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5906漏光 分析改善报告
报告日期:2016-8-8 审 核:王志富 报 告 人:张晓东 电 话:
0
D1- Form the Team(建立团队)
Champion 盟主: Team members成员 王志富 邱传和 吕清峰 郭丹丹 姜勇
王志富
Leader 推动领队:
Dept/Role部门/职能 生产副总 生产副总 丝印主管
真因排查 分析
(Method)
机台 A B C D
投入数 200 200 200 200
烤箱温度 150 160 170 180
按键重影不良数 19 13 3 3
不良率 9.5% 6.5% 1.5% 1.5%
备注
总结:
经PE验证,烘烤温度对产品按键重影有直接影响,温度越低,产品不容易烘烤完全, 导致按键重影不良产生。而我司现有的工艺,烘烤温度为160℃,需要进一步调整改善
异常问题详述
一合5906CG物料,在欧菲光客户端上线 时发现有2片漏光,不良图片如右图
D3- Containment Action(s)(应急措施)
序号
项目
处理措施
责任人
完成时间
1
在线制品
在制品数量2100PCS,已要求生产暂停 生产,待工程分析完成后再进行作业
吕清峰
8/8
应急措施
2
内部库存
内部库存4200pcs,已要求检验人员透 光重新返检,重点针对该项不良进行
向光东
8/8
卡控
3
客户端库存
欧非库存由驻厂人员筛选上线,不良 退回一合
王帅
8/8
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
料
油墨来料是否合格
机
油墨调配是否监控
车间烤箱设备是否定 期进行打点温度
屏幕漏光
烘烤工艺是否合理
法
车间温湿度是否有管控
环
人员作业是否符合要求
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查3:验证烤箱烘烤方式是否符合工艺要求
产品烘烤温度对按键重影不良的影响 随机选择四个机台A,B,C,D,分别一次烘烤放入5906的产品200pcs,设定不同的烘烤温度, 烘烤后全检按键重影不良,统计数据如下:
真因排查 分析
(man)
人员 A B C D E F
作业员检验方式对重影不良影响情况的确认
测试数量
重影不良数量
200
6
200
7
200
6
200
2
200
1
200
2
不良率 3%
3.5% 3% 1%
0.5% 1%
总结:通过以上数据可以看出,个别作业员检验手法不规范(对黑白底和 迎光检验的方式)会导致按键重影不良产品流出到客户端
包装主管
品质主管
邱传和 Phone/e-mail邮件
1
D2- Problem/Defect Description(问题/缺陷描述)
发生日期 发生地点 异常发生工序
2016.08.08 客户端
异常问题概况
物料型号
5906
样品接收数量
2
不良比例
/
报告要求日期
2016.08.10
□IQC ■ 产线 □ OQC □ 仓库 □售后 □ 其他
总结:由以上数据记录可知,烤箱正常运作,无异常情况
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查:人员的检验手法是否规范,符合标准文件
经稽查可知,个别作业员检验方式不规范 从检验方式不规范员工A,B,C中,每人各取200片5906产品; 随机从其它作业员检验方式规范员工D,E,F中,每人各取200片5906产品; 安排一个品质IPQ C组长全检,统计结果如下:
真因排查 分析
(Method)
机台 A B C D
投入数 700 600 500 400
按键重影不良数 61 39 9 6
不良率 8.7% 6.5% 1.8% 1.5%
备注
总结: 经PE验证,一次烘烤放入烤箱的产品数量对按键重影不良有直接影响,数量越多,产
品叠放较密集,容易受热不均匀,导致按键重影不良产生。而我司现有的工艺,一次放 入的产品数量在600pcs,需要进一步调整改善
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
◆排查:印刷机台的各项参数都在范围内,运作正常
真因排查分析 (Machine)
总结:敝司印刷设备无异常。
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查:车间烤箱设备是否正常运作,定期进行打点温度
人
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
◆排查:车间温湿度是否在标准范围内
真因排查分析 (Environment)
总结:车间温湿度在标准范围内
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查:确认敝司油墨是否调配监控,
数据,观察烤炉12H内的温度变化情况,正常的烤炉温度变化都在±5°左右,温差变化 不会太大,完全符合工艺要求。
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查2:验证烤炉烘烤方式是否符合工艺要求
产品一次烘烤放入烤箱的数量对产品漏光不良的影响 随机选择四个机台A,B,C,分别一次烘烤放入不同数量的5906的产品,烘烤后全检产品漏光 不良,统计数据百度文库下:
真因排查分析 (Machine)
烤箱温度打点说明:(频率:1次/周) 1.先将烤箱设定到标准温度,等待炉温达
到设定温度 2.设定温度达到后,用“烤箱温度打点仪
器”将八条温度感应线放置在烤箱的8个点 (上、中、下位置),每隔1H记录一次温 度,累计记录5次。公差为±10°
3.若有温度超出标准范围,则判定该烤箱 温度异常
真因排查分 析
(Material)
总结:敝司每调试一杯油墨都进行确认签字,来料都有检验合格.
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查1:验证烤炉温度变化是否在管控范围内
真因排查 分析
(Method)
总结: 经PE验证,对在正常使用的烤炉进行温度打点数据收集,记录烤炉每小时的实际温度
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
总结:
经4M1E排查验证可知,
1.个别员工检验方式不规范是造成产品在客户端出现不良的真因 个别作业员检验手法不规范,没有对准黑白底,迎光检验时重点关注了 按键区透光等不良项目
报告日期:2016-8-8 审 核:王志富 报 告 人:张晓东 电 话:
0
D1- Form the Team(建立团队)
Champion 盟主: Team members成员 王志富 邱传和 吕清峰 郭丹丹 姜勇
王志富
Leader 推动领队:
Dept/Role部门/职能 生产副总 生产副总 丝印主管
真因排查 分析
(Method)
机台 A B C D
投入数 200 200 200 200
烤箱温度 150 160 170 180
按键重影不良数 19 13 3 3
不良率 9.5% 6.5% 1.5% 1.5%
备注
总结:
经PE验证,烘烤温度对产品按键重影有直接影响,温度越低,产品不容易烘烤完全, 导致按键重影不良产生。而我司现有的工艺,烘烤温度为160℃,需要进一步调整改善
异常问题详述
一合5906CG物料,在欧菲光客户端上线 时发现有2片漏光,不良图片如右图
D3- Containment Action(s)(应急措施)
序号
项目
处理措施
责任人
完成时间
1
在线制品
在制品数量2100PCS,已要求生产暂停 生产,待工程分析完成后再进行作业
吕清峰
8/8
应急措施
2
内部库存
内部库存4200pcs,已要求检验人员透 光重新返检,重点针对该项不良进行
向光东
8/8
卡控
3
客户端库存
欧非库存由驻厂人员筛选上线,不良 退回一合
王帅
8/8
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
料
油墨来料是否合格
机
油墨调配是否监控
车间烤箱设备是否定 期进行打点温度
屏幕漏光
烘烤工艺是否合理
法
车间温湿度是否有管控
环
人员作业是否符合要求
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查3:验证烤箱烘烤方式是否符合工艺要求
产品烘烤温度对按键重影不良的影响 随机选择四个机台A,B,C,D,分别一次烘烤放入5906的产品200pcs,设定不同的烘烤温度, 烘烤后全检按键重影不良,统计数据如下:
真因排查 分析
(man)
人员 A B C D E F
作业员检验方式对重影不良影响情况的确认
测试数量
重影不良数量
200
6
200
7
200
6
200
2
200
1
200
2
不良率 3%
3.5% 3% 1%
0.5% 1%
总结:通过以上数据可以看出,个别作业员检验手法不规范(对黑白底和 迎光检验的方式)会导致按键重影不良产品流出到客户端
包装主管
品质主管
邱传和 Phone/e-mail邮件
1
D2- Problem/Defect Description(问题/缺陷描述)
发生日期 发生地点 异常发生工序
2016.08.08 客户端
异常问题概况
物料型号
5906
样品接收数量
2
不良比例
/
报告要求日期
2016.08.10
□IQC ■ 产线 □ OQC □ 仓库 □售后 □ 其他
总结:由以上数据记录可知,烤箱正常运作,无异常情况
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查:人员的检验手法是否规范,符合标准文件
经稽查可知,个别作业员检验方式不规范 从检验方式不规范员工A,B,C中,每人各取200片5906产品; 随机从其它作业员检验方式规范员工D,E,F中,每人各取200片5906产品; 安排一个品质IPQ C组长全检,统计结果如下:
真因排查 分析
(Method)
机台 A B C D
投入数 700 600 500 400
按键重影不良数 61 39 9 6
不良率 8.7% 6.5% 1.8% 1.5%
备注
总结: 经PE验证,一次烘烤放入烤箱的产品数量对按键重影不良有直接影响,数量越多,产
品叠放较密集,容易受热不均匀,导致按键重影不良产生。而我司现有的工艺,一次放 入的产品数量在600pcs,需要进一步调整改善
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
◆排查:印刷机台的各项参数都在范围内,运作正常
真因排查分析 (Machine)
总结:敝司印刷设备无异常。
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查:车间烤箱设备是否正常运作,定期进行打点温度
人
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
◆排查:车间温湿度是否在标准范围内
真因排查分析 (Environment)
总结:车间温湿度在标准范围内
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查:确认敝司油墨是否调配监控,
数据,观察烤炉12H内的温度变化情况,正常的烤炉温度变化都在±5°左右,温差变化 不会太大,完全符合工艺要求。
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查2:验证烤炉烘烤方式是否符合工艺要求
产品一次烘烤放入烤箱的数量对产品漏光不良的影响 随机选择四个机台A,B,C,分别一次烘烤放入不同数量的5906的产品,烘烤后全检产品漏光 不良,统计数据百度文库下:
真因排查分析 (Machine)
烤箱温度打点说明:(频率:1次/周) 1.先将烤箱设定到标准温度,等待炉温达
到设定温度 2.设定温度达到后,用“烤箱温度打点仪
器”将八条温度感应线放置在烤箱的8个点 (上、中、下位置),每隔1H记录一次温 度,累计记录5次。公差为±10°
3.若有温度超出标准范围,则判定该烤箱 温度异常
真因排查分 析
(Material)
总结:敝司每调试一杯油墨都进行确认签字,来料都有检验合格.
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查1:验证烤炉温度变化是否在管控范围内
真因排查 分析
(Method)
总结: 经PE验证,对在正常使用的烤炉进行温度打点数据收集,记录烤炉每小时的实际温度
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
总结:
经4M1E排查验证可知,
1.个别员工检验方式不规范是造成产品在客户端出现不良的真因 个别作业员检验手法不规范,没有对准黑白底,迎光检验时重点关注了 按键区透光等不良项目