转炉石灰石造渣留渣操作工艺实践_杜玉涛

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

传统工艺的生产成本偏 由于市场竞 争 加 剧 , , 高 难以满足 市 场 对 于 低 成 本 炼 钢 的 要 求 。 在 保 证脱磷效果和降 低 冶 炼 成 本 的 情 况 下 , 石钢结合 对转炉前期脱磷和石灰石造渣留渣操作的理论研 究, 进行了 “ 石灰石 造 渣 留 渣 操 作 工 艺 ” 的生产实 践。
3] , 当渣中的 C 果 。 有关研究也表明 [ a O 质量分数
1. 2 石灰石替代石灰造渣原理
对于在 氧 气 转 炉 中 采 用 石 灰 石 代 替 石 灰 造 渣, 北京科技大学 李 宏 教 授 等 率 先 进 行 了 该 方 法 的可行性研究 , 于2 9 年 4 月申请了中国发明专 0 0 利, 提出了 “ 一种在氧气顶吹转炉中用石灰石代替 石灰造渣炼 钢 ” 的新方法 方法进行了生产实践 。 转炉炼钢生产 中 , 一般都是使用石灰做为炼 钢的造渣料 , 石灰 是 在 石 灰 窑 内 通 过 高 温 煅 烧 石 灰石生成的 。 石灰石的分解温度从 4 2 0 ℃ 左右开 始, 温度越高分解速率越快 , 在8 2 0 ℃ 左右时的分 解速率达 到 最 大 。 转 炉 内 的 温 度 可 以 达 到1 3 0 0 因此可以在 转 炉 内 直 接 加 入 石 灰 石 , 0 0 ℃, 4 ~1 通过炉内的高温 来 煅 烧 石 灰 石 分 解 成 石 灰 , 把原 来在石灰 窑 里 面 进 行 的 煅 烧 过 程 改 在 转 炉 中 进 行, 利 用 转 炉 内 的 热 能 来 加 热 石 灰, 完成煅烧过 程。 石灰 石 加 入 转 炉 后 , 瞬 间 被1 0 0℃ 3 0 0~1 4 的高温煅烧 。 在 这 样 的 情 况 下 , 使得原本在石灰 窑内需要几个小 时 才 能 煅 烧 完 毕 的 过 程 , 在转炉 内的高温作 用 下 快 速 完 成 , 成 为 石 灰。石 灰 石 受 生成的 热发 生 分 解 反 应 , 分解成 C O a O和C 2, C O。 反 O 2 再和铁水中的 C 发 生 氧 化 反 应 生 成 C 应生成的 C a O 可以满足转炉造渣所需的碱度要 求 。 同时 , 这 2 个反应都需要吸收大量热能 , 又可
1 石灰石造渣留渣操作工艺理论研究 1. 1 转炉概况及工艺路线
石钢的 6 氧 2, 0 t顶底复吹转炉炉容比为0. 8 枪采用 Φ 表1 是石钢的铁 1 5 9 mm 四孔拉瓦尔型 , 水条件 。
表 1 入炉铁水成分及温度 T a b l e 1 T h e c o m o s i t i o n s a n d t e m e r a t u r e o f l i u i d i r o n p p q /% wB C 0~4. 6 0 4. 2 S i 0. 4 5~1. 0 0 M n 0. 2 5~0. 4 0 P 0. 0 8~0. 1 1 S 0. 0 1~0. 0 6 铁水温度/℃ 1 2 6 0~1 3 3 0
1 2 1 2 2 , , DU Y u D ONG Z HU R YANG YANG t a o D a x i o n W e i h u a F e n o n , g, g g g ( ,U 1. S c h o o l o f M e t a l l u r i c a l a n d E c o l o i c a l E n i n e e r i n n i v e r s i t o f S c i e n c e g g g g y
5 年 6 月 0 1 2 ·7 · 第 3 1卷 第3期 4
炼 钢 e l m a k i n S t e g
J u n. 2 0 1 5 V o l . 3 1 N o . 3
转炉石灰石造渣留渣操作工艺实践
董大西2 , 朱 荣1 , 杨韦华2 , 杨锋功2 杜玉涛1 ,
, ; a n d T e c h n o l o B e i i n B e i i n 1 0 0 0 8 3, C h i n a 2. S h i i a z h u a n I r o n &S t e e l g y j g j g j g , ,H ) C o . L t d . e b e i I r o n a n d S t e e l G r o u S h i i a z h u a n 0 5 0 0 3 1, C h i n a p, j g : s l a o e A b s t r a c t T h e t e c h n o l o o f s l a m a k i n a n d t h e r e t u r n r a t i o n b l i m e s t o n e w a s - g p g y g g y , , , a e r w h i c h h a s b e e n a l i e d i n S h i i a z h u a n I r o n &S t e e l C o .L t d . a n a l z e d i n t h i s p p p p j g y H e b e i I r o n a n d S t e e l G r o u a n d m e t t h e i n d u s t r i a l r e u i r e m e n t s .T h e r e s u l t s s h o w e d p q , , u a l i t o f s t e e l t h a t t h e t e c h n o l o c o u l d i n c r e a s e d e h o s h o r i z i n r a t ei m r o v e t h e q y g y p p g p a n d r e d u c e s m e l t i n c o s t i n c o n v e r t e r s t e e l m a k i n r o c e s s .C o n t r a s t w i t h c o n v e n t i o n a l g g p , t e c h n o l o h e c o n s u m t i o n o f s t e e l m a t e r i a l o f t h e n e w t e c h n o l o i s d r o e d b 6 g yt p g y p p y / , / , r a t k t s l a i s r e d u c e d b 2 1 k t t h e f i r s t h i t e o f t e m e r a t u r e a t s t e e l m a k i n e n d - - g g y g p g , , o i n t i s 1 1 % h o s h o r u s m a s s f r a c t i o n o f e n d o i n t i s d e c r e a s e d b 0. 0 0 3 % c a r b o n p y p p p / m a s s f r a c t i o n i s i n c r e a s e d b 0. 0 6 %, a n d t h e s m e l t i n c o s t i s r e d u c e d b 1 3. 7 u a n t . y g y y ;r ;m ; :l K e w o r d s i m e s t o n e s l a f o r m i n e m a i n i n s l a o e r a t i o n e t a l l u r e f f e c t g g p g y g g y d e h o s h o r i z a t i o n p p 是在采用石 转炉石灰石 造 渣 留 渣 操 作 工 艺 , 灰石替代石灰作 为 造 渣 剂 的 情 况 下 , 将上一炉的 终渣经过稠化处 理 和 溅 渣 护 炉 后 , 留一部分或全 部在炉内 , 供下一 炉 钢 冶 炼 使 用 的 一 种 能 有 效 降 低冶炼成本的炼钢操作法 。 转炉终渣具有碱度高 、 炉渣温度高 、 渣中氧化 铁含量高的特点 , 这些特点都非常有助于冶炼前 期快速成渣 , 能 提 高 脱 磷 效 果。但 是 如 果 操 作 不 当, 极易发生 喷 溅 。 在 氧 气 转 炉 中 采 用 石 灰 石 代 替石灰造渣 , 北京 科 技 大 学 李 宏 教 授 等 率 先 进 行 了该方法的可行性研究 , 近几年来 , 国内一些钢厂 也对该方法进行了生产实践 。 河北钢铁集 团 石 家 庄 钢 铁 有 限 责 任 公 司 ( 以 下简称石钢 ) 炼钢 厂 通 过 对 石 灰 石 造 渣 技 术 进 行
( 北京科技大学 冶金与生态工程学院 ,北京 1 0 0 0 8 3; 1. ) 河北钢铁集团 石家庄钢铁有限责任公司 , 河北 石家庄 0 2. 5 0 0 3 1 摘 要 :对石灰石造渣技术进行了理论分析 , 研究了留渣操作原理 和 安 全 留 渣 条 件 , 在河北钢铁集团石 取 得 了 一 定 效 果。实 践 家庄钢铁有限责任公司转炉进行了转炉石灰石造 渣 留 渣 操 作 工 艺 的 生 产 实 践 , 结果表明 , 转炉石灰石造渣与留渣操作工艺结合使用 , 能实现提高脱磷效率 、 保证转炉 脱 磷 效 果 、 提高钢 水的质量 、 降低生产工艺成本等良好效果 ; 与常规不留渣操作工艺相比 , 采用石灰石造 渣 留 渣 操 作 工 艺 , / 、 / 、提高转炉终点 T 一次命中率 1 降低渣料消耗 2 可以降低钢铁料消耗 6 降低终点磷质 k t 1 k t 1 %、 g g 。 成本可降低1 提高终点碳质量分数0. 量分数0. 0 6 %, 0 0 3 %, 3. 7元/ t 留渣操作 ; 冶金效果 ; 脱磷 关键词 :石灰石造渣 ; ( ) 中图分类号 : T 0 4. 4 文献标识码 :A 文章编号 : 2 3 2 0 1 5 0 3 4 F 7 1 0 0 1 0 4 0 0 7 0 5 - - -
以吸收转炉冶炼 产 生 的 一 些 热 量 , 起到平衡转炉
2] 。 熔池热量的效果 [
1. 3 留渣操作脱磷原理
留渣操作是指 将 上 一 炉 形 成 的 高 温 、 高碱度 和高 F 供下 e O 含量的终渣全部或部分留在炉 内 , 一炉钢冶炼使用的一种炼钢操作法 。 留渣操作能 促进下一炉 的 初 渣 快 速 形 成 , 提 高 脱 磷 效 率。脱 生成的 P 磷原理为 : 首先 [ 被氧化为 P P] 2O 5, 2O 5 , ·( ( 在高温 、 与F e O 发生反应生成 3 P F e O) 2O 5) ·( 高F 不稳 P a O 条 件 下, 3( F e O 和高 C e O) 2O 5) , 定, 发生反应见式 ( 综合上述反应可以得到式 1) ( ) 。 2 ·( · =4( C a F e O) P O) 4( C a O) +3( 2O 5) ( ( +3 F e O) P 2O 5) ( ) 1 [ ( ·( 2 P] +5 F e O) +4( C a O) =4( C a O) P 2O 5) [ ] ( ) +5 F e 2 根据化学 反 应 平 衡 原 理 可 知 : 渣中的 C a O、 · 则渣 那 么 生 成 的 4( e O 含量 高 , P F C a O) 2O 5高, 中 P 含量高 , 钢 中 P 含 量 低, 从而达到脱磷的效
, 男, 北京科技大学冶金与生态工程学院 , 博士生 , 从事冶金工艺研究 。 杜玉涛 ( 作者简介 : 3—) 1 9 7
第3期
杜玉涛 , 等: 转炉石灰石造渣留渣操作工艺实践
源自文库
·7 5·
理论分析 , 研究留渣操作原理和安全留渣条件 , 完 善留渣操作的条 件 和 工 艺 , 采取相应的技术和措 施, 于2 4 年 3 月进行了转炉石灰石造渣留渣操 0 1 作工艺的生 产 实 践 , 取 得 了 一 定 效 果。实 践 结 果 表明 , 转炉石灰石造渣与留渣操作工艺结合使用 , 能实现提高脱磷效率 、 保证转炉脱磷效果 、 提高钢 水质量 、 降低生产工艺成本等良好效果 。
T s l i c a t i o n o f t h e s l a m a k i n a n d r e t u r n r a t i o n h e a l a o e - p g g p g p b l i m e s t o n e i n c o n v e r t e r y
相关文档
最新文档