,对耐材的侵蚀严重。
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无渣出钢支出项
铝粒
硅钙线
29
1.1.2 间接经济效益
为优质钢种开发提供有利条件
成功开发了ML系列钢种、中高碳钢系列钢种及中厚板系列钢种。
减少废品,提高质量
避免下渣回磷造成的钢水回炉、废品,并大幅度减少钢中的大型夹 杂物,提高钢水的质量,钢材产品质量无客户异议。 实现钢水的窄成份控制和窄温度控制,生产优质品种钢的质量合格率 高而稳定。
2
下渣的危害
增加钢水的回硫、 回磷量,影响钢坯 质量 增加钢中夹杂物 增加炉后铁合金的 消耗
下 渣 的 危 害
增加后续精炼工序 中合成渣的用量
增加后步精炼工序 处理时间
影响钢包等耐材的 寿命
3
控制下渣在钢铁生产中的重要性
以上六种因素直接影响到冶金生产的三个重要指标: 品种的开发 产品的质量 企业的效益 因此,目前国内外钢铁企业都在积极寻求减少出钢 过程中下渣的有效途径。
不足之处
投入的准确性及投入时机 难以把握,同时,还 受炉渣粘度大小、出 钢口侵蚀情况的影响, 挡渣效果不稳定
挡渣塞法
气动挡渣法
此法对出钢口形状和位置 要求严格,设备处于 出钢将近结束时,由机械 炉口极为恶劣的高温 装置从转炉外部用挡渣 状态下,易于损坏, 器喷嘴向出钢口内吹气, 不便维修,且价格昂 阻止炉渣流出。 贵,同时,气源、管 线在炉身、耳轴中布 置不便。
1
一、技 术 背 景 1、课题目的
随着钢铁行业的迅速发展,用户对钢材质量的要 求日益提高。因此,生产高质量、高技术含量、高附 加值的优钢产品成为钢铁企业的必然选择。 钢水质量直接影响钢材的性能。减少转炉出钢过 程中的下渣量是提高钢水质量的一个重要环节。转炉 出钢过程中如何降低下渣量是长期困扰钢铁行业的技 术难题,已经成为转炉冶炼特钢、优钢的制约因素。 本课题就是为了解决下渣量过大的难题。
提高出钢口、钢包耐材寿命 减轻炉下清渣劳动强度 出钢时间稳定,便于生产周期和出钢温降的控制
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1.3 社会效益
合金、石灰及耐材等原材料消耗下降,符 合国家节能减排的产业政策。
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九、推广应用前景
钢产量达到饱和而出现竞争格局时,各钢铁企业将会 逐步转向重视质量和成本的轨道,必将选择利润比较稳 定的优质钢生产。 该技术满足优质钢材料高质量、低成本的要求,为转 炉流程生产优质钢提供保证,同时实现了出钢过程自动 化,因此本项挡渣技术具有十分广阔的推广应用前景, 具有显著的经济社会效益。
下渣检测控制系统
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4、液压快速驱动系统
保证液压 系统在安全 可靠的前提 下运行,要 求尽可能提 高油缸的推 拉速度,以 便减少机构 开启与关闭 时间,降低 下渣量。
液压控制系统
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5、系统管网
为了安装本项目挡渣系统管网,需要 对现场条件进行考察和试验,还要制造实 物模型安装到转炉上模拟摇炉操作,以调 整同周围相邻设备(如汽化烟道)的空间关 系,更重要的是需满足高温、高压等恶劣 环境的要求。
4
2、国内外研究状况
常用挡渣方法
前挡渣 常用 挡渣方法 挡渣帽
挡渣球 挡渣塞
后挡渣 气动挡渣法 气动吹渣法 电磁挡渣法
5
常用挡渣方法比较
挡渣方法
挡渣球法
示意图
挡渣原理
利用挡渣球密度介于钢、 渣之间,在出钢结束时 堵住出钢口以阻断渣流 入钢包内。 其比重与挡渣球相近,伴 随着出钢过程逐渐堵住 出钢口,实现抑制涡流 和挡渣的作用。
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降低耐材消耗
转炉渣具有强氧化性,下渣量大时,加剧 了出钢口和钢包等耐材的化学侵蚀,使出钢口 龄和钢包龄降低。使用该技术后,出钢口、钢 包寿命进一步得到提高。出钢口寿命高达150 炉。
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八、经济社会效益
1.1 经济效益 1.1.1 直接经济效益
控渣出钢收入、支出计算表 无渣出钢收入项
优质钢种 元/t钢 铝锰 精炼渣料 普通钢种 元/t钢, 硅锰 硅铁