安徽华电六安电厂有限公司份运行分析报告报告.doc

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2015年9月份运行分析报告

批准:郭以永

审核:付传家

编写:孔凡续王伟梁俊忠赵景光薛文元陈超伟

安徽华电六安电厂有限公司

2015年10月

一、全厂生产任务及经济指标完成情况

二、锅炉专业分析

(一)锅炉专业主要指标分析

1.主、再热蒸汽温度

#3炉主汽温601.87℃,环比上升0.87℃,影响煤耗-0.052g/kWh;再热汽温594.86℃,环比上升0.2℃,影响煤耗约-0.01g/kWh。#4炉主汽温600.52℃,环比下降0.58℃,影响煤耗约+0.034g/kWh;再热汽温592.73℃,环比下降3.3℃,影响煤耗约+0.16g/kWh。9月份#3、炉主汽温达到计划值,#3炉再热汽温未达到计划值,原因为:(1)#3炉负荷变化大,再热汽温波动大。

(2)9月份负荷率偏低。

(3)#3炉再热汽温左右侧偏差较大,影响提高总体再热汽温。

提高再热汽温的措施:

(1)优化制粉系统运行方式,五台磨煤机运行时,保持B-F磨煤机运行,低负荷期间,保持B、C、D、E磨煤机运行。

(2)优化二次风配风方式,控制辅助风与炉膛压差在200-700Pa 范围内,适当开大上层燃尽风。

(3)上摆燃烧器摆角。

(4)严格执行下发的《锅炉吹灰器运行操作规定》。

(5)关小低过侧烟气挡板至10%左右。

(6)控制氧量>3%。

(7)适当开大#2、#3角燃尽风,将#2、#3、#4角燃尽风适当上摆,尽量减小再热汽左右侧偏差

(8)提高再热汽温在小指标竞赛中的分值,充分调动运行人员的调整积极性。

2.排烟温度

#3炉排烟温度126.21℃,环比下降 5.86℃,影响煤耗约-1.172g/kWh。#4炉排烟温度119.05℃。环比下降2.52℃,影响煤耗约-0.504g/kWh ,本月送风温度为24.49℃,环比下降3.64℃,9月份#4炉排烟温度正常,#3炉排烟温度还是偏高,原因为:

(1)#3炉大修后空预器漏风率减小,对排烟温度有一定影响。

(2)#3吹灰器运行方式改变后,尾部烟道吹灰次数减少,对排烟温度有一定影响。

(3)低负荷阶段提高了SCR进口烟温,造成排烟温度升高。

降低机组排烟温度的措施:

(1)优化磨煤机运行方式,在保证运行参数正常前提下,优先停运F磨煤机。

(2)控制运行磨煤机出口温度在75-85℃,尽量减少冷一次风量,及时关闭停运磨煤机进口一次风门,降低一次风率。

(3)增加空预器吹灰次数,每班吹灰3次。

(4)严格执行《锅炉吹灰器运行操作规定》,严禁不吹和少吹,进一步优化吹灰器运行方式。

(5)控制锅炉氧量在3%-5%范围内。

(6)关小干渣机底部冷却风,减少锅炉漏风。

3.飞灰、炉渣含碳量

#3炉飞灰含碳量0.93%,环比上升0.23%,影响煤耗约+0.276g/kWh;炉渣含碳量0.87%,环比下降0.49%,影响煤耗约-0.068g/kWh。#4炉飞灰含碳量1.1 %,环比上升0.45%,影响煤耗约+0.54g/kWh,炉渣含碳量 1.73%,环比上升0.73%,影响煤耗约+0.102g/kWh 。9月份#3、#4炉飞灰、炉渣含碳量未达到目标值。

降低飞灰、炉渣含碳量的措施:

(1)严格执行《降低锅炉飞灰、炉渣含碳量运行技术措施》。

(2)降低一次风速,控制一次风速在25-28s/m,最大不超过30 s/m。

(3)优化锅炉各辅助风挡板开度调整方法,做到NOx浓度与飞灰含碳量指标达到最好。

(4)提高煤粉细度,控制煤粉细度R90<18%,保持煤粉细度、均匀度稳定。

(5)在A磨煤机运行时控制最下层AA辅助风开度>80%,在A磨煤机停运时控制最下层AA辅助风开度>40%。

(6)干渣机底部冷却风保持开度在1/4-1/3范围内。

(7)保持上层磨煤机出力稳定。

(8)进一步规范飞灰、炉渣取样、化验工作。

(9)加强燃煤的掺配掺烧,E、F仓尽量不掺配低质煤。

4.制粉系统单耗

#3炉制粉单耗16.66kWh/t,环比下降0.32kWh/t。#4炉制粉单耗24.97kWh/t,环比上升4.69kWh/t。#4炉制粉单耗偏高,原因为:9月份#4机组运行2天及启动一次。

降低#4机组制粉单耗的措施:

(1)提高磨煤机出力,在保证煤粉细度合格前提下,适当降低磨煤机动态分离器转速,#4炉分离器转速控制在70-80r/min。

(2)优化磨煤机运行方式,#4炉磨煤机平均出力<40t/h时,及时停运一台磨煤机。

(3)降低一次风压力,控制一次风压在8.5-10.0kPa范围内,降低一次风机出力。

(4)磨煤机停运后,及时关闭磨煤机进口一次风门,减少一次风量。

5.脱硝效率及NOx排放浓度

#3炉脱硝效率73.82%,NOx排放浓度43.33mg/Nm ³,脱硝投入率99.97%。#4炉脱硝效率77.78%,NOx排放浓度45.28mg/Nm ³,脱硝投入率95.56%。#3、#4炉NOx排放浓度符合环保要求。#3炉脱硝退出原因:9月6日#3机组脱硝B侧供氨快关阀气源管脱落,脱硝退出运行13分钟。#4炉脱硝投运率偏低的原因:9月28日#4机组启动。

6. 吹灰系统

#3、#4炉吹灰器正常投运。

7. 锅炉汽温及受热面金属温度情况分析

2015年9月#3、#4炉汽温及壁温超限(环比)统计表

项目超限次数超限最高值(℃)总超限时间(min)

#3炉

主汽温31 (↑16) 6.06 (↑0.69)35 (↑19)

再热汽温 6 (↑5) 3.71 (↑0.67)7 (↑5)

水冷壁壁温 1 (↑1)0 (↑2.3)0 (↑1)

过热器壁温0 (↓0)0 (↓0)0 (↓0)

再热器壁温0 (↓26)0 (↓8.5)0 (↓71)

#4炉

主汽温0 (↓6)0 (↓5.46)0 (↓7)

再热汽温0 (↓10)0 (↓7.63)0 (↓13)

水冷壁壁温0 (↓0)0 (↓0)0 (↓0)

过热器壁温0 (↓0)0 (↓0)0 (↓0)

再热器壁温0 (↓0)0 (↓0)0 (↓0)

9月份#4炉受热面金属无超限,实现了“零”超限目标。#3炉受热面仅水冷壁超温一次,主汽温超温次数较多。运行部下发考核及奖励

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