电镀工厂污染分析及处理实例

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第二条生产线:2.9m3/5个月
pH:3~4
SS:110~150
COD:350~400
Fe2+:60~80
酸活化废液
流程中定期排放的高浓度废酸
第一条生产线:
1m3/6个月
第二条生产线:1.4m3/2星期
pH:4~5
SS:100~150
COD:300~400
Fe2+:50~60
重铬酸盐废液
不定期排放的重铬酸盐皮膜浸渍废液
第一条生产线:
1m3/次
第二条生产线:1.9m3/次
pH:1~2
Cr6+:50~60
3.污染防治与处理成效
3.1处理流程
废水处理采用化学混凝沉淀法,为稳定废水处理流量,于各股废水处理前设置量水堰;处理后放流水质达国家三级排放标准。
废水处理流程如下:
3.2控制重点及条件
a.量水堰
此处量水堰以三角堰形式处理控制,控制铬系废水量0.2m3/hr,酸碱废水量20.2m3/hr,以稳定废水处理量,并控制适当加药量,避免突增处理单元的负荷。
2.生产流程与污染特性
2.1流程概述
镀件经多段电解脱脂后,以稀硫酸活化,经双重镍电镀后,依产品需求,再镀黑镍或直接以铬酸盐镀成光亮的镀品。
2.2流程及污染来源
第一条生产线流程:
第二条生产线流程:
注W:废水L:废液A:废气S:废弃物
2.3污染源概述
主要污染源为定期更换的高浓度废液及一般清洗废水,高浓度废液量较小,污染浓度高,重铬酸盐浸渍废液排放周期不定,一般清洗废水量较大,污染浓度低,依废水特性可分为前处理废水、含镍废水及铬系废水三种。
实际水量
酸碱废水20m3/day (8小时操作),铬系废水2 m3/day (8小时操作)
pH:3~4
SS:20~30
Cr6+:0.5~2
碱电解废液
前处理中定期排放之高浓度碱电解废液
第一条生产线:6.9m3/6个月
第二条生产线:2.9m3/5个月
pH:8~9
SS:150~200
COD:450~550
Fe2+:60~80
酸电解废液
前处理中定期排放的高浓度酸电解废液
第一条生产线:
3m3/6个月
3.还原槽
1
PE
V=0.2m3
4.还原槽加药泵
1
隔膜式
0.25m3/min×0.1kw×5kg/cm2
5.还原槽pH计
1
6.还原槽ORP计
1
7.还原滞留槽
1
PE
V=0.2m3
8.还原滞留槽pH计
1
9.第一pH调整槽
1
PE
V=0.2m3
10.量水堰
2
SS-304
45°三角堰
11.第一pH调整槽pH计
1
主要污染物有铁离子、镍离子、铬离子与有机物,其中前处理废水因流程使用磷酸盐,含有铁盐络合物。
2.4污染特性
主要污染种类
污染来源
废水量
废水水质(mg/l)
前处理废水
流程中碱电解及酸电解后之连续性清洗废水
第一条生产线:19.5m3/天
第二条生产线:18.2m3/天
pH:1~13
SS:80~120
COD:120~250
5
PE
V=1000L
20.加药泵
8
隔膜式
0.25m3/min×0.1kw×5kg/cm2
21.加药贮槽搅拌机
3
120rpm×0.19kw
22污泥脱水机
1
板框式
每批次处理量50公斤
二、土木设备
1.酸碱废水贮槽
1
钢混+防腐
2.5mL×1.5mW×1.5mH
2.铬系废水贮槽
1
钢混+防腐
1.4mL×1.1mW×1.1mH
电镀工厂污染分析及处理实例
1.前言
南部地区某中型电镀工厂为二重镍-铬制程为主的代加工工厂,厂内共分两条电镀生产线,镀件为自行车车架、电脑及周边设备雨伞骨架等,镀件在经过半光泽镍、全光镍电镀后,再以铬酸盐电镀形成光亮的镀品,所生产的电脑外设或自行车车架,每天约800~1000件,主要的化学药剂为脱脂剂、硫酸镍、氯化镍、铬酸盐等。
b.还原槽
pH值调整控制在2.5~3之间,ORP值调整在250mv以上,添加亚硫酸氢钠溶液,以槽内搅拌设备均匀搅拌,促使六价铬完全还原成三价铬。
c.第一pH调整槽
pH值调整控制在7.0~8.0之间,作为第一阶段的pH控制,以稳定第二pH调整槽的进流水质。
d.第二pH调整槽
pH值调整控制在9.0~10.0之间,添加Cacl2及NaOH溶液,以使金属离子形成金属氢氧化物沉淀物。
Fe2+:10~45
含镍废水
流程中双重镍电镀后连续性清洗废水及镍镀浴过滤机的清洗废水
第一条生产线:1.1m3/天
第二条生产线:3.6m3/天
pH:3~4
SS:50~70
COD:45~80
Fe2+:10~45
Ni2+:2~55
铬系废水
镀铬后清洗废水及整理铬镀槽清洗废水
第一条生产线:0.9m3/天
第二条生产线:7.8m3/天
12.滞留槽
1
V=0.2m3
13.第二pH调整槽
1
SS-41+FRP
Biblioteka BaiduV=0.26m3
14.凝集槽
1
SS-41+FRP
V=0.44m3
15.沉淀槽
1
SS-41+FRP
V=3.4m3
16.中和槽
1
SS-41+FRP
V=0.3m3
17.放流槽
1
SS-41+FRP
V=0.05m3
18.放流槽pH计
1
19.加药贮槽
3.4处理成效
本项目投入运行后工况良好,出水水质远优于设计标准。
项目
pH
COD
(mg/l)
BOD
(mg/l)
SS
(mg/l)
重金属及其他
Cr6+
(mg/l)
Fe2+(mg/l)
Ni2+
(mg/l)
实际水质
处理前
3~5
582

105
1.83
70.4
2.43
处理后
6~9
179

22
0.02
0.89
0.2
5~80
5~80
处理后
6~9
200

100
0.5
10
1
设计水量
酸碱废水20m3/day (8小时操作),铬系废水2 m3/day (8小时操作)
3.3主要设备设施
设备名称
数量
材质/构造
规格尺寸
一、机械仪表设备
1.酸碱废水泵
1
180m3/min×0.4kw×6mH
2.铬系废水泵
1
180m3/min×0.4kw×6mH
e.凝集槽
添加高分子助凝剂1~3mg/l。
f.中和放流槽
pH值调整控制在6.0~9.0之间
3.3设计水质及水量
项目
pH
COD
(mg/l)
BOD
(mg/l)
SS
(mg/l)
重金属及其他
Cr6+
(mg/l)
Fe2+(mg/l)
Ni2+
(mg/l)
设计水质
处理前
3~5
100~600

50~200
10~120
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