马钢300t转炉挡渣工艺的优化与改进_蒋育翔
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2. 2 300 t 转炉挡渣镖法挡渣工艺
在出钢过程中,当钢水出到 2 /3 时,用挡渣镖 投放小车将挡渣镖投入到出钢口上方,挡渣镖镖 杆随钢水旋窝对准出口钢并定位,同时破坏出钢 涡流 卷 渣,当 钢 水 将 要 出 尽 时,挡 渣 镖 堵 住 出 钢 口,阻止炉内熔渣流入钢包。剩余钢水则从镖头 上的小槽中流净,完成挡渣操 作[2]。马 钢 300 t 转炉挡渣镖投放示意图见图 1 所示。
2) 制 定 合 理 的 定 位 角 度。通 过 3 号 转 炉 2011 年 11 月、12 月份生产的 918 炉数据统计,结 合现场试用情况,总结出不同出钢口阶段对应的 转炉倾动定位角度,见表 3。
3) 降低大臂抖动幅度。( 1) 修改挡渣镖投放 标准,要求挡渣小车大臂下降到位后,静止等待 3 ~ 5 s,待其稳定后,方可投入挡渣镖。( 2) 由于炉
作者简介: 蒋育翔( 1968—) ,男,马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总厂,高级工程师,博士,从事炼钢生产管理工作。
·18·
炼钢
第 30 卷
表 1 转炉常用挡渣法的对比
挡渣方法
工作原理
维护
红外检测到钢渣开始流出时,在线维护,维 护
气动挡渣 气动挡渣装置动作,挡渣臂从 成本较高,占 用
出钢口外部阻塞钢渣流出。 生产时间。
利用挡渣镖密度介于钢和渣之 离线维护,基 本
挡渣镖 间,实现抑制涡流和挡渣的作 无维护成 本,不
用。
影响生产。
在线维护,维 护
wk.baidu.com
滑板挡渣
以机械或液压方式开启或关闭 出钢口,达到挡渣的目的。
成本较高,占 用 生产时间。
投资 高 低
较高
使用成本 较高 低 高
综合评价 操作简 单,但 钢 水 和 钢 渣 易 四 处 溅 出,维护难 度 大,涡 流 卷 渣 明 显,挡 渣 效果波动大。 操作简单、成 本 低 廉,一 定 程 度 抑 制 涡流卷渣,挡 渣 成 功 率 高。对 出 钢 口 内口有一定损害。 可有效控制前期及后期下渣,挡渣成 功率近 100 % 。装置较复杂,在线更 换滑板占用作业时间,使用成本高。
Optimization and improvement of 300 t converter skimming process in masteel
JIANG Yuxiang,DENG Yong,XIONG Lei ( No. 4 Steel-making and Rolling Plant General,Ma’anshan
挡渣镖投入时机不当
挡渣镖使用初期,由于没有定量的出钢进程判断,投入时机把握不好, 导致挡渣镖不能准确投入。
表 3 转炉倾动定位角度设定表
流钢时间 定位角度
t≤6 min 268°
6 min < t≤8 min 267°
t > 8 min 266°
内温度高,大臂停留时间不能过长,为进一步降低
大臂抖动,对挡渣小车进行改造,通过增加大臂后
第1 期
蒋育翔,等: 马钢 300 t 转炉挡渣工艺的优化与改进
·19·
序号 1 2 3
表 2 挡渣镖投放失效原因分析
问题
原因分析
挡渣镖投放小车 纵 向 定 位 装 置 因用于小车定位的传感器定位板板可移动,很容易造成小车传感器位
存在缺陷
置误判,影响定位精度。
挡渣镖投放小车大臂抖动过大
因 300 t 转炉体积大,小车大臂长度达到 6 m,导致了大臂前端在下降 过程抖动较为严重。
通过进行气动挡渣技术攻关、调整摄像点位 置避免了出钢过程中大口下渣对钢渣分辨的干 扰、加强挡渣臂积渣清理以及喷嘴位置较准等方 法,一定程度上改善了气动挡渣效果。但是问题 依旧无法得到根本解决,对转炉生产制约明显。
针对上述问题,综合考虑大型转炉炉口大、炉 后空间宽阔的特点,经过充分论证,组织尝试挡渣 镖法挡渣。2011 年 11 月先在 3 号炉上试用,通 过一系列现场研究和改进,挡渣镖法使用率及挡 成率逐步改善,达到预期效果。
4) 通过观察红外线渣检测视频,发现使用挡
渣镖挡渣出钢过程中后期小口卷渣现象得到明显 抑制。
以及挡渣臂干净无结渣的条件下,能够很好地将炉 渣挡在炉内。但在 2007—2012 年的使用过程中, 气动挡渣方法常遇到以下问题: 1) 气动挡渣大臂、 喷嘴粘钢较为严重,清理难度大,影响挡渣效果。 2) 更换出钢口的定位精度无法满足挡渣需求。3) 挡渣时钢渣飞溅,伤及钢包车电缆和钢包底吹氩气 管道。钢包沿口及钢包车结渣严重,危及设备正常 使用和生产稳定。4) 在生产高品质的品种钢时,为 防止卷渣,通常采用炉内留钢水的挡渣作业方法, 因炉内留有较多钢水,影响溅渣护炉效果和钢铁 料消耗指标。5) 气动挡渣设备维护量大,占用生 产时间长,制约转炉生产作业率提高。
2 马钢 300 t 转炉挡渣工艺及优化
2. 1 气动挡渣工艺状况
马鞍山钢铁股份有限公司( 以下简称马钢) 第四钢轧总厂炼钢区域主要由铁水预处理、炼钢、 精炼和连铸 4 个工序组成,主要装备有: 2 座 KR 铁水预处理装置,3 座 300 t 顶底复合吹炼转炉,2 座 LF 钢包精炼炉,2 座 RH 真空精炼炉,3 座直弧 形高效板坯连铸机。主要产品有汽车板、家电板 及管线钢、桥梁钢、船用钢等。300 t 转炉设计均 采用气动挡渣方法挡渣。该方法在出钢口面板完 好无损,喷 嘴 与 出 钢 口 对 中 准 确,出 钢 口、喷 嘴
由于每次投放挡渣镖时的转炉倾动角度不一 致,要准确地将挡渣镖投放到出钢口位置的垂直上 方还需要对投放时机、投放位置进行精准控制。操 作中易导致挡渣镖投放失效的主要原因见表 2。
2. 3 挡渣镖法工艺的改进
1) 改进小车定位装置。通过调节小车的的 感应器位置来进行定位,将定位板固定,避免了由 于定位不准造成的投入无效。
2014 年 2 月 第 30 卷 第 1 期
炼钢 Steelmaking
Feb. 2014 Vol. 30 No. 1 ·17·
马钢 300 t 转炉挡渣工艺的优化与改进
蒋育翔,邓 勇,熊 磊
( 马鞍山钢铁股份有限公司 第四钢轧总厂,安徽 马鞍山 243000)
摘 要: 为减少出钢过程下渣、提高钢水质量及合金元素收得率,马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总 厂对 300 t 转炉原气动挡渣工艺进行了优化,采用了挡渣镖法和气动挡渣法相配合的方法。现挡渣镖法 挡渣成功率达到 98 % ,出钢下渣量减少了 30 % 以上,平均回磷质量分数可控制在0. 003 % 以下,同时提 高了钢水收得率,改善了溅渣护炉和后续精炼效果,取得了较好的经济效益。 关键词: 转炉; 挡渣; 回磷 中图分类号: TF713. 7 文献标识码: B 文章编号: 1002-1043( 2014) 01-0017-04
随着社会经济的发展,钢材消费结构正在发 生变化,市场和企业对低成本生产高洁净度钢水 提出了越来越高的要求。就转炉炼钢生产而言, 为生产 IF 钢、石油管线钢、硅钢、轴承钢、弹簧钢 等高附加值产品,减少转炉出钢时的下渣量是提 高钢水洁净度和降低生产成本的有效途径。
1 常用转炉挡渣工艺
目前国内外大中型转炉出钢挡渣采用较多的 方法是挡渣镖法、气动挡渣法及滑板挡渣法。各 种方法在投资、使用和维护等方面的优劣情况见 表 1[1]。
Iron and Steel Co. ,Ltd. ,Ma’anshan 243000,China)
Abstract: To reduce the slag outflow during converter’s taping,improve the quality of liquid steel,and increase the yield of alloy elements,the original pneumatic slag-stopping process for 300 t converter was optimized by applying the skimming dart combined with the pneumatic slagstopping technology in No. 4 Steel-Making and Rolling Plant General of Ma’anshan Iron and Steel Co. ,Ltd. Through the skimming dart technology,the successful slag-stopping reached to 98 % ,the quantity of slag outflow during taping was reduced by more than 30 % ,and the average mass fraction of rephosphorization could be controlled under 0. 003 % . Meanwhile,the yield of liquid steel was increased,the effect of slag-splashing and subsequent refining was improved. As a result,better economic benifits were gained. Key words: converter; skimming; rephosphorization
端配重,大幅提高挡渣小车的操作稳定性。
4) 严格控制挡渣镖投入时机。考 虑 到 出 钢 过 程 现 场 环 境 较 差 ,噪 音 嘈 杂 ,在 炉 后 平 台 挡 渣 镖操作人员视线良好的范围内增设了声光报警 及倾动角 度 显 示 屏,当 摇 炉 工 摇 至 挡 渣 镖 加 入 角 度 时 ,可 根 据 现 场 实 际 情 况 启 动 预 报 警 ,通 知 挡渣镖操 作 人 员 及 时 进 行 挡 渣 镖 投 入 操 作,避 免错过时机。
初期由于现场条件限制和操作熟练程度等原 因,以及挡渣镖比重匹配和形状、出钢口大小和形 状、投放角度和时机选择等因素,挡渣镖挡渣的效 果并不十分理想,通过现场分析和工艺研究,摸索
图 1 马钢 300 t 转炉挡渣镖投放示意图
出了 300 t 转炉挡渣镖挡成率的操作要点和关键: 1) 挡渣时出钢口的位置角度与夹持机构上挡渣 镖的位置配合,现场将出钢位置角度以转炉倾动 角度进行预报和显示,夹持机构投放位置的调整 分别从纵向和横向 2 方面进行; 2) 每次更换出钢 口套管,出钢口位置都会有一定程度的偏移,必须 重 新 调 整 挡 渣 行 程,实 现 挡 渣 镖 与 出 钢 口 对 中; 3) 选择合理的挡渣镖设计,使镖头大小与凹槽深 浅与出钢口大小相配合[3]。
经过 2011 年 11 月至 2012 年 5 月,6 个多月 的攻关,挡渣镖挡成率不断提高,挡成率由初期的
90 % 稳定提高到 98 % ,满足了转炉出钢挡渣的 需要,并在 1 号炉、2 号炉全面推广使用。
3 挡渣镖法使用效果对比分析
3. 1 下渣总量得到有效控制
1) 如表 4 所示,使用挡渣镖法挡渣的炉次平 均回磷质量分数可以控制在0. 003 % 以内,比使 用气动挡渣的炉次平均回磷质量分数降低了 0. 001 % ,下渣量降低了近 30 % 。
2) 从图 2 可以看出,使用挡渣镖挡渣的炉次 回磷量比使用气动挡渣的炉次回磷量稳定,最大 回磷质量分数不超过0. 006 % ,平均回磷质量分 数0. 002 9 % ; 气动挡渣方法回磷量波动很大,最 大回磷质量分数为0. 012 % ,平均回磷质量分数 0. 003 9 % 。
挡渣方式 气动挡渣法
挡渣镖法
表 4 使用气动挡渣法和挡渣镖法转炉下渣量统计对比
钢种 MBTRG00101
w( P) 控制要求 /% ≤0. 020
样本数 54 55
平均回磷质量分数 /% 0. 003 9 0. 002 9
钢包渣层厚度 / mm 93 67
图 2 挡渣镖与气动挡渣回磷量的直方图
3) 吹氩站钢水进站含氧量更稳定,进站平均 w( O) 挡渣镖法为0. 7 × 10 -6,气动挡渣法为12. 6 × 10 -6; 最大 w( O) 挡渣镖法为22. 0 × 10 -6,气动挡渣法 为15. 7 × 10 -6。
在出钢过程中,当钢水出到 2 /3 时,用挡渣镖 投放小车将挡渣镖投入到出钢口上方,挡渣镖镖 杆随钢水旋窝对准出口钢并定位,同时破坏出钢 涡流 卷 渣,当 钢 水 将 要 出 尽 时,挡 渣 镖 堵 住 出 钢 口,阻止炉内熔渣流入钢包。剩余钢水则从镖头 上的小槽中流净,完成挡渣操 作[2]。马 钢 300 t 转炉挡渣镖投放示意图见图 1 所示。
2) 制 定 合 理 的 定 位 角 度。通 过 3 号 转 炉 2011 年 11 月、12 月份生产的 918 炉数据统计,结 合现场试用情况,总结出不同出钢口阶段对应的 转炉倾动定位角度,见表 3。
3) 降低大臂抖动幅度。( 1) 修改挡渣镖投放 标准,要求挡渣小车大臂下降到位后,静止等待 3 ~ 5 s,待其稳定后,方可投入挡渣镖。( 2) 由于炉
作者简介: 蒋育翔( 1968—) ,男,马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总厂,高级工程师,博士,从事炼钢生产管理工作。
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炼钢
第 30 卷
表 1 转炉常用挡渣法的对比
挡渣方法
工作原理
维护
红外检测到钢渣开始流出时,在线维护,维 护
气动挡渣 气动挡渣装置动作,挡渣臂从 成本较高,占 用
出钢口外部阻塞钢渣流出。 生产时间。
利用挡渣镖密度介于钢和渣之 离线维护,基 本
挡渣镖 间,实现抑制涡流和挡渣的作 无维护成 本,不
用。
影响生产。
在线维护,维 护
wk.baidu.com
滑板挡渣
以机械或液压方式开启或关闭 出钢口,达到挡渣的目的。
成本较高,占 用 生产时间。
投资 高 低
较高
使用成本 较高 低 高
综合评价 操作简 单,但 钢 水 和 钢 渣 易 四 处 溅 出,维护难 度 大,涡 流 卷 渣 明 显,挡 渣 效果波动大。 操作简单、成 本 低 廉,一 定 程 度 抑 制 涡流卷渣,挡 渣 成 功 率 高。对 出 钢 口 内口有一定损害。 可有效控制前期及后期下渣,挡渣成 功率近 100 % 。装置较复杂,在线更 换滑板占用作业时间,使用成本高。
Optimization and improvement of 300 t converter skimming process in masteel
JIANG Yuxiang,DENG Yong,XIONG Lei ( No. 4 Steel-making and Rolling Plant General,Ma’anshan
挡渣镖投入时机不当
挡渣镖使用初期,由于没有定量的出钢进程判断,投入时机把握不好, 导致挡渣镖不能准确投入。
表 3 转炉倾动定位角度设定表
流钢时间 定位角度
t≤6 min 268°
6 min < t≤8 min 267°
t > 8 min 266°
内温度高,大臂停留时间不能过长,为进一步降低
大臂抖动,对挡渣小车进行改造,通过增加大臂后
第1 期
蒋育翔,等: 马钢 300 t 转炉挡渣工艺的优化与改进
·19·
序号 1 2 3
表 2 挡渣镖投放失效原因分析
问题
原因分析
挡渣镖投放小车 纵 向 定 位 装 置 因用于小车定位的传感器定位板板可移动,很容易造成小车传感器位
存在缺陷
置误判,影响定位精度。
挡渣镖投放小车大臂抖动过大
因 300 t 转炉体积大,小车大臂长度达到 6 m,导致了大臂前端在下降 过程抖动较为严重。
通过进行气动挡渣技术攻关、调整摄像点位 置避免了出钢过程中大口下渣对钢渣分辨的干 扰、加强挡渣臂积渣清理以及喷嘴位置较准等方 法,一定程度上改善了气动挡渣效果。但是问题 依旧无法得到根本解决,对转炉生产制约明显。
针对上述问题,综合考虑大型转炉炉口大、炉 后空间宽阔的特点,经过充分论证,组织尝试挡渣 镖法挡渣。2011 年 11 月先在 3 号炉上试用,通 过一系列现场研究和改进,挡渣镖法使用率及挡 成率逐步改善,达到预期效果。
4) 通过观察红外线渣检测视频,发现使用挡
渣镖挡渣出钢过程中后期小口卷渣现象得到明显 抑制。
以及挡渣臂干净无结渣的条件下,能够很好地将炉 渣挡在炉内。但在 2007—2012 年的使用过程中, 气动挡渣方法常遇到以下问题: 1) 气动挡渣大臂、 喷嘴粘钢较为严重,清理难度大,影响挡渣效果。 2) 更换出钢口的定位精度无法满足挡渣需求。3) 挡渣时钢渣飞溅,伤及钢包车电缆和钢包底吹氩气 管道。钢包沿口及钢包车结渣严重,危及设备正常 使用和生产稳定。4) 在生产高品质的品种钢时,为 防止卷渣,通常采用炉内留钢水的挡渣作业方法, 因炉内留有较多钢水,影响溅渣护炉效果和钢铁 料消耗指标。5) 气动挡渣设备维护量大,占用生 产时间长,制约转炉生产作业率提高。
2 马钢 300 t 转炉挡渣工艺及优化
2. 1 气动挡渣工艺状况
马鞍山钢铁股份有限公司( 以下简称马钢) 第四钢轧总厂炼钢区域主要由铁水预处理、炼钢、 精炼和连铸 4 个工序组成,主要装备有: 2 座 KR 铁水预处理装置,3 座 300 t 顶底复合吹炼转炉,2 座 LF 钢包精炼炉,2 座 RH 真空精炼炉,3 座直弧 形高效板坯连铸机。主要产品有汽车板、家电板 及管线钢、桥梁钢、船用钢等。300 t 转炉设计均 采用气动挡渣方法挡渣。该方法在出钢口面板完 好无损,喷 嘴 与 出 钢 口 对 中 准 确,出 钢 口、喷 嘴
由于每次投放挡渣镖时的转炉倾动角度不一 致,要准确地将挡渣镖投放到出钢口位置的垂直上 方还需要对投放时机、投放位置进行精准控制。操 作中易导致挡渣镖投放失效的主要原因见表 2。
2. 3 挡渣镖法工艺的改进
1) 改进小车定位装置。通过调节小车的的 感应器位置来进行定位,将定位板固定,避免了由 于定位不准造成的投入无效。
2014 年 2 月 第 30 卷 第 1 期
炼钢 Steelmaking
Feb. 2014 Vol. 30 No. 1 ·17·
马钢 300 t 转炉挡渣工艺的优化与改进
蒋育翔,邓 勇,熊 磊
( 马鞍山钢铁股份有限公司 第四钢轧总厂,安徽 马鞍山 243000)
摘 要: 为减少出钢过程下渣、提高钢水质量及合金元素收得率,马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总 厂对 300 t 转炉原气动挡渣工艺进行了优化,采用了挡渣镖法和气动挡渣法相配合的方法。现挡渣镖法 挡渣成功率达到 98 % ,出钢下渣量减少了 30 % 以上,平均回磷质量分数可控制在0. 003 % 以下,同时提 高了钢水收得率,改善了溅渣护炉和后续精炼效果,取得了较好的经济效益。 关键词: 转炉; 挡渣; 回磷 中图分类号: TF713. 7 文献标识码: B 文章编号: 1002-1043( 2014) 01-0017-04
随着社会经济的发展,钢材消费结构正在发 生变化,市场和企业对低成本生产高洁净度钢水 提出了越来越高的要求。就转炉炼钢生产而言, 为生产 IF 钢、石油管线钢、硅钢、轴承钢、弹簧钢 等高附加值产品,减少转炉出钢时的下渣量是提 高钢水洁净度和降低生产成本的有效途径。
1 常用转炉挡渣工艺
目前国内外大中型转炉出钢挡渣采用较多的 方法是挡渣镖法、气动挡渣法及滑板挡渣法。各 种方法在投资、使用和维护等方面的优劣情况见 表 1[1]。
Iron and Steel Co. ,Ltd. ,Ma’anshan 243000,China)
Abstract: To reduce the slag outflow during converter’s taping,improve the quality of liquid steel,and increase the yield of alloy elements,the original pneumatic slag-stopping process for 300 t converter was optimized by applying the skimming dart combined with the pneumatic slagstopping technology in No. 4 Steel-Making and Rolling Plant General of Ma’anshan Iron and Steel Co. ,Ltd. Through the skimming dart technology,the successful slag-stopping reached to 98 % ,the quantity of slag outflow during taping was reduced by more than 30 % ,and the average mass fraction of rephosphorization could be controlled under 0. 003 % . Meanwhile,the yield of liquid steel was increased,the effect of slag-splashing and subsequent refining was improved. As a result,better economic benifits were gained. Key words: converter; skimming; rephosphorization
端配重,大幅提高挡渣小车的操作稳定性。
4) 严格控制挡渣镖投入时机。考 虑 到 出 钢 过 程 现 场 环 境 较 差 ,噪 音 嘈 杂 ,在 炉 后 平 台 挡 渣 镖操作人员视线良好的范围内增设了声光报警 及倾动角 度 显 示 屏,当 摇 炉 工 摇 至 挡 渣 镖 加 入 角 度 时 ,可 根 据 现 场 实 际 情 况 启 动 预 报 警 ,通 知 挡渣镖操 作 人 员 及 时 进 行 挡 渣 镖 投 入 操 作,避 免错过时机。
初期由于现场条件限制和操作熟练程度等原 因,以及挡渣镖比重匹配和形状、出钢口大小和形 状、投放角度和时机选择等因素,挡渣镖挡渣的效 果并不十分理想,通过现场分析和工艺研究,摸索
图 1 马钢 300 t 转炉挡渣镖投放示意图
出了 300 t 转炉挡渣镖挡成率的操作要点和关键: 1) 挡渣时出钢口的位置角度与夹持机构上挡渣 镖的位置配合,现场将出钢位置角度以转炉倾动 角度进行预报和显示,夹持机构投放位置的调整 分别从纵向和横向 2 方面进行; 2) 每次更换出钢 口套管,出钢口位置都会有一定程度的偏移,必须 重 新 调 整 挡 渣 行 程,实 现 挡 渣 镖 与 出 钢 口 对 中; 3) 选择合理的挡渣镖设计,使镖头大小与凹槽深 浅与出钢口大小相配合[3]。
经过 2011 年 11 月至 2012 年 5 月,6 个多月 的攻关,挡渣镖挡成率不断提高,挡成率由初期的
90 % 稳定提高到 98 % ,满足了转炉出钢挡渣的 需要,并在 1 号炉、2 号炉全面推广使用。
3 挡渣镖法使用效果对比分析
3. 1 下渣总量得到有效控制
1) 如表 4 所示,使用挡渣镖法挡渣的炉次平 均回磷质量分数可以控制在0. 003 % 以内,比使 用气动挡渣的炉次平均回磷质量分数降低了 0. 001 % ,下渣量降低了近 30 % 。
2) 从图 2 可以看出,使用挡渣镖挡渣的炉次 回磷量比使用气动挡渣的炉次回磷量稳定,最大 回磷质量分数不超过0. 006 % ,平均回磷质量分 数0. 002 9 % ; 气动挡渣方法回磷量波动很大,最 大回磷质量分数为0. 012 % ,平均回磷质量分数 0. 003 9 % 。
挡渣方式 气动挡渣法
挡渣镖法
表 4 使用气动挡渣法和挡渣镖法转炉下渣量统计对比
钢种 MBTRG00101
w( P) 控制要求 /% ≤0. 020
样本数 54 55
平均回磷质量分数 /% 0. 003 9 0. 002 9
钢包渣层厚度 / mm 93 67
图 2 挡渣镖与气动挡渣回磷量的直方图
3) 吹氩站钢水进站含氧量更稳定,进站平均 w( O) 挡渣镖法为0. 7 × 10 -6,气动挡渣法为12. 6 × 10 -6; 最大 w( O) 挡渣镖法为22. 0 × 10 -6,气动挡渣法 为15. 7 × 10 -6。