MTBE铜片腐蚀原因分析

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MTBE产品铜片腐蚀原因分析及优化控制措施

马庆鲁王敏

(山东京博石油化工有限公司,山东省博兴县 256500)摘要:MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它不仅能有效提高汽油辛烷值,而且还能改善汽车性能,降低排气中CO含量,同时降低汽油生产成本,另外,MTBE还是一种重要化工原料,如通过裂解可制备高纯异丁烯;本论文通过分析以气分装置碳四作为MTBE原料,生产MTBE过程中的铜片腐蚀原因分析及优化控制措施,可作为同类装置调整参考与依据。

关键词:MTBE 铜片腐蚀气分异丁烯

山东京博石油化工有限公司有一套2万吨/年MTBE装置,原料来自15万吨/年气体分馏装置脱丙烷塔底碳四,异丁烯含量12%左右,醇烯比控制1.05-1.1,采用常规固定床反应器,催化蒸馏塔生产工艺,配套相应的甲醇水洗单元,得到高纯度MTBE和剩余碳四产品,高纯度MTBE至下游装置进行脱硫,得到低硫MTBE 作为汽油组分调和。

表1 剩余碳四与MTBE产品质量

从表1可以看出MTBE产品纯度较低,同时总硫含量很高,自上游单元的来的原料性质很差,很容易导致MTBE产品质量出现问题,对多次出现的异常进行分析,实现对产品质量的优化与控制。

1 MTBE产品铜片腐蚀异常

2016年12月3日MTBE装置开工,上游装置原料为催化液化气和焦化液化气,对MTBE产品进行质量检测,铜片腐蚀为4a,正常要求为不大于1a,MTBE 产品改进不合格罐,初步判断上游装置气分脱硫醇单元效果差,对脱硫醇单元进行碱液置换,提高脱硫醇效果,调整后MTBE铜片腐蚀依旧不合格,装置降量生产,产品改进不合格罐,组织进行原因分析及调整。

12月12日做MTBE复配进行观察,样品如下:

不合格MTBE与合格MTBE按照1:6,1:7,1:8进行复配,1:6与1:7复配结果铜片腐蚀不合格,1:8复配结果1b腐蚀合格,增加1:9复配结果1a腐蚀合格。

目前合格MTBE脱硫进料8.5T/H,不合格MTBE外送1.3T/H,会议讨论确定不合格MTBE进脱硫,按照0.5T/H,其余继续不合格罐,调整期间有以下注意事项:1)不合格MTBE进东区脱硫装置流量0.5T/H由炼化B车间控制,同时知会炼化O车间注意进装置流量,做好监控。

2)不合格MTBE进合格MTBE脱硫后,合格MTBE铜片腐蚀分析频次提高至1小时分析一次,若脱后MTBE出现不合格,立即停止不合格MTBE进装置。

3)不合格MTBE进东区脱硫后,脱后MTBE腐蚀合格,维持24小时后,不合格MTBE外送量提高至1.3T/H,8小时内全部改进MTBE脱硫。

维持生产的同时分析原因及调整。

2 异常过程分析

影响MTBE铜片腐蚀不合格因素有:酸腐蚀,碱腐蚀,H2S腐蚀,盐类腐蚀,硫醇腐蚀,单质硫腐蚀,未知硫腐蚀,针对以上各因素进行排查:酸碱腐蚀:水溶性酸碱做样一直合格,排除酸碱腐蚀。

盐类腐蚀:用水多次冲洗MTBE,铜片腐蚀不合格,排除盐类腐蚀。

H2S腐蚀:取MTBE敞口50℃恒温半小时,做铜片腐蚀不合格,排除H2S腐蚀

硫醇腐蚀:取铜片腐蚀不合格MTBE,使用脱硫醇催化剂吸附完成后,做铜片腐蚀合格,硫醇对铜片腐蚀有影响,具体数据如表二。

表二 MTBE吸附脱硫醇实验结果

单质硫腐蚀:使用硫磺做铜片腐蚀定向分析,硫磺腐蚀为加注40ppm时铜片腐蚀3b,颜色发黑。

未知硫腐蚀:取汽油加氢中汽油,重汽油,抽余油做铜片腐蚀,铜片腐蚀合格,此三种油品中噻吩硫含量高,排除噻吩硫对铜片腐蚀影响。取不合格MTBE,进行轻重组分切割,轻组分为高纯度MTBE,做样铜片腐蚀合格,重组分为高硫组分,铜片腐蚀不合格,说明重质硫中存在铜片腐蚀不合格因素。

综上所述:硫醇,单质硫,未知硫为影响铜片腐蚀的原因。

3 事故原因

1)影响MTBE铜片腐蚀因素中水溶性酸碱,产品中H2S通过实验手段排除,剩余单质硫,未知硫,硫醇。

2)硫醇为气分碱洗系统运行异常,造成脱硫醇效果不好;做MTBE硫醇吸附实验,硫醇吸附后MTBE铜片腐蚀合格,说明硫醇为影响因素之一。

3)单质硫为原料液化气中含有大量的H2S在预碱洗系统生成,随着液化气进入MTBE单元;联系做碱液组分分析:

表三碱液组分分析数据

12月29日气分胺脱后液化气H2S上涨至200ppm,气分预碱洗单元硫化钠含量1.17,碱洗单元中含量0.57,说明原料中H2S过量,造成单质硫的生成,同时29日MTBE铜片腐蚀合格,大量的H2S进入西区气分后,30日MTBE铜片腐蚀3a,判断H2S为铜片腐蚀主要因素。

12月3日西区MTBE开工原料为焦化液化气+罐区存储液化气;罐区存储液化气存有焦化装置异常期间大量未经碱洗系统的液化气,带有部分H2S。

综上所述:造成2万吨/年MTBE铜片腐蚀不合格的主要原因为原料中H2S,次要原因为碱洗系统脱硫醇效果不好携带至后路的硫醇。

4 预防措施结论

1)控制胺脱后后液化气中H2S含量,避免H2S过量造成单质硫的生成:焦化装置胺脱系统乙醇胺浓度控制20%以上,提高H2S脱除效率,胺脱后液化气H2S考核由现在的≯20ppm调整至≯5ppm;若存在胺液浓度提高后乙醇胺发泡的现象,由技术管理部提供胺液净化技术服务,保证胺脱系统正常。

催化装置胺脱系统乙醇胺浓度控制20%以上,提高H2S脱除效率,胺脱后液化气H2S考核由现在的≯20ppm调整至≯5ppm。

2)调整碱洗系统运行,提高脱硫醇效果:

焦化装置脱硫醇系统,东西区气分装置脱硫醇系统预碱洗单元碱液浓度控制15%以上,碱洗单元碱液浓度控制12%以上,列入技术指标考核;碱洗系统每次补充碱液必须按照要求添加除臭精制液,提高脱硫醇效果,此过程在助剂台账中体现。

3)气分及MTBE装置开工之前必须进行原料H2S含量分析,H2S含量小于5ppm 方可进入气分装置,列入操作规程开工方案,作为开工底线要求。

4)增加焦化装置脱硫醇后液化气,西区气分装置脱硫醇后液化气,东区气分脱硫醇后液化气铜片腐蚀分析,频次为一周一次,作为原料监控。

5)碱洗系统工艺操作平稳,技术部对焦化装置,东西区气分装置碱洗系统操作进行不定时检查,发现碱洗系统液化气流量非正常操作,扣罚工艺管理奖100%,并对操作员工进行降级处理。

6)针对焦化装置,东西区气分装置碱洗系统由技术部统一进行核算,进行碱洗系统升级改造,提高脱硫醇效果。

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